红薯淀粉废水处理方案

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红薯废水处理工艺

红薯淀粉生产废水中含有水溶性淀粉、糖类、蛋白质、碳水化合物、氨基酸等有机物,属于生化性较好的高浓度有机废水;除此之外,水中含有大量的悬浮物。所以适合采用预处理+生化处理的方法。该厂是一红薯淀粉加工为租的生产企业,其生产废水主要污染物为COD、BOD、SS、NH

3

-N等。

1、废水水量、水质

该红薯淀粉生产厂家提供数据、参照同类企业以及我公司处理类似废水水质,一达标排放为目的进行该厂废水的工艺设计。设计处理水量为500m3/d,设计出水水质需满足《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中的一级排放标准要求。设计进、出水水质见表1。

表1 进出水水质

项目

COD

(mg/L)

BOD

(mg/L)

SS

(mg/L)

NH3-N

(mg/L)

pH

进水

水质

13600650022001654~6

出水

水质

≤60≤20≤70≤156~9

2、工艺流程

近年,关于处理淀粉生产废水的方法很多,物理方法、化学方法、生物方法等。物理方法:沉淀法、离心法、反渗透等;化学方法:臭氧氧化、高锰酸钾氧化等;生物方法:活性污泥法、生物膜法等。由于淀粉废水有机负荷较高且无毒性,所以该方案采用预处理+厌氧+水解+A/O的方法。详细工艺流程图见图1。

红薯淀粉废水经过管道流至格栅,去除大颗粒悬浮物;出水流入调节池,进行水质水量

的调节;调节池出水进入絮凝沉淀池,通过加入絮凝剂进行悬浮物的去除;出水进入中间水池,到此步骤为处理工艺的预处理;接下来是工艺的生化处理阶段,出水进入UASB 进行厌氧反应,中温运行,污水从底部进入和污泥床接触反应,污泥中的微生物与水中的污染物进行反应从而降低水中污染物质,发生反应的气水污泥混合物上升,通过三相分离器进行分离,污泥进行絮凝重力下沉、气体上升排出、水经过溢流堰流出流入下个构筑物;UASB出水进入水解酸化池进行水解,水解把相对大的分子链水解为更小的易分解物质为后续好氧做准备;A/O工艺是最简单的同步脱氮除磷工艺,在厌氧(缺氧)、好

氧交替运行中进行NH

3-N的去除,从而保证出水NH

3

-N的含量达到要求排放标准,到此阶

段生化反应结束,水质已基本达到排放标准;出水进入沉淀池把沉淀和水流带出的污泥沉淀下来;水最后流入清水池进行外排。

该系统絮凝沉淀池和沉淀池的沉淀物经管道进入污泥浓缩池,经污泥脱水系统进行脱水后外排或者焚烧处理。

3、主要构筑物

格栅

采用机械格栅,半地下式,一座,尺寸:×× 2m。

调节池

调节池为钢筋混凝土结构,半地下式,一座,尺寸:9m × 8m ×,有效高度:5m,总容积:396m3,有效容积:360m3,水利停留时间:17h。加药系统(含加药泵,PH计),材质:PE,体积:500L;加药系统(含加药泵),材质:PE,体积:500L。

絮凝沉淀池

絮凝沉淀池为钢筋混凝土结构,半地下式,一座,尺寸:9m ×4m ×,有效高度:5m,总容积:198m3,有效容积:180m3,水利停留时间:。加药系统(含加药泵),材质:PE,体积:500L。

中间水池

中间水池为钢筋混凝土结构,半地下式,一座,尺寸:9m ×3m ×,有效高度:5m,

总容积:148m3,有效容积:135m3,水利停留时间:。

UASB

UASB反应罐为碳钢结构,半地下式,一座,设计尺寸:D=13m,H=15m,有效高度:14m,总容积:1991m3,有效容积:1858m3,水利停留时间:。内有布水系统、三相分离器、内回流泵等。

水解酸化池

水解酸化池为钢筋混凝土结构,半地下式,一座,尺寸:9m ×4m ×,有效高度:5m,总容积:198m3,有效容积:180m3,水利停留时间:。内设推流式潜水搅拌器、立体弹性填料。

A/O

A/O为钢筋混凝土结构,半地下式,两座,尺寸:7m ×11m ×,有效高度:5m,总容积:770m3,有效容积:847m3,水利停留时间:41h。内有弹性填料、罗茨风机、曝气器、消化液回流泵。

沉淀池

竖流沉淀池,钢筋混凝土结构,半地下式,一座,尺寸:5m ×10m ×,有效高度:5m,总容积:275m3,有效容积:250m3,水利停留时间:12h。内设管道排污泵。

清水池

清水池为钢筋混凝土结构,半地下式,一座,尺寸:2m ×1m ×,有效高度:5m,总容积:11m3,有效容积:10m3。

污泥浓缩池

污泥浓缩池为钢筋混凝土结构,半地下式,一座,尺寸:3m ×1m ×,有效高度:5m,总容积:,有效容积:15m3。配套设备有叠螺污泥机、螺杆泵

4、工艺调试及运行

启动调试

该项目从某水厂处理工程取得的颗粒污泥作为UASB 反应器、水解酸化、A/O的接种污泥。调试初期,投加营养物质,采用中温厌氧消化,温度控制在30~35 ℃,pH 控制在6~8,对菌种进行培养,待菌种恢复活性;而后采用间歇进水的方式启动驯化,每天进水2 次,逐步增加进水负荷,随时检测出水水质,确保微生物良好的生长环境,待菌种适应土豆淀粉废水后,改用连续进水,每天进水20 h,进一步增加进水负荷,直至满负荷运行。30 d 后经镜检,厌氧颗粒污泥驯化良好;填料上生物膜生长良好,挂膜成功。启动成功后,进入试运行阶段。

运行效果

各个构筑物处理效果见表2.

表2 主要构筑物去除率

从以上数据可以看出该处理工艺对红薯淀粉废水处理效果较好,对废水中的COD、-N、SS的去除效率分别达到%、%、%、%相应的出水质量浓度分别为42、16、6、BOD、NH

3

54均达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中的一级排放标准要求。

5、技术经济分析

(1)采用絮凝—UASB—水解—A/O组合工艺处理红薯淀粉废水能够取得较好的处理效果,出水水质稳定,各项指标均达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中的一

级排放标准。

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