气举排液技术总结和改进-2006
15、气举快速返排技术在增产措施中的应用
Tuha R & D
二、气举快速返排技术研究
3、KFG-25.4高压气举阀 主要性能指标
气举阀类型 规格型号 总长(mm) 最大外径(mm) 波纹管耐压(MPa) 波纹管有效面积 (mm2) 可配阀孔尺寸(mm) 适用工作筒 加工材质 主要用途 固定式气举阀 KFG-25.4-C 260 25.4 55 198 2.4、 2.8、 3.2、 4.8、 6.4、 8.0、10.0 KPX 固定式工作筒 耐高压材料 高压环境 气举排液
Tuha R & D
二、气举快速返排技术研究
2、KPX系列整体直孔工作筒
采用防硫材料整体加工,加 工工艺要求高,主要用于65/8及以上规格套管的气举排
液。
专利名称:油气田用整体式气举阀偏心安装筒
专 利 号:ZL200620001497.X
吐哈石油工程技术研究院
Tuha R & D
二、气举快速返排技术研究
TK715井酸压施工记录曲线
110 (27分后油压为手工记录) 压裂液 冻 胶 胶 凝 酸 顶替(投球) 10 9 油压(MPa) 套压(MPa) 8 排量(m3/min) 7
排量(m3/min)
90
塔河TK715井气举排液诱喷动态曲线
140 120 100 排量(m3/min) 压力(MPa)
18 16 14 12 10 8 6
Tuha R & D
气举快速返排技术
在增产措施中的应用
吐哈石油工程技术研究院 2007.09
吐哈石油工程技术研究院
Tuha R & D
汇报提纲
一、背景 二、气举快速返排技术研究 三、技术特点及主要技术指标 四、现场应用情况及效果 五、结论
气举排水采气分析
地层
当高压气体进入油套环空 后,环空内的液面被挤压下降, 如不考虑液体被挤入地层,油 套环空内的液体则全部进入油 管,油管内的液面上升,在此 过程中压缩机的压力不断升高。 当油套环空内的液面下降到油 管管鞋时,压缩机压力达到最 大,称启动压力。
停产时
环形液面达管鞋
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过程分析
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垂直管气液两相流态
在气井生产过程中,可能会出现一种或多种流型,下图是一口气井从投 产到停产关井过程中的流型变化。(假设油管没有下到射孔段中部,因此 从油管鞋到射孔段中部,流体是在套管内流动)
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一、气井的液体来源 二、垂直管气液两相流态
井底积液的产生及影响 四、气举排水工艺 五、实例分析及建议
想要研究气井中液体的影响,首先要了解流动条件下气液两相的相互影 响。 水力学中气液两相管流是否要划分流态,不同学者有不同主张其中 Orkiszewski(奥齐思泽斯基1967)等学者主张流态划分,以Orkiszewski为 例,认为垂直管中气液两相混合物向上流动时,一般有泡状流、段塞流、过 渡流与环雾流。
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井底积液的产生及影响
产生:地层天然气进入气井井底向地面流动,在井筒垂直管道流动
过程中,需要克服摩擦阻力、液体滑脱损失等,当地层压力足够高,气 体流速足够大,可以将一部分液体携带到地面。流速较大时会形成雾流, 液滴分散在气体中,只有少部分液体滞留在油管或生产套管中。当地层 压力降低时,在克服各种井筒损失后,井口剩余压力随之降低,在气井 无法达到临界携液流量后,液体就会逐渐堆积在井底形成井底积液。
基于目前的实际情况,建议适当缩短停机时间,以降低停机时 液面的恢复高度。或者如果管线及井口设备条件允许,压缩机开机作 业时关闭进站阀门,井口产气全部用来压缩机反复举水作业,最大限 度的将井底积液排除后,再进行停机进站生产及液面恢复,达到较高 产能和经济效益。
探究柱塞气举排水采气中柱塞的改造——评《气举采油工艺技术》
《气举采油工艺技术》一书概述了各种气举方式 的工具和故障检测。改造升级柱塞装置后,可有效 提高柱塞气举排水采气设备的运用性能,提高排水 采气能力,使气井加快加大生产,在提高产气井产能 方面起着重要的作用。
第一作者简介:刘辉(1985-),男,工程师,2008 年毕业于西南石油大学石油工程专业,封机构后,可有效减少原有 柱塞的部分问题。在油管内运行时,橡胶是收缩的, 可加大和油管间隙,这样可在井底积水产生段塞流, 产气量不足的时候,在油筒内自主下降,可不用关闭 生产井,让柱塞气举继续工作生产,更可加快下落速 度,提高运行效率。柱塞回到缓冲卡定器装置后,积 液会没过柱塞,液体压力的作用下胶桶会压缩,致使 胶皮扩张,让油管壁和柱塞贴近密封,这样的情况下 可以有效防止液体回流。于此同时,地层压力得到 还原,可成功将柱塞托举上升出井口。有效避免滑 脱的同时,也增加了柱塞上下运行时的压力值,转换 为升举力。还可以依据井底压力情况,给柱塞安装 限制重量的有效装置,在积液超过限制高度时,自主 滑落泄压,防止积液过多,导致举升困难问题。
