超深大位移井修井难点分析及解决思路
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1.起下钻困难; 2.井筒清洁困难; 3.查漏困难;
4.堵漏困难;
5.射孔校深困难;
一、超深大位移井概况
A22ST2井水垂比:2.77/1,最大水平位移7739.1m, 井斜70度@1368m
一、超深大位移井概况
大位移井修井市场广阔
根据目前南海东部油田调研资料, 随着大位移井的长期生产,较多油 井出现套管腐蚀穿孔,导致含水超 高。 1. 目前,南海东部自营油田有大位移 井15口,主要分布在西江油田和流 花油田,加上联合作业开发油田, 累计有30多口大位移井。 目前80%左右的大位移井出现不同程 度的套管腐蚀穿孔现象,导致含水 上升,产油下降,处于关井或者半 生产状态。 如果能采取有效措施将这批大位移 井重新修复,将产生巨大的经济价 值和社会价值。
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二、修井难点及思路
难点二:井筒清洁
冲砂:
循环冲洗7”套管砂子到9-5/8”套管 投球旁通,大排量冲洗9-5/8”套管
二、修井难点及思路
难点二:井筒清洁
打捞小件落物:
强磁、多轮打捞器、打捞杯
二、修井难点及思路
难点三:查漏
双封隔器查漏
封隔器启动压力120psi 节流阀启动压力120psi 溢流阀关闭压力72psi 溢流阀启动压力1800psi
1、顶驱 最大连续输出扭距:43826 ft-lbs 最大间断输出扭距:51392 ft-lbs 提升力:900KBLS 2、泥浆泵 F-1600机泵组 5”钻杆(19.5#)优类 S135--554KBLS
钻具强度
3-1/2”钻杆(13.3#)优类 S135—377KBLS
最大冲次120 SPM 冲程304.8mm
二、修井难点及思路
难点三:查漏
9-5/8”RTTS,7”RTTS 上提状态正转下压座封
二、修井难点及思路
难点四:堵漏
封堵底部水层:VTA封隔器
开始座封压力900psi 完全座封压力3250psi 液压脱手压力3750psi
Upward force on seal during pressure up
2.
3.
一、超深大位移井概况
南海东部部分油田群井况统计
井号 井深 m 8828 TD/ 2790.25 TVD 最大井斜 频率 hz 60 日产液 bbls 14857 日产油 bbls 156 初期含 水率 48.3% 现在含 水率 98%
XJ24-3-A22ST2ERW
91.2°
XJ24-3-A14ST2ERW
91.5°
90.64° 90.63° 93.15° 94.48°
60
0 57 40 35
7023
0 18309 4845 4164
555
0 651 507 204
75.2%
95.3% 78.1% 97.1% 60.9%
92.8%
0 99% 89.1% 95.1%
二、修井难点及思路
难点一:起下钻
设备能力
XJ24-3-A17ST1ERW (常关井) LH11-1-B03ERW4 LH11-1-C01ERW5 LH11-1-D05ERW2
8836 TD/ 2848.39 TVD
8998 TD/ 2796.41 TVD 6300 TD/ 1229.25 TVD 5900 TD/ 1237.24 TVD 4358.64 TD/ 1218.74 TVD
First Shear Screw
Release shear pin
Upward force on seal during pressure up
二、修井难点及思路
难点四:堵漏
封堵套管漏点
油管的选择: 5-1/2” 4-1/2” 水平井一般不用内补贴和水泥 封堵 建议采用膨胀封隔器
密封筒
尾管挂内径
起下钻时间长,钻具摩阻大,旋转扭矩大,循环泵 压高。
下钻44小时,起钻40小时, 测上提/下放悬重620klbs/110klbs, 旋转扭矩28000ft-lbs, 循环泵压8.98bpm@2920psi
00:00 15:30 16:00 18:30 15:30 16:00 18:30 19:15 下7"套管通井钻具组合至4800m 。 *每半小时环空灌10bbls 生产水。 安装调试动力大钳。 下7"套管通井钻具组合至5867m 。 *每半小时环空灌10bbls 生产水。 顶驱吊环气缸故障,进行维修。 下钻至尾管挂,打通循环。 *下钻至5900m (7"尾管悬挂器顶深:5909.636m ),测上提/下放悬重440klbs/130klbs ; *接顶驱,泵压测试:8.36bpm@2640psi,9.08bpm@2980psi; *保持排量9.08bpm@2980psi,测上提/下放悬重440klbs/125klbs ,测空转扭矩为15rpm@26130lb-ft、25rpm@28550lb-ft,扭矩限位35780lb-ft; *缓慢下放钻具,进入7"尾管悬挂器,期间无遇阻显示; *保持排量9.08bpm@2980psi,循环至有返出后,继续循环20分钟冲洗尾管挂 。 下7"套管通井钻具组合至6528m 。 *每半小时环空灌10bbls 生产水。
二、修井难点及思路
难点五:射孔校深
MWD校深
射孔生产井段:GR偏差非常大
三、作业体会
1. 超深大位移井产量高,修井难度大,市场 广阔; 2. 修井设备、钻具强度是作业成功的基础和 保障; 3. 井下工具必须质量过硬,性能可靠; 4. 井筒清洁工作非常困难,非常重要; 5. 抓住问题关键,尽量简化施工步骤; 6. 不要把一两次的侥幸当做真理。
最大压力3500 psi 最大缸套190.5 mm , 7-1/2” 51/2”钻杆(21.9#)优类 S135—620KBLS 上扣扭矩38000ft-lbs
二、修井难点及思路
减阻减扭器 旋转接头
轴向减阻 径向减扭 有效减少磨阻20%左右
பைடு நூலகம்
旋转钻具,消除轴向摩阻 可以通过泵冲信号锁定或 者解锁
二、修井难点及思路
一、超深大位移井概况
大位移井修井五大困难
2012年6月~8月,监督监理对XJ24-3-A22ST2井进行总包修井作业, XJ24-3-A22ST2井是西江24-3平台开发XJ24-1油田的一口大位移井, 井深8828m,垂深2790m。最大井斜91.2°水垂比:2.77/1,最大水 平位移7739.1m,井斜70度@1368m,投产初期日产油2813BPD, 之后含水升高,目前含水97.7%,本次作业目的是对油层补孔和对套 管查漏/堵漏,作业中遇到五大困难:
超深大位移井修井
难点分析及解决思路
井下技术公司 胡春勤
演讲提纲
一、超深大位移井概况 二、修井难点及思路
三、作业体会
一、超深大位移井概况
大位移井产量高,修井难度大。
大位移井是指井的位移与井的垂深之比等于或大于2的定向井,是近 20年来发展起来的一项综合性高新钻井新技术,具有难度大、产量高 和对工具、设备要求高的特点。随着大位移井长期生产,套管腐蚀穿 孔、井下工具失效等事故造成油井关停,修井作业势在必行。然而, 大位移井的修井工作相对于常规修井来说难度巨大,对传统修井工艺 提出很大挑战。