一起水轮发电机组推力轴承烧瓦事故分析与处理建议
发电机组烧瓦事故应急处置方案
发电机组烧瓦事故应急处置方案一、事故概述发电机组烧瓦是指由于机组运行中产生的异常状况,导致发电机组瓦片或陶瓷件破裂、碎裂的情况。
烧瓦事故可能会造成机组短路、故障、停机等严重后果,严格遵守应急处置方案,可以最大程度降低事故对机组和人员的伤害。
二、事故应急处置组织机构1.应急指挥部:由公司高层领导组成,负责事故应急处置的决策和指挥。
2.事故应急小组:由技术、运维、安全、供应等相关部门人员组成,负责事故现场的应急处置工作。
三、事故应急处置流程1.接到报警后,应急指挥部迅速组织应急小组成员赶往现场,同时通知相关部门停止机组运行,确保人员安全。
2.应急小组人员到达现场后,对事故现场进行评估,确认烧瓦原因和扩散情况。
3.在确认机组安全性的前提下,将故障机组切断与电网的电缆连接,排除电源。
4.应急小组成员进行事故现场隔离,设立安全警戒区域,禁止非相关人员进入现场。
5.对事故现场进行清理和恢复工作,包括清理瓦片碎片、修复瓦片支撑结构等。
6.对其他机组进行检查,确保类似事故不再发生。
7.在确认无危险情况后,启动机组进行试运行,确保机组正常运行并恢复电力供应。
四、事故应急处置的安全注意事项1.事故现场存在高温、电流等危险因素,应急人员必须穿戴防护服,佩戴安全帽、护目镜、电工手套等个人防护装备。
2.应急人员必须熟悉机组的操作规程和紧急停机程序,确保操作正确并安全。
3.拆除瓦片时,应使用专业工具,并采取合适的防护措施,避免瓦片碎片伤人。
4.确保事故现场通风良好,避免有害气体积聚,应急人员应佩戴呼吸器具。
5.确保事故现场清理干净,避免残留物对机组运行造成影响。
五、事故应急处置后续工作1.对事故的原因进行深入调查和分析,制定事故防范措施,以避免类似事故再次发生。
2.对机组进行全面检修,包括检查电缆、电气设备、机械结构等,确保机组正常运行。
3.提醒并加强相关人员的安全培训,提高事故应急处置能力和防范意识。
六、事故应急处置方案的更新与演练1.应急处置方案应定期进行更新,根据公司实际情况和技术进展进行调整和完善。
水轮发电机组推力轴承故障分析及处理
水轮发电机组推力轴承故障分析及处理摘要:随着我国生产进程的不断加快,在生产过程中,水轮发电机组推力轴承在运行过程中容易出现温度过高和烧损现象,严重影响了发电机轴系的正常旋转和机组的稳定安全运行。
对水轮发电机组推力轴承因机组振动、设计结构、加工安装和润滑油冷却系统等因素,导致推力轴承的轴瓦温度过高而引发的故障进行了分析,并将相关改进方法进行汇总,旨在避免因推力轴承故障损坏为水电站的安全埋下隐患,为水电站对类似的故障处理提供了参考。
关键词:水轮发电机组;推力轴承;故障分析;处理引言推力轴承工作状况的好坏直接影响机组能否正常运行,统计发现,电站机组设备故障中,约60%机械设备故障源于推力轴承。
查找、分析推力轴承事故的原因,解决设计、制造、安装及运行中发生的问题,已成为电站管理运行的一项重要工作。
1推力系统概况水轮发电机组推力轴承通常由推力头、镜板、推力瓦、支撑弹簧、油冷却器、高压油顶起装置、油槽等组成。
推力头与机组主轴采用过盈配合方式连接为一体;镜板一般采用45号锻钢制作,具有较高的精度和粗糙度,推力头与镜板通过绝缘杆和绝缘销钉固定,二者在机组运转过程中随转动部分转动,并与推力瓦面滑动摩擦,进而将机组转动部分的重量传递到推力瓦上,为了降低摩擦损耗,与轴瓦相接触的表面加工粗糙度要求达到0.2μm以上。
