对标分析报告电气

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对标工作汇报材料(电气部分)

为了更好的开展生产类对标管理工作,提高机组效率、等效可用系数定额完成率等指标,公司加强设备的运行维护和状态分析,从设备缺陷、设备状态检测以及设备技术改造工作入手,切实提高发电主辅设备的健康水平,具体如下。

一、设备缺陷统计分析

按规定进行设备巡视和定期检查,充分掌握设备的健康状况,及时发现异常和设备缺陷,并及时进行消除,同时,加强设备缺陷验收管理,保证消缺质量,避免频发性缺陷的发生。1-5月份,各站共发生及消除缺陷情况如下表:

从上表看出九甸峡、莲麓、海甸峡、三甲水电站电站设备缺陷处理不够及时,消缺率指标不达标,需要加强设备缺陷管理,及时消除设备缺陷。

二、加强设备状态检测,切实掌握设备运行状况

将电站主辅发电设备为发电机组系统、主变系统、公用系统三个大部分,分别确定关键检测点及指标,进行运行参数统计,定期进行分析,切实掌握了设备的性能和状态,发现并处理了部分问题。总体来说,2011年1至5月份,梯级电站电气设备安全健康、运行状态

良好。主要问题如下:

1、峡城水电站保护装置正确动作率为50%不达标。主要原因为5月6日,莲麓水电站在做AGC试验时,1111线路峡城侧保护动作,1111开关跳闸,经分析保护动作原因是由于1111线路峡城侧过流保护投入且定值整定较小(仅能满足约两台机组负荷的送出),故当三台机运行时,保护动作跳闸。联系地调对公司110kV线路过流保护定值进行了修改,尽可能的满足电站负荷的送出,同时,公司对110kV 线路运行方式及保护配置进行了规定,以保证梯级在各种运行方式下的安全运行。

2、及时发现并消除了两项影响设备健康水平的缺陷。

1)3月18日,峡城水电站#1机组轴电流超标,达到8.75A, 4月13日,#3机组轴电流超标,达到10.1A,电站立即组织维护人员进行检查并彻底消除了此故障。

2)6月9日,三甲水电站发现正母线对地电压为163V,负母线对地电压为75V,经检查发现#1主变瓦斯继电器进水,导致负母线接地,擦干瓦斯继电器并更换了密封垫后,正负母线对地电压正常。

三、为了提高设备的运行性能指标,在2011年有三项技术改造项目。

1、九甸峡水电站变压器室加装风机

九甸峡水电站主变压器的型号是SF10—120000/330GY ,冷却方式为ONAN/ONAF,散热器底部安装9组风机。主变安装在室内,主变室三面密封,一面敞开、安装了防火卷帘门,正常运行时卷帘门打开。在七、八月份运行时,虽然风机全部开启,但由于主变室内通风

不畅,热风聚集在主变室顶部,造成室内环境温度最高达43℃,变压器绕组运行温度超过90℃,其中#2主变压器绕组运行最高温度达96℃。由于变压器在较高温度运行下,绝缘老化速度加快,不利于变压器的安全稳定运行。为此,决定在主变室加装风机,加速室内通风循环,以降低主变压器运行温度。此项技改将在7月份完成。

2、海甸峡水电站公用、开关站LCU一体机改造。

海甸峡水电站公用、开关站一体机投产于2005年,由于现用软件配置为2009年升级改造后系统,而现一体机硬件配置较低,不能满足升级后软件系统的运行,造成现公用、开关站一体机监控系统画面打开反应速度慢、数据刷新慢、常有死机、数据不刷新等现象。在上位机出现故障时,一体机无法进行操作,不利于电站的安全运行。因此,决定将海甸峡水电站公用、开关站一体机更换为触摸屏。此项改造将在6月底完成。

3、九甸峡保护室加装二次抗干扰接地网。

为了彻底避免二次回路抗干扰问题,以确保电站继电保护动作的正确性、可靠性,按照《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》继电保护专业重点实施要求,九甸峡水电站保护室装设等电位接地网。此项改造将在11月底完成。

附表:

梯级电站励磁系统对表数据统计表

通过对励磁变温度、励磁系统正确运作率的统计,说明励磁系统设备运行状态良好。

主变压器对标数据统计

从上表看出梯级电站主变运行温度正常,绝缘和油质合格。

保护及安全自动装置对标统计表

从上表看出峡城水电站保护正确动作率为50%,不达标。三甲同期装置故障一次,经检查原因为装置电源插件故障,更换电源插件后故障消除。

直流系统对标数据统计表

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