大型发电厂一次升流试验

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电厂一次调频试验方案

电厂一次调频试验方案

电厂一次调频试验方案(总7页)本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March文件编号:编写时间:项目负责人:工作人员:编写人员:审核:批准:摘要本方案按照《华北电网发电机组一次调频运行管理规定》、《华北区域发电机组并网安全条件及评价》(2011年版)等文件的要求,对XX发电厂1号机组电调及DCS控制系统中一次调频部分逻辑进行检查,提出具体的组态修改和参数设置的要求,对一次调频试验的内容、试验步骤以及相关事项做了详细介绍。

关键词热控综合;一次调频目录1概况 (1)2工作目的及范围 (1)3所需仪器及人员组成 (1)4项目所依据的规程和标准 (2)5工作方法和内容 (2)6工作条件 (3)7工作计划及进度安排 (3)8安全及质量保证措施 (4)XX发电厂1号机组一次调频试验方案1概况XX发电厂1号机组锅炉为哈尔滨锅炉厂有限责任公司生产的HG-1065/型亚临界自然循环、一次中间再热,单炉膛,双布风板、平衡通风、固态排渣的循环流化床锅炉;汽轮机为上海电气集团股份有限公司538/538型亚临界、单轴、中间再热、双缸双排气、空冷凝气式汽轮机;发电机为上海电气集团股份有限公司QFSN-300-2型水-氢-氢冷却汽轮发电机,自并激静止可控硅励磁发电机。

DCS热控系统采用的是杭州和利时自动化有限责任公司生产的HOLLiAS-MACSV系统。

此系统包括25对DPU过程处理单元,1个ENG工程师工作站,2个历史数据服务器,1个SIS接口站, 4个操作员站。

所有上述系统通过以太网和基于现场总线技术的控制网络连接起来。

其中主控单元模块是控制系统的核心,它实现对I/O模块的数据采集及数据运算和数据交换。

所有的主控单元模块都采用冗余配置,可实现在线的无扰切换。

同时为了保证系统的可靠性,所有的总线系统都是冗余配置的。

受XX发电厂委托,内蒙古电科院生产部委派热工所完成此项任务。

水电站一次调频的实现与试验

水电站一次调频的实现与试验

水电站一次调频的实现与试验频率是电力系统最重要的运行参数之一,频率变化对系统的安全稳定运行具有重要的影响。

一次调频指各机组并网运行时,受外界负荷变动影响,电网频率发生变化,这时,各机组的调节系统参与调节作用,改变各机组所带的负荷,使之与外界负荷相平衡.同时,还尽力减少电网频率的变化,这一过程即为一次调频。

一次调频是发电机组调速系统的频率特性所固有的能力,随频率变化而自动进行频率调整。

其特点是频率调整速度快,但调整量随发电机组不同而不同,调整量有限且难以控制。

现代电网一次调频功能,需考虑发电机及电网间的相互配合与制约关系,应以整台机组作为控制对象。

从功能上既要有传统电网一次调频的快速性,又要有现代控制的整体协调性。

另外,一次调频是发电机组调速系统的频率特性所固有的能力,基于水轮机调速器的静特性,调速器的静特性的是在调速器稳定平衡的条件下,机频相对值与接力器行程相对值之间的关系曲线。

对于水轮机调速器而言,其静特性曲线基本为一条直线,接力器行程相对值与功率调节信号相对值基本相等,因而其静特性也可理解为机频相对值与功率调节相对值之间的关系曲线(图1-3的曲线1a)。

该曲线斜率的负数即为永态转差系数bp。

即:bp = - dx/dy图1水轮机调速器的静特性曲线由图1可知,永态转差系数bp是包围调速器PID电子调节器的一个负反馈。

当机频相对值变化dx时,稳定后调节信号相对值对应变化dy=- dx/bp,因而机频下降时接力器开度(等同于功率调节信号)增加;机频升高时接力器开度减小。

由于永态转差系数bp的存在,在调速器稳定平衡时,对应于一个确定的机频,就有一个确定的接力器开度和一个确定的机组有功功率。

当系统各机组的bp值一定时,它们调节结束后承担的变动负荷与其bp值成反比。

永态转差系数bp的参数范围为1~10%。

为使机组少承担变动负荷,其bp值应整定较大,如4%~6%;为使机组承担较大的变动负荷,其bp值应整定较小,如2%~4%,但一般不得整定为零。

一次通流

一次通流

广州恒运热电D厂(2×300MW机组)8号机发变组一次回路通流、通压试验方案批准:专业审查:编写:肖毅涛广东电网公司电力试验研究所二OO六年十月二十日广州恒运热电D厂(2×300MW机组)8号机发变组一次回路通流、通压试验方案(签证页)批准:专业审查:编写:肖毅涛二OO六年十月二十日目录一、工程概述 (4)二、编制依据 (4)三、组织机构与分工 (4)四、通电试验前应具备的条件 (5)五、通电试验前的检查及准备工作 (5)六、试验项目 (6)七、试验结束后的工作 (6)八、人员资格要求及计划 (6)九、质量控制点 (7)十、危险点分析和预控 (7)十一、附表 (9)1 工程概述广州恒运热电D厂2×300MW燃煤脱硫脱硝发电机组,本工程以220kV电压等级接入系统。

220kV系统为双母线接线方式。

同时,在主变压器进线和220kV出线侧装设断路器。

广州恒运热电D厂2×300MW燃煤脱硫脱硝发电机组以发电机-变压器单元接线接至厂内220kV母线,在主变低压侧与发电机封母之间引接一台双绕组变压器作高压厂用变压器;高压厂用备用电源取自110kV系统电源作为备用电源。