推力瓦采用扇形分块式结构。
推力轴承按支撑形式为刚性支柱式。
冷却系统采用体内自循环水冷方式,即推力油冷却器安装在推力油槽内部,2水轮发电机组轴承故障诊断系统设计2.1系统构成及其功能在水轮发电机轴承故障诊断监测报警系统中主要是由数据在线采集、故障报警、数据分析处理三个部分组成的,通过这一系统可以实现对发电机工作状况数据的有效监测,简单来说,这一系统设计的总体流程主要包括传感器感应、信号调理、数据分析等,经过数据分析之后,一方面是对将数据分析结果传入数据库,再根据数据分析情况进行打印分析,另一方面是通过数据分析发现故障,则系统会输出警报提示,这一过程中的数据也会再次存入数据库。
水力发电机组推力轴承瓦磨损烧瓦分析与防控措施
水力发电机组推力轴承瓦磨损烧瓦分析与防控措施摘要:某水力发电厂#01机带负荷试验,造成推力轴承瓦磨损烧瓦,判断故障的原因并制定相关防控措施。
关键词:水力发电厂;带负荷试验;推力轴承烧瓦;原因分析;改进措施;1事件发生过程12月15日#01机组检修后启动会上强调,因推力轴承循环油进油管路(带Φ25示流器)更换新管,循环油新管路变大较多,推力轴承循环油以电动阀后面不锈钢球阀进行控制流量,流量以推力循环油在油槽内不会溢出为标准进行控制开度,推力循环油未开机前进行试运行,调节流量后示流器为两盏灯亮(50%开度),待机组运行空转及带负荷后再进行调节开度。
12月18 日15:54, #01机以手动方式开机正常后以手动方式停机,于16:25操作完毕。
16:50,#01机从零升压。
因励磁高压保险原因零升失败,于18:53 暂停,#01机停机后,退出#01机推力、水导油循环。
12月19日14:30,#01机励磁高压保险已修复,继续进行试验,全开#01机推力电动阀前端的阀门、#01机水导循环油进油阀进行#01机推力、水导润滑油循环,14:58开始#01机从零升压操作,15:57 #01机同期装置假并试验操作。
16:17 ,#01机A级检修工作结束,#01机具备启动条件。
16: 45 #01机由检修转热备用。
17:02,#01机带3500KW负荷进行甩负荷试验,17:05#01机上位机操作发电成功,17:05~17:10分段带负荷至3500KW。
17:12发现推力瓦温已至68.3℃,现场保护仍未动作,立即紧急停机,17:14 #01机组事故停机。
17:12 #01机推力瓦温最高至81.6℃。
停机后立即对#01机组推力轴承处进行检查,发现推力轴承进油量偏小,示流器显示只有一盏灯亮(示流器上共4格灯),立即将示流器后端阀门开至全开位置,经推力循环油进行循环运行,推力轴承前轴端密封处有烟冒出,经分析,推力瓦可能已经过热磨损,需拆出推力瓦进行检查处理。
一起25MW_灯泡贯流机组发导轴承烧瓦事故处理技术
722023年11月上 第21期 总第417期工艺设计改造及检测检修China Science & Technology Overview板和发电机导轴承(以下简称“发导”)等部分组成。
正反向推力轴承为巴氏合金瓦,分别承受机组运行和停机过程中轴向水推力,并通过推力轴承座将水推力传递给管型座。
发导瓦为分半式巴氏合金瓦,主要承受机组径向不平轴承内部损坏的轴承及其他部件进行更换处理[4]。
