一起燃气锅炉爆炸事故案例
一起燃气锅炉爆炸事故案例
一起燃气锅炉炉膛爆炸事故案例一、事故概况2002年2月10日下午,南京师范大学4t/h燃气锅炉在调试过程中发生炉膛爆炸事故,造成死亡1人,重伤1人,轻伤2人,均为调试人员。
南京师范大学锅炉房要进行改造,将原来的燃煤锅炉换成2台燃气锅炉,l台2t/h,另1台4t/h,由南京锅炉厂总承包。
2月10日17时30分左右,2t/h锅炉调试初步完成,接着调试4t/h,18时10分,几次点火点不着,再点火时即发生炉膛爆炸。
爆炸后,燃烧器盖板飞落在锅炉前方5m处,燃烧器点火电缆、电离棒已断成几节,2块后烟道挡板飞到锅炉房北墙上后掉落到地上,2块前烟道挡板飞出锅炉房。
该锅炉为卧式内燃回火管锅炉。
二、事故原因1.调试过程中,违反操作程序,将气密性检验装置WDK3/01短接,避开检测程序后强行启动点火程序。
2.装在DMV双电磁阀上点火管路接头为非原配件,其制作质量不合格,导致DMV双电磁阀内漏。
由于上述两方面的原因,在调试过程中,有大量煤气从主气管路和点火旁路进入锅炉,刚开始因为点火风量与煤气压力,浓度匹配不佳而点不着火。
经过一段时间,煤气和空气混合物到达爆炸极限(5%~35%),烟气流程总容积17.97m3,l.0m3的煤气就能达到爆炸极限,调试人员强行启动点火程序,一点火炉膛即发生爆炸。
三、预防同类事故的措施1、严格执行持证上岗制度,同时要求操作人员按照操作规程进行作业;2、燃油、燃气锅炉在调试过程中要仔细检查,发现异常立即停炉,避免事故的发生。
四、燃气锅炉操作规程的学习1启动、升压、供汽1.1启动前的准备工作1.1.1内外部检查:确认锅炉本体、燃烧机、附属设备状态良好;安全附件、各阀门,仪表等作用灵活,位置正确;1.1.2检查线路电压是否符合要求,各种开关位置是否正常,分别启动水泵、燃烧机的风机、油泵等各种辅机的运行是否正常。
1.1.3锅炉上水:打开排空阀,使水位上至正常水位(略低于中水位)。
1.2启动1.2.1燃气锅炉为程序启动,按下控制柜上的启动按钮,燃烧机风机电机进入程序启动,首先进行炉膛吹扫,时间通常为2分钟左右,然后自动点火,稳定燃烧。
一起燃气锅炉爆炸事故案例
一起燃气锅炉炉膛爆炸事故案例一、事故概况2002年2月10日下午,南京师范大学4t/h燃气锅炉在调试过程中发生炉膛爆炸事故,造成死亡1人,重伤1人,轻伤2人,均为调试人员。
南京师范大学锅炉房要进行改造,将原来的燃煤锅炉换成2台燃气锅炉,l台2t/h,另1台4t/h,由南京锅炉厂总承包。
2月10日17时30分左右,2t/h锅炉调试初步完成,接着调试4t/h,18时10分,几次点火点不着,再点火时即发生炉膛爆炸。
爆炸后,燃烧器盖板飞落在锅炉前方5m处,燃烧器点火电缆、电离棒已断成几节,2块后烟道挡板飞到锅炉房北墙上后掉落到地上,2块前烟道挡板飞出锅炉房。
该锅炉为卧式内燃回火管锅炉。
二、事故原因1.调试过程中,违反操作程序,将气密性检验装置WDK3/01短接,避开检测程序后强行启动点火程序。
2.装在DMV双电磁阀上点火管路接头为非原配件,其制作质量不合格,导致DMV双电磁阀内漏。
由于上述两方面的原因,在调试过程中,有大量煤气从主气管路和点火旁路进入锅炉,刚开始因为点火风量与煤气压力,浓度匹配不佳而点不着火。
经过一段时间,煤气和空气混合物到达爆炸极限(5%~35%),烟气流程总容积17.97m3,l.0m3的煤气就能达到爆炸极限,调试人员强行启动点火程序,一点火炉膛即发生爆炸。
三、预防同类事故的措施1、严格执行持证上岗制度,同时要求操作人员按照操作规程进行作业;2、燃油、燃气锅炉在调试过程中要仔细检查,发现异常立即停炉,避免事故的发生。
四、燃气锅炉操作规程的学习1启动、升压、供汽1.1启动前的准备工作1.1.1内外部检查:确认锅炉本体、燃烧机、附属设备状态良好;安全附件、各阀门,仪表等作用灵活,位置正确;1.1.2检查线路电压是否符合要求,各种开关位置是否正常,分别启动水泵、燃烧机的风机、油泵等各种辅机的运行是否正常。
1.1.3锅炉上水:打开排空阀,使水位上至正常水位(略低于中水位)。
1.2启动1.2.1燃气锅炉为程序启动,按下控制柜上的启动按钮,燃烧机风机电机进入程序启动,首先进行炉膛吹扫,时间通常为2分钟左右,然后自动点火,稳定燃烧。
电厂燃气锅炉爆炸事故案例
电厂燃气锅炉爆炸事故案例电厂燃气锅炉爆炸事故是指在燃烧炉料过程中发生燃气泄漏或者燃烧异常,导致锅炉内压力突然升高,爆炸的事故。
下面将介绍一起电厂燃气锅炉爆炸事故的案例。
电厂为满足工业生产的需求,使用了高炉煤气来作为燃料,供给锅炉进行发电。
该电厂的锅炉是采用最新技术设计的,并且在日常维护保养方面也非常注重。
然而,在一些夏季的一天,该电厂发生了一起燃气锅炉爆炸事故。
当天白天,气温较高,电厂的负荷也比较大。
在运行中,突然发现燃气泄漏的警报声响起。
电厂工作人员立即按照应急预案执行,切断了燃气供应,并开始进行紧急排气。
然而,在排气过程中,由于排气时间过长,锅炉内燃气积聚的压力迅速升高,最终导致了锅炉的爆炸。
