分离机操作规程
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第一章岗位任务
1.分离机岗位任务
本岗位是利用分离机将兑合稠厚的氯化铵晶浆进行固液分离。分离机操作好坏直接影响到结晶、干燥等工序的正常操作和产品产量、质量及消耗定额。
第二章 工作原理
1、分离机工作原理
离心分离机是利用离心力的作用,使悬浮液中固体颗粒和液体分离的一种设备,离心力的大小,可用公式计算:
2
2
2/,s m kg R
mw gR mgw F ⋅==
m —固体物料质量;R —旋转半径;g —重力加速度;W —旋转时的圆周线速度 离心力越大,则离心分离的效率也越高。离心力的大小,与被分离的固体物料质量、离心机旋转直径和转速三个因素有关。
离心机作业时,悬浮液经加料管连续加入圆锥形的布料斗内,在离心力的作用下,悬浮液通过推料器与布料斗之间空隙被均匀的甩到筛网上。液体穿过筛网缝隙和筛篮上的小孔而被甩出,从机壳下部的滤液管排出,流入滤液桶;固体物料则均布在筛网上形成滤饼层,被往复移动的推料器不断向前推移,从机壳的出料口卸出。
第三章工艺流程
1流程简述:
兑合稠厚器稠厚的晶浆经下料管进入分离机,分离出的湿氯化铵由推料盘推出,经下料溜子到铵皮带送至干铵工序。滤液经滤液管进入滤液桶,用滤液泵打入盐析结晶器。
2流程图
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第四章工艺指标1、分离机岗位
1.1、主电机额定电流:
1.2、油泵电机额定电流:
1.3、润滑油系统用油:
1.4、油面不低于视镜刻度的1/2
第五章开停车方案
1、开车方案
1.1、检查并清除筛篮内积料和杂物。
1.2、油箱油面要保持1/2以上。
1.3、手动盘车(包括油泵)是否转动自如。
1.4、打开油冷却水阀。
1.5、检查安全罩是否完善,放置是否合格。
1.6、停车超过规定时间,须联系电工检查电机绝缘。
1.7、进料阀是否灵活好用。
1.8、联系取出、皮带、干铵岗位做好开车准备。
1.9、先启动油泵检查推料器往复是否正常。
1.10、推料器油路系统无问题后,开动分离机主电机并对主机工作系统进行全面检查。
2、正常停车方案
2.1停车前与有关岗位联系。
2.2停止进料(若长时间停车,必须将稠厚器拉空,以防稠厚器“座死”)
2.3清除筛篮内物料,并清洗筛篮。
2.4待皮带无料时停主电机。
2.5停油泵电机。
2.6停冷却水。
3、紧急停车方案
分离机在运转过程中若突然发生故障,如:发生剧烈振动;油压自动操作系统发生故障(油管断裂,油泵大量漏油);突然停电等需要紧急停车。
3.1立即与有关岗位联系。
3.2立即关闭进料阀,并通知结晶岗位。
3.3停主电机。
3.4停油泵电机。
第六章安全操作要点
1.分离机操作要点
1.1、经常检查、调节进料量,保证分离机平稳高效运转,确保不跑料、不断料、不超载。
1.2、经常清理下料溜子,保证溜子畅通。
1.3、经常检查油泵和分离机运转情况。
1.4、经常检查推料次数是否达到要求。
1.5、经常检查油位、油压、电机电流、温度是否合乎要求。
1.6、每班涮车一次,后腔洗水一次,每次5分钟。
1.7、保持电机不潮湿。
1.8、停车要立即通知结晶岗位,防止蹩坏稠厚器搅拌和稠厚器冒液。
2、常见故障分析与排除
第七章重要设备简图及参数
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第八章分离机岗位应急预案1.突然停电:
迅速关闭各分离机下料管,并与有关岗位联系
2. 突然停水:
迅速停分离机,并联系处理
第八章事故案例
1.关于分离机岗位员工致伤
双环公司1998年5月13日联碱事业部氯化铵工段安全事故
事故经过:
5月13号夜班化工三班分离机岗位的员工以2时30分左右敲分离机溜子湿肥时,铁棍触及转敲(7#)当时员工左下脸部打破流血昏倒急送医院缝合包扎送武汉治疗。
事故原因:
新员工对岗位所属设备不了解,本人操作时不精心,没有考虑后果的严重性,加上眼睛不太好,高近视至事故的发生。
防范措施:
加强新员工的安全教育,岗位老工人应该负起责任,不让其独立操作。
2、机械伤害致1人骨裂
双环公司2003年5月8日联碱厂氯化铵工段安全事故
事故经过:2003年5月8日,工段安排检修2#铵皮带,皮带工接调度令开3#皮带,此时检修工蔡某正站在3#铵皮带上安装2#铵皮带头轮刮刀挡板,被启动的3#皮带带倒,脚被卡在皮带挡板上,造成右脚拇指骨裂。
事故后果:轻伤
事故原因:
1、皮带工不了解现场情况,直接启动了皮带。
2、检修票证执行不规范,存在代签的现象。
3、项目负责人对自己的检修安全措施落实不到位。
事故教训:
1、对全分厂职工进行一次安全教育,并做好班组学习事故活动
纪录。
2、严格票证管理,票证手续不齐全,禁止检修作业。
3、严格执行巡回检查和交接班制度。
3.铵皮带头碰事故
双环公司1998年2月20日联碱事业部氯化铵工段安全事故
事故经过:
98年2月20号上午11:40铵皮带操作工没有戴安全帽在运行的3#铵皮带下钻行,导致头被撞伤。
事故原因:
由于安全意识不强,违反有关安全规定和制度。在运行的3#铵皮带下钻行,没有戴安全帽是造成事故的主要原因。
防范措施:
加强员工的安全教育,提高安全意识。
4.5#铵皮带电机烧
双环公司89年3月4日联碱事业部氯化铵工段设备事故
事故经过:89年3月4日凌晨4时左右,5#铵皮带自停,操作员及时发现,联系电工检查,是电机烧了,当即停炉出部分湿铵,及时联系机电车间钳工换新。
事故原因:
不属人为造成,由于联系及时,处理果断,生产恢复正常,铵皮带操作员精心操作,发现及时,提出表扬。