4组合轴承的解体为最大程度减少抢修工作量和时间,采取在不拆卸机组各大件的情况下,进行组合轴承内部解体检查和部件更收稿日期:2023-04-22作者简介:陈长游(1987—),男,福建福清人,水电工程师,研究方向:水电厂技术设备管理研究。
一起25MW 灯泡贯流机组发导轴承烧瓦事故处理技术陈长游1 马 艳2(1.中国华电集团有限公司衢州乌溪江分公司,浙江衢州 324000;2.浙江水利水电学院,浙江杭州 310018)摘 要:某电站一台25MW 灯泡贯流式水轮发电机组经过A 修后在投产运行过程中出现,发电机导轴承温度异常升高而被迫停机,后续检查发现系发电机导轴承烧瓦。
该型机组烧瓦事故抢修难度大,存在空间狭小、耗时耗力、危险性大等突出特点,为减少抢修工作量和工期,采取在不拆除机组大件的情况下进行发电机导轴承瓦更换,专业技术人员讨论分析后,制定科学、合理、安全的抢修方案,量身定制临时专用工器具,并加强检修重点、难点工艺步骤的管控,最终在各方努力下,为期21天,成功完成抢修任务,后工艺设计改造及检测检修China Science & Technology Overview换。
鉴于管型座内空间狭小,检修空间有限,经过专业技术人员分析讨论,制定科学、合理、安全的解体方案[5]。
4.1专用支撑装置制作专用支撑装置制作是本次抢修工作中的一个创新点,也是最重要的安全保障。
主要步骤如下。
(1)拆除主轴保护罩及拆除管型座内部影响组合轴承解体的管路等部件,露出主轴。
电站卧式水轮机推力轴承故障分析处理
电站卧式水轮机推力轴承故障分析处理电站卧式水轮机推力轴承故障分析处理太阳升水电站共装设四台混流式卧式水轮发电机组。
3、4号机组于1989年8月投产;1、2号机组于1990年5月投产。
四台机组自运行以来,多次发生推力轴承烧损事故。
为提高推力轴承的安装、检修和运行质量,探索推力轴承的工作性能,摸清烧瓦事故的原因,我们对推力轴承运行故障作出了如下分析与探讨:一、推力轴承结构特点和参数1.结构特点:本卧式水轮发电机组,采用三支点轴承。
推力轴承和前导轴承装于同一轴承座内。
轴承采用自循环润滑。
水冷却系统。
推力轴承为机械调整结构。
调整机构固定于轴承座上。
2.参数:额定出力1250kW额定转速 1000rad/min推力负荷5.6t瓦块数10块润滑油30号透平油二、推力轴承安装由于本机组的镜板与主轴联成一体。
刮瓦方法与常规方式有所不同。
常规刮瓦方式有两种,一种是镜板工作面朝上,瓦加在镜板上研磨刮瓦,为初刮瓦。
安装以后,用盘车精刮;另一种方法是镜板压在瓦上,用研磨机研磨利瓦。
对小型卧式机组,我们采用推力在研磨平板上研磨刮瓦,刮削精度及进油边斜度按标准进行。
推力瓦的受力调整,采用固定主轴,用塞尺检查调整推力瓦和镜板之间的间隙。
再转动主轴90℃,固定主轴,再用塞尺检查每块推力瓦与镜板之间的间隙是否相等。
如此反复检查间隙,直到主轴在互成90℃的四个方位上每块推力瓦与镜板之间的间隙完全相等为止,至此,使每块推力瓦受力均衡。
三、推力轴承磨损原因的分析与处理4号机组1990年8月在运行加负荷时,引起推力瓦温度急骤上升,推力瓦已全部磨损,镜板面已被划伤,其磨损深度有的圈痕达0.2mm深。
采用常规方法.对镜板研磨抛光,更换推力瓦。
开机启动,空载运行1h,推力瓦温度就达60℃。
从此温度看,显然不能带负荷运行,停机抽瓦检查发现推力瓦仍有磨损,磨损处表面光亮呈镜面状,磨损部位在扇形瓦块的外半圆上。
1.镜板表面光洁度要求很高,按设计要求达到11级精度以上,硬度要达到HB180~220。