事故发生后,电厂立即组织人员进行事故应急处置。
同时,相关部门也介入调查,对事故原因进行了分析。
经调查发现,该起事故的原因主要有以下几点:1.燃气泄漏检测不及时:事故发生前,电厂的燃气泄漏检测系统出现了故障,无法及时发现燃气泄漏的情况。
这导致了燃气泄漏持续一段时间,放大了事故的可能性。
2.排气时间过长:在排气过程中,电厂没有有效控制排气时间,导致燃气积聚的时间过长,压力迅速升高,最终引发了爆炸。
3.应急预案执行不当:电厂虽然有相应的应急预案,但在事故发生时,由于工作人员对应急措施的了解不足,处理不当,使事态进一步恶化。
针对这起事故,电厂采取了一系列的补救措施,以防止类似事故再次发生。
首先,电厂对燃气泄漏检测系统进行了维修和升级,确保其正常运行。
其次,电厂加强了对工作人员的培训,提高了应急处置的能力和意识。
同时,电厂还完善了排气措施,确保排气时间合适,减少燃气积聚的可能性。
总之,这起电厂燃气锅炉爆炸事故是由于燃气泄漏检测不及时、排气时间过长和应急预案执行不当等多个因素共同导致的。
通过这起事故的教训,电厂加强了安全生产管理,提高了事故应急处置能力,有效避免了类似事故再次发生。
一起燃气锅炉爆炸事故案例精编版
一起燃气锅炉炉膛爆炸事故案例一、事故概况2002年2月10日下午,南京师范大学4t/h燃气锅炉在调试过程中发生炉膛爆炸事故,造成死亡1人,重伤1人,轻伤2人,均为调试人员。
南京师范大学锅炉房要进行改造,将原来的燃煤锅炉换成2台燃气锅炉,l台2t/h,另1台4t/h,由南京锅炉厂总承包。
2月10日17时30分左右,2t/h锅炉调试初步完成,接着调试4t/h,18时10分,几次点火点不着,再点火时即发生炉膛爆炸。
爆炸后,燃烧器盖板飞落在锅炉前方5m处,燃烧器点火电缆、电离棒已断成几节,2块后烟道挡板飞到锅炉房北墙上后掉落到地上,2块前烟道挡板飞出锅炉房。
该锅炉为卧式内燃回火管锅炉。
二、事故原因1.调试过程中,违反操作程序,将气密性检验装置WDK3/01短接,避开检测程序后强行启动点火程序。
2.装在DMV双电磁阀上点火管路接头为非原配件,其制作质量不合格,导致DMV双电磁阀内漏。
由于上述两方面的原因,在调试过程中,有大量煤气从主气管路和点火旁路进入锅炉,刚开始因为点火风量与煤气压力,浓度匹配不佳而点不着火。
经过一段时间,煤气和空气混合物到达爆炸极限(5%~35%),烟气流程总容积17.97m3,l.0m3的煤气就能达到爆炸极限,调试人员强行启动点火程序,一点火炉膛即发生爆炸。
三、预防同类事故的措施1、严格执行持证上岗制度,同时要求操作人员按照操作规程进行作业;2、燃油、燃气锅炉在调试过程中要仔细检查,发现异常立即停炉,避免事故的发生。
四、燃气锅炉操作规程的学习1启动、升压、供汽1.1启动前的准备工作1.1.1内外部检查:确认锅炉本体、燃烧机、附属设备状态良好;安全附件、各阀门,仪表等作用灵活,位置正确;1.1.2检查线路电压是否符合要求,各种开关位置是否正常,分别启动水泵、燃烧机的风机、油泵等各种辅机的运行是否正常。
1.1.3锅炉上水:打开排空阀,使水位上至正常水位(略低于中水位)。
1.2启动1.2.1燃气锅炉为程序启动,按下控制柜上的启动按钮,燃烧机风机电机进入程序启动,首先进行炉膛吹扫,时间通常为2分钟左右,然后自动点火,稳定燃烧。
宁波市北仑港发电厂“3·10”电站锅炉爆炸事故(完)
宁波市北仑港发电厂“3·10”电站锅炉爆炸事故1993年3月10日,浙江省宁波市北仑港发电厂一号机组发生一起特大锅炉炉膛爆炸事故(按《电业生产事故调查规程》界定),造成死亡23人,重伤8人,伤16人,直接经济损失778万元。
该机组停运132天,少发电近14亿度。
一、事故经过1993年3月10日14时07分24秒,北仑港发电厂1号机组锅炉发生特大炉膛爆炸事故,人员伤亡严重,死23人,伤24人(重伤8人)。
北仑港发电厂1号锅炉是美国ABB-CE公司(美国燃烧工程公司)生产的亚临界一次再热强制循环汽包锅炉,额定主蒸汽压力17.3兆帕,主蒸汽温度540度,再热蒸汽温度540度,主蒸汽流量2008吨/时。
1993年3月6日起该锅炉运行情况出现异常,为降低再热器管壁温度,喷燃器角度由水平改为下摆至下限。
3月9日后锅炉运行工况逐渐恶化。
3月10日事故前一小时内无较大操作。
14时,机组负荷400兆瓦,主蒸汽压力15.22兆帕,主蒸汽温度513度,再热蒸汽温度512度,主蒸汽流量1154.6吨/时,炉膛压力维持负10毫米水柱,排烟温度A侧110度,B侧158度。
磨煤机A、C、D、E运行,各台磨煤机出力分别为78.5%、73%、59%、38%,B磨处于检修状态,F磨备用。
主要CCS(协调控制系统)调节项目除风量在“手动”调节状态外,其余均投“自动”,吹灰器需进行消缺,故13时后已将吹灰器汽源隔离。
事故发生时,集中控制室值班人员听到一声闷响,集中控制室备用控制盘上发出声光报警:“炉膛压力…高高”‟、“MFT”(主燃料切断保护)、“汽机跳闸”、“旁路快开”等光字牌亮。
