高压电场跳闸安全措施

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一起500千伏输电线路污闪故障跳闸分析及防范措施

一起500千伏输电线路污闪故障跳闸分析及防范措施

一起 500 千伏输电线路污闪故障跳闸分析及防范措施发布时间:2021-07-26T08:30:05.221Z 来源:《福光技术》2021年6期作者:蒋建萍[导读] 反事故技术措施,预防大面积污闪事故的发生,保证电网的安全运行。

福建省电力有限公司检修分公司福建厦门 364001摘要:通过一起污闪故障引起的输电线路跳闸案例,分析了输电线路污闪跳闸的原因及闪络过程,有针对性的采取各种防污闪措施。

关键词:输电线路;污闪;措施一、案例简介2019 年 02月 03日 21时 35 分,某地区 500 千伏 XX 线路 C 相第一次跳闸,重合闸动作,重合成功,故障测距 47.25km;02 月 03 日 22时31 分,该线路C 相第二次跳闸,重合闸动作,重合成功, 故障测距:47.5km;02 月 04 日 00 时 26 分,该线路 C 相第三次跳闸,重合闸动作,重合不成功 , 故障测距 47km。

现场检查线路两侧变电站内一二次设备无异常,保护动作正确。

故障跳闸发生后,2 月 4 日输电线路运维人员对该线路 #1 ~ #12 安排巡线检查,发现该线路 #7 塔 C 相瓷质绝缘子伞裙明显污闪放电痕迹。

根据当地的气象局信息显示,2 月 3 日夜间 21 时至 2 月 4 日凌晨,跳闸时段现场天气为浓雾,时有毛毛雨,温度 13-17℃、相对湿度 90% 以上、风向为北风、风力为 4 级。

从地理特征看,该线路部分位于近海岸线 7 公里左右,处于 e 级污区等级。

结合短时间内反复跳闸特征、绝缘子串闪络痕迹、跳闸波形分析、故障杆塔地理环境、跳闸时刻及现场天气条件等,基本可以判定此次跳闸为污闪放电引起。

二、污闪跳闸成因分析污闪是电气设备的绝缘表面附着了固体、液体或气体的导电物质,在遇到雾、露、毛毛雨等气象条件时,绝缘表面污层受潮,导致电导增大,泄漏电流增加,在运行电压下产生局部电弧而发展为沿面闪络的一种放电现象。

(一)污秽类型绝缘子污秽一般包括两大类。

某风电场35kV三条集电线路接地跳闸

某风电场35kV三条集电线路接地跳闸

某风电场3Байду номын сангаасkV三条集电线路接地跳闸
三、原因分析
2、电缆故障原因分析 跨湖电缆主绝缘损坏是本次故障发生的主要原因: 由于某湖底的水底电缆长期浸泡在湖水中,电缆防水层渗水,阻水层被
水侵入,长时间大负荷运行,电缆主绝缘被破坏,其中一根电缆对地放电时 ,造成另一根电缆绝缘损坏,导致两根电缆相继接地。某湖库容增加,淹没 并长期浸泡地埋电缆是故障的次要原因:
某水库管理局从2013年初开始进行蓄水增容,库区水位持续上涨,导致 了原来是陆地的位置变成了湖底。325开关集电线路的地埋电缆泡在水底已 经接近2年,原来施工过程中使用的电缆中间接头是热缩头,防水帆布绝缘 。热缩头的施工对环境要求很严格,一旦施工环境不好,对电缆头的绝缘会 造成很大影响。同时原来电缆中间接头未做好防水处理,不能长期浸泡在水 里。本次325电缆中间头长期泡在水里发生了中间接头绝缘降低,是造成325 集电线路B相接地的次要原因。目前水库容增加,水位上涨致使风电场地埋 电缆运行环境严重恶化,是本次325线路电缆中间接头故障接地的主要原因 。同时也将严重威胁风电场其他地埋电缆中间头的运行安全。
本次事故停机处理时间为:5月1日12时53分三条线路跳闸,5月11日 7时59分三条线路全部恢复送电。共计259小时。
某风电场35kV三条集电线路接地跳闸
二、处理过程
针对35kV 5#母线C相接地的故障情况,风电场场长立即向公司安全 生产部及公司主管领导汇报了故障情况,在与公司领导及主管部门确定 了应急处置方案后。风电场确定了拉开322、327开关,退出正在运行的 无功装置。同时报调度同意后,逐一拉合35kV #5母线上的负荷开关,在 拉合321、324开关后,35kV #5母线各相电压没有变化。继续拉合325开 关时,当合上325开关的瞬间,324、325、328开关保护装置“过流I段” 同时动作,跳开324、325、328开关。同时#5母线电压恢复正常。

一起典型的风电场集电线路跳闸事故分析

一起典型的风电场集电线路跳闸事故分析

一起典型的风电场集电线路跳闸事故分析摘要:结合一起风电场35 kV集电线路越级跳闸,35 kV接地变零序电流I段I时限保护动作,停电范围扩大的跳闸事件,分析了风电场小电阻接地系统35 kV 零序电流I段保护定值的配合情况,并根据实际运行情况给出了新的整定值,同时提出了改进建议.该建议为零序电流I段保护定值整定及配合提供了解决思路,能有效提高风电场35 kV系统运行的稳定性,为提高电力运行的稳定性提供参考。

关键词:风电场、零序电流保护、原因分析1.概况某风电场监控后台事故音响启动,报文“35kV 1号接地变零序I段1时限动作”,保护动作跳35kV所有间隔开关。

故障录波器显示35kV母线电压Ua突变启动,35kV 1号接地变电流3I0突变,35kV 3号集电线路电流3I0突变。

当日天气阵雨,风速9.5m/s;通过故障录波器查看35kV 3号集电线路及35kV 1号接地变产生零序电流;35kV 母线A相电压二次值降低至3.6 V,B、C相电压升高至线电压值,判断为3号集电线A相发生单相接地故障。

