造纸行业清洁生产中高费方案分析
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5.1 方案1 改造沉淀式废水处理站,采用高效一体净化器
5.1.1方案简介
沉淀式造纸废水处理站,主要是收集纸机排放的白水进行处理,经处理后回收细小纤维,同时处理后的回水送回车间循环使用,节约清水用量。由于处理效率低,操作不方便,设备维修工作量大,纤维不能回收。因此决定进行改造。改造采用华南理工大学设计制造的高效一体净化装置,经净化器处理后的回水送车间使用,回收的纤维可节约废纸用量、又可以节约清水用量,同时也减少了废水中的SS及COD含量。
5.1.2技术评估
本方案是在原有沉淀式废水处理的基础上进行改造,利用原有的
机械格栅及各种水池,增加5个净化器、3个污泥罐及振筛等设备。废水经机械格栅清除大塑料薄膜后,进入斜筛,除去细小塑料垃圾,流入调节池,在泵前加1号药液,然后进入净化器,微浆初步形成矾花,在净化器内加入2号药液,加速微浆沉淀,净化器上部排出清水,泵至车间回用。净化器下部的沉淀物进入污泥浓缩罐,再加入2号药液,使矾花加速沉淀,然后经振筛清除杂物后进入浓缩池贮存,此部份浆渣用泵抽至车间抄纸使用,这样既减少了废水中悬浮物含量,又回收了纤维,减少了废纸用量。
因此本方案既可以回收纤维,减少SS含量,又可以节约清水用量。
5.1.3环境评估
本方案的实施有明显的环境效益——细小纤维回用,首先减少了废水中悬浮物的含量,有利于SS及COD的减少,减少了废水的排放量及减少了处理废水的药液量,另外经处理的回水循环使用,减少了清水用量,同时也减少了废水的排放量,环境效益十分显著。5.1.4经济评估
1、投资总费用500万元。
2、经回收的微浆每吨纸可节约用废纸量折合人民币为10元,也就是说每吨纸可节约原材料的费用为10元。
按年产量16万吨计算,每年可回收费用。
10元/吨纸×16万吨/年=160万元/年
3、回收期为500万元÷160万元/年=3年
吗,5.2 方案2 采用Φ600双圆盘磨浆机替代Φ450双圆盘磨浆机
5.2.1 方案简介
三分厂生产木浆挂面箱板纸之木浆,每天需处理43吨,现采用2台一组Φ600磨浆机及Φ450磨浆机6台3组(每2台为组)用于本色木浆打浆用(其中经常使用为4台2组)。
本方案是增加两台Φ600磨浆机替代6台Φ450磨浆机,其优点有三点:其一是浆料叩解度稳定,纤维帚化好,其二节约维修费,其三是节约用电。
5.2.2技术评估
用两台Φ600磨浆机代替6台Φ450磨浆机可以稳定面浆质量,而且节约维修费用及节约用电。
1、浆料叩解度稳定,纤维帚化好。因为Φ450磨浆机磨盘直径小,浆料在磨中经过的距离较短,要达到一定的叩解度,就要增加磨浆压力,致使纤维切断多。而Φ600磨浆机直径大,浆料在盘磨中停留时间比Φ450磨浆机要长,因此纤维帚化好。
2、节约维修费用,采用Φ450磨浆机更换磨盘多,轴承更换多,维修费增加。
3、节约用电,从表面上来看,两台Φ600磨浆机装机容量共500KW,而4台110KW为440KW,Φ600磨浆机装机容量大于Φ450磨浆机。但Φ600磨浆机产量大,一般为25~120吨/天,而Φ450磨浆机一般为8-60吨/天,在产量低的情况下,一台Φ600磨浆
机可替代3台Φ450磨浆机。
由于Φ600磨浆机产量大,故停机时间长,这样可以节约用电。5.2.3环境评估
本方案可以提高浆的质量,增加成品的合格率、成品率,减少原材料的浪费,可节约资源。另外节约维修费用减少更换磨盘、轴承数量也是节约资源。同时可以节约用电,是能源的节约,因此环境效益是显著的。
5.2.4经济评估
A、投资概算
1、Φ600磨浆机每台售价12万元两台共24万元。
2、配套浆泵一台30KW为1.5万元。
3、其余管件0.5万元。
总投资:26万元
B、回报期
1、原有4台2组Φ450磨浆机每天工作时间18小时。
2、两台1组Φ600磨浆机每天工作只需13.5小时。
3、4台2组Φ450磨浆机所耗电量与两台1组Φ600磨浆机耗电量大体相当。故采用Φ600磨浆机每天停机时间比Φ450磨浆机要多停4.5小时。
4、110KW×4=440KW按效率0.9计,每天可节约用量440KW ×4.5h×0.9=1782KW·h
5、每月节约用量:1782度×30=53460度电
6、回收期
每度电按0.63元计,则每月可节约0.63元/度×53460度=33680元
26万÷3.368万/月=7.72月
根据计算回收期为7.72个月。
5.3方案3采用纤维分级工艺及设备,提高浆料质量、减少磨浆量、节约用电量
5.3.1 方案简介
在传统的废纸制浆过程中,底浆纸碎浆后经除渣、纤维分离机后即将全部浆料经磨浆机进行打浆处理,磨浆机配置功率很高耗电量很大。采用纤维分级工艺及分级筛后,经除渣及分离机后浆料经纤维分级筛处理,将浆料的纤维进行分级,分为长纤维与短纤维,一般短纤维与长纤维的分级比例为5:5,而经分级筛分出的短纤维则不需经过磨浆机处理。这样,经过磨浆的只是长纤维,因此可大量节约因减少磨浆量而节约用电量。
5.3.2 技术评估
采用纤维分级工艺是一种新的工艺,其设备是纤维分级筛,浆料经分级筛后,通过筛缝的即为短纤维,不通过筛缝的即为长纤维,而长纤维则通过磨浆机打浆处理,短纤维则不需磨浆处理,这样可以避免短纤维因磨浆而过度切断,使纤维更短,这样一方面可以提高浆的质量,同时也可以减少磨浆量,大大地节约用电量。
5.3.3 环境评估
本方案的实施,一方面可以提高浆料质量,减少抄纸机的断头,提高“三率”,减少原材料资源的浪费。另一方面节约用电量,原来是所有浆料都要用磨浆机,现在只有50%浆料经磨浆机,可以节约用电量。
5.3.4 经济评估
1、总投资
全公司新购1.2m2纤维分级筛5台,每台12万共60万元,2m2纤维分级筛4台,每台18万元共72万元。两者共投资132万元。
2、节约用电计算
由于浆料通过分级筛后有50%的短纤维不需经磨浆机打浆处理,根据生产实践数据表明每吨纸可节约用电3度电。
每度电费用为0.63元/度计。
则每吨纸可节约费用0.63元/度×3度=1.89元
按年产量25万吨成品纸计算,每年可节约电量为25万吨/年×3度电/吨纸=75万度电/年
3、回收期
每年节约费用75万度电/年×0.63元/度电=47.25万元
每月节约费用47.25万元÷12月=3.93万元
回收期132万元÷3.93万元/月=33.5个月
即回收期为33.5个月
除此,浆料质量提高、断头次数减少,开机率提高,成品纸质量