FSS(炉膛安全系统)盘显示MFT的原因是“炉膛压力…高高”‟引起,逆功率保护使发电机出口开关跳开,厂用电备用电源自投成功,电动给水泵自启动成功。
由于汽包水位急剧下降,运行人员手动紧急停运炉水循环泵B、C(此时A泵已自动跳闸)。
就地检查,发现整个锅炉房迷漫着烟、灰、汽雾,人员根本无法进入,同时发现主汽压急骤下降,即手动停运电动给水泵。
2024锅炉事故案例
监管不力
1 1. 安全意识薄弱
一些监管人员对安全生产的重要性认识不足,缺乏有效的
监督检查措施。
2 2. 责任落实不到位
相关部门对安全生产责任落实不到位,导致安全隐患排查
和整改工作滞后。
3 3. 监管力量不足
监管人员数量不足,缺乏专业知识和经验,难以有效开展
监管工作。
4 4. 监管机制不完善
现有的安全监管机制存在漏洞,缺乏有效的奖惩机制和问
安全管理制度问题
1 1. 缺乏全面性
安全管理制度未覆盖所有潜在风险,缺乏对液化天然气锅
炉的特殊风险评估。
2 2. 执行不力
安全操作规程未严格执行,对设备维护和操作人员的培训
不足。
3 3. 缺乏监督机制
安全管理制度缺乏有效的监督机制,导致安全责任落实不
到位。
4 4. 应急预案不足
应急预案缺乏针对性,对事故发生后的处理措施不够完善
。
应急预案不完善
缺乏全面性
应急预案内容不够全面,没有覆 盖所有可能发生的突发事件。例 如,没有针对管道破裂导致泄漏 的应急预案。
缺乏针对性
现有应急预案缺乏针对性,没有 针对不同类型的突发事件制定相 应的措施。例如,没有针对爆炸 事故的具体应对流程。
演练不足
应急预案缺乏定期演练,导致员 工对预案内容不熟悉,无法在紧 急情况下快速有效地应对突发事 件。
责机制。
对事故处置的评价
迅速反应
事故发生后,化工厂立即启动 了应急预案,组织人员进行救 援和控制。
及时控制
消防人员迅速赶到现场,有效 控制了火势蔓延,防止了更大 损失。
多方协作
多个部门和机构参与事故处置 ,展现了高效协同和联动机制 。
生物质燃气爆炸事例
生物质燃气爆炸事例
生物质燃气爆炸是指在处理或利用生物质燃料时,由于不当操作或设
备故障导致可燃气体聚集并引发爆炸的事故。
以下是一些生物质燃气
爆炸的事例:
1. 2016年,某农村地区的一家农场使用生物质锅炉供暖。
由于锅炉排烟系统堵塞严重,导致燃气无法排出,最终引发了一次爆炸事故。
事
故造成两名工人丧生,多人受伤,导致农场的生物质燃气供暖系统全
部损毁。
2. 2017年,在某废纸处理厂,工人通过将废纸转化为生物质燃料来供应锅炉系统。
然而,由于燃烧温度控制不当,炉内产生过多的可燃气体,最终发生了一起爆炸事故。
事故造成一名工人死亡,多人受伤,
厂房设备严重损坏。
3. 2018年,在某生物质发电厂,由于设备巡检不及时和燃烧温度过高,导致燃气积聚并引发爆炸。
事故造成数名工人受伤,部分发电设备被毁。
这些事例表明,生物质燃气爆炸事故的发生往往是由于不当的操作、
设备故障或管理缺陷导致的。
为了避免这类事故的发生,必须加强对
生物质燃料的安全管理,定期进行设备维护和巡检,并确保操作人员
具备相关的技术培训和安全意识。
城镇燃气安全事故案例-V1
城镇燃气安全事故案例-V1
城镇燃气安全是社会稳定和经济发展的重要方面,然而却不可避免地
出现过安全事故。
下面列举几个城镇燃气安全事故的案例,以便我们
更深入地了解相关安全问题。
1.2018年2月河北省沧州市一起燃气管道爆炸事件
事故原因:据相关调查,该事件爆炸是由于施工单位施工不当,未掐
住燃气管道阀门,导致燃气泄漏而引起的。
事故后果:这起事件造成了事故现场6人死亡,另外还有多名受伤者。
2.2017年5月山东高密市燃气爆炸事件
事故原因:该事件爆炸是由于一工地的施工人员在操作施工机械时,
因不慎碰触到地下的燃气管道而引起的。
事故后果:这起事件导致了2人死亡,另外还有20余人受伤。
3.2019年9月广西南宁市一起燃气爆炸事件
事故原因:据调查,该事件是由于一位市民在自家地下停车场内进行
施工时,不慎破坏了燃气管道而引起的。
事故后果:这起事件造成了6人受伤,其中一人伤势较重。
在这些燃气安全事故中,都有施工人员和市民在操作或施工过程中疏
忽大意,导致了燃气泄漏而引发事故。
因此,加强城镇燃气安全的宣
传和培训尤为重要。
同时,也需要加强燃气管道维护及排查工作,以确保城镇居民的人身安全。
锅炉事故案例汇总
锅炉事故案例汇总近年来,锅炉事故频频发生,给人们的生命财产安全带来了很大的威胁。
以下是一些常见的锅炉事故案例汇总,供大家参考。
案例一:2018年某石油化工企业锅炉爆炸事故事发当天,该企业的一台燃油锅炉突然发生爆炸,导致锅炉房建筑物受损严重。
经调查发现,事故的直接原因是锅炉水位过低导致爆炸,而导致水位过低的原因是自动补水装置故障。
同时,员工对于锅炉运行状态和危险性的认识不足,未能及时报告问题。
案例二:2019年某居民小区锅炉泄漏事故一天深夜,居民小区锅炉房内发生泄漏事故,导致大量烟雾弥漫在整个小区内。