现场运维人员对35kV 3号集电线路及风机箱变进行巡视,发现C-34基铁塔A相电缆被漂浮物附着,漂浮物随风飘扬造成A相瞬间接地。

35kV 3号集电线因C-34基铁塔A相电缆被漂浮物附着造成瞬时接地,但35kV 3号集电线零序保护未动作,导致35kV 1号接地变零序I段1时限动作跳开35kV所有间隔开关,保护越级跳闸。

通过查看故障录波装置可见,发生故障时35kV 1号接地变间隔零序电流二次值为0.2033A,CT变比为500/1,电流一次值为102A;查看35kV 1号接地变保护装置定值单,零序CT采用自产零序,35kV 1号接地变零序过流I 段二次整定值为0.06A(一次值为30A)、时限0.7s。

通过查看故障录波装置可见,故障发生时3号集电线间隔零序电流二次值为0.1023A,CT变比为1000/1,电流一次值为102A;查看35kV 3号集电线保护装置定值单,零序CT采用自产零序,35kV 3号集电线零序过流I段二次整定值为0.6A(一次值为600A)、时限0.1s,零序过流Ⅱ段二次整定值为0.2A(一次值为200A)、时限0.4s。

10kV配电线路鸟害引起跳闸的原因及防范措施分析

10kV配电线路鸟害引起跳闸的原因及防范措施分析

10kV配电线路鸟害引起跳闸的原因及防范措施分析摘要:随着时代的进步,电力行业面临的挑战越来越多,因此,必须努力提高自身的技术水平,以满足未来的经济需求。

电力行业是一门复杂而又具有深远影响力的学科,人们对其研究的深度和广度不断提升,使得研究领域也变得更加细致和多样化,由于这种原因,我们面临着巨大的挑战,只有不断满足时代的发展需求,才能实现更大的进步。

与输电线路不同,配电线路通常建在居民区附近,因此在采取驱鸟措施时必须考虑它们对周围环境的影响。

由于干配电线路的独特性质,大多数传统的驱鸟技术已经无法满足当前的需求。

因此,本文旨在深入探讨配电线路的鸟害问题,结合其特殊的防护特征,提出有效的预防和控制策略,以期达到安全可靠的供电环境。

关键词:10kV配电线路;鸟害;线路跳闸;防范措施引言:10kV配电线路在电力系统中扮演着至关重要的角色,它的正常运行将会极大地影响到整个电网的稳定性和安全性,因此,必须采取有效措施来加强对其的管理和维护,以确保电力的安全传输。

但随着环境的持续改善,鸟类造成的跳闸事件日益增多,因此,保护电力线路免受鸟类侵扰已经成为当务之急。

因此,需要根据配网线路的特点来分析它们可能造成的鸟害威胁,并采取相应的应对措施。

一、鸟害引起线路跳闸的原因分析(一)柱上开关桩头近,易发生短路当鸟粪从绝缘子周围的空气缝隙中脱离,它们的电导率极高,可以引起局部场强的剧烈波动,最终导致缝隙的破裂。

当鸟粪被排放到地面上,它会以一个特定的初始速率往下掉。

在掉落的过程中,它的前端会比后端更快,这是因为它的粘稠度使它具有较强的拉伸能力。

随着前端的增加,它的长度也会变得更长,最终会在绝缘子的两端的空气缝隙中形成一条细长的导电通道。

同时,由于鸟粪的电导率和长度较大,它们可能会在高低压端的空气间隙中被短路,从而使得两端的场强发生显著的偏差。

目前,在我国使用的10kV配电线路的柱子上的开关的桩子与地面的距离通常是二十厘米,这些桩子会外露并且没有绝缘。

浅谈高海拔风电场输电线路常见故障分析及对策

浅谈高海拔风电场输电线路常见故障分析及对策

【摘要】高海拔风电场输电线路运行环境复杂多变,存在很多因素造成继电保护动作闸,针对故障情况进行了初步探讨,并提出相关的措施。

【关键词】风力发电继电保护输电线路常见故障前言高海拔风电场多位于山区,自然环境恶劣,气候多变。

每年输电线路均要受到气候环境和设备缺陷的影响。

笔者结合某公司近四年,多个风电场输电线路的继电保护动作跳闸的统计分析,并提出相关的建议和措施,以提高高海拔风电场的安全性,实现可靠、稳定运行。

1.总体情况1.1数据统计某公司2016年-2019年8月,设备异常情况统计如表1所示。

2016年-2019年8月共发生314次异常事件,其中线路异常发生266次(包含故障跳闸170次和主动停运消缺96次),占统计总数314次的84.7%。

由表2可知,220kV、110kV线路重合成功率为100%,均为雷电瞬时性故障。

35kV线路因未安装重合闸装置,在243次异常事故中,有21次瞬时性故障,228次为永久性路故障。

2.常见故障类型2.1数据统计根据输电线路异常原因的分类,常见的异常原因主要有8类;1、雷击;2、金具;3、覆冰;4、原因不明(无明显故障点);5、箱变;6、引流线;7、避雷器;8、电缆头。

以上8项常见故障类型占线路异常总次数266次的79.7%。

2.2雷击雷电在放电的过程中,会产生各种效应:1、电效应。

雷电放电时的大电流会将输电线路的导线烧断或设备绝缘击穿;2、热效应。

被雷击的物体瞬间将产生大量热;3、应力效应。

由于雷电产生的热效应,来不及消散,使物体内部的水分变成水蒸气,产生爆炸力;4、电磁感应。

雷电通道周围回产生强大的磁场,使其附近的金属产生感应电流。

根据异常情况数据,雷电对该公司输电线路的影响主要体现在以下3点:1、避雷器击穿,导致单相接地故障;2、雷电感应电,造成单相或相间瞬时故障;3、绝缘子闪络。

如图1和图2所示。

2.3金具该公司的220kV、110kV和35kV输电线路均采用架空输电线路,故使用了大量线夹、导线压接管和螺栓等,金具的牢靠关系着导线或杆塔的安全,即使损坏一只,也可能造成线路故障。