水电厂水导轴承烧瓦原因分析及其处理
1 m, . m 导油罩与甩油环径 向间隙为 03 ~0 3 m。 5 . 6 . 5m 4
的修 河干 流上 , 为满 足 环 保 基 流 1 3 , 到 厂 坝 0m/ 达 s
之 间河段 脱流要 求 ,并充 分利 用抱 子石 水 电厂 的发
向从发 电机 端 向水轮机 端 看为顺 时 针 。
向一 向偏转 3 X 0度 ( 发 电机端 向水 轮机端 看 ) 从 。 径 向轴 瓦为 两 半组 合桶 式 滑 动轴 瓦 。测 温 点 1 处 , 下 半轴 瓦腰 部 。 在 轴颈 直径 为 q3 0mm, 向总 b 4 径
间 隙为 03 8 .7 m -7 ~05 5m
摘
要 : 对 抱 子 石 水 电 厂 小 机 组 出 现 的水 导 轴 承 烧 瓦 问 题 , 水 导 瓦 、 油 罩 、 油 环 进 行 检 查 、 析 后 , 过 采 针 对 导 甩 分 通
用 研磨 水导 轴 颈 、 铸 巴氏 合 金 、 整 导 油 罩 与 甩 油 环 轴 向 间 隙 等 方 法 。从 而 降 低 了 瓦温 , 幅 减 少 了轴 瓦 烧 毁 的 重 调 大
推 力轴 瓦共 l O块 ( 下各 5块 ) 圆周均 布 。分 上 ,
1 0 W 的后 轴伸 贯流 定桨式 机 组 。 组 的主要 技 ok 0 机 术 参 数 为 : 电机 型号 S W 1 J0 0 2 /10 水 轮 发 F 一 1 0 — 02 5 ,
机 型 号 G 0 6 WZ 10 额 定 电 压 l . k 额 定 电 D0一 一6 , 05 V. 流 6 . 额 定水 头 97 额 定 转 速 3 0rm n 8 3A, 7 . m。 5 0 / i , 桨 叶角 度 1 。 3 ,正 向水 推 力 2 0 k 2 N。反 向水 推 力
发电机组烧瓦事故预案
一、预案概述发电机组烧瓦事故是指发电机组的轴承瓦因润滑不良、过载、温度过高或其他原因导致磨损、烧损,进而引发机组故障的一种现象。
为有效应对此类事故,保障电力系统的安全稳定运行,特制定本预案。
二、事故应急组织机构及职责1. 成立事故应急指挥部,由公司总经理担任总指挥,副总经理担任副总指挥,各部门负责人为成员。
2. 事故应急指挥部职责:(1)负责组织、协调、指挥事故应急处理工作;(2)决定事故应急响应级别;(3)指挥各部门按照预案要求,开展事故应急处理工作;(4)向上级部门报告事故情况,接受上级部门的指导和监督。
3. 事故应急指挥部下设以下工作组:(1)现场救援组:负责现场事故处理、人员疏散、物资保障等工作;(2)医疗救护组:负责伤员救治、卫生防疫等工作;(3)通讯保障组:负责事故信息收集、发布、上报等工作;(4)后勤保障组:负责事故现场物资供应、交通管制等工作;(5)安全保卫组:负责现场秩序维护、事故调查等工作。
三、事故应急响应程序1. 发现事故:当发电机组出现烧瓦故障时,现场操作人员应立即报告事故应急指挥部。
2. 确认事故:事故应急指挥部接到报告后,应立即派人现场核实事故情况。
3. 启动预案:根据事故情况,启动相应的应急响应级别,并通知各部门按照预案要求开展应急处理工作。
4. 应急处置:(1)现场救援组:立即切断事故发电机组的电源,防止事故扩大;(2)医疗救护组:对受伤人员进行救治,并做好卫生防疫工作;(3)通讯保障组:及时收集事故信息,发布事故通报,上报上级部门;(4)后勤保障组:组织物资供应,确保事故处理工作顺利进行;(5)安全保卫组:维护现场秩序,防止无关人员进入事故现场。
