72小时运行报告要点

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中国水利水电第十一工程局

冲江河(扩容)水电站

水轮发电机组试运行报告

编制:杨方银

审核:

批准:

中国水电十一局机电安装分局冲江河项目部

2006年5月3日

冲江河(扩容)电站试运行报告

冲江河(扩容)电站启动委员会:

冲江河(扩容)电站4#机,5#机于5月2日下午4点完成72小时试运行,现将试运行情况向启委会作详细汇报:

一、概述

冲江河(扩容)电站于2006年4月22日中午12:35分4#机首次启动,经过2小时运行发现上导,下导,推力瓦瓦温均正常,水导瓦瓦温偏高(63度)下午3:18分停机。下午6:00点5#机首次启动,20:34停机。上导,下导,推力瓦瓦温均正常,水导瓦瓦温偏高(61度),水导转动油盆甩油。22日晚上业主,监理,厂家,施工单位四方通过讨论分析,机组的振动摆度均在规范内,可能是由于油冷却器热量交换不够,决定在转动油盆的底部加装DN15的冷却水管加强冷却效果。对于5#机甩油问题决定在转动油盆加装隔油板,在油盆盖迷宫环内嵌入羊毛毡。

4月23日对4#机进行加装冷却水管处理,13:57分4#机开机,17:50水导瓦瓦温稳定在63度,18:22分做完4#机过速试验。4月24至4月26日12:36分完成启动委员会批准的试运行大纲上的所有试验,13:00进入72小时运行,4月29日13:00点72小时4#机试运行结束,72小时试运行中,机械设备,电气设备,辅助设备运行情况良好。

4月24日5#机处理完甩油问题后,加装冷却水管后4月25日开机,水导轴承稳定在61度。下午15:17分过速试验。4月27日完成启动委员会批准的试运行大纲上的所有试验。4月29日16:00点进入72小时运

行,5月2日5#机试运行结束,72小时试运行中,机械设备,电气设备,辅助设备运行情况良好。

下面是冲江河(扩容)水电站试运行详细报告:

二、充水前检查

2006年4月20日下午14:00,按机组启动试运行大纲的要求检查引水系统,机组是否具备充水条件。

2006年4月20日下午18:00,检查完成,符合充水条件,启委会通知20:00点充水。

三、充水试验

2006年4月20日晚20:00按设计院充水要求开始压力钢管充水,4月22日中午8:00点充水完成。

尾水充水(2006年4月5日)

1、用移动式启闭机缓缓提起尾水闸门10cm—20cm,向尾水充水,充水过程中随时查尾水管进人门、蜗壳进人门、主轴密封装置、顶盖及检修调修水泵系统、真空吸力阀等各部漏水情况及测压表计读数,发现问题及时处理。

2、待尾水平压后,提起尾闸门,并作静水起闭试验,然后锁于井口,打开检修调相水泵阀门,起动水泵,检查水泵运行情况应符合要求。

3、在充水过程中未发现异常情况,充水正常。

4.2006年4月5日下午3点尾水充水结束。

压力钢管充水(2006.4.20—4.22)

1、充水前检查进水口工作门、检修门的密封状态,应能良好封水,水封无变形,缝隙和撕裂状况出现。

2、检查进水口闸门门机起落操作正确可靠,进水口闸门系统供电可靠,确认无异常情况后开始充水。

3、开启检修门2%开度,开始向压力钢管道充水,压力钢管道压力分4个时段达到全压,即0.14MPa水压为第一时段,0.5MPa水压为第二时段,1.6MPa水压为第三时段,全压为第四时段。每个时段保压2个小时,分别检查1#、2#蝶阀封水状态应良好,蝶阀前压力钢管取水设备和相关阀门法兰面连接处,各个时段无渗水状况,减压阀工作正常,滤水器调试工作正常。

4、四个时段充水和压力钢管道各法兰面的渗漏情况封水良好,充水各时段未发现问题和异常情况。

5.4月22日上午8:00点充水完成。

蜗壳充水

1、钢管道充水结束后,蝶阀封水情况良好,蝶阀动作程序正确,投入水轮机检修密封,手动现地开启蝶阀旁通阀操作,使蝶阀系统执行旁通阀开启操作,给蜗壳充水。

2、在旁通阀开启充水过程中,水轮机顶盖。蜗壳进人门,蝶阀伸缩节及轴端的封水情况良好,无渗漏情况。

3、充水过程中,记录水压读数和充水平衡时间。

充水平衡后的检查

1、蜗壳充水平压后,保压4个小时,检查蜗壳排水阀,进人门、水轮机顶盖、蝶阀伸缩节及轴端无漏水情况。

2、在静水下进行蝶阀开启关闭试验,调整蝶阀开关时间为90秒。

3、在静水状态下检查和调试进水口工作门和检修,做静水起落试验满足设

计要求。

4、检查厂房内各部位渗漏水情况,无异常,进口闸门开启。

四、机组首次启动

完成时间:2006.4.22日12:35分4#机首次启动,18:00点5#机首次启动。

机组转动前检查下列各项

1、主机周围各层场地已清理干净,孔洞盖板封好,道路畅通,运行区与施工区域进行适当和必须的隔离。

2、各部运行人员,试验监视人员已就位,观测记录的仪器、仪表已安装好,运行记录表格已准备好。

3、机组启动电源投入油、气、水辅助设备工作正常。

4、起动高压油泵顶起发电机转子5mm,油压拆除后,检查自动闸下落情况,确认自动闸已全部落下。

5、机组漏油装置工作正常并处于自动状态。

6、调速器处于“手动”位置,油压油位正常(压油装置)。

7、导叶开限机构处于全开位置。

8、接力器锁定处于锁定状态。

9、发电机出口油开关及转子励磁灭磁开关处于断开位置,推入测量PT小车。

10、水力机械保护和机组温度测量装置投入运行。冷却水投运,调整好水压(空冷器可暂不投入冷却水,以便空运转对发电机升温干燥)。制动柜气压正常。

11、发电机集电环碳刷拨出并用绳固定。

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