由于事发时已经是深夜,很多居民正在睡觉,无法及时意识到事故的严重性。
事后调查发现,锅炉的检修和维护工作不到位,导致了泄漏事故的发生。
同时,小区管理方也存在面对事故时缺乏应急预案和有效的疏散指示的问题。
案例三:2020年某工地锅炉火灾事故工地锅炉房内的一台燃气锅炉发生火灾,事故现场火势迅速蔓延,造成了巨大的财产损失。
经调查发现,锅炉房内的火灾报警系统存在故障,未能及时发出警报。
此外,锅炉的运行过程中,未按照规定进行定期检查和维护,导致了火灾的发生。
案例四:2021年某学校锅炉一氧化碳中毒事故一所学校的锅炉房内发生一氧化碳中毒事故,导致多名师生不同程度中毒,其中一人不幸死亡。
调查发现,事故是由于锅炉房通风设施不完善,一氧化碳无法及时排出,积聚到了危险浓度。
此外,学校没有建立锅炉房定期检查和维护的制度,导致问题未能及时发现和解决。
以上案例展示了锅炉事故的多样性和严重性。
为了避免类似的事故再次发生,需要所有相关企事业单位和个人高度重视锅炉安全,完善相关制度和管理措施,确保锅炉的正常运行和安全使用。
同时,要提高员工的安全意识,加强培训和教育,确保他们能够正确应对突发情况,做到及时报告和有效处置。
只有全社会共同努力,才能确保锅炉事故发生的频率得到有效降低,保障人民群众的生命财产安全。
未完待续。
燃气锅炉爆炸案例
锅炉炉膛煤气爆炸事故案例山西省潞城市潞宝焦化实业总公司所属煤气发电厂于2000年9月23日发生了一起锅炉炉膛煤气爆炸事故。
此锅炉型号为SHS20-2.45/400-Q,用于发电。
1999年11月制造。
此次爆炸事故造成死亡2人、重伤5人、轻伤3人,直接经济损失:49.42万元。
1.事故发生经济及破坏情况 ,2000年9月23日上午10时15分,潞宝煤气发电厂厂长指令锅炉房带班班长对锅炉进行点火,随即该班职工将点燃的火把从锅炉从南侧的点火口送入炉膛时发生爆炸事故。
尚未正式移交使用的煤气发电锅炉在点火时发生炉膛煤气爆炸,炉墙被摧毁,炉膛内水冷壁管严重变形,最大变形量为1.5米。
钢架不同程度变形,其中中间两根立柱最大变形量为230mm,部分管道、平台、扶梯遭到破坏,锅炉房操作间门窗严重变形、损坏。
锅炉烟道、引风机被彻底摧毁,烟囱发生粉碎性炸毁,砖飞落到直径约80m范围内,砸在屋顶的较大体积烟囱砖块造成锅炉房顶11处孔洞,汽轮发电机房顶13处孔洞,最大面积约15㎡,锅炉房东墙距屋顶1.5m处有12m 长的裂缝。
炸飞的烟囱砖块将正在厂房外施工的人员2人砸死,别造成5人重伤,3人轻伤。
爆炸冲击波还使距锅炉房500m范围内的门窗玻璃不同程度地被震坏。
事故发生后,当地有关部门非常重视,迅速赶赴事故现场组织抢救,对死伤人员进行了妥善处置。
潞城市政府责成有关部门和人员对事故进行了调查。
事故前设备状况该锅炉为无锡锅炉厂1999年11月制造,产品编号为99077,无锡市锅炉压力容器检验所对该锅炉进行了监检,监检证书号为G99X186,锅炉安装单位为山西省电力公司建设三公司。
该炉2000年1月6日到货,4月20日开始安装,5月30日水压试验合格。
8月13日第一次点火进行烘炉,至9月6日锅炉进入调试,9月9日72小时试运行束9月10日~9月13日3日电建三公司对调试中提出的问题进行消缺处理。
9月16日下午2时锅炉点火进行机组试运行,17日因煤气供应不足停炉。
锅炉事故案例
锅炉事故案例
新密市某镇造纸厂锅炉爆炸事故
(1998年9月16日下午4时10分 锅炉爆炸) 1998年9月16日下午4时10分,新密市某镇造纸厂一台 WNG4—1.2MPa(卧式内燃回火管)型锅炉在运行中爆炸,造 成1人死亡,1人重伤的重大事故,直接经济损失30多万元。 该锅炉系鞍山锅炉厂生产,1982年11月制造,出厂编号 A82075,1996年9月移装到该镇造纸厂,当年10月投入运行。 一、事故发生经过
炉条分别冲出距锅炉本体28米和46.4米;操作工张少华倒卧在距 锅炉正前方向26米处。 (2)锅炉前管板烟管以上区域,存在着明显的过热现象,在炉胆的正 上方大面积已变色,存在着严重过烧现象。
(3)锅炉炉胆曾大面积挖补过,补板不规则,呈梯形状,补板纵向长 度为2440mm,环向长度分别为1180mm、1200mm。炉胆补板纵向 爆炸撕裂长度有三处,在距炉胆口1067mm处(爆炸口比较对称), 左侧长度为1015mm,右侧长度为900mm;在炉胆右侧1610mm处, 爆炸口长度为500mm。
(6)锅炉操作工无证上岗,没有经过严格的专业知识培训,盲目 操作,违规违纪,串岗作业,擅离工作岗位,这些都为事 故的发生提供了先决条件。
(7)该造纸厂从管理上也存在一些漏洞。如制度不健全、不完善、 没有建立设备运行各项记录,事故发生后,无据可查。
锅炉爆炸事故案例
锅炉爆炸事故案例锅炉爆炸事故案例一、事故概述XXXX年XX月XX日,位于某市的一家化工企业发生一起锅炉爆炸事故,造成X 人死亡,X人受伤,直接经济损失达数百万元。
该企业在事故发生时正在进行一批化学品的生产。
