一起220kVGIS闪络故障分析及建议
金银台水电站220kV GIS倒装式SF6套管闪络分析及处理
1 概
述
4 连接 方 式
金银 台水 电站 位于 四川 I 省 阆中市河 溪镇 境 内 的嘉陵 江干 流上 , 是 嘉 陵 江 干 流规 划 十六 级 电站 中的第 五个梯 级 , 电站 总 装 机容 量 1 2 0 M W, 共 有 3台发 电机 组 。2 2 0 k V出线通 过保 宁变 电站 并人 大 网。2 2 0 k V出线 为 s 组合 电器 , 共 计 4个 间 隔: 进线 间隔为 2个 , S F 6 空气 进 线 套管 采 用 架 空 导线 与 4 5 M V A三 相 电力 变压 器 的 2 2 0 k V侧 套 管软连 接 ; 出线 间 隔 1个 ( 本 间 隔无 断 路器 ) , s 空气 出线套 管采 用 架 空 线 与 出线 场 设 备 相 连接 ; 电压互 感 器 间隔 1 个( 带快 速 隔离开 关 ) 。
5 G I S现场 安装 后的 测试及 绝缘 试验
检漏试验 : 断路器气室 s 气体压力为 0 . 6 2
MP a , 其它 气 室 气 压 为 0 . 5 2 MP a , 充压 2 4 h后 做 检漏 试验 , 仅 发现 P T气 室 阀 门座 泄 露报 警 , 待 厂
家 更换 了 阀座后再 检测 未 出现报警 。
注: 表 中 电 流为 耐 压 时 高 压 对 地 泄 露 电 流值 , 工 频 耐压 试 验 合 格 。
220kV GIS故障原因分析及处理
孔 之 间 中心偏 离 半个 圆 ,位 置销 无 法 插 入 ,如 图 2 所示 。
度令恢复线路送电,操作 2 9 0 2 2刀闸合 闸时发 生了放 电闪
络 ,导 致 2 2 O k V 2 M 跳 闸 失 压 , 所 幸 未 造 成 严 重 负 荷 损
失。
为弄清此次事故原因,现场对故障 G I S回收气体 ,并做好
解 物 均正 常 。于 是初 步判 断 2 2 0 k V 雁梅 乙线 2 9 0 2 2 刀闸 A
相气室存在故障且是唯一故障点。
经核 查 ,2 2 0 k V 雁 梅 乙线 两 侧 保 护 未 动 作 ,2 2 0 k V 梅
县站 2 2 0 k V 母 差 保 护 一 和二 装 置 的 “ 跳 I 1 母 ”灯 亮 ,母
图 2 现 场 检查 故 障 刀 闸 定 位 子 L 位 置 图
检 查 雁梅 乙线 间 隔事 故 刀 闸及 母 线 伸 缩 节 气 室 , 末 发 现 此气 室 的外壳 内表 面有 明显 严 重 的 集 中 拉 弧点 ,气 室 壳 体 的 内表 面 比较 均 匀 分散 着 电弧 的 分 解 物 。故 障 2 9 0 2 2刀
兴线 、嘉 梅 乙线 、 #2主变 变 高挂 2 M 运 行 ;雁 梅 乙线 ( 正
常挂 于 2 M) 正处 于冷 备用 状 态 。
2 故 障 后 检 查 及处 理 情 况
2 . 1故 障后 检查 情况
短路 故 障 发 生后 ,现 场检 查 GI S 设 备 外 观 无 异 常 。 化
学 检 查发 现 ,除 2 2 0 k V 雁 梅 乙线 2 9 0 2 2刀 闸 A 相 气室 S ( ) 2 达3 9 3 . 4 / z I … / i H: S为 1 7 0 . 3 4 /  ̄ I / i 外 ,其 它 气 室 气 体 分
一起220kVGIS设备内部故障分析及反事故措施
一起220kV GIS设备内部故障分析及反事故措施林锦峰(超高压输电公司广州局,广东广州510405)摘要:GIS设备(即SF6气体绝缘全封闭组合电器)具有结构紧凑、占地面积小、可靠性高、检修周期长等优点,在电力行业中得到了广泛应用。
但是由于GIS设备的封闭结构,一旦其内部发生故障,运维人员很难通过外部检查发现故障点。
现针对一起220kV GIS设备内部故障的事例,阐述了事故处理过程并进行故障原因分析,提出了此类故障相应的反事故措施,以进一步提高设备的可靠运行水平。
关键词:变电站;GIS设备;内部故障;反事故措施0引言GIS设备是变电站设备的重要组成部分,其具有结构紧凑、占地面积小、可靠性高、检修周期长、安全性好等优点,自面世以来已在世界各地的变电站中得到广泛应用[1]。
但是由于GIS所有高压设备均密封在金属外壳内部,当设备内部故障时,需要借助各种检测技术手段进行诊断和定位,很难通过外观检查直接找出故障点,从而大大影响了事故处理效率。
因此,研究GIS设备的内部故障原因,优化处理方法,提出反事故措施对于提高设备可靠运行水平显得格外重要。
1故障现象描述1.1故障经过2016-07-01T15:48:22,某站220kV线路侧11km处遭受雷击,一220kV线路C相跳闸,线路主一、主二保护动作,自动重合闸动作,该线路重合于故障,线路主一、主二保护距离加速动作三相跳闸。
2016-07-01T16:15:47,调度下令对其进行强送,强送失败,线路主一、主二保护动作三相跳闸。
1.2现场检查情况强送失败后检查情况:一次设备:开关在分闸位置,油压、SF6气体压力正常,本体及套管外观完好;线路避雷器及CVT外观完好,避雷器未动作;开关三相动作计数器均动作一次。
二次设备:主一保护、主二保护正确动作三相跳闸,保护装置未发现异常,开关在故障持续60ms后三相跳开切除故障,保护测距0km,故障电流38kA。
运行人员使用红外测温仪对设备进行现场测温,发现线路刀闸C相气室法兰处温度47℃,其余两相为34℃、32℃,随即向调度申请将该线路转为检修状态。
一起220KV GIS控制柜监测仪数字显示故障的分析和处理
一起220KV GIS控制柜监测仪数字显示故障的分析和处理摘要:针对某高压开关220KV GIS在就地控制柜上的数字智能显示监测仪显示不准确的问题,进行了故障分析,并提出了现场解决方法。
关键词:高压开关;电力监测仪;电流;电压;功率电能是发展国民经济,关系国计民生的能源基础,电能的计算和显示越来越数字化,精确化,智能化;随着智能设备的广泛应用,越来越多的智能仪表安装在GIS就地控制柜上,使得数字显示仪表的选型尤为重要,既要满足多功能化的数显要求,也可远程数据传输要求。
1 现场问题描述某海外钢铁厂220KV GIS开关变电站共5个站,分别处于不同的地方,主接线方式为双母线接线,其中之一单线接线图如图1所示。
图1 220KV GIS单线图客户要求GIS控制柜上可直观的查看220KV GIS的电流、电压、有功功率、无功功率和视在功率,高压开关厂家工程师提出的对应方案是在就地控制柜上安装了智能数显仪。