塞运行。此设备成本低,工艺简单化,投入产出比 高。缺点:柱塞与油管间没有间隙,在油管内下降 时,受到的摩擦力,托举力的影响,下落速度过慢,导 致柱塞回落到井底的用时比较长。柱塞的举升能力 是需要定期关闭生产井而正常运行的,需要在井底 积压积攒足够时间的能量,才能使柱塞再次得到有 效的举升功能,这样就会严重影响产能。井口地面 上的设备装置,比较复杂,占地面积较大。柱塞气举 排水采气设备在运行过程中,柱塞每次出油管,水量 较大,积液在排出来以后,井口马上会产生压力,对 设备运行有着很大影响。
优化气举混排工序,提高酸化效果
优化气举混排工序,提高酸化效果小组名称:河口采油厂作业大队作业12队QC小组发布人:杨荣杰单位名称:河口采油厂作业大队作业12队2011年8 月15日目录前言 (3)一、小组概况 (4)二、选题理由 (5)三、现状调查 (6)四、活动目标 (7)五、要因分析 (11)六、制定对策 (13)七、对策实施 (17)八、效果确认 (18)九、效益评价 (19)十、巩固措施 (19)十一、下部打算 (19)前言酸化是油气水井重要的增产增注措施,已有近百年历史。
然而因为残酸排放不彻底,造成二次污染地层,使酸化效果不理想,或造成酸化失败的事情时有发生,达不到增注增产效果。
目前,我们的排酸方式有,洗井排酸,液氮排酸,气举混排排酸,这些排酸方式都存在一些缺点。
如何提高酸化效果,为油气水井达到增产增注效果,保证作业井的有效率和施工井工作的顺利进行,是我们一直在努力解决的问题。
一、小组概况表1制表人:杨荣杰时间:2011.03.09二、选题理由三、现状调查我队是一支从事油水井小修施工的专业队伍,酸化施工气举混排是修井作业的一道经常遇到的工序。
我队对大队2010年酸化效果不明显的井进行了统计。
见下表(数据出河口采油厂地质日报)表2: 作业大队2010年1-10月酸化效果不明显井统计人:杨荣杰时间:2011.02.15有上表可知,2010年1-10月份我大队油井酸化共计38口井,酸化效果不明显井(未能达到设计预计产量)12口,酸化明显井(达到设计预计产量)占总酸化井的68%,我们发现残酸液不能及时排出是影响酸化效果的重要原因,气举压力达不到施工要求严重影响排酸效果。
四、活动目标(一)制定目标优化气举混排工序,彻底排净残酸,提高酸化效果,达到设计预计产量。
由目前酸化效果不明显井(未能达到设计预计产量)32%,降低到酸化效果不明显井(未能达到设计预计产量)10%以下。
表3活动前目标制表人:杨荣杰时间:2011.02.20 (二)可行性分析1、油水井酸化排酸不彻底,还存在二次污染地层的问题,从而影响了酸化效果,施工过程中需要对气举混排工序进行优化。
气井压裂后连续油管气举排液影响因素浅析
气井压裂后连续油管气举排液影响因素浅析摘要:气井压裂结束后,为了减少压裂液破胶后残液对油气层的伤害,进而提高改造措施效果,需要将压裂过程中的入井液体及时排出。
对于深井、需要大量排液的气井(如水平井)而言,采用连续油管泵注氮气(或液氮)气举排液是常用的排液方法之一。
连续油管在井内起下,氮气可以在任意深度泵注建立排液循环通道,从而实现平稳有效的排液。
目前这一排液方法在现场应用中取得了良好的效果,能有效提高返排效率,缩短返排周期,从而达到了快速返排的目的。
关键词:压裂液残液连续油管气举排液氮气影响因素1 连续油管携氮气排液机理连续油管排液工艺是将装有单流阀的连续油管通过生产管柱下入到预定排液深度进行循环注氮气,可采取边下人连续油管边注氮气的方式,也可以采取下到预定深度后再注氮气的方式,利用气液混合卸压原理,将井筒中遗留的较重液体携带出井筒。
通常,储层流体的密度小于原井筒中液体的密度。
当井筒内的残留液体逐渐被排出,并被进入井筒的储层流体驱替时,储层中会产生较大的压降,当压降大到储层流体能以稳定的速度流入井筒时,停止氮气循环,将连续油管起出井筒,气井便依靠自身能量进行连续生产。
待排液完成后,油气井即可达到稳定生产状态。
连续油管携氮气排液方法分为环空注气连续油管排液和连续油管注气环空排液。
常用的为连续油管注气环空排液。
为了确保油气井能够在最短时间及最低氮气消耗量的前提下尽快恢复生产,应当对整个排液施工进行优化设计,考虑影响连续油管排液效果的各种因素。
2 影响连续油管排液效果的因素排液作业设计的合理性直接影响施工效果,需针对不同井特点和工艺技术的差异进行优化。
排液作业设计涉及到确定氮气注入速度、连续油管尺寸及下入深度、所需氮气总量和所需作业时间等。
设计作业计划时所需的信息包括井筒流体和储层流体性质、储层压力、压裂液返排量、连续油管尺寸、井筒条件等等,排液作业应该考虑在最短时间和最小氮气消耗的条件下完成。
2.1 井筒流体和储层流体的性质井筒中的压裂液残液的密度一般会比储层流体高,而且不同体系的压裂液残液也会有不同的密度,通常较高密度的流体需要较长的排液时间。
5气举和液氮排液
气举和液氮排液气举
一、气举方式
l、气举方式及特点 (1)正举。正举就是用压风机从油管打入高压压缩空气,使井筒内的液 体及气液混合物从套管返出的气举方法。 (2)反举。反举是用压风机从油套环空打入高压压缩空气,使井筒内的 液体及气液混合物从油管返出的气举方法。 一般在正举时,压力变化比较缓慢;反举时,当井内的压缩气体到达 井内管柱底部上返时,压力下降十分剧烈,容易引起地层出砂或损坏套 管。
(1)连接气举管线,连接液氮泵车,在进口管线上可以加一个单流阀, 防止井筒流体进入泵车。
(2)启动液氮增压泵和高压液氮泵前,必须充冷却泵腔,由于工作介质 液氮是低温液化气,必须保证泵有足够的正净吸入压头,即泵腔吸入压 力应比液氮在泵腔温度下的饱和蒸汽压高一定值。