每台机组设两段6kV工作母线。

低压厂用变压器按成对配置、互为备用的原则设置,主厂房380/220V厂用电采用中性点直接接地系统。

通过对发电机变压器组系统一次回路通电流、电压试验,考核发电机变压器组系统一次系统(含线路、开关、变压器等设备)安装质量。

确保所有的CT、PT的变比、极性以及二次回路的正确性;确保升压站母线系统、发电机变压器组系统能安全可靠地运行;节约整组启动试验时间,减少不必要的浪费。

2. 编制依据2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1998版)》2.2《火电工程启动调试工作规定》2.3《火电工程调整安装试运质量检验及评定标准》2.4《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》2.5《电力工业技术管理法规》。

浅谈水电厂首台机组升流升压试验

浅谈水电厂首台机组升流升压试验

浅谈水电厂首台机组升流升压试验徐智摘要:从分析发电机升流升压试验、发电机带主变压器升流升压试验的任务和目的,对发电机、主变压器发电机带主变压器升流升压试验的有关内容进行探讨,并以景洪水电厂首台机组为实例介绍升流升压试验的任务、目的及过程。

关键词:发电机;变压器;升流升压试验中图分类:TM3061 引言景洪水电厂首台机组启动试运行前应进行的检查及试验,启动试运行前应对设备进行检查和试验,其主要有以下主要各个项目:检查引水系统、水轮机部分、调速系统、发电机部分、油水气系统、电气一次设备、励磁系统设备与回路、电气二次设备、消防系统及设备的检查;机组充水试验;机组首次启动;机组空载下调速系统试验;机组过速试验及检查;无励磁自动开机试验;无励磁自动停机试验;发电机升流、升压试验;发电机组带主变及高压配电设备升流、升压试验;发电机空载下励磁调节器的调整和试验;主变及厂高变冲击试验;机组并列及负荷试验;系统要求的其他性能试验;72h连续试运行。

发电机、变压器零起升流升压试验、发电机组带主变及高压配电设备升流、升压试验是发电机组首次试运行前必须进行的主要试验之一。

2 升流升压试验的任务和目的对于景洪水电厂发电机、主变压器及发电机带主变进行的零起升流升压试验的任务和目的主要有以下几点:2.1 对发电机、主变压器及发电机带主变进行零起升流试验。

检查发电机机端和中性点、主变压器、高压配电设备、励磁变和高压厂用变一次和二次电流系统的完整性;景洪水电厂发电机出口电流互感器直接安装在发电机出口封闭母线瓷套上,而无法将发电机与其电流互感器隔离,只能通过零起升流检查主变、发电机和高压厂变二次电流系统的正确性。

通过一次或多次升流试验检验发电机差动保护、主变差动保护、母差保护、短引线保护等CT接线的正确性;检查设备是否有接地点。

2.2 对发电机组、主变压器及发电机带主变进行零起升压试验。

检查发电机、主变压器及高压配电设备二次电压系统的正确性;检查电压互感器二次系统的正确性;检查发电机组、变压器及高压配电设备有无故障及设备的绝缘情况。

大型发电厂一次升流试验

大型发电厂一次升流试验

大型发电厂一次升流试验摘要:本文重点介绍了对大型发电厂升压站系统直接进行大面积一次升流的方法及发变组一次升流试验。

实践证明,该试验方法能够彻底检验CT变比、极性的正确性和保护校验,而且试验简单、方便、省时。

关键词:试验;一次升流;保护;校验1.引言大型发电厂一次设备试验及交接规程中并没有明确要对发电厂升压站及发变组一次系统进行一次通流试验,一般都是在各项常规试验和保护及回路检查完成后,直接对升压站受电或机组启动。

然而在升压站受电及机组启动过程中,容易发生CT二次回路及CT极性接错等问题,虽然没能造成很大的损失,但还是造成了一些诸如影响工程进度、调试单位形象等负面影响。

因此为了使得变电站受电及机组启动一次顺利实现,就必须在升压站受电前或机组启动前对一次系统和二次设备及回路进行彻底的检查和试验,而一次升流试验就是最简单也是最真实的模拟试验。

实践证明,一次升流试验能够彻底检验CT变比、极性的正确性和保护校验,而且试验简单、方便、省时。

鉴于电厂一次设备的常规配置,一次升流试验包含升压站一次升流及发变组一次升流试验。

升压站一次升流升压站一次升流试验利用调压器、行灯变压器、试验电缆、380V试验电源,加在一次设备上,产生的电流大小可控,对升压站特别是二分之三接线的升压站的电流回路、保护电流采样、母差保护校验检查效果比较理想。

升压站一次升流试验不仅能检查的CT变比、极性,甚至连一次电流所流经的高压开关、刀闸、地刀的导通性都可以作出检查。

图1为升压站一次升流示试验接线图,图2为升压站一次升流示意图。

本次500kV升压站一次升流电流为70A,试验结果表明整个升压站一次系统回路完好,CT变比、极性及二次回路正确,母差保护校验正确,试验成功。

3.发变组一次升流发变组一次升流是在500kV侧加380V电源,分别在发电机中性点侧短路(为了提高短路电流,把发电机绕组短接,也即把发电机旁路)和高厂变、高公变低压侧短路,检查测量各CT电流、极性、相位及回路完整性,并在保护装置检查差动保护的正确性。