根据客户的要求和该站的实际情况,通过选型,选择了某型号智能数显仪表电力监测仪,该监测仪可以多页显示。
监测仪采用三相四线的接线方式,分别采集电压互感器、电流互感器的二次电压及电流,数字显示数据,监测其实际电能情况。
该站220KV GIS的D1.Q05间隔,电流互感器变比为3000A/1A=3000/1,电压互感器变比为230kV/115V=2000/1。
将电流和电压接至电力监测仪,就地数字显示,并将数据通过RS485信号进行远距离传输。
然而现场工程师反馈该间隔的现场电力监测仪,出现显示数据与实际数据不符,现场送电之后,监测仪上的电流和电压显示正确,电能显示错误。
2 问题分析针对现场仪表的不正常显示,现场工程师通过模拟器进行测试,因为D1.Q05间隔的电流互感器变比为3000/1,电压互感器变比为2000/1,在监测仪的负载端输入模拟电流1A及电压66.4V时,如图3所示。
监测仪显示一次电流为3000A ,一次电压132.8KV,电压电流值显示正确。
一起220kV某变电站电压互感器B相闪络故障分析
一起220kV某变电站电压互感器B相闪络故障分析220kV某变电站是电力系统中非常重要的一部分,而电压互感器则是变电站中的核心设备之一。
它用来测量电网中的电压,并将电压信号转化为标准的次级电压信号输出,为后续设备提供准确的电压参数。
在使用过程中,电压互感器可能会出现各种故障,其中闪络故障是比较常见的一种。
本文将针对一起220kV某变电站电压互感器B相闪络故障进行分析,并提出处理建议。
一、故障现象该变电站的运行人员在日常巡检中发现,B相电压互感器存在局部放电现象,伴随有明显的闪络声和气味。
B相电压互感器的局部放电还导致其外部绝缘被破坏,从外部外观可以看到放电导致的烧蚀痕迹。
二、故障原因分析1. 设备老化:电压互感器作为变电站中的重要设备,长期处于高压、高温、高湿环境中,容易导致绝缘老化、开裂,从而引发局部放电故障。
2. 污秽:变电站周围环境复杂,尘土、杂质等可能会在电压互感器表面积聚,形成污秽层,导致局部放电。
3. 过压:在变电站运行过程中,由于其他设备故障或操作失误,可能会导致电网中的电压出现过压现象,超出电压互感器的承受范围,从而引发放电故障。
三、处理建议1. 更换电压互感器:对于已经出现严重闪络故障的电压互感器,应及时更换,避免造成更大的安全隐患。
在更换设备时,可以考虑选用抗污性能更好的电压互感器,减少因为污秽引起的局部放电。
2. 加强设备维护:定期对电压互感器进行绝缘测试和清洁,确保设备表面干净无污秽,并及时修复或更换老化、损坏的绝缘零部件。
3. 控制电网运行参数:加强对电网运行参数的监测和控制,防止出现过压情况,减少电压互感器的工作负荷,延长设备寿命。
通过以上分析和处理建议,希望能够帮助变电站管理人员及时发现和处理电压互感器的闪络故障,保障变电站设备的正常运行,提高电网的安全稳定性,确保电力供应的可靠性。
一起220kV输电线路污闪跳闸分析
一起220kV输电线路污闪跳闸的分析前言:攀枝花地区位于四川省西南部,地处金沙江,雅龙江交汇处,是一座以钢铁、能源和钒钛为主的新兴工业城市。
攀枝花地区海拔高,主要是山区,沿金沙江两岸由西向东狭长布置。
攀枝花地区土质含矿物质高,地表植被很少。
攀枝花是一个钢铁工业基地,电网主要受到城市工业污秽、交通废气及城市建设扬尘的污染,其中以工业污染为主。
摘要:本文综合气象条件及现场实际情况,具体分析总结了一起220kv输电线路的污闪跳闸故障,并有针对性的提出攀枝花输电线路污闪防范措施。
关键词:绝缘子闪络放电痕迹爬电比距一、故障简况:1、跳闸情况:2010年12月12日04时36分,220kv马岩一线马店河站:双纵联保护动作,距离i段,开关跳闸,重合成功,选相b相,测距2.37公里,岩神山站:双纵联保护动作,选相b相,测距8.8公里。
07时07分,220kv马岩一线马店河站:双纵联保护动作,距离i段,开关跳闸,重合成功,选相b相,测距2.26公里,岩神山站:双纵联保护动作,选相b相,测距9.18公里。
2、线路概况220kv马岩一线由马店河变电站至岩神山变电站;,线路全长11.713km,导线型号lgj-400/35,绝缘子型号:xwp2-100,共计杆塔32基。
3、事故发生时天气情况:故障发生时,线路经过地区为大雾天气,12月11日下午线路经过地区曾下过小雨。
4、巡视情况巡视发现9号塔b相跳线绝缘子闪络,导线、引流管、悬垂线夹、横担处都有放电痕迹。
附现场照片:二、故障原因分析故障巡视中,发现220kv马岩一线9号塔b相跳线绝缘子闪络,导线、引流管、悬垂线夹、横担处都有放电痕迹。
该线路通道正常,未发现其他异常现象,其余线路区段杆塔均正常。
分析:(1)、绝缘子污闪。
9号塔b相跳线绝缘子闪络,9号塔位于金江高耗能工业园区内,周围污染严重,故障发生时,该地区为大雾天气,12月11日下午该地区曾下过小雨。
(2)、变电站测距基本吻合。
浅谈220kVGIS设备故障分析及运行维护
浅谈220kVGIS设备故障分析及运行维护摘要】由于结构小型占地少,可靠性高,安全性好等优点,在现代的电力系统中,GIS设备已经得到广泛地运用。
但GIS设备一旦发生故障,很难通过在短时间内查出并进行消缺。
本文从GIS设备的简要特点出发,详细分析两起GIS故障的发现和处理情况,并对220kVGIS设备的运行维护提出新的建议和要求。
【关键词】GIS设备故障分析运维建议【引言】近年来深圳变电站数量增长迅速,截止目前,深圳供电局以东西部电网供电区域划分为变电管理一所和变电管理二所。
目前变电管理一所共管辖变电站122座,其中GIS设备变电站93座。
按电压等级区别变电管理一所共有220kV以上变电站26座,其中有21座为GIS设备变电站,由此可见,在深圳电网中,GIS设备已经得到广泛运行。
GIS设备有其占地面积及体积小、可靠性高、安全性好、受环境影响小、安装周期短、运行维护方便的优点,但也由于其内部结构复杂,发生故障后,恢复困难维护间隔长。
本文从GIS设备简要特性出发,从两个220kVGIS设备故障案例分析,浅析220kVGIS设备运行维护在目前应关注的事项。
一、GIS设备的特点。
GIS设备全称为SF6全封闭组合电器或六氟化硫封闭式组合电器。