(3)泵腔温度降低达到规定标准后,启动增压泵和高压液氮泵,注入氮 气。
气举和液氮排液气举
(1) NTP-3500型液氮泵车的主要技术参数是: 最高排出口压力 103.4 MPa 试验压力 151.lMPa 最大液氮排量 142L/min 最大氮气排最 3500 SCFM(标立方英尺每分) 排量温度 10-40℃ 蒸发器最大蒸发能力 液氮 203L/min 氮气 5000SCFM 作业环境温度 -40-40℃ 液氮储罐总容量 7.27m3 车台发动机额定功率 67kW 底盘发动机额定功率 317 kW
气举和液氮排液气举
三、监督要点
(1)用压风机在油井和气井中气举非常危险,因为在油、气井筒中,空气中的 氧气与井筒中的天然气混合,当天然气和混合气总体积的5% -15%时,遇到明 火就会发生爆炸。因此,禁止使用空气在油、气井中气举作业是一条必须遵守 的安全措施。
(2)禁止在举空的套管中起下油管,防止油管与套管撞击引起火星,发生爆炸 事故。
气举井优化设计应用分析
气举井优化设计应用分析摘要:气举采油方式作为自喷采油后的一项有效的举升方式,能有效地提高采油经济效益。
气举采油是依靠从地面注入高压气体,然后注入气和油层流出流体在井筒内有效的混合,利用气体的膨胀,使井筒内的混合液密度降低,从而将流入到井内的流体有效的举升到地面的一种举升方式。
这是一种老式的常规的一项气举举升方式。
近些年,气举采油有了新的发展,很多在传统气举举升方式的基础上形成了新的气举方式。
关键词:气举井;优化设计;应用前言对气举井的优化设计,采取最佳的气举方式,优选合适的气体,天然气、二氧化碳、氮气等,将高压气体注入井筒中,达到举升的作用,从而提高油井的产量,达到人为补充能量开发的效率。
1气举工艺的工作原理1.1气举技术的原理气举采油是利用从地面向井筒注入高压气体将原油举升至地面的一种人工举升方式,它的原理就是依靠从地面注入井内的高压气体与油层产出流体在井筒中混合,利用气体的膨胀使井筒中的混合液密度降低,将流到井内的原油举升到地面。
气举系统是一个复杂的系统,采用油井伴生气经压缩机增压后作为气举气源的一整套气举流程,当然气举气源也可以采用高压气井气作为气源,则相应的气举流程会简化很多。
1.2常见的气举管柱类型常见的气举管柱类型分为单管式气举管柱和双管式气举管柱,其中单管式气举管柱按是否采用井下封隔器和单溜阀来分,有开式管柱、半闭式管柱、闭式管柱以及腔式管柱。
1.3气举阀工作原理一般气举管柱上会设有几级气举阀,气举阀的设计需要考虑很多方面的因素,如确定注气点的位置、注气点以上所需下入的气举阀数量、气举阀的下入深度、气举阀的尺寸及调试参数等等,常用连续气举布阀设计方法包括变地面注气压力法和定地面注气压力法两种。
一般要求逐级降低打开井下各级气举阀的套管注气压力,以保证通过下一个工作阀注气以后,关闭上部各卸载阀。
2气举方式的选择气举采油过程中,是将高压气体注入到井筒中,气体上升过程中携带油珠颗粒,达到气举采油的目的。
连续气举排液采气技术的应用策略分析
连续气举排液采气技术的应用策略分析摘要:目前,我国使用的气举方法分为间歇气举、活塞气举与连续气举法。
气举是通过气举阀,从地面将高压气体注入井中,使其与油层产生流体,并形成混合液,利用气体膨胀使井筒中混合液密度降低,从而将井内资源抬升到地面的采集方式,被广泛应用于气井工作,本文通过对连续气举进行分析,总结技术优势,对技术未来应用提出实施方案,以望借鉴。
关键词:连续气举;排液采气;采气技术前言:连续气举被广泛应用于我国排液采气工作,气举排液采气技术改造流程简单,运行成本低,管理难度小,有助于提高低压弱喷产水气井的携液能力与气井采集效率,但连续气举的具体以应用,对现场工艺设施与井内现状有较高要求,仅适用于部分产业气井排液采气工作。
因此,研究此项课题,具有十分重要的意义。
一、连续气举排液采气技术的优势与技术原理(一)连续气举排液采气技术原理连续气举指将产层高压气或地面增压气连续注入气举管内为产层的井液充气,令井内液体与输入气体相混,由于气体密度较低,管柱内液柱与气体形成的混合液密度降低,举升能力被提高,待液面降低至套管鞋以下,保持连续注气将地层中液体不断排出。
在低产低压井中,由于能量衰竭,带液能力逐渐下降,不足以能够将井内液体带出。
在连续气举过程中,垂直管流指天然气从井底流向井口垂直不断上升的过程,由于井内压力温度不断下降,垂直管流过程中流体的流动形态也会不断变化,从而影响气举举升效果;实际采气工作中,同一气井可能出现多种流态,一般情况下,气井内的流态被称为雾流。
(二)连续气举排液采气技术优势由于间歇气举将井内积液排出后,停止注入工作后,井内积液也会随停注逐渐恢复,液面上升气量下降,井内积液无法排出,生产工作无法正常进行,而连续气举法会持续对井内注入气体,地层内产生的积液会随气体注入被及时带出,使井内液面无法恢复,解决了因井内积液现象无法正常生产的困难;但连续气举在注入高压气时,井内地层会产生一定回压现象,影响井内气流与液体流向,当液面降低套管鞋以下时,应及时调控连续气举时注入气量与压力。
气举排液技术总结与改进-2006
最大深度 2800m
14.67 8.88 6.02 4.65
最大深度 3300m
11.42 7.96 5.52
二、气举排液技术简介
管柱设计:
一级气举阀
工作筒+气举阀
二级气举阀
封隔器
工作筒+气举阀
油