电袋除尘器高压电场输出短路跳闸

电袋除尘器高压电场输出短路跳闸

一、分析题目
电袋除尘器高压电场输出短路跳闸
二、机组运行工况
机组负荷225MW,11电袋除尘器、12电袋除尘器电场均正常投运,一电场参数设置电压55kV,电流700mA,二电场参数设置电压55kV,电流500mA。

三、发生的问题及现象
1、DCS光字牌报警闪烁。

2、DCS工艺报警显示报“1112电场输出短路”。

3、DCS画面高频电源1112电场“输出短路”。

4、1112电场二次电压、二次电流数值显示为0。

5、11电袋除尘器一室出口浊度上升。

6、脱硫出口CEMS烟尘上升。

四、原因分析
1、高压控制柜输出短路保护误动作。

2、电除尘器内部阴极线折断。

3、高压硅整流变压器输出阻尼电阻烧断接地。

4、高压隔离开关内部短路。

5、电除尘器内部积灰过多或有金属杂物引起短路。

6、大梁绝缘子或阴极振打瓷轴对地闪络接地。

7、雨天电袋除尘器漏雨导致电场短路跳闸。

五、应采取的防范措施及对策
1、派巡检检查1112电场高压电源抽屉开关确在分闸位置,将1112电场高压电源抽屉开关抽出并打至隔离位。

2、投入1112电场阴阳极连续振达。

3、联系设备对1112电场进行测绝缘。

4、条件允许检查阴极线磁轴是否有爬电痕迹。

5、若电场及电缆测绝缘合格,则对1112电场进行升压试验。

6、检查正常允许电流时是否仍闪络,逐渐降低电流直至不发生闪络。

7、若不能维持正常运行电流,则维持不闪络电流运行,保持观察,待停机进入检查。

8、联系继保专业对控制回路及相关保护进行检查。

山地风电场35kV集电线路跳闸原因分析及其防范措施

山地风电场35kV集电线路跳闸原因分析及其防范措施

山地风电场35kV集电线路跳闸原因分析及其防范措施作者:沈建华来源:《科技信息·上旬刊》2018年第03期摘要:近年来,由于国家对风力发电项目的鼓励和支持,子因此云南的风力发电项目蓬勃发展。

云南地处云贵高原,风电项目绝大部分都处于山脊地带,海拔高,沟壑纵横交错,因而集电线路不能大量使用地埋电缆,大部分的风电场集电线路都以架空线路为主。

架设在崇山峻岭中的集电线路,不但施工成本高,而且运行过程中故障较多,经常出现跳闸事故,给电场的经济效益带来很大损失。

关键词:山地风电;集电线路;跳闸;分析;防范引言风电场的风电机组台数多,占地面积大,范围广,战线长,一个风场首批投产机组与全部投产的时间跨度大,这是风电场的主要特征。

风电场集电线路在建设期间和全部建成投产后的两个阶段,都会因为各种各样的原因,导致集电线路发生跳闸事故。

集电线路频繁发生的跳闸事故,对风电场的安全稳定运行造成了很大的威胁,直接影响风电场的经济效益,因而有必要对引发跳闸的原因进行认真的分析和采取相应的防范措施。

一、建设期间风电场35kV集电线路跳闸的主要原因分析边投产、边施工,是风电场的一大特点。

由于风电场的建设范围广,尤其是装机容量大的风电场,几十平方公里的施工范围,几百个作业点、作业面,工程机械、吊装设备、运输车辆同时作业;集电线路施工、风机安装、风机、塔筒等大件运输工作交差进行;带电线路与运输道路互相交差;大件运输单位的驾驶员频繁更换;施工、作业队伍众多;施工作业人员安全意识、技术素质参差不齐等。

由于上述原因,致使风电场在边投产、边施工的这一阶段管理难度增大,安全风险倍增。

因此,这一期间引起集电线路跳闸的主要原因,一是施工机械误碰箱变、杆塔导致单相接地或相间短路跳闸。

二是塔筒、叶片运输过程中,从带电的集电线路下穿过时,没有控制好高度至使安全距离不够而导致跳闸。

三是施工机械操作人员对安全距离、作为范围情况不清楚,导致施工机械碰触架空集电线,挖到地埋电缆导致短路跳闸。

某风电场35kv集电线路频繁遭雷击跳闸的原因分析及对策

某风电场35kv集电线路频繁遭雷击跳闸的原因分析及对策

某风电场 35kv集电线路频繁遭雷击跳闸的原因分析及对策摘要:在高压架空输电线路的运行期间,受到雷击过电压影响,会产生绝缘闪络,进而使得线路故障问题出现。

在跳闸事故中雷击因素引发的挑战占比50.0%左右。

雷击会对风场的安全、可靠造成严重影响,必须要引以为重。

本文主要分析某风电场35kv集电线路频繁遭雷击跳闸的原因,并结合相应的理论,制定针对性解决对策。

关键词:风电场;35kv集电线路;频繁遭雷击;跳闸原因风电场运行期间,雷击灾害会造成严重的后果,产生较大的负面影响,必须要加身认知,引以为重。

在农村山林区域中的输电线路,受到交通影响,一旦出现雷击事故,将会降低巡检效率与故障分析质量。

雷击天气伴随着明显的降雨与大风,极易引发树木摇摆,对线路运行安全产生影响。

若不能采取科学、合理的措施解决这些问题,则容易造成线路跳闸。

1雷击跳闸原因1.1多雷地区容易引起跳闸事故某风电场座落于江苏省淮安市盱眙县西南部丘陵地带,根据淮安地区雷暴及地闪特征分析,盱眙县属于重落雷区,且盱眙风电场架空线路全场共512基塔,全部坐落于山头之上,比周边建筑及树木都要高,这就更容易被雷击。