它将一座变电站中,除变压器以外的一次设备包括由断路器、母线、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、接地开关、出线终端等,经过优化设计有机地组合成一整体,内部充有一定压力的SF6气体,SF6气体也是它的绝缘和断路器消弧介质。
相对于敞开式变电站,GIS设备有以下优点:(一)结构小型化,占地面积及体积小。
据统计110kV等级GIS变电站占地积为敞开式的7.6%,体积为敞开式的6.1%;而220KV等级GIS变电站的占地面积为敞开式的4.0%,体积为敞开式的2.1%。
(二)可靠性高。
防误闭锁功能较为完善:带电部分全部密封于惰性气体SF6中,与盐雾、积尘等外部影响隔离,大大提高了运行的可靠性,还具有优良的抗地震能力。
220kV电力工程施工中GIS的故障和处理
220kV电力工程施工中GIS的故障和处理发布时间:2022-10-08T07:52:44.948Z 来源:《新型城镇化》2022年19期作者:张湘[导读] GIS(GAS insulated SWITCHGEAR)是气体绝缘全封闭组合电器的英文简称。
GIS由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件和出线终端等组成,这些设备或部件全部封闭在金属接地的外壳中,在其内部充有一定压力的SF6绝缘气体,因此也称SF6全封闭组合电器。
如果GIS发生故障,则极易导致电力工程发生质量缺陷和安全事故。
张湘广东天安项目管理有限公司电网项目管理部 440100摘要:GIS(GAS insulated SWITCHGEAR)是气体绝缘全封闭组合电器的英文简称。
GIS由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件和出线终端等组成,这些设备或部件全部封闭在金属接地的外壳中,在其内部充有一定压力的SF6绝缘气体,因此也称SF6全封闭组合电器。
如果GIS发生故障,则极易导致电力工程发生质量缺陷和安全事故。
关键词:220kV电力工程;GIS;质量缺陷一、110kV GIS漏气缺陷概况2022年4月,220kV掌洲变电站扩建第三台主变工程现场发现F1间隔WB1母线隔离开关气室密度继电器发出低压报警信号,后对其进行检漏试验,发现漏气部位为F1间隔 WB1母线隔离开关气室与F2间隔WB母线隔离开关气室间绝缘盘子局放检测口处。
气压最低值已低于报警值0.35Mpa,期间为保证设备正常运行,采取不定期补气措施,令气压保持于正常值0.40Mpa左右。
2022年6月25日,现场反馈局放检测口处漏气情况加剧,由每周1次补气恶化成每天1次补气,急需采取临时堵漏措施。
二、临时封堵措施6 月28日,GIS厂家河南平高结合现场漏气情况,决定采用堵漏胶棒,对局放检测口进行临时封堵。
首先进行停电工作,停电范围包括:倒母操作,WB1停电,=F1(1#主变)间隔、=F13(WB1、WB5)分段间隔、=F10(WB1、WB2)母联间隔、=F11(1母PT)间隔、=F2—=F4备用间隔退出运行转检修状态。
一起220 kV GIS开关故障分析及处理
一起220 kV GIS开关故障分析及处理某变电站220 kV母联开关GIS组合电器型号为ZF11-252 (L),断路器型号为LW24-252,于2013-01-26投运。
2016-09-13,该220 kV母联开关在运行中汇控柜“断路器电机过流,过时报警”光字亮起。
运维人员手动复归后,光字仍亮起,计划停电检修。
这是该GIS设备投人运行后第2次出现此类型的故障。
参照同系列产品相关故障历史信息,初步判断为储能行程开关故障。
事件处理过程2016-09-19,检修人员到达现场,对220 kV母联开关进行检查。
检查发现母联开关已被切换至分位,开关储能电源空开已断开,汇控柜“断路器电机过流,过时报警”光字已消失。
现场合上储能空开,就地对开关进行分合操作,“断路器电机过流,过时报警”光字不再亮起,开关操作正常。
释放储能后,对开关机构进行切换检查,发现储能行程开关切换正常;对其细节检查发现行程开关常开接点2根接线距离较近,并且其接线与机构传动连杆也较近,有触碰的风险。
储能行程开关接线细节如图1所示。
检修人员对接线接点位置进行调整,增大2个接点之间的距离,并且对接线进行重新绑扎,使其尽可能远离机构传动连杆。
故障处理后接线如图2所示。
原因分析结合现场对行程开关的检查,分析告警光字先出现且无法复归、后又消失的情况,初步认为此次故障是由储能行程开关的接点短时间短路后又恢复所致。
(1)储能行程开关不适宜在长期潮湿环境中工作,接点距离近,短路风险高。
母联开关机构采用的行程开关为OMRON生产的X-l OGM2-B反向动作滚珠摆杆型微动开关,该款开关采用紧凑型设计,常开接点中心距离为2 cm,边沿最短距离为1.2 cm;接线采用螺钉紧固端子(带内齿弹簧垫圈)搭接,接线端部裸露。
经测量,其实际绝缘距离小于1cm。
依照OMRON 提供的使用指导手册,该微动开关的使用环境湿度为(85土5)% RH。
在高温潮湿的环境中使用此开关,接点短路的风险很高;长时间在上述环境中使用此开关,容易导致接点接触不良和腐蚀引起的破损等功能性障碍。
浅析220KV GIS设备的常见故障和日常维护
浅析220KV GIS设备的常见故障和日常维护摘要:近几年来,随着电网系统内的220KV GIS 投产设备越来越多,GIS设备在运行中发现的缺陷也越来越多,甚至发生了一些设备事故,造成了电网比较严重的直接或间接损失。
因此,不断加强对 220KV GIS 设备的研究分析及做好缺陷处理工作,如何做好对GIS设备的维护工作也成为当前急需解决的问题。
文章对220kV GIS设备在运行过程中的常见问题进行分析,并结合实际情况提出了具体的解决对策。
1.220KV GIS 设备使用过程中存在的问题1.1 在运行中母线击穿的情况国网某电厂GIS由西电集团西安高压开关有限公司制造。
投运于2005年6月10日,额定电压等级为252kV,主母线采用三相共箱,断路器和分支母线采用三相分箱结构。
GIS系统主接线如图:故障情况:在运行中发生220KV母线保护动作。
1、2号主变、新杭2231、新杭2233、新德2387线开关跳闸,220母联开关跳闸。
故障查找:根据母差保护动作情况,电厂立即组织人员对电气一、二次设备进行全面排查,经仔细检查,敞开式一次设备没有发现故障点,经绝缘测试,正母线绝缘正常,随后正母线零起升压正常。