层
滑套 封隔器
丝堵 油
层
新井完井气举排液诱喷、气举生产测试一趟管柱
高挤胶凝酸115m3
施工日期:2006年9月16日
顶替
停泵记压降
10
25m3
9
80
8
70
7
60
6
50
5
泵压
40
4
30
排量
3
20
2
10
套压
1
0
0
13:46
14:01
14:16
14:31
14:46
15:01
时间
四、气举排液技术存在的问题
TK1112情况: 2006年9月7日对该井进行了酸压完井作业,开井排酸后用4mm油咀 试采,产量稳定:油压19.7MPa,套压14.7MPa,日产油110.6m3,原 油综合含水0。 10月31日用1.15g/cm3的油田水38m3压井,整改井口 流程。 11月1日制氮拖车气举,泵压25.4MPa,油压0MPa,未出液,无气, 停止气举,关井放套压23MPa放至10MPa,14:00-15:15开井,油压 0MPa,套压10MPa,出液17.4m3,15:15装4mm油嘴求产。 另外,TP2、S1068井在气举施工过程中也存在施工不畅,套管间断 起压的情况。
制氮车连续油管气举排液技术在气田应用探究
制氮车连续油管气举排液技术在气井应用探讨【摘要】随着我国气田产能建设的不断加大,老的工艺措施已经不能满足气田生产的需要。
并且我国部分气田经常存在漏失现象,从而使大量的非底层流体侵入,导致储层受到了极大的伤害。
目前,绝大多数的气田都需要经过压裂改造之后才能投产,但是有的气田由于受到地层压力的影响,使气田压裂改造的液量增大,这样就会严重导致排液的速度降低,返排困难,从而影响到气田的正常生产。
采用制氮车连续气管气举排液技术可以有效排液,该技术也是目前气田措施改造的重要技术之一。
【关键词】制氮车连续油管气举排液1.制氮车连续油管气举排液技术制氮车连续油管气举排液技术是由国外引进的,主要是从空气中制取氮气,然后靠三级压缩来达到较高的注水压力,从而可以利用该方法进行排液,速度快,在气田施工中安全可靠。
制氮车连续油管气举排液技术主要是应用了氮气的稳定化学性质,从而进行了排液计量求产以及压裂后残液的返排工作,该技术具有快速高效、安全可靠、经济实用等特性。
该技术主要应用与气田勘探开发,并且氮气作为气象流体,因此可以保证排液的准确性与可靠性。
目前,我国气田已经利用该技术不断的完善了气田排液体系,根据不同的排液条件与要求进行不了多种氮气的排液工艺。
在我国气田勘探过程中得到了广泛的应用,已经达到了快速高效的排液功效,并且取得了良好的技术应用效果。
1.1氮气的性质氮气是一种无色无味的气体,在常温下没有活性,一般情况下不能与其他物质结合在一起。
在标准状况下,氮气的相对分子质量为27,比重为1.25g./L。
氮气分子是双原子分子,是双原子分子中最稳定的,因此单质氮气不活泼,只有在高温高压并且加入催化剂的情况下,氮气才会与氢气反映生成氨。
在放电的情况下,氨气才会与氧气结合形成一氧化氮。
1.2气举排液技术的工作原理从理论上讲,气举排液技术主要是利用了气体膨胀以及快速的逸散性能,在比较短的时间里,可以有效的排空气田井中的残液。
制氮车连续油管气举排液工艺原理是在连续油管中注入氮气,以氮气的体积以及减压之后的气举在气田井中的空间循环排替液体,这样就会在最短的时间内达到排液的目的。
第六章 自喷及气举采油技术 (2006.9)
Pwf
Qo
供给边缘压力不变,无限大圆形地层中心一口井生 产时,单相稳定渗流的产量公式为: 2ko h( Pe Pwf ) qo a re Pwf 变化,产量也随着变化。 o Bo ln r s w 油井流入动态:油井产量与井底流动压力的关系。 表示产量与井底流压关系的曲线(Inflow Performance Relationship Curve),称为流入动
气举井(无阀)的启动过程 b—环空液面到达管鞋
③当高压气体进入油管后
,由于油管内混合液密度
降低,液面不断升高,液
流喷出地面,井底流压随
着高压气体的进一步注入 ,也将不断降低,最后达 到一个协调稳定状态。
气举井(无阀)的启动过程 c—气体进入油管
三、气举阀(Gas Lift Valve)
为保证油气混合物能喷出地面,压风机的额定压力 必须大于启动压力,而气举系统在正常生产时,其 工作压力比启动压力小得多,势必造成压缩机功率 的浪费,增加投入成本。为了降低压缩机的启动压 力与工作压力之差,必须降低启动压力。 气举阀的作用: ①逐步排除油套环形空间的液体; ②降低启动压力。
(6)气举阀的作用是降低气举启动压力,从而选
择小功率的压缩机,节约投资。
完
将高压气体连续地注入井内,
连续气举
(Continuous Gas-lift)
排出井筒中液体。适应于供液
能力较好、产量较高的油井。 向井筒周期性地注入气体,推
气举
动停注期间在井筒内聚集的油
间歇气举
(Intermittant Gas Lift)
层流体段塞升至地面,从而排 出井中液体。主要用于油层供 给能力差,产量低的油井。
气举排液优化设计及在油气井复产的应用
气举排液优化设计及在油气井复产的应用
何信海;于艳涛;向耀权
【期刊名称】《内蒙古石油化工》
【年(卷),期】2013(000)010
【摘要】针对气举排液多点注气的问题,根据气举井筒流态的变化,按照不同气举方式,对卸载阀、工作阀、注气量等气举参数进行优化设计,结合产能方程,编制了气举排液软件,此软件方案应用于青海油田某气井的复产取得了成功.