1.2输电线路反击雷跳闸事故落雷在高压输电线路杆塔、杆塔附近避雷线上,杆塔、接地引下线电感与杆塔接地电阻降压,会导致塔顶电位达到上限,使得绝缘产生闪络现象,进而导致杆塔雷击反击。

杆塔的接地电阻会对雷击跳闸产生影响,不少研究认为,杆塔接地电阻增加10~20Ω,则会导致雷击跳闸率增加50%~100%。

1.3输电线路绕击雷跳闸事故绕击指的是雷绕过避雷线的屏蔽,直接击打在导线上。

绕击发生因素与反击对比要复杂很多,若存在雷击距离间隙系数,则会受到杆塔、弧垂和地形等因素影响。

1.4过电压引起跳闸事故感应雷过电压,在架线路附近发生雷击,借助电磁感应,输电线路会产生过电压。

直接雷击电压,雷达直接击打在避雷线、导线上,以此产生过电压。

1.5避雷器防雷性能质量降低引起跳闸事故氧化锌避雷器无串联间隙,会持续承受系统带来的电压与电流。

浅谈风电场35KV输电线路雷击跳闸原因分析及防雷措施

浅谈风电场35KV输电线路雷击跳闸原因分析及防雷措施

浅谈风电场35KV输电线路雷击跳闸原因分析及防雷措施发布时间:2022-01-10T07:07:51.607Z 来源:《当代电力文化》2021年29期作者:陈龙[导读] 随着碳中和以及新能源的发展,风电场的发电能力得到了社会各界的广泛关注。

陈龙中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司贵州省贵阳市 550000摘要:随着碳中和以及新能源的发展,风电场的发电能力得到了社会各界的广泛关注。

风电场中的输电线路由于气候、地理环境等原因经常发生雷击跳闸等事故,对风电场的生产力造成了一定的影响,本文以35KV输电线路为例,深入分析输电线路雷击跳闸的深层次原因,并对风电场的防雷措施进行了探讨,希望对行业的发展做出一点微小的贡献。

关键词:风电场;输电线路;雷击跳闸1引言本研究的对象是我们的新能源风力发电场。

目前,国内大多数的风电场主要集中在风力资源比较好的地方,这些地方的季节特征一般都比较明显,夏季雷暴大风天气频繁,这种情况下,雷击往往就更容易造成线路跳闸,导致事故发生机率大大提升。

因此,开展研究并采取合理措施提高防雷水平,对保证风电场输电线路安全经济运行具有重要意义。

风力发电系统故障检测结果表明,输电线路因雷击导致供电故障的问题并不少见,人们的日常生活也将受到更大的影响。

另外,在一些山区,由于地理位置的原因,输电线路会建在山上,所以输电线路的垂直高差很大,为冷热空气提供了很好的替代场所。

频繁的空气对流使得相比于正常场景下输电线路容易受到雷击。

从表1的统计数据可以看出,线路初始设计时充分考虑防雷结构设计的合理性和重要性。

2风电场输电线路雷击跳闸的原因分析风电场为山地风电场,2020年8月投入运行,采用单避雷线,至2021年8月共发生7起雷击输电线路造成保护装置动作跳闸,共损失电量35.93万kWh,如图1所示,结合雷电定位系统、闪络点迹等,综合考虑故障期间的地理特征、故障塔的位置和天气情况,对事故原因做出分析:考虑为新投运设备,排除污染性闪络,集电线路发生故障时伴有中雨雷电,据值班人员反馈,每次发生跳闸事故时均有雷电产生,方向均在集电线路方向,查看保护装置动作正确,事后根据排查结果发现,共有两次事故造成线路避雷器炸裂损坏,两基铁塔有绝缘子损坏坠落并伴有放电痕迹,故可以判断为雷击事故。

35kV第二、三回集电线路跳闸初步分析及处理报告

35kV第二、三回集电线路跳闸初步分析及处理报告

35kV第二、三回集电线路跳闸初步分析及处理报告一、事件描述2013年06月26日,第二、三回集电线路跳闸前,莱州风电场66台风机及箱变、四条架空集电线路、场内升压站、220kV送出线路光珍线正常运行,最大负荷6.6万,天气大雨,风速约为12米/秒。

15时58分,第二、三回集电线路312、313开关跳闸,造成所属回线风机全部停机。

二、事件发生及处理经过15时58分,第二回集电线路312开关跳闸,过流I段保护动作,故障相别B;动作电流Imax=7.54A15时58分,第三回集电线路313开关跳闸,过流I段保护动作,故障相别C;动作电流Imax=7.52A现场处理情况如下:1、16时00分,开关跳闸后,运检人员立即汇报值长,并检查312、313开关保护动作情况,立即将312、313开关小车摇至试验位,并对第二回集电线路、第三回集电线路进行绝缘测量分别为15兆欧、10兆欧。

风场人员了解绝缘测量情况后讨论决定对312、313开关进行试送。

16时20分,第二回集电线路312开关试送成功。

16时25分,第三回集电线路313开关试送成功。

16时30分,马永明值长安排人员到第二回集电线路、第三回集电线路进行箱变、风机恢复送电,由于风机监控没有后台,现场人员就地将风机开启。

20时50分,在第三回集电线路进行箱变风机恢复送电过程中检查发现41号箱变高压侧保险C相保险爆炸,C相对地放电。

三、事件造成的设备损坏及损失电量:第二回集电线路从2013年06月26日15时58分至2013年06月26日16时20分,第二回集电线路所属风机投入运行,停运0 时22分,损失电量约为2万千瓦时。