变电站一次通流-通压试验方法的探讨与实践

变电站一次通流-通压试验方法的探讨与实践

变电站一次通流\通压试验方法的探讨与实践摘要:本文介绍一种从变电站一次回路施加电压,通过不同的接线方式来对全站的电流回路、电压回路进行检验的方法。

该方法在变电站调试过程中进行了应用,提高了调试工作的效率和投运的成功率。

关键词:一次通流试验一次通压试验阻抗电压比1 引言电流、电压互感器是联接一次设备和二次设备最关键的桥梁,是二次设备监测、分析、控制的依据。

本文以一新建变电站——220kV徐巷变投产前的一次通流、通压试验,讲述了一种检查全站电流、电压互感器接线的方法。

2 用380V电源直接进行一次加压通流的说明一次通流就是让三相对称电流流过全站所有的电流互感器,从而确保电流互感器的一次、二次接线、CT 变比和二次绕组的接入方式的手段。

对于主变而言,检查了三侧的套管CT、中性点CT、高压侧独立CT、中压侧独立CT;对于其他分支支路,则检查了母联CT、线路CT、电容CT等其他CT。

一次加压通流则是以变压器为主体,一侧设电源,一侧设短接点。

3 徐巷变一次加压通流的具体方案3.1 相关设备参数3.2 方式一:中压侧设电源点,高压侧设短路点如图1,进行方式一通流。

下列计算均折算到高压侧。

中压侧的380V折算到高压侧相电压为220*220/118=410.17(V)。

为便于本方式和其他方式通流短路阻抗计算,现先计算:阻抗电压比(高压侧)={ 阻抗电压比(高压侧对中压侧)+ 阻抗电压比(高压侧对低压侧)- 阻抗电压比(中压侧对低压侧)}/2,阻抗电压比(高压侧)=(10.72+35.56-21.86)/2=12.21(%),同上,阻抗电压比(中压侧)=(10.72+21.86-35.56)/2=-1.49(%),阻抗电压比(低压侧)=(35.56+21.86-10.72)/2=23.35(%),变压器的阻抗基本等于其电抗,因此阻抗电压比与高压侧额定相电压之积约等于高压侧额定相电流与短路阻抗之积。

即:短路阻抗(高压侧)=12.21%*220*1000//629.8=24.62(),短路阻抗(中压侧)=-1.49%*220*1000//629.8=-3.00(),短路阻抗(低压侧)=23.35%*220*1000//629.8=47.10()。

发电厂锅炉一次汽工作压力水压试验(A级检修后)(五篇范例)

发电厂锅炉一次汽工作压力水压试验(A级检修后)(五篇范例)

发电厂锅炉一次汽工作压力水压试验(A级检修后)(五篇范例)第一篇:发电厂锅炉一次汽工作压力水压试验(A级检修后) 4号炉一次汽工作压力水压试验(A级检修后)一、一、一次汽工作压力水压试验系统准备1.1、检查一次汽水压试验有关的检修工作结束,工作票押回,接收检修一次汽水压试验卡。

2.2、汽机侧做好防止汽轮机进水的隔绝措施,指定专人负责与水压试验相关的机侧操作。

3.3、联系热工人员将汽包、过热器压力表更换为标准表,开启标准压力表一次门。

4.4、联系热工人员投入DCS及监控仪表。

5.5、联系化学储备充足的水压试验用水。

联系汽机水压试验上水温度要求30~70℃。

6.6、锅炉侧关闭下列截门:一次汽汽侧所有疏水一次门、给水系统疏水门、连续排污手动门、汽水取样一次门、蒸汽流量变送器一次门、压力变送器一次门、安全门脉冲汽源门、主汽对空排汽门,一、二级减温水入口截断门。

省煤器放水门、给水反冲洗门、事故放水门,下联箱加热系统汽源总门、分门、疏水门,下降管排污总门。

7.7、开启炉侧一次汽空气门,投入双色水位计。

锅炉给水管道各调整门、截断门应关闭;开启给水管道空气门和各疏水门,投入给水管段各压力表门。

8.8、汽机侧关闭电动主闸门及其旁路门,关闭电动主闸门前疏水,关闭Ⅰ级旁路门及门前疏水门,关闭主蒸汽至汽缸、法兰加热进汽门和门前疏水,关闭轴封高温备用汽源总门、各分门及其疏水门;开启电动主闸门后疏水检查门、Ⅰ级旁路后疏水检查门、高压缸排汽逆止门后疏水检查门、汽缸、法兰加热联箱疏水门和高中压缸汽缸疏水。

电动门关闭后应手动摇严。

9.9、A级检修后的锅炉上水前,记录锅炉本体所有膨胀指示器数二.二、一次汽工作压力水压试验上水和升压 1)2)1、采用正上水方式,关闭省煤器再循环门,启动给水泵。