初步判断故障点位于GIS,经外观检查,GIS无异常,各气室密度继电器压力与历次巡检值相比无变化,随即对相关范围内GIS各气室SF6分解物进行测试,根据GB/T8905-2008六氟化硫电气设备气体管理和检测导则,GM13气室SOF2+SO2超标,判断放电点位于该气室,在将该气室SF6气体回收之后拆开进人孔,找到了故障点。
故障原因分析:通过对故障部位检查和解体分析,认为是以下的原因造成的。
本次故障为220kV正母线预留母联间隔(G13)B相T接处屏蔽置对外壳放电,中间介质为SF6气体,根据现场检查,支撑绝缘子无放电痕迹,各紧固件无松动现象,触头内部弹簧无松动,回路电阻合格,除外壳内底部发现少许铝屑外,其它部位无任何异物,放电很可能是这些铝在电场作用下位移至该处造成的(故障处带电体与GIS外壳距离最短)。
一起220 kV变电站GIS故障分析
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电工技术 运行维护
地现象 发 展 而 逐 步 降 低, 直 至 210 开 关 跳 闸 才 恢 复 正 常值。
3 解体情况分析
在故障侧 通 气 式 盆 式 绝 缘 子 表 面 发 现 严 重 的 放 电 痕 迹,该侧导体上散落大量粉尘,系 SF6气体在电弧作用下 产生的物质,如图2a)所示。A、B、C 三 相 导 体 的 底 座 根 部上均有严重的电弧灼伤痕迹,其中 B、C相较 A 相更严 重,且外壳边缘也有放电痕迹存在,符合故障录波中 B、 C相先发生短路、接地,继而发生三相短路接地故障的判 断。此外,未 在 导 体 其 余 部 分 表 面 发 现 放 电 痕 迹, 如 图 2b)~d)所示。 同 时, 由 三 相 相 间 的 放 电 情 况 可 知, 故 障 时的三相导体底座的相间电场畸变较三相对外壳的电场畸 变程度更严重。
运行维护 电工技术
一起220犽犞 变电站 犌犐犛故障分析
尹学兵,唐顺国,徐 平,陈 昆,刘 钦
(贵州电网有限责任公司兴义供电局,贵州 兴义 562400)
摘 要:针对一起220kV 变电站 GIS故障进行分析,主要包括 GIS故障过程、故障前运行方式、保护动作情况、解 体情况。分析结果表明,合闸瞬间在 A、C两相出现了较大的电压偏移情况。该偏移电压超过了正常运行电压幅值, 为 GIS故障原因之一。 关键词:GIS;电压偏移;过电压 中图分类号:TM595
4 故障原因分析
(1)故障录波图显示,220kV 母联210开关合闸时, 空载的220kVII母发生了较大幅值的电压偏移,存在操 作过电压的可能,是产生本次故障的原因之一。
(2)根据导体 的 解 体 照 片 排 除 了 盆 式 绝 缘 子 上 导 体 间 接触不良导致放电的可能性。由于故障的盆式绝缘子上固 定导体的三相底座具有均压功能,因此这些底座可看作是 中间为SF6气体的的面面电极结构,在 SF6气体密度处于 额定值的绝缘强度情况下可排除三相导体底座之间在空间 上发生相间短路放电可能性。
一起GIS闪络故障原因分析
一起GIS闪络故障原因分析摘要:GIS设备全封闭结构导致故障检查相对复杂,应联合多种手段以快速准确判断出故障原因,保证设备安全。
本文介绍了一起某变电站GIS闪络故障,针对气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)开展现场交接试验过程中出现击穿的问题,通过采用多种测试方式,查找故障点,判断故障原因,最终发现故障原因,可为防止类似事故的发生和处理提供借鉴。
关键词:GIS;故障原因;导电杆;故障分析引言近年来,随着电力工业的快速发展,气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)以其结构紧凑、占地空间小、操作简单以及安全可靠性高等优点在变电站中得到了广泛的应用。
但GIS在应用中也存在一系列的问题,例如当GIS出现故障时,事故影响范围大且处理周期长,严重影响着变电站的安全稳定运行。
因此,对于GIS 必须要求严格开展交接试验,以发现潜在故障并及时整改,同时开展带电检测技术,在投运后采用带电检测的方式定位故障点,判断故障类型,以确保设备安全稳定运行。
本文以某变电站气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)闪络故障为例,从故障经过、故障查找、故障分析等方面进行了介绍,可为之后的交接试验及现场安装提供了经验。
1.GIS内部常见缺陷分析GIS是封闭式设备,其内部由于安装或运行过程中产生的气泡、金属颗粒等杂质会导致GIS设备试验及运行过程中出现缺陷,颗粒的跳动以及固体材料的微小振动会发出超高频或超声波信号,因此在不停电检修的前提下,通过采用检测超声波与超高频信号的方式观测GIS内部缺陷类型及缺陷的严重程度[1]。
GIS内部缺陷中,经常出现的缺陷类型包括电晕放电、悬浮放电、自由金属颗粒放电、空穴放电、沿面放电等放电现象。
每种内部缺陷都有相应的测量特征。
不同的放电类型所产生的原因不同,当在不均匀的电场周围曲率半径小的电极附近当电压升高到一定值时,由于空气游离就会产生电晕放电现象;悬浮电位则是由于在运输或运行过程中,导体或绝缘子等与其他的金属构件接触不良,导致电位悬浮,与周边的部位形成电位差,产生放电;空穴放电则是由于设备内部产生气泡或其他杂质,在正常运行过程中产生局部放电;沿面放电是固体绝缘表面金属颗粒对绝缘表面、固体绝缘表面脏污或固体绝缘表面其他异物引起的放电。
一起引起多个220kV变电站设备跳闸的GIS设备故障分析
一起引起多个 220kV变电站设备跳闸的GIS设备故障分析摘要:本文针对一起典型的引起多个220kV变电站设备跳闸的GIS设备故障进行了记录,从发生时的环境变化、故障点的定位与解体检查、故障故障原因推测等方面进行了分析,并有针对性的对安装过程环境质量把关不严且维护欠缺的老旧GIS设备提出了维护建议。
1、跳闸事件概述A、B、C变电站220kV电网运行简图A、B、C三个变电站220kV设备均为GIS设备。
某日19时47分,A站220kV 母差保护II母差动动作,B相故障,故障电流为7980A。
同一时刻,B站220kV 母差保护II母差动动作,B相故障,故障电流8200A。
同一时刻,C站收允许令后动作,跳开本侧220kV AC联络线开关。
此次事件引起三个位于中心城区的220kV变电站同时跳闸,导致部分母线与线路失压,影响较大。
事件发生时变电站所在区域遭遇强雷暴,根据雷电定位系统记录显示,当日从19时到20时,在AB站联络线附近区域连续落雷数百次,平均雷电流为-32.76kA。