【总页数】2页(P49-50)
【作者】何信海;于艳涛;向耀权
【作者单位】大庆油田有限公司采油四厂;大庆油田有限公司海拉尔勘探开发指挥部,黑龙江大庆 163312;中海油湛江分公司研究院
【正文语种】中文
【中图分类】TE355.3
【相关文献】
1.大牛地气田气举排液复产工艺可行性分析
2.水淹气井气举复产方式选择计算方法
3.积液停产气井泡沫排液诱喷复产工艺
4.气井柱塞气举排液工艺参数优化设计方法及软件
5.积液停产气井排液复产的新方法
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凝析气田增压气举排液采气工艺
凝析气田增压气举排液采气工艺姜学明【摘要】结合白庙气田的开发现状和积液程度,经过多方面论证和可行性研究,做出了以增压气举为主的排液采气工艺技术决策.增压气举是利用气井产出天然气作为气源,用天然气压缩机组增加压力形成高压气源,给生产气井增压气举,使气、液混相以降低管柱内液柱的密度,从而提高举升能力.2007~2010年,随着增压气举力度的不断加大,白庙气田自然递减得到了有效控制,由2006年的42.36%下降至2010年的14.05%,下降了28.31%.【期刊名称】《油气田地面工程》【年(卷),期】2013(000)004【总页数】2页(P36-37)【关键词】凝析气田;排液采气工艺;增压气举;排液效率【作者】姜学明【作者单位】中国石化集团公司中原油田采油六厂【正文语种】中文白庙气田为典型的低渗凝析气藏,地露压差3.32~14.12 MPa。
随着气井的生产,地层压力迅速下降,近井地层发生严重的反凝析现象,从而形成井底积液,导致气井产能下降,甚至不能正常生产。
针对气田开发过程中的井筒积液现象,2000年以来,组织开展了“激动式”排液、橇装氮举排液、泡沫排液、柱塞气举排液、超声旋流雾化排液、机抽排液和高压气源排液等不同类型气井的排液工艺技术试验,取得了一定效果,解决了不同类型气井的积液问题,并从中找到了适应白庙气田开采的排液采气工艺技术。
2006年,根据对原有工艺技术的分析定性,结合白庙气田的开发现状和积液程度,经过多方面论证和可行性研究,做出了以增压气举为主的排液采气工艺技术决策。
1.1 增压气举工作原理增压气举是利用气井产出天然气作为气源,用天然气压缩机组增加压力形成高压气源,给生产气井增压气举,使气、液混相以降低管柱内液柱的密度,从而提高举升能力。
系统组成见图1。
白庙增压站于2006年8月建成投产,根据气田供气能力,增压机工作参数设计为:进气压力0.8~1.0 MPa,排气压力16 MPa,排气量5×104m3/d。
气举排水采气工艺技术的研究分析
同。 1.发泡剂在气举排水采气工艺技术
中的应用要点 在天然气中,存在着积液问题,
对于这一问题如何在天然气的开采中基 于解决?其中泡沫排水是一种良好的方 法。此外还有一种就是采用气举排水采 气技术可以达到对天然气井中积液问题 的有效解决。在具体的天然气的生产过 程中,先在天然气井中注入一种高压的 天然气,注入井中的高压天然气会随着 天然气井向上升,上升的环节中,具有 较强的携液能力。天然气井中的积液就 会顺着上升的高压天然气被排出天然气 井,这样就可以有效地提高开采天然气 的开采。
4.基于管柱优选思路的排水采气技 术分析
优选管柱对于促进积液处理有着不 可或缺的作用,所以在选择油管时,需 要对其管径进行有效的选择,才能更好 地满足携液的需要,在降低井筒积液的 同时促进产能的有效提升。这就需要我 们紧密结合所选的装置与技术的实际需 要,尽可能地将其快速地排除。
三、结语 综上所述,气举排水采气工艺技术 类型较多,为确保排水采气效果得到有 效的提升,紧密结合实际加强对其技术 类型的选择,确保所选择技术适应性, 优化采气效果。
采气工艺技术上进行不断的优化和完善。而气举排水采气工艺技术则能更好地满足低压低产气井的需要。因此,本文主要就气举排水采气工艺技术在低压
低产气井中的应用要点进行了梳理,以更好地满足实际生产的需要,在提升产能的同时确保整个生产过程的安全性和高效性。
【关键词】气举排水采气工艺技术;低压低产气井;应用
应用气举排水采气工艺技术。旨在 对低压低产气井进行开采,从而促进其 产量的提升。但是必须结合实际,对其 应用方式进行优化,才能有效的排除井 内的积液,进而有效的提升采气的质量 和产量。积液问题作为低压低产气井中 必须面临的问题,需要我们在应用中切 实注重以下工作的开展,以促进采收率 的提升。
气举排水采气工艺技术适应性及优缺点探讨
气举排水采气工艺技术适应性及优缺点探讨摘要:随着我国气田开发的逐步深入,低产低压井逐渐增多,低产低压井携液能力较差。
油井和井筒底部的液体积聚会增加地层的背压,限制其产能,最终完全压碎气藏,直到关井。
气举排水采气技术是解决低产低压水气井严重液滑损失的重要措施。
介绍了气举抽放和采气的原理,气举抽放和采气工艺的设计步骤,并对常用气举抽放和采气工艺的适应性、优缺点进行了分析和探讨。
关键词:气举,排水采气,工艺设计,泡排前言气举是在气田的开发处于中期或后期时,并且气井自身的能量如果无法连续地完成自喷排水时,需要使用外部高压气源,依靠气举阀来实现让高压气体从地面注入已经停喷的气井,这可以使注气点以上的气液比得到增加,而压力梯度得到了大大降低,能够产生大量的生产压差,这样使气液从地面连续不断地流入井底中。
随后,气体将会发生自喷而流进气井口,能够很好地给自喷生产补充所需能量,也能够使水淹井重新恢复自喷生产能力,帮助完成自喷。
由于排水采气工艺措施的多样性,不同的排水采气工艺措施各具其适应性与技术特征,不同类型的含水气井生产特征与地质特征也各不相同。
对于积液气井,在采取有效工艺之前,怎样对排水采气工艺进行优选和优化设计便是提高气井经济效益与气井采收率的关键因素。
因此,针对气井现场的情况,如何选择最佳的排水采气工艺措施,如何使气井总的经济效益达到最大化,就成为积液气井开采首先要解决的问题。
现场实践经验表明,排水采气工艺技术为气井稳产、增产和提高采收率起了非常好的作用。
因此如何针对天然气井中期、后期大量出水的状况,选择适应性强、更符合气井能较多的排液并且经济效益好的排水采气工艺技术,就成为一个值得研究的问题。
1 气举排水采气原理图1 气举排水采气原理气举排水采气(简称气举)是将高压气体(天然气或氮气)注入井内,借助气举阀实现注入气与地层产出流体混合,降低注气点以上的流动压力梯度,减少举升过程中的滑脱损失,排出井底积液,增大生产压差,恢复或提高气井生产能力的一种人工举升工艺。
气举排水采气工艺技术研究及应用