2、启动给水泵后,通知化学对锅炉水压试验用水进行加药处理,维持给水pH值在9.0~9.5之间,联氨过剩量为50~100μg/L。

3)3、维持给水泵最低转速运行,开启Φ133电动门,用Φ133调整门控制锅炉上水。

660MW发电机零起升压试验遇到的几个问题与解决方法

660MW发电机零起升压试验遇到的几个问题与解决方法

中文信息 Chinese In方法
作者: 作者单位: 刊名:
英文刊名: 年,卷(期):
何建军 甘肃大唐国际连城发电有限责任公司,甘肃 兰州,730332
中文信息 Chinese Information 2015(5)
参考文献(1条) 1.何建军 景泰电厂发电机励磁调节系统调试记录
四、结语 发电机零起升压试验、发电机大修后的短路、发电机空载试验,励磁调 节系统动态特性试验均是发电厂试验调试人员必须掌握的技能,我将某电 厂 660MW 机组基建调试时,发电机零起升压试验发生的几个问题出现的 过程及处理方法介绍给大家,供各电力同行借鉴。
录波图 3
参考文献 [1《] 景泰电厂发电机励磁调节系统调试记录》 作者:何建军 作者简介:何建军(1974-),男,甘肃陇西,本科,高级工。研究方向:主要从 事发电机励磁系统的调试、维护工作。参与多家发电厂基建电气一次、二次 系统调试工作。
(上接第 384 页)
总结”的评估制度。尤其是要健全党校考评小组,要随机抽不少于 80%的 学员参与,邀请基层党组织书记和基层党员代表对教学思路、内容设计、 针对性等进行综合评估评分,对学员反响好、评价高的教师,在科研经费 投入、职务晋升、职称评聘等方面予以倾斜,并作为教师年终考核、职称 评聘、评先选优的重要依据。促进科研成果转化应用,提高科研成果转化 应用率。
录波图 1 (4)虽然出了前面的问题,但是问题解决以后,我们的发电机零起升压 试验也做的十分成功。 录波图如下 (录波图 2):UBC、UCA 为发电机机端电压;
录波图 2
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工程技术与设备
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(5)我们还做了发电机励磁开关跳闸灭磁试验,发电机转子励磁能量 通过灭磁电阻消耗释放掉的试验,录波图如下:

延吉热电厂1号发变组一次通流试验措施

延吉热电厂1号发变组一次通流试验措施

国电吉林龙华延吉电厂1号发变组一次通流试验措施1、实验目的校验主变高压侧CT(14TA、15TA、16TA、17TA、18TA、19TA、20TA)极性和回路完整性。

校验主变高压侧套管CT(11TA、12TA、13TA)极性和回路完整性。

校验发电机机端CT(5TA、6TA、7TA、8TA、9TA)极性和回路完整性;校验发电机中性点CT(1TA、2TA、3TA、4TA)极性和回路完整性;校验高厂变高压侧CT(21TA、22TA、23TA、24TA、25TA、26TA)极性和回路完整性;校验高厂变低压侧CT(31TA、32TA、33TA、34TA;35TA、36TA、37TA、38TA)极性和回路完整性;2、实验方法用橡胶电缆,从热源乙线断路器端子箱取一路380V临时试验电源,加到热源乙线CT与5204乙刀闸之间。

分别在发电机中性点、高厂变6C11与CT之间、6C12与CT之间三相短路。

3、试验应具备的条件3.1 发电机机端与封闭母线间软连接每相只连接一根,其他相关一次系统均施工完毕。

3.2 试验电源可就近从热源乙线断路器端子箱取。

6kV厂用工作进线短路点使用短路车。

3.3 发变组保护柜、发变组故障录波器柜、发变组和厂用电源变送器柜、发电机电度表柜、厂用电源电度表柜等各电流回路检查完毕,各电流可连端子全部连接良好。

4、实验前的检查带电设备无接地;带电设备对地绝缘应合格;检查高厂变两个短路车在检修位;检查主变高压侧各开关和刀闸均在分位。

5 试验内容5.1 主设备参数国电吉林龙华延吉热电厂2*200MW机组,高厂变、主变、发电机参数如下。

高厂变参数主变参数发电机参数5.2 主设备参数归算取SB=100MVA发电机参数:X*=X’’d%×SB/SN=0.221*100/(235/0.85)=0.07994主变参数:X*=Uk%×SB/SN=0.1278*100/240=0.05325高厂变参数:X*=Uk%×SB/SN=0.095*100/40=0.42当发电机短路时:X*1Σ=0.07994+0.05325=0.13319主变高压侧一次电流:A I 2.957623631000000.133********.0=⨯⨯⨯= 主变高压侧CT 二次电流:mA A 16.100.010165/20002.9576== 主变高压侧套管CT 二次电流:mA A 16.1001016.05/20009576.2== 发电机一次电流:A I 7775.3818310000013319.0123638.0=⨯⨯⨯= 发电机二次电流:mA A 16.1601616.05/120007775.38== 当高厂变短路时:X*2Σ=0.07994+0.42=0.49994主变高压侧一次电流:A I 0.787923631000000.49994123638.0=⨯⨯⨯= 主变高压侧CT 二次电流:mA A 20.0025/20000.7879== 主变高压侧套管CT 二次电流:mA A 2002.05/20007879.0== 高厂变高压侧一次电流:A I 10.33118310000049994.0123638.0=⨯⨯⨯= 高厂变高压侧CT 二次电流:mA A 83.250.025835/2000331.10== 高厂变低压侧一次电流:A I 29.5173.6310000049994.0123638.0=⨯⨯⨯= 高厂变低压侧CT 二次电流:mA A 2.490.04925/3000517.29== 6 短路试验6.1 发电机短路试验6.1.1 合上1号主变断路器端子箱中的380V 试验电源;6.1.2 合上5213开关;6.1.3 测量主变高压侧CT 的二次电流的大小、相位和极性;6.1.4 测量主变高压侧套管CT 的二次电流的大小、相位和极性;6.1.5 测量发电机机端CT 的二次电流的大小、相位和极性;6.1.6 测量发电机中性点CT 的二次电流的大小、相位和极性;6.1.7 分开1号主变断路器端子箱中的380V 试验电源;6.1.8 拆除发电机机端与封闭母线之间的软连接。