经事后校对,确认引起两侧设备故障的雷击时刻在19时47分内的落雷,共7次,幅值介于-52.3kA与-15.8kA之间。
2、故障点分析事件发生后,对相关线路绝缘设计配置、杆塔接地情况、历史运行及改造情况进行了详细的核查,未发现异常。
通过六氟化硫气体组分分析,确定了故障点。
A站#3变高开关测试发现B相气室气体成分SO2、H2S均超过预试参考值(SO2≤3,H2S≤2),绝缘电阻降低为120MΩ。
B站#2变高间隔B相2202刀闸气室发现气体成分SO2、H2S超过预试参考值(SO2≤3,H2S≤2),绝缘电阻小于50MΩ[1]。
3、解体检查(1)A站#3变高开关解体检查情况:故障B相开关灭弧室支持绝缘台内侧发现贯穿性击穿通道(图1),为主放电通道;开关灭弧室存在大量短路分解物,经化验含有相当比例金属铁;且在与绝缘拉杆相连的直动密封杆内腔发现相当数量锈蚀粉末。
220kVGIS设备运行中常见问题及解决对策
220 kV GIS设备运行中常见问题及解决对策摘要:随着我国电力工业技术的不断发展,220kVGIS设备得到了越来越广泛的应用。
220kVGIS设备有非常多的优势,比如安全性能比较高、占地面积小、工作性能优良。
近几些年来,220 kV GIS设备运行中也会存在一定的问题,经常会发生220kVGIS设备的缺陷问题,从而导致各电网发生事故。
对此,需要不断加强对220kVGIS设备的维护。
本文针对220 kV GIS设备运行中常见问题及解决对策进行了研究。
关键词:220kVGIS设备;故障分析;解决对策通常情况下,可以根据使用地点的不同可将GIS设备分为两种类型,即为室内GIS设备和室外GIS设备。
在GIS应用的变电站建设中,变电站能够将除变压器外的所有一次设备优化设计成一个有机组合整体,这虽然在一定程度上提升了变电站的各项性能,但由此形成的GIS变电设备却对运行维护提出了不同的要求,我国当下很多GIS变电设备存在着运行维护工作不到位、质量参差不齐、稳定性较差等问题,这些问题就在很大程度上影响着GIS技术的效用发挥。
一、220kVGIS设备运行过程中的常见问题1.GIS设备运行中常见问题的分类目前,电网运行过程中,工作人员需要根据220kVGIS设备是否和常规设备的故障相同,把GIS设备的故障分为两种,即常规操作故障与GIS设备特有故障,GIS设备的故障大多都发生于设备投产运行的第一个年份中,其故障发生率大约为常规设备故障发生率的20%~40%。
GIS设备的常规操作机构有液压操作机构、电动弹簧式操作机构以及电动式操作机构等。
常规操作机构的常见故障有合闸失效、跳闸后分闸不到位以及引起大面积停电等。
2.GIS设备的特有故障GIS设备的特有故障有SF6气体泄漏、设备内部工件故障、水分含量超标、放电等。
针对GIS设备的特有故障,应当积极采取相关措施防治此类事件发生。
当SF6气体发生泄漏时,会导致外部的水汽渗透入室内,使得SF6气体中的水分增多,进而引发绝缘件或者绝缘子出现闪络的故障。
220kVGIS设备运行中常见问题及解决对策
220kVGIS设备运行中常见问题及解决对策摘要:现阶段,GIS设备成为220kV变电站中应用最为广泛的一类高压配电装置。
这主要是由于该设备具有安全性能高、占地面积小、工作性能优良、灭弧性能良好以及绝缘性能良好等优势。
根据使用地点的不同可将GIS设备分为两种类型,即为室内GIS设备和室外GIS设备。
其中室外GIS设备是基于室内GIS设备的基础上安装了防雨及防尘装置,除此之外,二者的结构构造基本相同。
关键词:220kVGIS;故障分析;解决对策1、GIS设备的特征GIS设备的核心元件是由开断装置、导电回路、绝缘结构和操动机构等构成的断路器,断路器在开断过程中会有电弧出现,但是由于GIS设备内部充满了SF6气体,因此电弧会马上熄灭,并产生对人体有害的气体。
GIS设备中还有传动机构、接地与隔离开关、避雷针、出线套管和电流互感器等装置,断路器的主要作用是在GIS设备发生故障时迅速切断主电路,防止电流短路造成GIS设备外壳爆炸,电流互感器的主要作用是测量主回路的电流。
变电系统中GIS设备模型图。
2、220kVGIS设备运行过程中的常见问题2.1、开关拒动情况500kV某站在220kV#5母线转检修中,操作断开220kV分段2015开关时拒动,经检查无任何异常,信号及一次设备均正常,于是退、投2015开关的控制电源后,2015开关操作正常;由于开关在系统发生事故时拒动的后果极其严重,因此立即组织对其进行全面的检查处理,我公司自动化班通过检查监控系统操作历史记录发现,断路器发生拒动时,监控系统已顺利下发遥控命令,并且在退、投开关控制电源后,可以成功操作,确认监控系统遥控正常。
因此要求厂家和施工人员进行现场检查、处理,由试验人员做开关的机械特性,分合闸有关试验没有发现问题,试验数据均符合要求,再对就地控制柜及断路器机构箱的所有接线进行检查,发现LCP就地控制柜内的端子座中间的联片来压实,对所有的该分段间隔的端子座中间的联片进行压实.最后对就地控制柜及机构箱内的所有接线进行再检查紧固,并按程序进行了互检、专检,未发现异常情况。
220kV升压站SF6GIS系统故障分析及处理
220kV升压站SF6GIS系统故障分析及处理来源:中国电站集控运行技术网作者:佚名发布日期:2008-1-23 19:24:47 (阅163次)关键词:故障分析GIS sf6华能南通电厂二期工程220kV升压站是从美国GE-HitachiHVB公司(该公司为美国GE和日本Hitachi合资公司,生产高压断路器)引进的户外式全封闭SF6GIS系统。
整套设备共有6个间隔,其中2个线路间隔,2个主变间隔,一个启动变间隔,一个母联间隔,母线为A、B、C三相共相结构,所有开关间隔正、付母线气室分别全线连通,无隔断。
该工程于1998年开工,1999年2月投入运行。
自1999年2月至6月,3、4号机组相继并网投产,其中3号机组已通过168h满负荷考核试验。
6月14日,运行中的付母线C相突然发生接地短路,造成3号机组跳闸。
现将故障经过及处理分析简述如下:1故障经过 1.1故障前工况(1)二期2台350MW机组中,3号机组正常运行带280MW负荷,4号机组在做启动前准备工作。
(2)3号发变组开关、通三4645线运行于正母线,02号启动变、通三4646线运行于付母线,母联4610开关合环,双母差方式,3号主变、02号启动变中性点接地。