5. 事故处理:按照事故应急指挥部的要求,对事故进行处理,包括修复故障、恢复发电、调查原因等。
6. 应急结束:事故得到有效控制,发电机组恢复正常运行后,应急指挥部宣布应急结束。
四、事故调查与处理1. 事故调查:事故发生后,由安全保卫组牵头,组织相关部门对事故原因进行调查。
巴基斯坦某水电站发电机导轴承烧瓦事故分析
承轴瓦烧瓦前机组安装和轴瓦调整均严格按照主机 制造厂家的技术指导执行 ,在现场安装单位和主机
瓦。拆 出发 电机轴瓦检查 ,上 、下游轴瓦整个瓦面
均烧伤 ( 见图 1 、图 2 ) ,同时拆 出水 轮机 导轴 瓦检 查 ,瓦面 轻度烧 伤 。经过 初 步分析 ,应该是 供油 不
足引起 。
制造厂家服务指导人员共同配合下完成。
收 稿 日期 :2 0 1 5 —1 0 —2 6
现场安 装调 试单 位在 出油 口用 桶接 油测 量 ,环 境温度 在 1 2  ̄ C时 ,重 力 油 箱 和 高低 压稀 油 站 油 箱 内温 度在 2 0 ℃以上 ( 以下 测 油量 条 件 相 同 ) 。 因 为
48 ・
运 行与 维护 做过 速试 验成 功 。在空 载运行 前取 掉 了临 时用 的塑 料管 ,改成 了 帕2的钢 管 ,用 D N 2 5的法 兰连 接 至
S M A I J .H Y D R 0 P 0 W E R 加1 6 ^ , 0 . 1 ,T o t a l N o . 1 8 7
正常 。
2 烧 瓦过程 及事故现 象
2 0 1 1 年 1 2月 2 2 1 3,该水 电站 1 号 机组 首 次 手
贯流式机组 的轴线调整具有难度非常大、间隙要求
高 、调整 时 间长等 特点 。该水 电站 1 号发 电机 导 轴
动 开机 冲转 时 ,几分 钟后 发 电机导 轴承 轴瓦 发生 烧
3 . 2 发 电机 进 油 管路 的加 大
将 发 电机进 油 管 路 是 3 2的改成 似2 ,直 至 发 动机 层 ( 1 9 8 . 6 m)处 ,再 分 成 2路 1 t , 4 2 , ̄ k 4 2 / ' b 3 2 变径后 用 D 5不 锈 钢节 流 阀 ,在 此 管 路 中 装 自动 化元 件 ,用 D N 2 5法 兰 出 口变 径 ' b 3 2 / ' b 2 6 。法 兰 用 绝缘 管 和 绝 缘 板 做 绝 缘 处 理 ,与 轴 承 座 进 油 管 连
安全管理文档之发电机组烧瓦事故应急处置方案
安全管理文档之发电机组烧瓦事故应急处置方案一、事件概述在发电机组运行过程中,突然出现发电机组烧瓦事故,导致发电机组突然停电,并产生火花和烟雾。
此时,要迅速采取应急措施,保障人员安全,并避免损失扩大。
二、应急处置方案1.立即停机当发电机组出现烧瓦事故时,必须立即停机,切断电源,避免事故扩大。
同时,通知电力部门到现场检查,并挂上明显的安全警示标志。
2.疏散人员发现烧瓦事故后,要及时疏散现场人员,并保持现场的秩序。
如果发现有人员被困或者受伤,要立即联系急救单位进行处理。
3.隔离现场烧瓦事故现场要进行隔离处理,避免人员靠近事故现场。
同时,要对周围环境进行监测,防止事故对环境造成污染。
4.报告上级部门发生烧瓦事故后,要及时向上级部门进行报告,并按照规定的程序处理。
同时,要保留事故现场的相关证据,以备调查使用。
5.排除故障故障排除是解决事故的关键。