发变组一次通流检查方案

发变组一次通流检查方案

一次加电流检查方案目录1.编制依据2. 试验目的3. 试验方法4. 试验应具备的条件5.试验步骤6.组织机构1.编制依据1.1《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建设协调司建质[1996]111号1.2《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-92能源部能源基[1992]129号1.3《东北电力科学研究院质量管理标准》1.4 设计院设计图纸(F138ⅡS-D0804-01)1.5 电厂电气一次系统图2.试验目的为防止在机组整套启动电气试验时,由于电流互感器二次回路的缺陷引起的事故和电气试验时间延长等情况的发生,所以确定在机组整套启动前进行一次加低电流检查,测量所有保护及测量用电流互感器的二次电流,确认是否每一相都有电流,三相是否平衡,保证其接线完全符合设计要求3.试验方法3.1将发电机中性点用短路线对地短接3.2在主变高压侧三相出线上(或出口断路器)加380V三相交流电源,使得发电机中性点、出线侧和主变高压侧及500KV(220KV)变电所中的电流互感器均有电流通过3.3断开发电机中性点短路线,将高厂变6KV各段进线断路器上口分别对地短接,再如上所述加电,以检查高厂变侧的所有电流互感器4. 试验应具备的条件4.1 一次设备安装工作全部结束,验收合格4.2 整个检查范围内的电流互感器各项试验须全部完成并合格,二次回路均已连接完毕4.3与发变组相连接的500KV(220KV)断路器须退出运行状态。

5.短路电流计算5.1发变组接线图5.2 发变组阻抗图I2-1 X GT0I1-2 X GX GT1X GT22-2I2-3D1D2 D35.3 短路电流计算(以主变变比500KV/20KV为例)a.D1短路接地I1-1=0.38/( X B+ X G) =()e-J( )°I1-2=I1-1×500/20=()e-J( )°b.D2(D3)短路接地I2-1= U J1×1/( X B+ X GT0+ X GT1// X GT2) ×0.38/500 ×500/20=()e-J( )°I2-2=I2-3= I2-1×20/6.3×1/2=()e-J( )°C. U J----------输入电压X B----------主变压器短路阻抗X G----------发电机暂态电抗X GT0------------高厂变高压侧短路阻抗X GT1、X GT2---高厂变高压侧短路阻抗5.4 计算结果除以各组电流互感器变比为二次值6.试验步骤6.1发电机中性点对地短路(D1)利用上述计算方法和发电机、主变压器参数,计算(D1)点短路时的短路电流,即系统高压侧(500KV)的一次电流;低压侧(发电机出口侧)一次电流值,利用一次电流的数值和电流互感器的变比得短路点D1加电时各组电流互感器的二次电流值及相位列表如下注:用卡钳电流表测电流互感器二次电流和相位时,基准电压取Ua(即一次加电用400V电源电压的A相)6.2 6KV侧短路断开发电机中性点短路点,在6KV进线开关上口用短路板全部对地短路,如果工作电源进线为两段,则短路点为D2、D3,利用上述计算方法和主变、高厂变参数,计算短路电流,得上述两点短路时高厂变高压侧的电流和6KV侧的短路电流,同时测得二次电流值及相位列表如下一次电流检查结果表(D2)6.组织机构6.1试验指挥调试单位6.2试验操作调试人员6.3短路点安装施工单位。

水力发电厂机组一次调频性能试验大纲

水力发电厂机组一次调频性能试验大纲

水力发电厂机组一次调频性能试验大纲(修订稿)四川省电力公司调度中心四川电力试验研究院2006年2月1、试验目的及依据为保证电网及发电机组安全运行,充分发挥发电机组一次调频能力,使并网运行机组随时适应电网负荷和频率的变化,提高电能质量及电网频率的控制水平。

依照《华中电网发电机组一次调频运行管理规定(试行)》和《四川电网发电机组一次调频运行管理规定(试行)》(以下简称为《规定》)的要求,并根据《DL/T496-2001水轮机电液调节系统及装置调整试验导则》等相关标准,通过对水电厂机组进行一次调频试验以检验机组一次调频功能,在确保机组安全稳定运行的情况下,测试并确定一组一次调频运行参数以满足一次调频性能要求。

根据试验的情况及时投入机组的一次调频功能,对尚不能达到一次调频性能要求的机组调速器提出相关参数调整和技术改造建议,并重新组织试验。

2、技术指标在《规定》中所要求的一次调频试验机组应该达到的、需要通过现场试验进行验证的技术指标如下:1)机组一次调频的频率死区控制在±0.05Hz以内;2)机组的永态转差率不大于4%;3)最大调整负荷限幅:为确保一次调频投入后机组的安全运行,暂定一次调频的最大调整负荷限制幅度为机组额定负荷的±10%;4)机组调速器转速死区小于0.04%;5)响应行为(1)额定水头在50米及以上的水电机组,其一次调频负荷响应滞后时间应小于4s;额定水头在50米以下的水电机组,其一次调频负荷响应滞后时间应小于8s;(2)当电网频率变化超过机组一次调频死区时,机组一次调频的负荷调整幅度应在15s内达到一次调频的最大负荷调整幅度的90%;(3)在电网频率变化超过机组一次调频死区时开始的45秒内,机组实际出力与机组响应目标偏差的平均值应在机组额定有功出力的±5%以内。

