设备主管工作总结暨工作计划

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20**年工作总结暨2021年工作规划

一、20**年工作总结

(一)、本部门/岗位年度目标完成情况

说明:20**年按精益要求,确保及提升设备的完好性能,各设备均有不同程度的整修费用投入,均计入设备维修的日常费用,而且20**

年电网车间由于外部订单的不足,导致车间生产量下降严重,比2017年产量下降34%,导致单位维修费用严重超目标值。同时由于产量不足,电费单耗也超目标,设施费用分摊有所偏高,总指标略超目标。

笼绞工序宕机率超标说明:主要是5月份2号笼绞机电气张力故障,导致设备无法正常运行,后更换主控制系统后进行恢复。另笼绞工序因产量发挥不明显,排产时间较少,笼绞工序故障时间较其他绞线设备偏高,导致宕机率超标。

(二)、主要业务开展情况

1、电网

1)包覆工序故障现象主要集中在主机、牵引、收线等部位,主机部位

漏水、漏油、更换水套及轴承费时较高,并备件的准备及主轴断裂的异常现场导致长时间的停机。牵引、收线的电气故障较高,主要体现在速度不稳,故障原因排查困难,包覆机进行线路的整理及更换,1#包覆机收线架控制柜进行了整体更换并重新梳理及布局,主机控制器及电机故障异常后,需要委外维修,修复时间较长。3台包覆机的产品冷却水槽与工具冷却水管道布局进行调整,通过简化管道路由,通过外部冷却水直接进行产品冷却,以改善冷却效果,加大工具冷却水箱,以降低工具水箱的温升速度,改善工具冷却的效果,延长主要部件的使用寿命。20**年全年消耗12件水套、5根主轴、1#、2#包覆机消耗轴承21个、3#包覆机消耗轴承5个,以上共计费用约20万元。

2)拉丝工序单丝冷却效果差,拉丝水池内粉尘较多,导致产生淤泥,

冷却塔冷却效果差,查其原因是多方面的,在生产拉丝运行中,拉丝单丝上有较多的拉丝粉附着,员工清理机体卫生不够,拉丝轮与机体机架底座之间有较大的间隙,导致大量的拉丝粉从缝隙中流入

拉丝回水池,设备部改制带下凸缘的拉丝轮并改造机体机架,拉丝轮与机体配合消除间隙,使得拉丝粉无法进入机体,从而有效的防止粉尘回流到水池,预防机体内部无粉尘堵塞现象,改善拉丝冷却效果,降低设备拆卸工作量及减少设备故障时间,现设备持续改制过程中。

3) 5#笼绞机16盘绞体中心管法兰与绞盘连接固定螺丝经常断裂,导

致设备无法正常运行,因公司升级替换1#绞线机,原1#绞线机与5#绞线机结构类似,将原1#绞线机的主轴通过改制后利用到5#绞线机进行主轴更换,以提高设备的运行稳定性。通过拆卸及外协加工,将5#绞线机16盘绞体全部拆除并进行绞盘与主轴的组装,主轴与绞盘之间采用紧定套方式连接,确保其传递扭力,保证螺丝不断裂,设备改造运行稳定,没有异常情况,改善了设备状态,有效的降低了维修费用及故障时间。

4) 3#笼绞机设备在运行中出现主轴的断裂现象,原计划将设备进行返

厂整修,因返厂维修费用较高,总费用更换预计需要35万元,考虑到维修成本,设备部联系采购向厂家定制其主轴8万元,自行进行拆解更换与安装,在此次的更换安装中,同时完成新增设备托轮、更换摇篮架尾部导电环(原结构为分体铜环,现改成一体封闭结构)等工作,通过改善铜环结构,优化并减少调整碳刷等的情况,降低铜环接触不良导致的故障时间,提高张力控制的稳定性。

2、铁路

1) 7月份1#上引炉炉体坩埚正常使用内壁烧损,组织人员对坩埚进行

更换,坩埚为石墨件,开箱后的坩埚厂家不承担任何责任,为此需要对坩埚在运输到货后的包装箱体进行全面检查,在运行中需要关注炉体内充入氮气的流量,并且对加料铜板严格检查,不能有水或

者肌瘤现象,放置铜液内有水导致炸炉现象。

2)完成2#、3#上引炉铜板加料系统安装,铜板自动加料系统,通过上

料吸盘、翻转机构、夹取机构等自动对上引炉进行自动加料,确保操作人员原理加料炉口,防止铜液飞溅的危害,降低员工加铜板的劳动强度及提高员工操作的安全性,同时提升了设备自动化程度。

3)冷轧机设备故障主要集中在传动减速箱的润滑故障,箱体内为细小

铜管管道,管道容易被异物堵塞,导致轴承及齿轮润滑不畅,引起轴承及齿轮故障,在进油系统增加过滤装置,效果较为明显,但是未能杜绝此现象的发生,减速箱的故障频次相比2017年有所降低,但因单台设备,故障后影响生产情况较为明显,需持续关注与改善。

3、设施

1)高压电房变压器及线路的检查检修及试验,确保变压器的绝缘性能

及可靠性。

2) 2#电房发生2次总闸跳电现象,一次为铝拉热焊接头机内部短路,

造成大电流导致总闸跳闸,另一次是铝拉设备主电机内部打火导致大电流,使得总闸跳闸,总闸合闸机构异常,不能正常合闸,联系厂家进行总闸机构的更换,需要定期对大型直流电机进行外部的清理及保养。铝拉设备接头机更换成冷焊机,通过液压系统进行铝杆的接头,设备运行电流小,减少设备安全隐患。

4、安全

1)上半年度设备部微小安全事故4起,均为手部手指敲击事故,微小

事故均发生在设备整修的重大工作中出现,工作任务较重,员工缺少日常的自我安全防范意识,重点加强员工的日常自我保护及安全防护意识,拒绝危险操作,同时部门需不定期的进行维护操作检查,对危险操作坚决制止,情节严重的将进行处罚处理。

5、智能化工作

20**年智能化项目年初计划13项,预算投入费用107万元,全年共新增1项,取消3项,已经完成项目10项,实际投入75.43万元。

20**年智能化项目

6、设备人员

20**年设备部调岗、离职及分流共16人(其中本科人员13人),现有人员26人(本科人员4人)。高学历人才流失严重,导致部门阶梯

人员不足,需要后续进行人员的培养工作。

二、2021年工作计划

1.根据公司整合制定设备部年度目标。

2.根据公司2021年的生产规划,对车间设备进行优化调整,部分机

台将进行封存或处置。

3.重点设备重点配件的跟踪及梳理,针对关键设备的主要配件做好更

换管理的记录并备好存库。

4. 1#上引炉的炉体修复及坩埚更换,以及后续坩埚的申请及购买。

5.造管激光的委外维护保养,确保设备的正常运行。

6.严格梳理五金库存的备件种类及数量,控制申请的备件及数量,严

控五金库存费用,争取将综合五金库存降到150万。

7. 2021年重点对包覆机的泄铝量及故障率进行剖析,争取将包覆机泄

铝量≤13%,设备故障率下降10%。

8.加强设备预检及维护保养工作,完善对设备的点巡检工作,及时发

现问题并进行分析及解决完善,降低设备故障时间。

9.统计设备故障类型,分析设备故障原因,制定相应改善措施,降低

设备故障。

10.部门人员优化,组织协调互动,进行相关维修方面的培训,提升员

工的维修技能,降低设备故障。

11.优化绩效考核数据指标(维修费、宕机率、质量事故等),以数据

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