需要专业的电力工程师进行维修处理,排除故障原因,恢复发电机组的正常运行。
6.加强日常管理相关责任人要认真总结事故经验,探讨事故原因,并加强日常管理,避免同类事故的再次发生。
要严格执行安全制度和操作规程,加强巡视检查,及时发现隐患并进行处理。
三、注意事项1.在应急处置过程中,要切实保障人员的安全,防止二次事故的发生。
2.要合理使用应急设备和材料,避免浪费和污染环境。
3.在处理事故后,要及时对现场进行清理,恢复正常秩序。
4.应严格落实安全制度和操作规程,加强安全教育和培训,提高员工的安全意识和应急能力。
四、结论发电机组烧瓦事故是一种常见的电力事故,一旦发生,必须迅速采取应急措施,避免事态扩大。
对于此类事故,要严格落实安全管理制度和操作规程,加强日常管理,提高员工的安全意识和应急能力,确保电力安全生产。
某水电站4号机组前导径向瓦被烧原因分析及处理
某水电站4号机组前导径向瓦被烧原因分析及处理[摘要]对某水电站4号机组试运行过程中出现的前导径向瓦被烧的原因进行分析,并提出了一系列处理方法,使该问题得以解决,目前,机组运行稳定、安全可靠。
【关键词】前导径向瓦;被烧;分析与处理1、4号机组及其径向推力组合轴承结构简介某水电站4号机组主要利用该水电站原4#施工支洞、从1#引水隧洞泄放4m3/s生态用水,装设一台额定容量为4000kW水轮发电机组。
枢纽主要由引水压力钢管、地下厂房等建筑物组成。
该水轮机为卧轴混流式,与发电机转子同轴。
从发电机向水轮机看为顺时针旋转。
发电机额定容量4000kW(5000kV A),额定电压10.5kV,额定电流274.9A,额定频率50Hz,额定转速1000r/min,相数3相,发电机在额定运行工况下,轴承最高温度不超过65℃(埋入式检温计法)。
水轮机装有一个径向推力组合轴承,组合轴承室内设有推力瓦和径向瓦。
扇形推力瓦分布于圆形立面上,垂直轴线安装,用来承受由水力作用于转轮上引起的轴向推力;径向瓦用来承受由转动轴部分旋转产生的径向力和转动部分重量。
组合轴承的冷却采用内循环自冷却方式。
推力瓦和径向瓦材料采用巴氏合金,并经人工精刮与相应的受力磨擦面紧密配合。
在径向、推力轴承上各装有2只温度信号计,用以分别测量推力瓦和径向瓦的工作温度。
轴瓦的温度不超过65度,组合轴承的冷却水压为0.3~0.5MPa。
在发电机靠水轮机侧设有径向导轴承,另一侧设有径向推力组合轴承,轴承应为油浸自润滑巴氏合金型,自循环内冷却方式。
2、前导径向瓦被烧经过2011年7月20日,该机组开始调速器有水调试等相关试验,在机组并网前调试过程中,推力瓦最高温度56度,前导径向瓦最高温度38.6度,后导径向瓦最高温度35.8度。
在机组并网之后72小时连续试运行试验过程中,推力瓦最高温度68度,前导径向瓦最高温度37.3度,后导径向瓦最高温度33.4度。
推力瓦温度偏高。
混流卧式水轮发电机组推力轴承瓦温过高问题处理
1 )厂家 对 产 品 制 造工 艺 和质 量 要 进 一 步 加 强 控制 , 特别 是轴 瓦位 置 的轴 加工精 度 , 提高推 力盘 与 大轴 的 同心度 和平 面度 ;
号机 组和 3号 机 组 推 力 瓦 和筒 式 轴 瓦 间 隙 进 行 调 整, 但调 整 后 的效 果 未 有 太 大 改 观 。2号 机 组 大轴 加 工精度 满 足 设 计 要求 , 果 运 行 情 况 良好 。 1 结 号 机组和 3号机 组 大轴 加 工 精 度不 满 足 设计 要 求 , 运 行 状况 较差 , 并在轴 承 座 中伴 随产 生大量 的油 泡沫 ,