3、试验机组及调速器参数1)一次调频试验的机组参数机组号:水轮机型号:发电机型号:额定功率:额定转速:额定水头:投用负荷范围(避开振动区):制造厂家:投运时间:2)调速器系统参数调速器号:电气柜型号:机械柜型号:负载PID参数:制造厂家:投运时间:4、试验准备及试验条件1)试验准备(1)现场试验的组织在进行一次调频试验前,电厂应明确本单位的一次调频工作负责部门和指定负责人,并与调速器制造厂家、四川电力试验研究院以及四川省电力调度中心进行沟通协调,共同做好一次调频试验前的准备工作。

水轮发电机短路升流试验的过程

水轮发电机短路升流试验的过程

水轮发电机短路升流试验的过程1、1#发电机升流及短路特性试验机组升流试验是通过对发电机、母线等一次设备升流,检查发电机主回路CT二次接线的正确性,检查发电机保护、测量、录波、励磁、调速器和机组LCU电流回路的正确性,检查发电机保护装置动作正确性。

1#发电机升流短路点设在发电机出口,装设封闭母线专用短路试验及接地装置,用他励电源逐渐升流,检查短路范围内的CT二次回路、表计及保护的正确性,录制发电机短路特性曲线时,同时测额定电流下的轴电压。

做额定电流下灭磁特性试验。

短路特性采用先升流至110,额定电流,然后电流下降时录制曲线。

2、1#机组升流试验的准备工作1)断开发电机出口断路器 01DL 、隔离开关014DS以及灭磁开关。

2)从10kv 坝区变开关柜(电流互感器变比50/1)柜引一根10kv电缆接入励磁变高压侧作为临时他励电源。

保护整定电流速断 1.5 A ,过电流 1A ,时间1秒。

另外放一根4×1.5电缆到机旁1,机励磁柜附近用于远方跳合开关。

3)断开励磁变高压侧与主母线的连接,10 kV电缆接入励磁变高压侧。

对励磁变进行冲击试验,共进行3次,每次保持5分钟,间隔5分钟。

4)断开机组中心点消弧线圈隔离开关。

5)励磁系统应已完成各元件测试,并带电阻负载录制了小电流特性。

6)短路范围内暂时不用的CT二次线圈已短路接地,各测试仪表接线、标定完毕。

7)发电机组保护出口压板在断开位置,保护仅作用于信号。

投过压闭环和水机保护。

8)测量定子绕组和转子绕组绝缘电阻和吸收比。

9)技术供水系统已投入运行,各子系统的水量分配均匀,各部轴承冷却系统流量正常,发电机定子空气冷却器的水量正常。

10)恢复发电机集电环碳刷3、1#发电机零起升流1)自动开机至额定转速,机组各部运行正常。

2)励磁风机运行正常。

3)励磁装置处于电流反馈最小输出状态,投10 kV它励电源。

4)检查短路范围内的CT二次电流回路的完整性。

那兰电厂一次调频现场动态试验方案070717

那兰电厂一次调频现场动态试验方案070717

1、目的及适用范围1.1试验目的:通过在线试验调整达到以下两个目的:a.检查机组的一次调频功能在机组正常工作时是否完备,主要检查监控系统和调速器中相应回路的协调配合及计算回路是否正确;b.检查机组的一次调频性能是否满足《云南电网发电机组一次调频运行管理规定(试行)》中相关技术指标的要求;如不满足,对相关参数、方案进行必要的调整,使机组性能达标。

1.2本方案适用于那兰电厂发电机组一次调频功能的动态调整试验。

2、职责分工2.1电厂职责2.1.1负责向调度中心进行试验申请,并负责动态试验过程的组织协调;2.1.2负责开具现场工作票,派专人配合电力试验研究院进行现场工作,负责涉及到的硬件修改,协调各相关单位关系;2.2监控系统厂家、调速器厂家职责2.2.1负责根据提出的功能要求对相应的控制软、硬件进行必要的调整和修改;2.2.2 配合电力研究院现场试验工作的开展。

2.3电力试验研究院职责2.3.1负责根据管理规定和技术标准要求对控制回路提出相应的功能要求并编写详细的动态试验方案;2.3.2全面负责试验过程技术问题,试验后编写试验报告,并组织上报材料的编制。

3、编制依据根据《云南电网发电机组一次调频运行管理规定(试行)》的相关规定,需对并网发电机组的一次调频动态性能进行试验调整,以满足电网调频要求。

针对上述标准,并结合那兰电厂发电机组的实际情况制定了以下一次调频功能动态试验技术方案。

4、主要试验仪器a.PW336A继电保护测试仪b.MicroCal20DPC综合校验仪c.HIOKI8861多通道数字录波仪d.FLUKE79高精度数字万用表e.对讲机5、试验方案5.1动态试验前准备工作机组参加动态试验前必须经过静态试验验证,以核对控制逻辑及参数设置正确无误。

试验步骤如下:5.1.1静态逻辑检查与修改静态检查并确认监控系统和调速系统中所有与一次调频功能有关的设计逻辑、功能设置是否满足电网对机组一次调频功能的管理规范要求。