二、事故经过当天上午X点,锅炉房的工人开始启动锅炉,准备为生产提供所需的蒸汽。
在启动过程中,工人发现锅炉的压力表显示异常,但并未引起足够重视。
X分钟后,锅炉突然发生爆炸,强大的冲击波将锅炉房的屋顶掀翻,周围的建筑物也受到了不同程度的损坏。
三、事故原因1.锅炉存在安全隐患:事故调查发现,该锅炉已经使用了近X年,长期没有进行维护和检修。
锅炉内部的结垢严重,导致了传热效率下降,从而造成了锅炉过热和压力过大。
这是导致爆炸的直接原因。
2.工人操作不当:在启动锅炉时,工人未能严格按照操作规程进行操作,对压力表显示的异常未及时处理。
工人的安全意识薄弱,缺乏必要的应急处理能力。
3.企业安全管理不到位:该企业在日常生产过程中,对锅炉等特种设备的安全管理不够重视,没有建立健全的安全管理制度和操作规程。
此外,企业也未对工人进行足够的安全教育和培训。
四、事故教训1.加强特种设备的安全管理:企业应对锅炉等特种设备进行定期维护和检修,确保设备的正常运行。
同时,要建立健全的安全管理制度和操作规程,明确责任分工和操作流程。
2.提高工人的安全意识:企业应加强工人的安全教育和培训,提高工人的安全意识和应急处理能力。
要让工人充分了解特种设备的安全风险和操作规范,学会识别和处置安全隐患。
3.加强政府部门的监管力度:政府部门应加强对企业特种设备的监管力度,定期进行检查和评估。
对于存在安全隐患的企业,要及时采取措施进行整改和处罚,确保特种设备的安全运行。
4.建立完善的事故应急机制:企业应建立完善的事故应急机制,制定应急预案并进行演练。
在事故发生时,要及时启动应急预案,组织人员进行救援和处理,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。
五、预防措施1.加强特种设备的维护和检修:企业应对锅炉等特种设备进行定期维护和检修,及时发现和处理存在的安全隐患。
典型燃气事故案例汇编
案例1:2004年9月23日16时,河北省邯郸新兴铸管有限责任公司发生1起锅炉炉膛爆炸特大事故,造成死亡13人,受伤6人,直接经济损失超过500万元。
事故的主要原因是:锅炉在不具备自动熄火保护条件、自控仪表尚未调试完毕、燃气阀门开启状态未确认、现场其他人员没有撤出、现场管理混乱的情况下,严重违规手动点火,造成可燃气体在炉膛及排烟系统爆炸。
案例2:2004年4月7日7时50分,河南省新乡二建在济南市天桥区药山工业园蓝翔技校西校区4号楼工地(宏达技校西区教学楼工地)发生一起房屋起重机械重大事故,造成3人死亡。
塔机平衡臂根部与塔身绞结完毕后,利用自身卷扬机起升平衡臂,当平衡臂拉到水平位置时,5个联结回转台的螺栓,1个螺母脱落,4个螺栓断裂,导致塔帽、上回转台、平衡臂及3名安装人员自25米高处坠落。
事故设备为QTG20型塔机。
事故主要原因是:该施工队在未制定安装塔机安全施工方案的情况下,擅自安排无证人员施工,标准规定应安装22只螺栓,实际只安装5只,联接强度不足,导致事故发生。
案例3:2004年4月15日19时,重庆市天原化工总厂二分厂发生1起压力容器爆炸重大事故,造成9人死亡,3人重伤,直接经济损失227万元。
事故的直接原因是:该设备因腐蚀穿孔导致盐水泄漏,造成三氯化氮形成和富集;三氯化氮富集达到爆炸浓度和启动事故氯处理装置造成振动,引起三氯化氮爆炸。
事故的间接原因是:压力容器日常管理差,检验检测不规范;安全隐患整改不力,责任制不落实;对三氯化氮爆炸的机理研究不成熟;相关安全技术规定不完善。
案例4:2004年4月25日9时40分,天津市宜中路天津市燃气集团万科物业发生一起压力管道泄漏重大事故,引起一氧化碳中毒,造成3人死亡。
该管道在马路便道埋地深约1.5米,管子直径100毫米,壁厚4.5毫米,为镀锌管,压力为0.12MPa,介质为煤制气,距学校门卫室只有2米。
经对泄漏管段勘察,事故的主要原因是:管子、防腐层上部和侧面有多处外力造成的严重损伤,经腐蚀后造成泄漏,泄漏点两处,一处长180毫米,一处长20毫米。
锅炉爆炸事故案例
锅炉爆炸事故案例锅炉是工业生产中常见的设备,它在生产过程中起着至关重要的作用。
然而,由于各种原因,锅炉爆炸事故时有发生,给人们的生命财产安全带来严重威胁。
下面我们就来看一个真实的锅炉爆炸事故案例,以期引起大家对锅炉安全的高度重视。
这起事故发生在某化工厂的锅炉房。
当时,工人们正在进行日常的生产操作,突然,一声巨大的爆炸声响起,整个厂区都被震得晃动起来。
紧接着,厂房内部冒出了滚滚浓烟,火光冲天而起,场面十分惨烈。
在事故发生后,工厂立即启动了应急预案,组织人员进行紧急疏散和灭火,但由于爆炸威力巨大,造成了严重的人员伤亡和财产损失。
经过调查,事故的原因主要有以下几点,首先,锅炉长期没有进行定期的检修和维护,导致了设备的老化和损坏。
其次,操作人员在使用锅炉时没有按照操作规程进行操作,存在违章操作行为。
再次,锅炉房内部存在一定的安全隐患,比如通风不畅、易燃易爆物品存放不当等。
最后,厂方对于锅炉安全管理工作的重视程度不够,没有建立健全的安全管理制度和培训体系。