第三回集电线路从2013年06月26日15时58分至2013年06月26日16时25分,第三回集电线路所属风机投入运行,停运00 时 27分,损失电量约为2万千瓦时。

41号箱变高压室C相保险爆炸。

四、事件原因分析箱变处于沿海、盐场周围,空气中盐分很大对设备的绝缘有很大影响造成绝缘降低至使41号箱变C相保险对地放电。

220kV输电线路鸟害故障跳闸原因分析及处理措施

220kV输电线路鸟害故障跳闸原因分析及处理措施

220kV输电线路鸟害故障跳闸原因分析及处理措施摘要:220kV输电线路作为电网的重要组成部分,其运行情况直接关乎到电网的稳定性与安全性,而220kV输电线路容易受到外界环境干扰,尤其以鸟害较为常见,且破坏力极强,因此必须采取有效的处理措施,消除鸟害造成的安全威胁。

本文简要概述了220kV输电线路鸟害故障的基本情况,并分析了鸟害故障跳闸原因和处理措施,以期能保证电网系统安全平稳运行。

关键词:220kV输电线路;鸟害故障;跳闸原因;处理措施前言近年来,随着经济发展和社会进步,我国电力产业发展迅速,且社会各界对输电效率和质量提出了较高要求,加强电网的建设与维护日渐重要。

220kV输电线路是我国电网的重要组成部分,在保证电网稳定性方面发挥着重要的作用,但是其容易受到鸟害干扰,造成故障并导致跳闸现象发生。

同时,如未及时确定故障点和更换闪络绝缘子,故障点会再次出现同样的故障。

因此,必须结合目前线路鸟害处理情况,提出有效的处理措施。

1.220kV输电线路鸟害故障概况近年来,生态环境有所改善,鸟类数量增加,对220kV输电线路安全运行的威胁程度日渐加剧。

以我国北方某地供电公司220kV输电线路故障为例,故障发生时该区域为多云天气,北风,风力3级,气温在1~5℃,空气湿度为45%。

故障发生区域为平原农耕地,无树木遮挡且无施工作业。

同时,近年来对该线路进行差异化防雷改造,部分杆塔安有开联避雷器,上端设置避雷器单元,下端采取绝缘子作为间隙。

在工作人员对故障线路进行现场勘查时发现,塔顶和绝缘子等部位存在大量鸟粪,可初步断定此次线路跳闸原因为鸟粪闪络,由于鸟粪的特殊性质,会造成带电导体闪络,同时也会污染绝缘子串,造成绝缘子串闪络,出现跳闸故障。

2.220kV输电线路鸟害故障跳闸原因分析2.1绝缘子被污染发生闪络鸟粪引起绝缘子闪络较为常见,其发生原因主要表现在如下两个方面:①淌稀的鸟粪导电率较高,且其数量较多,造成绝缘子裙边短接,从而导致绝缘子串沿面闪络;②鸟粪会在同一绝缘子串上积累,湿鸟粪与之前的干鸟粪混合达到一定数量后,如果遇到潮湿天气,变化发生闪络放电,造成跳闸事故。

一起变电站三相跳闸故障暴露出的问题及处理措施

一起变电站三相跳闸故障暴露出的问题及处理措施

一起变电站三相跳闸故障暴露出的问题及处理措施摘要:本文通过一起 220kV 变电站线路开关三相不一致动作跳闸事故的处理,详细分析了事故发生后对一、二次设备的检查、试验内容,并根据一、二次设备的检查、试验情况对线路跳闸故障的原因进行分析判断,找出误动作的原因。

本文针对这起220kV 变电站线路开关三相不一致动作跳闸事故的原因提出了相应的防范措施。

关键词:开关;三相不一致保护;分闸线圈;保护动作1 前言220kV线路开关是220kV变电站的重要设备,开关缺相运行会给电力系统的正常运行带来严重的影响,而开关三相不一致保护能在开关三相分合不一致的情况下跳开三相开关,防止开关缺相运行。

由于设备机械原因、重合闸拒动或者相关二次接线存在故障等情况下,三相不一致保护会动作出口。

及时找出开关三相不一致保护动作的真正原因并进行处理,消除相关隐患,保证线路开关的可靠、稳定的运行,对电网的安全、稳定运行非常重要。

本文将通过一起 220kV变电站220kV线路开关三相不一致动作事故的处理过程进行详细地分析,根据可能导致线路开关三相不一致动作的各种原因进行详细排查,最终找出动作的根本原因,并得出相应防止220kV线路开关三相不一致动作的预防措施。

2 事故经过2.1 事故描述220kV 某变电站为典型的户外敞开式常规接线:220kV部分为双母线并列运行;110kV部分为双母线并列运行;10kV部分为单母线分段接线方式。

220kV某线在运行状态。

220kV某线保护:220kV某线保护配置为双套长园深瑞PRS-753A型光纤电流差动保护,操作箱为WBC-11CA。

某线线路总长53.46kM,线路两侧CT变比均为1600/1。

220kV某线因雷击跳闸,220kV对侧站220kV某线主一、主二光差PRS-753A保护动作跳开B相开关,保护重合闸出口,B相开关重合成功;220kV某站220kV某线主一、主二光差PRS-753A保护动作跳开B相开关,保护重合闸出口,B相开关合上后跳开,导致开关本体三相不一致保护动作跳开三相开关。

关于对110kV风电场主变压器绕组温度高故障引起的保护跳闸事件分析及预防措施

关于对110kV风电场主变压器绕组温度高故障引起的保护跳闸事件分析及预防措施

关于对110kV风电场主变压器绕组温度高故障引起的保护跳闸事件分析及预防措施摘要:本文通过对某风电场110kV主变压器绕组温度高故障导致主变压器高、低压侧断路器跳闸、全场失电事件进行系统分析,为电厂及变电站设计、运维、设备生产厂家等单位人员提供了一定的经验教训,避免因设计及生产缺陷造成不必要的人身伤亡及设备损坏,从而增强设备运行的安全性与可靠性。