大型发电机组静态升流试验实例

大型发电机组静态升流试验实例
变组故 障录波器 柜 、 发变组 和厂用 电源变送器 柜 、 发 电机电度表 柜、 机组 N C S测量柜 、 R T U柜 内机组 电流回路 、 机组安全 自动装置 接 口柜等各 电流可连端子全部连接良好。另外对于定子绕组水内
( 1 ) G B 5 0 1 5 { ) - - - 2 0 0 6 《 电气装置安装工程 电器设备 交接试验 标 准》 第3 . 0 . 1 5 条 测量三相短路特性 曲线 , 应 符合下列规 定 : 测 量 的数值 与产 品出厂试 验数值 比较 , 应在测量误差 范围以 内; 对
曲线试验 。 由以上规 程规范 可以看 出 , 在 国标 、 行业 标准 、 某集 团公 司
冷 的发电机来说 , 此试验 的定冷水 、 转子状态不做要 求 , 但最好回 串转子之后进行。发电机绝缘应测量必须合格。 因主变高压侧 电流互感器均在 高压 套管 内部 ,检修过程 中 不易碰触 , 损坏 的可能性微乎其微 , 可不考虑。另外 , 因本现场保
态短路试验的规定 :
箱封母 、 主变 、 厂变 、 励磁变 、 1 0 k V、 3 k V厂用电检修工作结束 ; 发 电机检修后各项试验结束 。 同时系统连接方式有如下要求 : 发电机 中性点 出线 A、 B 、 c三相互不相连 ;发电机机端出线与高厂变 A、 高厂变 B高压侧正常连接 ; 发 电机机端 出线与主变低压侧连接断 开; 励磁变低压侧 出线 ( 在励磁变低压侧 C T之前 ) 与励磁柜交流 进线连接断开 ; 高厂变低压侧 出线 四段 ( 均在高厂变低压侧 C T之 后) 与1 0 k V 、 3 k V母线断开 ; 发变组保护柜 、 励磁 系统控制柜 、 发
于发 电机变压器组 ,当发电机本身的短路特性有 制造厂 出厂试

发电机升流试验

发电机升流试验

编号:发令人守令人发令时间年月日时分操作开始时间:年月日时分操作结束时间:年月日时分()监护下操作()单人操作()检修人员操作操作任务:发电机升流试验顺序操作项目√1 检查发电机出口断路器1DL在断开位置2 检查隔离开关11确已拉开3 检查接地刀130在合位4 断开接地刀闸91205 合上1F机端TV1、TV2隔离刀闸9126 断开接地刀闸91107 合上1F机端TV3隔离刀闸9118 合发电机中性点刀闸199 在发电机出口断路器之前设置短路点K1,周围设安全警示围栏10 合上1F机组保护屏交流电源11 合上1F机组保护屏CPUA电源1QF12 合上1F机组保护屏CPUB电源2QF13 检查1F机组保护装置启运正常14 投入励磁变保护15 投入转子一点接地保护16 投入跳灭磁开关压板17 投入所有水机保护18 合上1#技术供水控制屏交流电源QF119 合上1#技术供水控制屏直流电源QF220 检查1#技术供水控制屏启运正常21 合上1F微机励磁装置交流电源2QF22 合上1F微机励磁装置直流电源QF123 检查1F微机励磁装置启运正常24 检查各部轴承冷却系统供应的水压、流量正常25 检查主轴密封水压、流量满足要求备注:操作人:监护人:值班负责人(值长):注:填写操作票时必须按操作接线图核对。

编号:发令人守令人发令时间年月日时分操作开始时间:年月日时分操作结束时间:年月日时分()监护下操作()单人操作()检修人员操作操作任务:发电机升流试验顺序操作项目√26 恢复发电机集电环碳刷并投用27 复查各接线端子无松动,检查升流范围内所有CT二次侧无开路28 检查发电机转子绝缘电阻应符合要求29 检查发电机定子绝缘电阻应符合要求30 调速器切自动,功率给定处于“空载”位置,频率给定50Hz31 合上微机故障录波交流电源K132 合上微机故障录波直流电源K233 合上微机故障录波直流电源K334 检查微机故障录波装置启运正常35 手动开机至额定转速36 检查机组各部运行正常37 励磁装置采用恒流调节方式,电流给定最小38 投入它励电源39 手动启动故障录波装置,录取发电机电流波形40 手动合励磁灭磁开关41 在发电机额定电流下,跳灭磁开关检验灭磁情况是否正常42 测量额定电流下的机组振动与摆度,检查碳刷与集电环工作情况43 记录升流过程中定子绕组及空冷各部温度44 进行定子短路干燥时,确认空气冷却器冷却水需切除45 当降温到40℃时跳灭磁开关,断开10KV它励电流。

660MW发变组一次通流试验方法

660MW发变组一次通流试验方法

2
试验参数1 试验参数1
2.1 基本参数
高厂变参数 额定容量65/40 40(MVA) 65/40- 额定电压20/6.3 20/6.3额定容量65/40-40(MVA) 额定电压20/6.3-6.3(kV) 额定电流1876A/ 3666-3666A(A)短路电压21(H-L)% 额定电流1876A/ 3666-3666A( 短路电压21( 21 主变参数 额定容量750 MVA) 750( 额定电压550/20(kV) 额定容量750(MVA) 额定电压550/20(kV) 额定电流792/21651A 792/21651A( 短路电压14 14% 额定电流792/21651A(A) 短路电压14% 发电机参数 额定容量660 MW) 额定电压20(kV) 660( 额定容量660(MW) 额定电压20(kV) 额定电流21170 功率因数0.9 22.5% 额定电流21170 功率因数0.9 X”d 22.5%
试验接线图
短路点1 短路点1 2000/1
主变 3000/5 28000/5 高厂变 发电机 电源输入 5000/5
短路点2 短路点2
短路点3 短路点3
5
小结
此试验方法适用于新投产机组或保护改造及一次设备变更 后保护及仪表交流电流回路检验, 后保护及仪表交流电流回路检验,为机组短路试验做好前 期准备。
2.3 试验短路电流计算
2.3.2主变高压侧短路 2.3.2主变高压侧短路 0.38/20/(0.0187+0.031) I* = U*/ X* = 0.38/20/(0.0187+0.031) = 0.38 20kV电压等级短路电流为 20kV电压等级短路电流为 I*× 0.38× 二次195mA 195mA) I*×IB = 0.38×2886.8 = 1096 A (二次195mA) 525kV电压等级短路电流为 525kV电压等级短路电流为 I*× 0.38× 二次41mA 41mA) I*×IB = 0.38×110 = 41.8 A (二次41mA)