针对这起事故,我们可以得出以下几点启示,首先,对于锅炉设备,必须要进行定期的检修和维护,确保设备处于良好的工作状态。
其次,操作人员要严格按照操作规程进行操作,不得擅自修改或忽视安全操作要求。
再次,厂方要加强对锅炉安全管理工作的重视,建立健全的安全管理制度和培训体系,提高员工的安全意识和应急处置能力。
在工业生产中,锅炉爆炸事故给人们的生命财产安全带来了巨大威胁,因此,我们每个人都要高度重视锅炉安全工作,做好预防措施,确保生产过程中的安全稳定。
希望这起事故能够引起大家的重视,警示我们在工作中时刻保持警惕,杜绝类似的事故再次发生。
电厂燃气(高炉煤气)锅炉爆炸事故案例
When I wake up every day, it is not the bells, but the dreams that strike me.同学互助一起进步(页眉可删)电厂燃气(高炉煤气)锅炉爆炸事故案例2004年9月23日下午16:08左右,新兴铸管股份有限公司一在建电厂燃气锅炉单体设备进行负荷调试,在点火试车时突然发生煤气爆炸,致使锅炉、管道、烟囱等设备垮塌,造成锅炉等设备严重损毁,13人死亡,8人受伤。
经济损失500万元左右。
1)事故经过地处河北的中央直属企业新兴铸管股份有限公司为消化副产品高炉煤气,进行了高炉煤气综合利用技术改造项目。
项目主体设备为一台75t/h燃高炉煤气锅炉、一台12MW燃汽发电机组及相应配套设施,委托邯郸华北冶建建设公司承担主体设备安装及静态调试;邯郸电业科技实业公司承担煤气电厂整体启动调试;由石家庄欧德机电成套设备有限公司负责集中控制系统的设备供货与调试。
锅炉安装在完成煮炉后,进入锅炉蒸汽吹管阶段,9月23日开始进行锅炉启动点火,在16点左右锅炉点火时的瞬间炉膛及排烟系统内发生煤气一次性爆炸,造成该在建项目的锅炉、管道、烟囱等设备的损坏、垮塌以及人员伤亡。
事故造成13人死亡、8人受伤。
死亡人员中有:3名新兴铸管执行点火任务的工人,8名中国华北冶金建设公司进行设备安装调试施工人员,1名仪表供货单位调试人员、1名进行其他作业的外协施工单位人员。
受伤人员中7名轻伤、1名重伤。
2)事故原因923特大事故联合调查组经过认真调查、取证、分析,认定此次事故爆炸的直接原因为:锅炉炉膛、尾部烟道、烟道、引风机、烟囱内部聚集了大量煤气和空气混合气,且混合比达到了爆燃范围,遇到明火(锅炉点火)引起爆炸。
此外现场管理混乱,管理不到位,三方协调组织不力,岗位之间缺乏沟通,操作规程不完善,也是事故发生主要原因。
经调查分析认定这是一起特大责任事故。
锅炉事故案例(5个案例)
锅炉事故案例(5个案例)锅炉事故分析一、事故经过某年9月16日下午4时10分,某桥梁工程项目部一台锅炉在运行中爆炸,造成1人死亡,1人重伤的重大事故二、事故原因分析1、锅炉没有安装高低水位报警器和低水位联锁保护装置。
2、锅炉操作工无证上岗,盲目操作,违反操作规程。
3、管理混乱,职责不明确.三、事故防范措施1、提高对锅炉安全管理重要性的认识,建立健全各项规章制度,做到有章可循;2、对于特殊工作岗位的职工,必须先培训,后上岗;3、特殊岗位职工必须检查持证上岗情一、事故经过XXX于2000年9月23日发生了一起锅炉炉膛煤气爆炸事故二、事故原因分析1、当班人员未按规定进行全面的认真检查,在点火时未按规程进行操作2、煤气发电厂管理紊乱,规章制度不健全。
3、公司领导重生产、轻安全,重效益、轻管理。
三、事故防范措施1、制定出有效的详细的安全措施,健全各项安全管理制度。
2、进一步完善各级安全生产责任制;一、事故经过某年某月某日夜班,司炉工XXX和XXX是当班职工,7时40分,锅炉房组XXX上班后发觉锅炉运行异常,安排立即停炉,制止上水,并对锅炉进行了检查,发觉锅炉在低水位运行,避免了一起锅炉烧坏,以至爆炸事故。
二、事故原因分析1、XXX和XXX对锅炉的水位显示器巡回检查不到位,安全意识差,是造成事故的直接原因。
2、水位显示器失控,使用设备不符合要求,是造成事故的间接缘故原由。
三、事故防范措施1、司锅工要增强业务进修,掌握锅炉水位要求。
2、要完善锅炉的压力安全保护,并按规定进行按期检查和校验3、要经常检查锅炉水位情况和附带各种仪表情况,发现问题要及时反映处理。
一、事故经过2000年11月28日4时30分,XXX一台锅炉造成2人死亡,2人重伤,2人轻伤。
间接经济损失30万元,间接损失20万元。
二、事故原因分析1、从锅炉的状况看,属粗制滥造,所有材料均非锅炉专用。
2、锅炉安全阀定压与工作压力是没有任何理论依据的情况下,随意确定工作压力。
典型燃气锅炉事故案例
典型燃气锅炉事故案例
嘿,朋友们!今天咱就来讲讲那些典型的燃气锅炉事故案例,保证让你惊掉下巴!
你知道吗,就像有一次,在一个工厂里,那台燃气锅炉就像脾气暴躁的怪兽一样,突然“发飙”了!工人们正照常干活呢,突然“嘭”的一声巨响,锅炉炸了!这可把大家吓得够呛啊!这就好比你正走在路上,突然天上掉下个大石头,吓人不吓人?
