尾水铁碳微电解芬顿氧化处理方案

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华中药业尾水铁碳微电解-芬顿氧化处理方案

一、水质现状分析

华中药业废水经前端工艺处理后各阶段水质状况如下表所示:

水质现状

废水各工艺段运行较稳定,前端芬顿-厌氧-高负荷好氧效果均良好。通过控制磷酸盐废水进入,综合废水总磷含量明显下降,连续再运行一段时间,处理系统中总磷将下降,有望可在末端处理中将总磷处理达标。系统对氨氮降解效果良好,出水氨氮已能达标。而废水CODcr由于经过高负荷好氧降解后废水可生化性较差,后两段A/O处理效率低,导致出水CODcr还在600~700mg/L,总磷150mg/L 以上,为使出水CODcr能达到300mg/L以下,总磷达到1mg/L以下,需要在末端采取深度处理工艺。

二、铁碳微电解-芬顿氧化+氯化钙脱碳除磷同步处理工艺

1、工艺说明

废水在酸性条件下与铁碳进行微电解反应,同时加入双氧水,利用铁碳微电解产生的亚铁离子催化芬顿反应,结束后回调pH,投加氯化钙、PAC、PAM进行混凝沉淀。

2、实验结果分析

小试实验结果

从实验结果得知,生化废水CODcr在650mg/L以内,总磷在150mg/L以内

时,经该工艺处理后CODcr可降至220mg/L,总磷达到1mg/L以下。同时出水色度有显著下降,达到5倍以内,工艺产污泥量约20%。

3、成本分析

该工艺所需药剂成本如下表所示:

加药成本核算

4、运行实施方案

深度处理在末端芬顿氧化处理池中进行,工艺运行控制及加药点布置如下图所示:

如图所示末端反应池共分8格,废水进入末端处理池,于第1格反应池投加酸调节pH,于第2、3、4、5、6格反应池离池底0.5m处架空防腐材质的穿筛板(孔径大小为3cm),于筛板上方均匀铺设铁碳填料。双氧水投加至第2格反应池,启动曝气搅拌反应,于第7格反应池投加碱、氯化钙和PAC,于第8格反应

池投加PAM混凝反应后去终沉池沉淀。该技术运行具体工艺参数如下所示:水质水量:水量小于120m3/h,CODcr<650mg/L,总磷<50mg/L,SS<100mg/L;

芬顿反应pH:2.0;

芬顿反应停留时间:大于1.5h;

铁碳填料用量:每个池均匀投放,投放总量为1吨填料/m3/h废水;

铁碳消耗速率:约0.5~0.8kg/m3废水,消耗的铁碳定期补加;

双氧水投加量:27%双氧水用量约4000ppm;

回调pH:7.5;

氯化钙投加量:药剂配成50%溶液使用,药用量1500ppm;

PAC投加量:药剂配成10%溶液使用,投加量为500ppm;

PAM投加量:药剂配成0.1%溶液使用,投加量为3~5ppm;

产泥(排泥)率:沉淀24h为15%~20%。

技术实施注意事项:

1、铁碳微电解-芬顿反应也有一定除磷效果,氯化钙的投加量可根据出水效果进行适当调节,效果好时甚至可以不投加;

2、铁碳微电解-芬顿反应采用曝气搅拌,由于水质原因,加酸后曝气容易产生气泡,因此需关注池面现象,出现大量泡沫时及时采取消泡措施;

3、铁碳微电解-芬顿反应结束后加碱回调pH时如出现大量泡沫说明投加的双氧水末反应完全,应检查双氧水投加量是否过量或反应池中的铁碳填料是否不足,及时调整;

4、氯化钙投加时需另增加一套加药装置,储药罐50m3,药剂采购液体氯化钙,加药泵500L/h,铁碳微电解-芬顿如除磷效果较好可以不采取投加氯化钙;

5、清水调试期间,满负荷进水时,由于末端反应池与终沉池落差较小,易出现反应池溢水现象,因此后期水量达到3000m3/d时,需对末端反应池采取加高措施。

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