气举排水采气工艺技术研究及应用作者:张亚峰来源:《中国科技博览》2015年第07期[摘要]本文结合富水区气田开发工艺技术特点,开展了产水气井气举排水采气工艺技术研究,初步形成了适合富水区气田产水气井气举排水采气的配套工艺技术。
气举排水采气工艺技术经济、可靠、高效,是气田产水气井开发的主要技术手段。
也是同类气藏产水气井开发借鉴的理论依据。
[关键词]靖边气田气举排水采气工艺中图分类号:TE34 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)07-0233-021.富水区开发技术政策及配套技术富水区的形成过程比较复杂,其分布主要由区域构造特征、储层的非均质性、小幅度构造等因素控制。
气藏气井出水时间普遍较早,部分井出水时间和投产时间几乎是同时。
产水井普遍表现出产水量小、且稳定的特点。
水气比普遍不高,且变化趋势相对稳定为主。
基于这一地质认识,制定了对于富水区采取“内排外控,对于产水单井点实行“以排为主”的技术思路,并加大排水采气工艺技术研究、应用和配套,切实提高产水气井综合治理效果。
2.单项气举排水采气工艺2.1 柱塞气举排水采气工艺柱塞气举排水采气工艺的是将柱塞面作为气液之间的机械接面,利用气井自身能量推动柱塞在油管内进行周期性地举液.阻止气体上窜和液体回落,减少液体滑脱效应,增加间歇举升效率。
在柱塞排水采气过程中,根据柱塞气举工艺技术要求,需要通过理论计算确定相关工艺参数,主要工艺参数有柱塞运行所需最小套压、柱塞运行周期、最气田井口条件的限制,在试验过程中对井口装置流程进行相应的改制。
2.2 高压气源井气举排水采气工艺高压气源井气举排水采气工艺是在借鉴国外天然气连续循环技术的基础上,结合靖边气田滚动开发高低压气井并存的现状,利用气田“多井高压集中集气、多井集中注醇”的开发模式优势,提出的一项新的排水采气工艺方法。
它是将接人同一集气站的高压气井的天然气通过已有的地面注醇管线连续注入被气举的低压产水气井的油套环空,依靠高压气源井的高压气流,使被气举气井的井筒积液从油管连续举出,并通过被气举气井的采气管线输送至集气站,实现连续气举排水采气。
气井抽汲排液采气工艺的研究与应用
收稿日期:2006 05 08作者简介:户贵华(1974 ),男,河南卫辉人,工程师,1997年毕业于西安石油学院石油工程系,现从事机采管理及井下工具研究工作。
文章编号:1001 3482(2006)06 0102 02气井抽汲排液采气工艺的研究与应用户贵华1,程戈奇1,童广岩1,巴 特2,侯淑玲3,高旭东1,吴桂英1(1.中原油田分公司采油三厂,山东莘县252435;2.中原油田分公司井下作业处,河南濮阳457071;3.中油特种车有限公司,河南濮阳457001)摘要:针对卫城气田产水状况及低产低能的特点,提出了新的抽汲排水采气工艺的原理和要求,介绍了系统组成和主要工具结构。
现场试验表明,该系统和工艺对提高低压低产气井的采收率及高效开发具有指导意义。
关键词:排水采气;工艺;结构;采收率中图分类号:T E935 文献标识码:BApplication and research on the gas recovery by water drainage using pumping unitH U Gui hua 1,CH ENG Ge qi 1,TONG Guang yan 1,BA T e 2,H OU Shu ling 3,GAO Xu dong 1,WU Gui Ying 1(1.N o.3Pr oduction Plant,Zhongy uan Oilf ield Comp any ,Shenx ian 252435,China ;2.Do wnhol e S er v ice D ep ar tment ,Zhongy uan Oi lf ield Comp any ,Puy ang 457071,China;3.Sp ecial T y p e Vehicle ,Co.L td.,Puy ang 457001,China)Abstract:Aiming to the w ater producing situation in Weicheng g as field,this paper introduced the w orking principle,w orking r equire and testing results o f the technique o f gas recov er y by w ater drainag e.T he re sults o f field tests indicate that it form ed fo r the gas w ell w ith low pressure and production in Weicheng g as field,w hich has significance guidance fo r im prov ing the recov ery factor of gas w ell w ith low pressur e and pro duction,and their effective dev elo pment.Key words:g as recovery by w ater drainag e;process;structure;r ecovery factor1 现有工艺存在问题中原油田采油三厂卫城气田有气井22口,平均油层中部深度2627.8m,平均地层压力4.6MPa,平均油压0.5MPa,日累计产气10.8 104m 3,平均单井日产气6334m 3。
输液排气法的改进
该方 法省 时省 力 , 方便 快捷 , 且空 气排 的干 净 。 作者 单位 :7 0 0 河 北保 定解 放 军二 五二 医院妇 科 0 10
低 年 资 护 士静 脉 穿 刺不 成 功 的原 因分析 与对 策
邹 铃
【 要】对 内分 泌科 2年来 低年 资护 士静 脉 穿刺不 成功 的原 因进行 总结 和 分析 , 强 对低 年 资护 士静 脉 穿刺 的培 养 与 管理 , 效提 高低年 资 护 士 摘 加 有 静 脉 穿刺 的成功 率。 【 关键 词】 低年 资护 士 ; 脉穿 刺 ; 静 分析 ; 对策