还有一回啊,在一个小区里,燃气锅炉出问题了。
那热气呼呼地往外冒,就像烧开了的水壶似的,整个小区都变得热气腾腾的。
居民们都慌了神儿,“哎呀,这可咋办呀!”大家七嘴八舌地说。
这不就像你家的厨房突然着了火一样让人着急嘛!
再说说另一个例子,有个锅炉房的工作人员,偷懒没好好检查锅炉。
结果呢,锅炉就出了大毛病,开始冒烟。
他这时候才傻眼了,“哎呀,我咋这么糊涂呀!”这多像你明知道要下雨却不带伞,被淋成落汤鸡后才后悔莫及啊!
这些燃气锅炉事故啊,可都给大家敲响了警钟!咱可得时刻注意着,不能马虎大意啊!不能等到出了事儿才后悔。
就像你开车不注意交通规则,等出了车祸再后悔就晚啦!所以啊,对于燃气锅炉,一定要严格按照规定操作,定期检查维护,不能掉以轻心。
这不仅是对自己负责,也是对大家的生命财产安全负责啊!可千万别不当回事儿!。
锅炉爆炸事故摘录(图)
锅炉爆炸事故摘录(图)作者:来源:发布时间:2007年07月05日点击数:4166湖北省枣阳市四海化工有限公司有机热载体炉爆炸事故 1999年8月10日18时许,该公司制品车间工人等待该有机热载体炉升温运行,以便导热温度达到280℃时正常作业。
当时的温度未达到220℃。
当运行至19时46分,值班司炉工进行操作时突然发生爆炸,造成1人死亡,1人重伤,直接经济损失24万元。
事发前一天中午,该工厂二氯甲苯车间新投用的有机热载体炉出现故障,工作负责人决定使用已被安监部门责令停用的旧的有机热载体炉。
事发当日上午,蒸馏釜内一批物料蒸馏结束,蒸馏釜操作工黄某到锅炉房告知锅炉车间主任武某蒸馏已经结束。
15分钟后,黄某关闭了蒸馏釜进油阀。
45分钟后,锅炉房开始着火。
事故造成1死1伤,炉膛内受热面盘管呈淡蓝色过烧状,油气分离器底端封板撕裂脱落,其顶部与高位油槽连接的管子已拉裂,其附近墙壁出现撞击裂痕,电控箱烧损。
锅炉爆炸现场一、事故原因分析 1、事故的直接原因是化工车间关闭蒸馏釜进油阀后,未及时开启油路旁通阀,而高位膨胀槽上的放空阀在该炉运行前亦未开启,致使该炉导热循环系统停止循环,炉内油温急剧升高,管路压力升高,此时操作人员开启了旁通阀门,导致高温导热油迅速气化,造成非受压的油气分离器承压爆裂,导热油喷出后遇明火燃烧。
2、发生事故的间接原因是违章操作,启动该炉时未打开膨胀槽放空阀,停止供油前未及时打开旁通阀。
3、该炉操作人员均无锅炉操作许可证。
二、预防同类事故的措施 1、应对所有无证和证件超过有效期的特种作业人员进行专业安全技术培训,经考核合格取得相应操作许可证后方能上岗承担操作任务; 2、对持有有效证件的特种作业人员进行一次安全操作技能、安全生产法律法规知识、提高特种作业人员的安全操作技能和安全意识。
旧炉启用前必须经有关单位检验合格,报安全监察部门批准后,方可运行。
河北新兴铸管公司锅炉炉膛爆炸特大事故2004年9月23日新华网新华网石家庄6月23日电(记者杨守勇)河北省安全生产监督管理局23日召开新闻发布会说,发生在2004年9月23日造成13人死亡的新兴铸管煤气发电锅炉特大爆炸事故,经调查组认定,为重大责任事故。
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一起燃气锅炉炉膛爆炸事故案例
一、事故概况
2002年2月10日下午,南京师范大学4t/h燃气锅炉在调试过程中发生炉膛爆炸事故,造成死亡1人,重伤1人,轻伤2人,均为调试人员。
南京师范大学锅炉房要进行改造,将原来的燃煤锅炉换成2台燃气锅炉,l台2t/h,另1台4t/h,由南京锅炉厂总承包。
2月10日17时30分左右,2t/h锅炉调试初步完成,接着调试4t/h,18时10分,几次点火点不着,再点火时即发生炉膛爆炸。
爆炸后,燃烧器盖板飞落在锅炉前方5m处,燃烧器点火电缆、电离棒已断成几节,2块后烟道挡板飞到锅炉房北墙上后掉落到地上,2块前烟道挡板飞出锅炉房。
该锅炉为卧式内燃回火管锅炉。
二、事故原因
1.调试过程中,违反操作程序,将气密性检验装置WDK3/01短接,避开检测程序后强行启动点火程序。
2.装在DMV双电磁阀上点火管路接头为非原配件,其制作质量不合格,导致DMV双电磁阀内漏。
由于上述两方面的原因,在调试过程中,有大量煤气从主气管路和点火旁路进入锅炉,刚开始因为点火风量与煤气压力,浓度匹配不
佳而点不着火。
经过一段时间,煤气和空气混合物到达爆炸极限(5%~35%),烟气流程总容积17.97m3,l.0m3的煤气就能达到爆炸极限,调试人员强行启动点火程序,一点火炉膛即发生爆炸。
三、预防同类事故的措施
1、严格执行持证上岗制度,同时要求操作人员按照操作规程进行作业;
2、燃油、燃气锅炉在调试过程中要仔细检查,发现异常立即停炉,避免事故的发生。
四、燃气锅炉操作规程的学习
1启动、升压、供汽
1.1启动前的准备工作
1.1.1内外部检查:确认锅炉本体、燃烧机、附属设备状态良好;安全附件、各阀门,仪表等作用灵活,位置正确;
1.1.2检查线路电压是否符合要求,各种开关位置是否正常,分别启动水泵、燃烧机的风机、油泵等各种辅机的运行是否正常。