1.2故障经过1999年6月14日9:04,付母线在运行中C相发生短路接地,继而扩大形成A、B、C三相短路,通三4645、4646、3号发变组故障电流合计约20kA,故障持续时间为80ms,付母线母差保护动作,接于220kV付母线上的通三4646开关、02号启动变4002开关、母联4610开关跳闸。
另外,由于3号主变“油压突增”保护动作,导致3号机组跳闸,这样二期厂用电全部中断。
而3、4号柴油发电机自启动正常并供电于事故马达控制中心,大、小机直流油泵自投,3号机组安全停机。
2故障检查 2.1付母线绝缘检查事故发生后,对付母线进行检查。
用5000V电动摇表测量付母线三相对地绝缘分别为A相∞、B相20MΩ、C相15MΩ,相间绝缘分别为A-B相∞、B-C相20MΩ、C-A相∞,确认为付母线故障。
220kVGIS组合电器常见故障分析
220kVGIS组合电器常见故障分析【摘要】GIS设备在电力系统中的应用日益广泛, GIS设备的安全运行直接关系到电网和企业的安全生产。
文章从 GIS组合电器运行中存在的问题出发,对故障情况进行了分析,分析了 GIS设备应采取的维护措施,并针对 GIS组合电器的特点进行有针对性的维护与测试,使 GIS组合电器更好地发挥其应有的作用,提高 GIS设备的可靠性。
关键词:220kv;GIS组合电器;常见故障分析0.引言GIS的带电部件通常采用SF6气体密封,因为这可以大大降低各种外部因素对 GIS的影响。
这种方法同样适用于高海拔、沿海和污染严重地区。
电子元件的结构紧凑,因为整个内部空间很小。
所以安装是非常严格的,这些过程也是非常复杂的。
在安装阶段的质量和控制经验是确保设备正常工作、减少故障发生的基本保证。
1.组合电器 GIS 的特点分析组合电器 GIS作为现代技术产品的代表,在工艺应用的诸多领域受到广泛欢迎。
这一时期,我国正处于一个特别重要的发展阶段。
很多地方的建筑工程都在快速增长。
综合条件下,电力工作的需求量有了很大的增长,但并未达到预期效果。
综合电气 GIS的有效、客观的分析,将有助于提高本地电源的稳定性,加快电源转换进程。
经过对大量案例的归纳和分析,认为组合电子 GIS的特点主要集中在以下几个方面:一是地理信息系统的应用范围较小;通过调查研究发现,相对于传统的变电站,组合电器GIS只是 GIS的一部分;一部分地区。
有百分之十。
这在最大程度上节约了土地资源,尤其对地方发展有积极影响。
另一个原因是组合电器GIS本身在运行时结构非常紧凑,特别容易安装。
既能提高工作效率,又不受太多外部因素的影响,保证工作质量。
维护好组合后的电子地理信息系统,工作量比较小,不受雨、雾、霾等天气的影响,在电力网的应用范围已开始不断扩大,整体效果也十分显著。
2.GIS组合电器故障分析2.1组合电器绝缘缺陷电绝缘组合故障 GIS分为四种类型:气隙缺陷、金属污染、导电粒子和高压导体。
220 kV GIS故障原因分析与处理
220犽犞 犌犐犛故 障 原 因 分 析 与 处 理
毛金福
(江苏核电有限公司,江苏 连云港 222042)
摘 要:介绍了一起核电站备用电源220kV GIS故障查找及处理 过 程, 通 过 历 史 试 验、 维 护 记 录、 故 障 元 件 检 测 等 方面综合分析,查到故障是由微小颗粒在高电场强区域导致气体绝缘失效引起。最后对 GIS设备施工过程中的清洁度 控制提出建议。 关键词:分解产物;放电;微小颗粒;清洁度 中图分类号:TM595
犃狀犪犾狔狊犻狊犪狀犱犜狉犲犪狋犿犲狀狋狅犳犪220犽犞犌犐犛犉犪狌犾狋
MAOJinfu (JiangsuNuclearPowerCorporation,Lianyungang222042,China)
犃犫狊狋狉犪犮狋:A220kV GISfaultfindingandhandlingprocessofnuclearpowerstationstandbypowersupplywasintro duced,Throughcomprehensiveanalysisofhistoricaltest,maintenancerecord,failurecomponentdetection,etc.,Thefault reasonwascausedbytinyparticlesinthehighintensityelectricfieldwhichcausedthegasinsulationtofail,andthiswas relativelyrare.SomesuggestionsofthecleanlinesscontrolofGISoverhaulworkwasproposed. 犓犲狔狑狅狉犱狊:decompositionproducts;discharge;tinyparticles;cleanliness
220KVGIS开关常见故障原因分析及应对措施
220KV GIS开关常见故障原因分析及应对措施摘要:近年来,随着国家经济的快速发展,对电力供应提出了更大的需求,因此电网的规模也愈发壮大,由于土地资源的紧张,新建的110kV及以上电压等级的变电站主要以GIS站为主。
GIS以SF6气体作为绝缘介质和灭弧介质,将除电力变压器以外的其它电力设备封装在充满一定压力的SF6气体金属腔体内。
基于此,本篇文章对220KVGIS开关常见故障原因分析及应对措施进行研究,以供参考。
关键词:GIS;隔离开关;分闸不到位;机构卡涩引言由于基层运维人员对GIS设备内部结构不够了解,导致无法及时开展设备解体等工作,影响了故障解决进度。
因此,有必要提升基层运维人员的知识储备,加强运维人员对电力设备结构的了解程度,提升设备检修效率。
1危害分析在隔离开关远方操作时,如果中途出现停止造成分合闸不到位,隔离开关处在中间位置,其动静触头间距离小时,若不及时处理则会持续拉弧放电,长时间的拉弧有可能会烧损动静触头、损坏设备,甚至长时间持续的电弧放电有使SF6气体电离分解引起设备短路爆炸损坏的可能。
如运行人员检查不仔细,没能及时发现隔离开关分合闸不到位的问题,继续进行操作,可能在设备转运行状态时发生隔离开关过热烧毁的事故或设备转检修状态时发生带电合接地隔离开关的恶性事故,南方电网某电站就曾经发生过隔离开关分闸不到位造成的220kV母线失电的事故。
隔离开关分合闸不到位还可能造成电气设备的操作时间过长,影响设备的运行或检修,对电厂检修管理或电网调度管理带来不利影响。
为此在操作隔离开关时,必须操作到位,操作后应检查位置正确,信号指示正常,发生隔离开关分合闸不到位时要尽快处理。
