变频器转工频运行

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1 引言

随着交流变频调速技术在油田集输系统的广泛应用,电动机变频转工频时出现故障越来越受到人们的关注,尤其在大功率注水、供水、输送油气等电机的变频控制系统中,变/工频切换故障对油田生产产生了较大的影响,成为一个亟待解决的问题。

2 电机变/工频切换时存在问题与理论分析

在油田生产系统中,常常采用由一台变频器控制多台异步电动机的方案,通常称为“1拖N”,“1拖N”的基本工作情况是:首先由变频器控制“1号泵”启动运行;当需求液量增大,变频器的运行频率已经达到上限频率(通常等于工频)时,则将“1号泵”切换为工频运行。同时,变频器的输出频率迅速下降,并切换至“2号泵”,使“2号泵”变频起动,以此类推。因此,其切换特点是:在切换瞬间,变频器的输出频率基本上等于工频。但因为测量差异,电源频率的可能波动等原因,绝对相等是很难出现的。

电机由变频转工频状态运行,切换一般是在变频器输出电压、频率和电网电压、频率大小都相等的情况下进行的。表面上看,此时似乎可以进行平滑切换,不会对电机产生什么冲击。其实不然,在变频转工频切换瞬间,由于变频器输出电压起始相位具有随机性,它和电网电压相位完全有可能不一致,这将直接导致电机变频转工频时产生的瞬时电流具有随机性,有时会远远大于电机的额定电流。在生产中常表现为电机的过电流,而使空气开关跳闸,熔毁熔断器,交流接触器烧毁,严重时还会损坏电机设备。

下面结合三相异步电机任意一相的相量图(图1)对切换过程来加以说明。

方法二、在变频器内部集成锁相环。锁相环路是一种反馈电路,锁相环在工作的过程中,当输出信号的频率与输入信号的频率相等时,输出电压与输入电压保持固定的相位差值,即输出电压与输入电压的相位被锁住。通过集成锁相环,切换时锁定变频器输出电压的相位和频率,保证工频电源和变频输出电源一致,从而方便的实现电机的同步切换。

下面引用一利用锁相环实现变频转工频的现场工业试验数据:

电机型号为Y315M2-4,功率为160kW。首先变频器拖动一台电机实现软启动,当变频器输出频率达到50HZ时,利用拨位开关引入锁相环,当锁相环进入锁定状态后,工频电源和变频电源相位和频率很快达到一致,几秒内能够迅速消除起始相位偏差。接着PLC发出指令,执行一系列操作,完成电机的快速切换。现场工业试验做了对比试验,记录了切换时的峰值电流,试验结果如下表所示:

试验次数直接切换利用锁相环切换

峰值电流/A 说明峰值电流/A 说明

1 >200 烧保险、跳闸 405 设备正常

2 >200 设备正常 390 设备正常

3 >1500 烧保险、跳闸 400 设备正常

4 >2000 烧保险、跳闸 41

5 设备正常

5 >2000 烧保险、跳闸 410 设备正常

从现场工业试验结果可以看出,直接切换几乎不能成功,及时偶尔切换成功,其切换电流也很大。采用锁相环后,成功地实现了大功率电机变频转工频,切换电流稳定在400A左右,约为额定电流的1.2倍。

方法三、在变频转工频的过程中,引入鉴频鉴相控制器。鉴频鉴相控制器是采用单片机控制的智能相位频率跟踪控制器,能准确跟踪变频器输入输出的相序、相

位和频率,保证变频器输入输出相序、相位频率一致时,对电机实现从变频到工频运行的无冲击切换。

在方法二中的现场工业试验中,也同时进行了设置鉴频鉴相控制器的对比试验,转换电流稳定在450A左右,约为额定电流的1.5倍,也保证了变频器、接触器等设备的安全运行。

结合编写过程中收集的资料及部分生产单位的实际运行经验显示,对于70kW及以下电机,变频转工频的切换冲击虽然存在,但导致生产运行故障、安全事故的案例较少;而对于70kW以上大功率电机,变/工频切换过程往往容易出现空开跳闸、接触器烧毁、电机过流等现象。

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