一次通流

一次通流

广州恒运热电D厂(2×300MW机组)8号机发变组一次回路通流、通压试验方案批准:专业审查:编写:肖毅涛广东电网公司电力试验研究所二OO六年十月二十日广州恒运热电D厂(2×300MW机组)8号机发变组一次回路通流、通压试验方案(签证页)批准:专业审查:编写:肖毅涛二OO六年十月二十日目录一、工程概述 (4)二、编制依据 (4)三、组织机构与分工 (4)四、通电试验前应具备的条件 (5)五、通电试验前的检查及准备工作 (5)六、试验项目 (6)七、试验结束后的工作 (6)八、人员资格要求及计划 (6)九、质量控制点 (7)十、危险点分析和预控 (7)十一、附表 (9)1 工程概述广州恒运热电D厂2×300MW燃煤脱硫脱硝发电机组,本工程以220kV电压等级接入系统。

220kV系统为双母线接线方式。

同时,在主变压器进线和220kV出线侧装设断路器。

广州恒运热电D厂2×300MW燃煤脱硫脱硝发电机组以发电机-变压器单元接线接至厂内220kV母线,在主变低压侧与发电机封母之间引接一台双绕组变压器作高压厂用变压器;高压厂用备用电源取自110kV系统电源作为备用电源。

每台机组设两段6kV工作母线。

低压厂用变压器按成对配置、互为备用的原则设置,主厂房380/220V厂用电采用中性点直接接地系统。

通过对发电机变压器组系统一次回路通电流、电压试验,考核发电机变压器组系统一次系统(含线路、开关、变压器等设备)安装质量。

确保所有的CT、PT的变比、极性以及二次回路的正确性;确保升压站母线系统、发电机变压器组系统能安全可靠地运行;节约整组启动试验时间,减少不必要的浪费。

2. 编制依据2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1998版)》2.2《火电工程启动调试工作规定》2.3《火电工程调整安装试运质量检验及评定标准》2.4《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》2.5《电力工业技术管理法规》。

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大型发电厂一次升流试验
摘要:本文重点介绍了对大型发电厂升压站系统直接进行大面积一次升流的方法及发变组一次升流试验。

实践证明,该试验方法能够彻底检验CT变比、极性的正确性和保护校验,而且试验简单、方便、省时。

关键词:试验;一次升流;保护;校验
1.引言
大型发电厂一次设备试验及交接规程中并没有明确要对发电厂升压站及发变组一次系统进行一次通流试验,一般都是在各项常规试验和保护及回路检查完成后,直接对升压站受电或机组启动。

然而在升压站受电及机组启动过程中,容易发生CT二次回路及CT极性接错等问题,虽然没能造成很大的损失,但还是造成了一些诸如影响工程进度、调试单位形象等负面影响。

因此为了使得变电站受电及机组启动一次顺利实现,就必须在升压站受电前或机组启动前对一次系统和二次设备及回路进行彻底的检查和试验,而一次升流试验就是最简单也是最真实的模拟试验。

实践证明,一次升流试验能够彻底检验CT变比、极性的正确性和保护校验,而且试验简单、方便、省时。

鉴于电厂一次设备的常规配置,一次升流试验包含升压站一次升流及发变组一次升流试验。

升压站一次升流
升压站一次升流试验利用调压器、行灯变压器、试验电缆、380V试验电源,加在一次设备上,产生的电流大小可控,对升压站特别是二分之三接线的升压站的电流回路、保护电流采样、母差保护校验检查效果比较理想。

升压站一次升流试验不仅能检查的CT变比、极性,甚至连一次电流所流经的高压开关、刀闸、地刀的导通性都可以作出检查。

图1为升压站一次升流示试验接线图,图2为升压站一次升流示意图。

本次500kV升压站一次升流电流为70A,试验结果表明整个升压站一次系统回路完好,CT变比、极性及二次回路正确,母差保护校验正确,试验成功。

3.发变组一次升流
发变组一次升流是在500kV侧加380V电源,分别在发电机中性点侧短路(为了提高短路电流,把发电机绕组短接,也即把发电机旁路)和高厂变、高
公变低压侧短路,检查测量各CT电流、极性、相位及回路完整性,并在保护装置检查差动保护的正确性。

3. 1主要设备技术规范
豫西某电厂2×600MW机组,主变、发电机、高厂变、高公变参数如下:
3. 4 试验结果
发变组一次升流试验检查结果与理论分析一致,发电机差动、高厂变差动、高公变检查正确,主变差动电流回路在用1:10升流器检查CT极性相位正确。

4.小结
以上两种是比较典型的一次升流试验方法,可以根据实际情况灵活应用。

升压站一次升流试验也可以检查双母接线类型的升压站,特别是利用母联开关对扩建间隔的母差保护校验效果明显。

发变组一次升流试验可以模拟高压一次设备的正常运行工况,可以有效检查一次设备的导通性、完整性和变压器的变比、联结组别及CT的极性、变比等,目前该方法已在调试中得到推广应用。

注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。

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