关键词:变压器;温控器;非电量;跳闸;预防;一、事件简称110kV某风电场#1主变高压侧131断路器跳闸事件二、事件概况2015年02月07日15时11分14秒,110kV某风电场综自后台报#1主变压器非电量保护绕绕组温度高报警,110kV巨海线131断路器跳闸,35kV #1主变进线柜301断路器跳闸,110kV某风电场全场失压,风力发电机组脱网,由站用电系统进行供电。

事件发生后,我们及时组织人员对保护装置、故障录波装置、#1主变压器及其它设备进行了巡视检查。

现地检查发现110kV #1GIS组合电器131断路器跳闸、35kV#1主变低压侧301断路器跳闸、 #1主变绕组温控器温度指示为132度,其它设备未发现异常。

三、现场检查分析及试验情况1、为进一步查明及分析故障原因,我们组织对#1主变压器跳闸前后的运行状态进行了详细的检查和分析,具体有以下几点:(1)跳闸时#1主变所带负荷为58.14MW,其中主变为SFZ11-120000型有载调压变压器,额定容量为120MVA,跳闸时主变本体温控器上层油温为32℃,绕组温度为132℃(见图1),综自后台监控15:00时显示油温为31.37℃,绕组温度为114℃,油温与绕温实际偏差超过80℃。

(2)检查110kV、35kV侧保护装置动作及告警情况,110kV线路保护装置保护启动、#1主变后备保护装置报低压侧复压动作、#1主变非电量04-MR04(绕组温度高)变位(由0变为1),其它升压站内保护装置均无告警及保护启动。

光伏电站35kV停电线路连锁跳闸事故原因及处理措施

光伏电站35kV停电线路连锁跳闸事故原因及处理措施

光伏电站35kV停电线路连锁跳闸事故原因及处理措施发布时间:2021-08-01T07:27:39.660Z 来源:《电力设备》2021年第4期作者:魏明涛[导读] 又会增加连锁跳闸事故的发生率。

所以有必要追溯引发此类事故的原因,制定相应的解决方案。

(西电宝鸡电气有限公司陕西省宝鸡市 721000)摘要:近年来,在化解能源危机的过程中,我国增强了对风能、太阳能、地热能等新能源的开发与利用力度。

一方面,在光伏电站建设方面,在原有存量的基础上,增强了增量规划。

另一方面,通过对信息技术、自动化技术的运用,扩展了并网逆变器的使用功能,提高了电能转换效率与电能输配送效用,有利于提升整个光伏电站的全要素生产率,从而产出综合效益。

本文以此为出发点,选取光伏电站35kV停电线路连锁跳闸事故原因及处理措施作为研究题目,结合某新能源光伏电站,介绍了35kV输变电系统概况,剖析了停电线路连锁跳闸事件的经过、初步处理措施、以及原因。

并以此为基础,提出了几点较有针对性的处理措施。

关键词:35kV停电线路;连锁跳闸事故;原因;处理措施与传统电站相比,新能源光伏电站具有无污染、能耗低、能源利用率高、节约资源、缓解能源危机等比较优势。

现阶段,光伏电站正在朝着规模化、功能化、复杂化的方向发展。

根据“十四五”规划建议提出的新基建与数字化融合发展方向看,光伏电站在新时期的发展中,将进一步提升智能化水平,向着“智慧光伏”的方向升级。

由于光伏电站在并入电网过程中,会受到单体容量的影响(如大型光伏电站的单体容量相对较大),增加输配电线路数量、扩大分布式发电范围。

在这这种情况下,输配电线路容易出现跳闸事故。

尤其在分散化的电源结构影响下,又会增加连锁跳闸事故的发生率。

所以有必要追溯引发此类事故的原因,制定相应的解决方案。

1、系统概况以某新能源光伏电站为例,采用35kV输变电系统。

该系统主要由35kV侧主变压器、35kV母线TV、35kV母线、35kV直挂式无功补偿装置,以及光伏集电线路等构成。

电力:断路器的跳跃及防止措施

电力:断路器的跳跃及防止措施

TBJ1 TBJ 5 8 TBJ2 DL1 HQ V 2 1 9 11 LD R SM6 7 I BCJ断路器的分、合闸回路+KM-KM13 15HD R 67 TBJ DL2 TQ变电站中,断路器的合闸和分闸操作通常是在主控制室进行的,主控制室中的控制屏上,装有对断路器进行合闸和跳闸控制的转换开关,转换开关与断路器操动机构之间用控制电缆联系。

1、 合闸状态:断路器处于合闸状态时,断路器操作机构中的辅助开关(转换开关)的常开接点是闭合的,红灯经附加电阻和断路器常开辅助接点及跳闸线圈形成回路,红灯发平光。

这时虽然跳闸线圈有电流通过,但因回路中串接了红灯电阻及附加电阻,故电流很少,电磁力不足以将跳闸铁芯吸合,断路器不会动作跳闸,灯所以带附加电阻,是防止灯泡两端短接,造成断路器误跳闸。

红灯亮平光,一方面指示断路器在合闸位置,另一方面指示跳闸回路完好。

2、 跳闸操作:断路器跳闸操作时,红灯及附加电阻被操作把手的 6、7 接点所短接,因而流过跳闸线圈的电流增大,跳闸线圈励磁,断路器动作,实现跳闸。

跳闸后,其辅 助开关常开接点断开,使跳闸线圈断电,此时,绿灯发平光,指示断路器在分闸位置。

这时虽然合闸线圈有电流通过,但因回路中串接了绿灯电阻及附加电阻,故电流很少,电磁力不足以将合闸铁芯吸合,断路器不会动作合闸,绿灯亮平光,一方面指示断路器在分闸位置,另一方面指示合闸回路完好。