1.1.3锅炉上水:打开排空阀,使水位上至正常水位(略低于中水位)。
1.2启动
1.2.1燃气锅炉为程序启动,按下控制柜上的启动按钮,燃烧机风机电机进入程序启动,首先进行炉膛吹扫,时间通常为2分钟左右,然后自动点火,稳定燃烧。
1.2.2点火完毕后根据所需要的负荷调整燃烧量,锅炉投入正常
运行。
1.2.3启动过程中,要严密监视水位变化情况,防止锅炉缺水事故或满水事故的发生。
1.3升压
1.3.1当汽压升到0.05—0.1Mpa时,应冲洗水位表;
1.3.2当汽压升到0.1—0.15Mpa时,应冲洗压力表存水弯管;
1.3.4当汽压升到额定工作压力时,对新安装锅炉的安全阀或检修后的安全阀都要按有关规定进行调试并铅封,对有效期内未检修的安全阀要进行排放试验。
1.4暖管、并炉
1.4.1为防止供汽时产生水击,供汽前应进行暖管,暖管一般在蒸汽压力升到额定压力的三分之二时进行,暖管需要的时间可根据管道长度和环境温度而定。
1.4.2两台锅炉向同一蒸汽母管供汽时,必须按规定进行并炉操作。
2正常运行
2.1水位
2.1.1锅炉水位表应有红线指示高、中、低水位,运行中不得超过最高安全水位或低于最低安全水位。
2.1.2水位表每班至少冲洗一次,运行中对水位有怀疑时,应随时冲洗检查;
2.1.3对高低水位报警器,每月至少进行一次试验。
2.2汽压
压力表应有红线指示工作压力,作到灵敏可靠,存水弯管每周至少应冲洗一次。
2.3安全阀
安全阀应铅封完好,无泄漏;每周做一次手动(或自动)排放试验,并将始启压力、开启压力、回座压力及试验时间、参加人员等记入检修记录簿,以备查。
2.4排污
2.4.1按锅炉水质要求水质化验人员指导下进行,每班排污1—2次,排污时间不易过长,一般不超过10分钟。
2.4.2排污应在低负荷、低汽压、高水位时进行(最好在停炉后进行),排污时应严密监视水位的变化,并注意安全;
2.4.3多台锅炉共用一根排污总管时,禁止同时排污。
3停炉
3.1正常停炉
3.1.1锅炉正常停炉时,一般应降低锅炉运行负荷后,再按下停炉开关,锅炉则按程序自动停炉。
开动水泵进水至高水位,待锅炉蒸汽压力降至0.3MPa后进行冲洗水位表和排污操作,最后关闭主汽阀,切断控制柜电源,擦试设备,清理周围环境卫生;如需放水,水温应低于70℃后,方可进行。
3.2紧急停炉
3.2.1锅炉运行中遇有下列情况之一时,应立即停炉;
(1)锅炉水位低于水位表最低可见边缘;
(2)不断加大给水及采取其他措施,但水位仍然继续下降;
(3)锅炉水位超过水位表最高可见水位(满水),经放水仍不能见到水位;
(4)水泵全部失效或给水系统故障,不能向锅炉进水;
(5)水位表或安全阀全部失效;
(6)设置在汽空间的压力表全部失效;
(7)锅炉元件损坏且危及运行人员安全;
(8)燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等严重威胁锅炉安全运行;
(9)其他异常情况危及锅炉安全运行。
3.3.2锅炉严重缺水,采取紧急停炉时,严禁向锅内给水。
4维修保养
4.1准备工作
4.1.1在进入锅筒内部工作前,必须用强度足够的金属堵板将连接其他运行锅炉的蒸汽、给水、排污等管道全部可靠地隔开,且将锅筒(锅壳)上的人孔和手孔打开,使空气对流一定时间。
4.1.2在进入燃烧室工作前,应可靠地隔断油、气的来源且必须进行通风。
4.1.3在锅筒(锅壳)及燃烧室工作时,工作电压应不超过24伏,禁止使用明火照明。
锅炉外面应有人监护。
4.2维修
4.2.1每季度维修
(1)清洗水泵入口滤网和油过滤器滤网。
(2)检查水泵密封填料等。
(3)打开人孔、手孔清洗锅炉,检查锅炉内部结垢及腐蚀情况,以便确定水处理再生周期和决定是否需要化学清洗。
(4)清洗水位压力表、三通旋塞等,检查有无泄露情况。
(5)检查控制箱部分是否有线路松动,并清扫积灰。
(6)检查所有阀门是否完好,并进行清洗工作。
(7)对转动部分的机械进行一次润滑油添加或更换润滑油。
2.2每年维修
(1)打开前后烟箱的火门,检查密封垫片及烟垢锈蚀情况,以决定是否更换和清理。
(2)打开前烟箱时,检查燃烧器的燃烧嘴是否烧坏,以便更新。
(3)查进水和排污管道等的腐蚀情况。
(4)检查电机、电器、电路、电缆的绝缘情况。
(5)检查电气仪表箱中各仪表、按钮、压力表的正确性。
4.3保养
4.3.1干法保养锅炉停炉后放完锅水,将内部污垢彻底清除并冲洗干净,烘干后将直径10—30mm的块状石灰(CaCO3)或无水钙(CaCl2)装于搪瓷盘内,再后定期(如一个月)检查和更换吸水剂。
4.3.2湿法保养锅炉停炉后放完锅水,将内部污垢彻底清除并冲洗干净,然后注入净水,再将配制的碱溶液(可按每吨与氢氧化钠
1Kg、磷酸盐0.1Kg、亚硫酸钠0.25Kg配制或按每吨氢氧化钠2Kg、硫酸钠5Kg配制)灌入锅炉内即可。
锅炉备用期较短的锅炉(如30天以内)可用湿法保养,而长期备用的锅炉和具有结冰期的地方,建议采用防腐保养为主。
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