2原因分析2.1仿真模型根据厂家提供的图纸所示的三维有限元模型可以得知GIS中心导杆和外壳材料均为金属铝,由于外壳接地,模型中只考虑其内壁,盆式绝缘子材料为环氧树脂,GIS腔体中充有额定压力的SF6气体。
在文中的仿真计算中,环氧树脂和SF6气体的相对介电常数分别取5.2和1.02。
500kV、220kV GIS设备典型故障分析与处理
500kV、220kV GIS设备典型故障分析与处理发表时间:2018-08-09T10:05:29.043Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第8期作者:陈书辉[导读] 在GIS设备的运行过程中,会因为运行时间、制造工艺和操作流程等问题,引起多种故障,对设备的正常运行造成不利影响。
福建福清核电有限公司福建省福清市 350318摘要:在GIS设备的运行过程中,会因为运行时间、制造工艺和操作流程等问题,引起多种故障,对设备的正常运行造成不利影响。
基于此,笔者对500kV、220kV GIS设备的典型故障进行了分析,包括SF6气体的含水量超标及泄露故障、内部放电故障以及内部元器件故障,并给出了故障的处理预防措施,最后将某220kV变电站发生的内部放电故障为例,进一步分析故障的处理措施,以期为相关研究提供参考。
关键词:GIS设备;SF6气体;内部放电前言:GIS设备凭借其维护工作简单、结构紧凑以及占地面积小等优势,获得了较为广泛的应用。
在我国大部分变电站中,都应用了GIS设备。
但是在实际的运行中,GIS设备的问题也逐渐凸显出来,比如内部放电故障或者气体泄漏现象等,对变电站的运行造成了不利影响。
1. 500kV、220kV GIS设备典型故障分析与处理1.1典型故障分析第一,SF6气体的含水量超标。
在GIS设备中,这一故障很容易导致绝缘体或者绝缘部件出现闪络现象。
造成含水量超标的原因主要有以下两种:其一,在进行SF6气体的充入之前,气室内的真空度不满足要求,仍旧存在水分没有抽出;其二,在进行SF6气体的充入操作时,因为工作人员的操作不当,将水分引入气室内。
第二,SF6气体的泄露。
一般来说,SF6气体的泄露现象主要出现在GIS组合电器的阀门接头位置、焊接位置以及密封位置。
这种故障出现的原因在于GIS设备的零部件加工工艺或者加工质量存在问题,或者零部件的安装不规范等。
除此之外,GIS设备气室的密封性还会因为老化而降低。
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第38卷第3期电力系统保护与控制Vol.38 No.3 2010年2月1日Power System Protection and Control Feb.1, 2010 一起220 kV GIS 闪络故障分析及建议杜晓平1,李 涛1,陈瑞林2(1.山东临沂供电公司,山东 临沂276003; 2.山东临清供电公司, 山东 临清252000)摘要:针对临沂供电公司的一起GIS组合电器事故,运用常规与非常规化学、电气试验手段,对GIS SF6 CT气室中闪络故障前后气体成份及CT气室内的材料进行排查试验,分析了事故原因,指出事故是由内置式CT气室内的丁腈橡胶板中的腐蚀性硫与气室内触头等镀银件反应形成硫化银,最终形成导电通道,引起CT气室闪络击穿。
对此类典型故障进行了详细的分析总结,具有典型的指导意义。
关键词: 组合电器; 六氟化硫; 组分分析; 闪络击穿Analysis and suggestions for flashover fault of 220 kV gas insulated switchgearDU Xiao-ping 1,LI Tao 1,CHEN Rui-lin 2(1. Linyi Power Supply Company, Linyi 276003, China; 2. Linqing Power Supply Company, Linqing 252000, China)Abstract: Recently,the gas insulated swithgear(GIS) flashover faults happened in Linqing Power Supply Company.By chemical and electrical experiments, thorough inspections are carried out on the gas components and chemical materials in the GIS SF6 CT air chamber before and after flashover faults.It is testified that butyronitrile rubber plate existed in CT air chamber with frequent flashover faults,the caustic sulphur in the plate reacted with silver-gilt items and produced silver sulphide,which was the cause of flashover in CT chamber.This paper makes particular description and detailed summary to this kind of faults.It has important instruction meaning to make an accurate judgement rapidly and handle faults in time when we meet this kind of GIS faults.Key words: GIS; SF6; proximate analysis; flashover中图分类号: TM56 文献标识码:B 文章编号: 1674-3415(2010)03-0128-020 引言GIS组合电器以其结构紧凑、绝缘性能良好、维护量小等优点,在近年城市电网建设中被广泛采用。
但GIS组合电器发生事故时处理难度较大,恢复供电慢[1],事故处理费用高,为GIS组合电器的使用带来了隐患。
临沂电网2007年间投产的平顶山高压开关厂生产的LW105—252W型GIS设备,于2008年7月间1个间隔的CT气室出现闪络击穿故障,母差保护动作。