断路器的跳跃及防止措施所谓跳跃就是断路器合闸后操作把手在未复归状态,若此时发生故障使断路器跳闸,由于合闸脉冲未解除,促使断路器再次合闸,如果合闸脉冲始终不能解除,断路器将出现多次的跳-合现象,这种现象称为跳跃现象。

长时间跳跃会缩短断路器的使用寿命以致造成断路器的毁坏,因此,在断路器机构内(机械防跳)及二次控制回路(电气防跳)加装防跳装置。

断路器合闸后,如果此时发生故障,继电保护动作,BCJ接点闭合,使断路器跳闸,与此同时,跳闸电流也流过TBJ的电流线圈,使其启动,常闭接点TBJ2 断开断路器的合闸回路,常开接点TBJ1接通TBJ的电压线圈,,此时,如果合闸脉冲未解除,则TBJ的电压线圈将通过控制开关合闸接点实现自保持,使TBJ2 接点长期打开,断开合闸回路,只有当合闸脉冲解除,TBJ的电压线圈断电后,才能复归至正常.断路器的非全相运行非全相运行的概念:断路器正常运行时,由于某种原因发生单相或两相跳闸时,出现缺相运行状态,这是不允许的,因此,在断路器的控制回路加装防止缺相运行的装置。

风电场35kV集电线路跳闸原因分析及处理

风电场35kV集电线路跳闸原因分析及处理

风电场 35kV集电线路跳闸原因分析及处理摘要:随着科学技术的不断发展,风能发电越来越多的应用到电力建设中,不仅提高了风能资源利用率,还在很大程度上促进了电力事业的发展。

但是风电场一般选址在地理条件较差的位置,受到各种因素的影响,风电场集电线路经常会出现跳闸故障。

本文通过对风电场35kV集电线路跳闸原因进行分析,简单阐述了风电场跳闸的处理措施。

关键字:风电场;35kV集电线路;跳闸原因;处理措施;引言目前我国风电场主要以35kV集电线路作为主要电力传输线路,由于风电场需要设置在风力比较大的山区或者沿海地区,而山区自然环境和地势比较恶劣,风电场在发电的过程中经常会受到外界环境的影响,很容易出现线路跳闸的情况[1]。

因此,我国需要充分利用风电场集电线路防跳闸措施,减少风电场跳闸故障频率。

1、风电场35kV集电线路跳闸原因1.1雷击引起的跳闸我国部分风电场处于沿海地区,或者处于比较空旷的高山地区,这些地区的天气相对于平原地区比较多变,经常出现雷雨天气,如果风电场35kV集电线路的避雷装置不能正常运转工作,很容易发生雷击情况,发电设备在雷击作用下发生绝缘子被击穿的现象,从而导致集电线路出现跳闸故障。

比如风电场35kV集电线路只在风电场进出线的两端位置安装避雷线,而且避雷线的长度较短,其余线路都没有安装避雷线或者其他避雷装置,这种情况很容易被雷电击中,导线集电线路出现跳闸的现象。

另外安装避雷线时需要按照国家的相关规定进行安装,并安装接地电阻合适的避雷线,如果电阻值没有在要求范围内,也会提高集电线路雷击的几率。

而且避雷线接地极容易受到外界环境的破坏,如果没有及时发现故障并及时处理,会降低避雷线的避雷效果。

1.2鸟害引起的跳闸在高山位置飞鸟比较多,它们习惯栖息在风电场的线路设备上,比如在35kV 集电线路绝缘子正上方的横担或者金具上,经常会看到成群的飞鸟栖立与此。

在飞鸟栖立期间,有可能因飞鸟粪便形成绝缘子闪络现象。

2024年作业人员应对突发高压触电事故现场处置方案

2024年作业人员应对突发高压触电事故现场处置方案

2024年作业人员应对突发高压触电事故现场处置方案在2024年,作业人员应当时刻保持警惕,准备应对任何突发高压触电事故。

一旦发生触电事故,立即采取以下处置措施:
1. 迅速切断电源,确保事故现场安全,避免进一步的人员伤害。

2. 立即通知相关急救人员和消防人员前往现场,展开救援行动。

3. 快速评估现场情况,确保自身安全的前提下,尽快接近被触电者。

4. 使用绝缘工具或绝缘手套等防护器材,将被触电者与电源隔离开来。

5. 为被触电者提供急救措施,如进行心肺复苏等紧急处理。

6. 待专业急救人员到达现场后,配合其进行进一步的救治。

7. 对事故现场进行记录,包括触电原因、救援过程等,为日后的调查和分析提供数据支持。

8. 检查事故现场的安全隐患,及时进行整改,确保类似事故不再发生。

在遇到突发高压触电事故时,作业人员的迅速反应和正确的处置措施至关重要,只有如此,才能最大限度地减少伤亡和财产损失。

因此,保持警惕,随时做好准备,是作业人员必须具备的基本素质。

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风电场35KV集电线跳闸处理

风电场35KV集电线跳闸处理

35KV集电线路跳闸事故处理一、事故发生监控后台报警后,查看报警信息(跳闸线路开关变位,保护动作情况),查看整个系统运行情况。

二、向省调汇报跳闸情况(并向场长汇报)1、先简要汇报跳闸开关,保护动作情况,查明故障点后再详细汇报。

如:您好,风电场调度名+汇报人名字,08点25分,我场35KV集电I线312开关过流I段保护动作跳闸。

2、调度管辖设备发生事故或异常,10分钟内未向电力调度机构汇报(可先汇报事故或异常现象,详细情况待查清后汇报),定为违反调度纪律,每次按照全场当月上网电量的1%考核,若考核费用不足10万元,则按10万元进行考核。