穿刺 。 3 4 穿 刺前 做好充 分 的预备 工 作 . 3 4 1 根据 患者年 龄 , 刺 部位 及 血管 粗 细选 择 合适 的 针 头 ,一 .. 穿 般 宜选择 5 半至 7 号 号静 脉穿 刺 针 头 。对 于水 肿 、 水 、 年患 者 等 , 脱 老 可选 择相对 较粗 、 的静 脉 , 用静 脉 留置针 。 直 使 3 4 2 认 真选 择 比较血 管 : .. 宁可 把 时 间花 在选 择 血管 上 , 也绝 不 花 在反复 穿刺 上, 以免 加重 患者 痛苦 , 加 自身 压力 , 增 选择 走行 明 确 , 、 , 直 粗 较有把 握 的静脉 。病 情重 的患 者 、 年患者 等 由于病 程长 , 应注 重保 护 老 还 血管 由远到 近选 用 。对早 期血 容量 不足 , 管 找寻 困难 者 , 采用 局部 热 血 可 敷、 轻拍 、 摩 等方法 口 使血 管 显露 , 局部 组 织水 肿 者 可用 手 指沿 静 脉 按 ] 对
在 静脉 输液过 程 中 , 常会 出现输 液 下段有 空 气 , 如不及 时 处理 就会 造 成 空气 栓塞 。通 常都采 用弹 击 法 , 在 液 面 下 段 至输 液 管 下 端 的 1 3 但 / — 1 2时 , / 弹击 法既 占用 时间长 , 因关 闭 调 节 器 造 成 回血 阻 塞 针 头 , 严 又 更 重就得拔 掉 针头 , 重新 穿刺 , 为患 者带来 痛 苦 。先介 绍一种 新 的排 空气 法 缠绕挤 压 法 。
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一、吐哈钻采院气举技术
吐哈钻采院经过多年的研究与实践, 形成了气举采油配套技术,获自治区科 技进步二等奖1项,集团公司科技进步 三等奖 1项及多项局级成果。
1、气举采油方案编制技术
2、系统及单井气举优化设计技术
3、气举完井技术服务
• • • • • • • 气举单井设计 气举阀调试检测 入井完井服务 举井工况诊技术 气举阀投捞技术 气举井生产管理技术 气举工具及制氮拖车气举施工
排液气举阀
Y342封隔器
球座
工作气举阀
Y221封隔器
本井气气举管柱示意图
一、吐哈钻采院气举技术
气举采油技术研究人员
长期的技术研究和服务过程中,吐哈油田培养
造就了一批优秀的专业技术人才。目前从事气举采
油技术研究和服务的技术人员共有67名,其中高级 技术人员28名,中级技术人员21名,拥有国内知名 的气举采油专家,具有较强的技术研究和产品研发 能力。
二、气举排液技术简介
气举排液技术特点 :
(1)压裂排液一趟管柱; (2)气举排液深度较深,排液效率高;
(3)排液周期短;
(4)储层伤害小,酸化、压裂效果好。
气举排液技术适用范围:
(1)酸压井气举返排残酸; (2)自喷油、气井井底积液的排液; (3)负压射孔,井筒造负压; (4)新井投产诱喷,试油及生产测试等。
三、塔河油田气举排液技术应用
为提高酸液的返排速度,减小残液对地层的伤害。2003 年5月首次在TK715井应用吐哈钻采院气举排液工具及相关排
液技术,该井酸压后无产能,经气举诱喷获得高产,产量
152m3/d,取得了显著的效果。 气举排液技术在塔河油田的推广和应用,一方面提高了 酸压排液的速度,减小了残酸对地层的污染,提高了酸压措 施效果和酸压建产率;另一方面,大幅度缩短了完井周期, 减少了占时间,提高了生产时效。 气举排液技术已经成为塔河油田酸压排液、试油、测试
69
87.5 90 120 3-1/2UPTBG ≥157.1 H2S≤6%, CO2≤1% 整体加工 压裂排液 也可抽汲
防硫气举阀KPX-136研究与应用
主要技术措施: ①采用特殊的防硫合金材料;
②采取特殊的表面处理加工工艺;
③各部件之间采用了整钢加工,无焊缝连接方式。
三、塔河油田气举排液技术应用
全通径气举阀技术研究与应用
塔河油田部分井需要用刮蜡片清除胶质、沥青质的沉积物、抽 汲评价。而先期使用的KPX-115和KPX-136型气举阀内通径分别有 55.5mm和68mm,刮蜡片和抽子无法正常通过,为此吐哈钻采院研制 了通径为76mm的KPX-148全径气举阀。 塔河油田部分井7″套管内径仅有152.5mm,KPX-148型气举阀
人工井底
一、吐哈钻采院气举技术
连续成套气举采油应用情况
2001 年9月在哈萨克斯坦扎那若尔油田进行气举采油
一级工作筒
扎纳若尔油田2127井气举完井管柱图
2-7/8″NEW-VAM油管
设计:王 强
765m
技术服务。服务内容包括:气举采油工程方案、单井气
举优化设计、气举工具和生产系统管理等,实现产值 4500万元/年;
2-7/8″NEW-VAM油管 二级工作筒 1420m
三级工作筒ຫໍສະໝຸດ 1918m四级工作筒
2296m
油井硫化氢含量 40000-6000mg/l,采用的气举工具 5 年来从未因硫化氢腐蚀而发生生产事故; 目前油田气举采油产量达到 6600t/d,是目前世界最
五级工作筒
2549m
套管接箍 3418.5m 3429.1m
¼ (h) ±ä º Ê Å Ò
0
1
2
3
4
5
6
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二、气举排液技术简介
优化设计
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Ì Ü × ¹ Ä Ú ¾ ¶ Í ¹ Ó Ü Í â ¾ ¶ Õ Ë Ê õ Ï µ Ê ý ×Ú ¿ ¿ × è Á ¦ ÷Ù Á Ë Ï µ Ê ý ÷¿ Á Á Ï µ Ê ý Ø Á Ö ¦ ³ £ Ê ý ¢ Æ × ø Ñ ¹ Á ¦ ¹ · Ñ ç » ú Å ¹ ¾ Ñ ® Ò º Ã Ü £ mm) ¨ ¨mm) £ E µ ý Ï Ê En O u g ¨MPa) £ ¿ ¨ Á £ m3/min) È kg/m3 ¶ 124.26 62 0.62 0.06 0.97 0.62 9.8 17 17 1000
排液设计参数表
设计级数 序号 1 2 3 4 5 6 4 深度 (m) 1600 2200 2700 2800 阀孔直径 (mm) 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 调试打开压力 (MPa) 1500 1300 1100 900 800
Æ ã ¼ Ë á ½ û ¹ ± í
» ¼ Ò ¶ × Ü Ê ±ä ¼ þ ¼ ¶ ¶ Ü ×Ê ±ä ¼ ý ¼ È ¶ Ü ×Ê ±ä ¼ Ä ¼ Ë ¶ Ü ×Ê ±ä ¼ Î å ¼ ¶ Ü ×Ê ±ä ¼ 1.394 1.394 1.394 1.394 1.394 0.947 0.947 0.947 0.947 1.277 1.277 1.277 0.605 0.605 #NUM!