事故的过程、现场调查结果、事故原因分析值得重视和借鉴。
1 设备试验及投运情况1.1故障前试验情况2007年,220 kV甲变电站(简称甲站)由电建公司完成了全部电压等级GIS组合电器的安装工作,电建试验所对组合电器的SF6气体压力、微水量、泄漏量、密度控制器检测合格,电气单元设备试验合格,老练试验、耐压试验执行220 kV的电器设备标准,其中耐压试验使用电压为395 kV,时间为1 min,各项试验全部通过。
甲站2007年3月投运。
2008年3月11日(春检),故障间隔所有气室微水试验数据合格且压力无异常变化。
1.2故障后试验情况故障后,经检查各气室SF6气体压力正常,录波仪记录事故前运行电流80~140 A,故障电流10~13 kA,对检出SO2、H2S气体的CT气室解体后发现CT气室内有大量白色粉末物,靠断路器侧绝缘盆子上附着大量黑色粉末物,电连接变黑,电连接基座有少量金属灼伤痕迹。
(1)SF6微水测试故障气室微水严重超标,达800 ppm 。
(2)SF6气体SO2、H2S检测故障后对故障间隔用SO2、H2S进行定量检测,结果两次故障均在检出SO2、H2S的SF6 CT气室中,解体后找到故障闪络部位。
(3)CT气室气体成分组份分析杜晓平,等一起220 kV GIS 闪络故障分析及建议 - 129 -动态离子分析仪迁移波谱峰值差与样气杂含量及污染等级关系见表1[2]。
本次试验采用GAS动态离子分析仪进行试验,试验果见表2。
表 1 迁移波谱峰值差与样气杂质含量及污染等级关系Tab.1 The relation of drift time and concentration of SF6decomposed products污染等级 迁移波谱峰值差值/ms 样气中总杂质含量/(1×10-6)无污染 0~1.5 <500低度污染 1.5~3 500~1000 中度污染 3~6 1 000~2000 高度污染 >6 >2 000表2 SF6测试数据比较Tab.2 On site test data of SF6设备名称 样气杂质总含量(体积比)/(1×10-6)甲站甲乙一线下位 CT(故障后)>2000甲站甲乙一线上位 CT 1 000~2 000甲站甲乙一线断路器 500~1 000甲站1 号主变下位 CT 500~1 000甲站1 号主变断路器 500~1 000甲站1 号主变上位CT 1 000~2 000甲站丙甲一线上位 CT >2 000甲站丙甲一线下位 CT 1 000~2 000甲站丙甲一线断路器 500~1 000甲站1母线#1气室 <500甲站1母线#2气室 <500动态离子对SF6气体杂质总含量及污染情况检测结果表明:1)1母线#1#2气室均无杂质污染;2)甲乙一线断路器,1 号主变下位 CT,1 号主变断路器气室,丙甲一线断路器低度污染;3)甲乙一线上位 CT,1 号主变上位CT,丙甲一线下位 CT气室中度污染;4)甲乙一线下位 CT(故障后),丙甲一线上位 CT气室高度污染。
解体检修时发现,丙甲一线上位 CT气室(未发生故障)断路器侧绝缘盆子上附着少量黑色粉末物,电连接变黑,该气室已处在将要发生事故的临界状态。
黑色固体粉末成分为Ag2S,故障后黑色固体粉末主要成分为硫化银、碳等。
2 故障原因分析、腐蚀机理与验证2.1故障原因分析平高CT互感器气室与母线刀闸气室相通(CT内置),在该气室内触头、绝缘子、电连接、基座等处均采用镀银工艺(Ag),其电连接杆采用铝合金材料(AL),SF6气体中含有元素S。
SF6在常温常压下具有高稳定性[3],只有在有局放、电晕放电、电弧放电等情况下,才可能分解形成化学性质不稳定的具腐蚀性的硫化物,进而最终与SF6气室中镀银件形成硫化银。
常规CT气室中使用的化工材料如化学脂、漆包线、聚脂薄膜(或绝缘纸)、酚醛层压板等均不应含腐蚀性硫,与平高厂沟通后确认在CT气室内还使用了2张硫化橡胶板(又名无油橡胶、丁腈橡胶)。
最终确定CT气室中的腐蚀性硫应来自于橡胶板中未胶链好的硫磺。
2.2腐蚀性硫化银形成机理CT气室中主要金属材料除了有镀银件外,还有铝合金导电杆及其他金属成分,当气室中所有镀银层全部被腐蚀并饱和后,其他金属成分会进一步腐蚀。
银可与很微量的硫离子或硫化氢气体,发生下列化学反应:2Ag++S2--→Ag2S(黑色产物)产生灰黑色硫化银,随着反应加剧,硫化银增多增厚,银表面颜色便逐步由白变黄变灰最后变黑。
2.3机理验证针对2006-2007年间投产的平高生产的LW105—252W同型号GIS设备,进行监督排查。
结果发现220kv220kv丙站丙午二线下位 CT气室高度污染,解体检修时发现,其下位 CT气室(未发生故障)断路器侧绝缘盆子上附着少量黑色粉Ag2S末物,电连接变黑,该气室已处在将要发生事故的临界状态。
3 结论与建议220 kV GIS CT气室在运行1年后频繁闪络故障是由于使用了丁腈橡胶板而引起。
建议使用电工绝缘纸板代替丁腈橡胶板,并对运行设备的CT气室进行SF6分解气体产物试验,并对设备检修后运行情况进行跟踪。
(1)带电检测故障气室的SO2,H2S气体的含量。
(2)在故障气室的SO2,H2S气体的含量,不严重超标的情况下,带电检测故障气室SF6气体的污染物含量。
(3)根据以上两项的检测数据分析,可以引进专用气相色谱技术进行进一步故障诊断及处理。
SF6气体设备运行中,由于载流体接触不良、绝缘老化等原因,会出现过热、局部放电等故障。
便便携式SF6专用气相色谱仪可快速、准确、可靠地(下转第132页 continued on page 132)- 132 - 电力系统保护与控制加在第四只PT电压即为相电压。
此时,3U o=U l=100 V,如果要满足以上条件,那么第四只PT的变比。
3 另一种接线探讨通过以上分析,可以得出另一种接线(图5)。
图5另一种4PT接线二次回路原理图Fig.5 The another kind of elementary secondary circuit of 4single-phase voltage transformer假如有三只变比为10100100kV/ V/ V33310100kV/ V/100 V 33的PT去构成接线,就可以开口三角形接线正极性串接入第四只PT辅助二次绕组,由于第四只PT辅助二次绕组额定电压为100 V,如图5所示能够满足3U0=U A+U B+U C= U a+U b+U c+3U l但在实际工程中,4只PT一般使用同一厂家、同一批出厂的同型号产品。