三、查看故障录波器并打印故障录波图,初步确认故障类型,安排人员进行站内设备的全面检查,查看所有保护动作情况四、安排人员进行集电线路巡视检查,查找故障点1、单相接地,相间短路,过电压2、可能原因:开关柜后电缆头和避雷器击穿,上塔电缆头和避雷器击穿,箱变高压室内电缆头和避雷器击穿,铁塔上导线因螺栓脱落而下垂接地,铁塔上跨接线脱落接地,线路下高大树木接地;覆冰,闪络等大风致使导线摆动过大,导致相间短路(发生几率较低,设计时会考虑摆动距离);线路上搭挂杂物;线塔引下线开脱或断裂;雷击3、故障点找到后不能终止巡查工作,必须将整条线路所有线塔及箱变巡查完毕,以防故障点并非单一,盲目送电会损坏设备或扩大事故。

五、向省调汇报事故发生的详细原因,故障点,损坏设备等,在OMS系统上提紧急停电申请票六、省调同意后,将跳闸线路转为检修状态1、可先转为冷备后进行三相对地绝缘测试,确定故障相,之后再转为检修状态2、不能只合开关处地刀,必须在工作地点挂三相短路接地线,以防残余电荷及感应电伤人,长距离同塔线路应配合停电七、故障处理八、向省调报送事故报告,申请转冷备进行绝缘测试,测试合格后申请送电恢复运行由检修转为冷备后,进行三相对地绝缘测试,不低于35兆欧,阴雨天气可能较低,但雷电天气严禁测试线路绝缘九、送电恢复运行后向省调回令,OMS系统上终结申请票十、汇报场长,做好相关记录慕之伟岸2016年03月25日。

湖北境内500kV输电线路山火跳闸原因分析及防治措施

湖北境内500kV输电线路山火跳闸原因分析及防治措施

湖北境内500kV输电线路山火跳闸原因分析及防治措施摘要:本文通过对湖北境内几次山火引起的500Kv跳闸事故进行分析,揭示山火导致超、特高压输电线路跳闸的原因和机理,从而总结防止山火的经验,行成符合湖北实际情况的防治办法,建立和完善因山火引起输电线路跳闸等事故的应急处理预案,最大限度的减少山火对超、特高压输电线路安全运行的危害。

关键词:山火;原因分析;防治措施近几年,湖北境内500Kv以上超高压输电线路数次出现因山火导致的跳闸事故,严重威胁输电线路安全稳定运行。

1、湖北境内线路山火发生的基本条件1.1 引起山火的可燃物通道内可燃物按易燃危害程度依次为:芦苇、稻草、麦秸、毛草、枯枝、凋落的树皮、苔藓等,其中以芦苇燃烧对输电线路的危害最大,在湖北地区发生的山火跳闸事故中,在现场,我们都或多或少的找到芦苇踪迹,这是因为芦苇是易燃物,其储碳、固碳能力超强,碳元素在空气中将使空气电导率升高,空气击穿电压大幅下降,同时芦苇含有大量的无机盐如KCL,在热游离现象下容易产生电离,同样使空气击穿电压下降,所以其往往燃烧火势大、温度高、持续时间长、破坏性大,所以输电线路通道下必须杜绝可燃物,尤其是芦苇,要坚决的给予清除。

1.2天气在其他因素具备的情况下,天气是发生山火的重要条件,有利于山火的天气主要为:高温、干燥、大风天气等。

在2013年冬季至2014年初,湖北省境内的跳闸事故频发,有利于山火的天气是客观因素,在此期间天气异常干燥,据气象部门统计,有连续57天鄂西北地区空气相对湿度不足40%,且伴有大风天气,因此该地区山火频发。

1.3 火源1.3.1 自然火源:自然火源是指自然现象,比如陨石坠落、雷击、枯枝落叶发酵生热产生的燃烧现象。

据经验,自然火源导致的山火机率较小。

1.3.2 人为火源:人为火源是山火发生的主要途径。

我们在对湖北境内500Kv线路山火跳闸事故分析中,发现所有的山火均是由人为引起,其中有4处为村民玩火引起,1处为焚烧秸秆,1处为清明节祭司亲人导致。

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高压电场跳闸安全措施
1、当发现电除尘器高压电场跳闸后,应立即汇报班长、值长,根据报警输出信息,及时正确判断出跳闸原因并做出处理。

2、若发现电除尘器母线失电后,应立即汇报班长、值长,联系电气人员检查原因,尽快恢复电源,同时向值长申请解列脱硫系统,以防止大量粉煤灰进入脱硫系统。

3、若判断电气方面原因引起高压电场跳闸,应立即联系相关电气人员到场,并协同电气人员共同检查处理,若有火情发生,还应及时在通知厂消防部门的同时积极救火,防止火情的扩大。

4、如电除尘器高压电场因变压器油温高或瓦斯高引起高压电场跳闸,应就地检查变压器油温的变化情况以及是否有漏油现象,同时联系检修人员检查确认,若检修人员允许,在变压器油温恢复正常后,可再投入该高压电场运行,但要密切监视油温的变化情况。

5、若判断机务方面原因引起高压电场跳闸,应立即联系相关检修人员到场检查能否立即处理,如不停炉不能处理时,应汇报值长申请尽早停炉消除缺陷。

6、当电除尘器某个高压电场跳闸后不能及时恢复运行,应根据运行状况调整其相邻电场运行电流、电压以及输灰运行方式,以防止相邻电场灰斗积灰。

7、在检查处理电除尘器高压电场跳闸事故时,应做相应好防范措施,防止出现人员触电、烫伤、烧伤、烟气中毒和高空坠落等事故的
发生。

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