4、气举完井工具的设计、制造与检测
一、吐哈钻采院气举技术
连续成套气举采油应用情况
一级工作筒
扎纳若尔油田2127井气举完井管柱图
2-7/8″NEW-VAM油管
设计:王 强
765m
2-7/8″NEW-VAM油管
已形成国产化的连续成套气举采油工具完 井工具、投捞工具、辅助测试工具共计 3 大 类28种,48个规格,工具性能达到国际先进 水平。 吐哈气举采油技术从93年开始现场应用, 先后在鄯善、丘陵得以推广应用,到2006年 底,已在吐哈油田提供了400多井次的连续 气举完井技术服务、240阀次气举阀投捞。
42.5
57.5 90 94 3-1/2UPTBG ≥121.36 不含硫 双偏心焊接 压裂排液
63.5
78 90 94 3-1/2UPTBG ≥144 H2S≤6%, CO2≤1% 整体加工 压裂排液
65
82 90 94 3-1/2UPTBG ≥157.1 H2S≤6%, CO2≤1% 整体加工 压裂排液 也可抽汲
二、气举排液技术简介
气举排液的技术原理
1、通过向油管内注入一定量的 气体,降低管内流体密度,实 现在油井压力条件下,举升井
筒液体的目的;
2、环空内高压气体体积膨胀,
加快排液速度。
二、气举排液技术简介
系统组成
地面供气系统:提供气举返排所需连续高压气源,
供气设备主要选择制氮拖车。
井下举升系统:提供油套沟通通道和过气通道,
二、气举排液技术简介
优化设计----优化设计内容 工作参数优化设计
气举阀级数; 各级气举阀下入深度; 阀孔尺寸; 调试打开压力。
气举管柱设计
二、气举排液技术简介
优化设计----设计方法与气举采油的不同
同 气 举 采 油 比 较 不同点: ①、追求目标 ②、气体供给系统 ③、压力体系 ④、气举阀分布原理 ⑤、气举阀的压力设置原则
Y453永久式封隔器 喇叭口 油层
水平”。
人工井底
一、吐哈钻采院气举技术
高压气举快速返排技术 :
耐高压气举工具研制的突破,使得气举排 液技术成功应用于压裂快速返排,使高压气举 阀的应用取得的了世界领先水平。 利用气举技术,快速返排压裂(酸化)液,气层 减少压裂(酸化)残渣(残酸)对地层造成二 次伤害,提高措施有效率和措施效果。该技术 目前在吐哈油田、西北局塔河油田现场应用 320 井 次 , 最 高 施 工 压 力 94Mpa , 成 功 率 油层 100%。
的最大外径为148mm,气举阀与套管的间隙较小,采用了原钢整体
加工的先进技术,进一步减小了外径,研制并应用了KPX-145气举 阀,气举阀的最大外径减小到145mm,增大了气举阀与套管的间隙,
提高了工具使用的安全性。
四、气举排液技术存在的问题
未举通的井有T453CH井和TK1112井2口: T453CH井情况:
60.00 × î ´ ó É î ¶ È 2100m 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 × î ´ ó É î ¶ È 2800m × î ´ ó É î ¶ È 3300m Ë Ã ³ Ý (× î ´ ó É î ¶ È 2100m) Ë Ã ³ Ý (× î ´ ó É î ¶ È 2800m) Ë Ã ³ Ý (× î ´ ó É î ¶ È 3300m)
二、气举排液技术简介
优化设计-----主要研究内容
①、环空温度场 ②、环空压力体系 ③、环空及油管单相液流的摩阻 ④、油管气液两相流压力体系 ⑤、气量平衡体系 ⑥、环空液面下移速度 ⑦、气举阀阀孔过气量 ⑧、气举阀压力设置
二、气举排液技术简介
优化设计-----主要研究内容
Å Ò º Ë Ù ¶ È · Ö Î ö Í ¼
三、塔河油田气举排液技术应用
工具参数及性能指标
规格型号 KPX-115
KPX-136 690
136
KPX-148 720
148
KPX -145 670
145
总长(mm)
最大外径(mm)
860
115
通径(mm)
过流直径(mm)
55.5
68
68
68
76
76
76
76
阀袋偏心距(mm)
回转半径(mm) 抗内压强度(MPa) 抗拉强度(吨) 联接螺纹 适用套管内径(mm) 适应环境 结构特征 主要用途
保证气源顺利进入油管,进行举升。
二、气举排液技术简介
卸荷过程:卸荷过程为气举阀顺序关闭过程。