空载 时推力 瓦 温上 升 至 4 .℃稳定 ,2h带 负荷 运 59 7
王石林
混流卧式水轮发电机组推力轴承瓦温过高问题 处理
行时 推力 瓦 温最 终稳 定 在 4 .℃ , 承座 中没有 产 87 轴 生油泡 沫 , 行 情 况 良好 。3号 机 组 空 载 时 推 力 瓦 运 温上 升至 4 . ̄稳 定 ,2h带 负荷 运 行 时推 力瓦 温 9 2C 7 最终 稳 定 在 5 . ̄ 基 本 满 足 设 计 要 求 , 轴 承 座 4 9C, 但 中有 大量 的油 泡沫 产生 。
3 机组 推力 瓦温产生过程与分析
在机 组动态 调 试 过程 中 , 机 组 进 入 空 载 瓦 1号 温考 验 时 , 力 瓦 最 高 温 度停 留在 5 . ̄ 后 降 至 推 29C, 5 .℃ , 足设计 瓦温要 求 , 在 对该 台机 组带 负 荷 27 满 但 调试 时 出现 推力 瓦 温升 高至 5 . ̄ 而推 力轴 承 中 9 2C, 上部 油温 仅有 4  ̄ 通 过 轴承 座 观察 孔 看 到推 力 轴 8C, 承 中的油有 大量 泡 沫 生成 , 现该 异 常 现象 后 立 即 出 停机 , 根据 经验 判 断 推力 瓦 被 烧 。随后 将 该 机 组 推 力轴 承盖 打开 , 推力 瓦取 出查看 , 然部分 推力 瓦 将 果 被烧 损 , 同时发现 推力 盘外 圈安 装 的两 片泵 叶被 严 重折 弯 。
弹性推力轴承烧瓦故障原因分析及处理
李 迎 春 :弹 性 推 力 轴 承 烧 瓦 故 障原 因分 析 及 处 理
N o . 1 0 O c t . 2 0 1 3
2 )电机 推力 头和 推力轴 承 电腐蚀 较 严重 ,且 推 力
轴承 大大 超过 运行 周 期 要 求 ,是 造 成 推力 轴 承 烧 瓦 的
间接 原 因之一 。
收 稿 日期 :2 0 1 3— 0 7—1 8 ;修 回 日期 :2 0 1 3—1 0— 0 l
作 者 简 介 :李 迎 春 ( 1 9 6 9 ) ,男 ,硕 士 ,高级 工程 师 ,从 事 调 水 工 程 机 电技 术 管 理 工 作 。
・
6 2・
2 0 1 3年 1 O月 第 1 O期
点 , 累计 到 一 定 程 度 造 成推 力 瓦 烧 瓦 ;此 外推 力轴 承 超 过 运 行 周 期 要 求 ,电 机 透 平 油使 用 时 间过 长 、 油 内杂 质 等 是 造 成 推 力 轴 承 磨 痕 的 原 因。 通 过 消 除轴 电 流 、推 力 头返 厂 维修 ,更 换 新 轴 承 ,并按 R E N K 厂 家装 配 工 艺要 求进 行 轴 承 重 新 安 装 和检 测 后 ,轴 承 运 行 一 切 正 常 。
水量 为 2 4 . 2 3亿 I n 。莲 湖 泵 站 是 该工 程 的 第 二 级 泵
站 ,于 2 0 0 3年 热 电阻 、蝶 形弹 簧等零 部件 。 水推力及 转 子 的重 量 由 9块 圆柱 形 推 力 瓦 承受 ,
( 广 东粤港供 水有 限公 司 ,广 东 深圳 5 1 8 0 2 1 )
摘 要 :介 绍了东深供 水工程 莲湖 泵站 大型 立式 电机 R E N K弹性推 力轴承的结构特点 、运行情 况及 3 电机烧 瓦故障原 因
水轮发电机组推力瓦温偏高故障分析处理
水轮发电机组推力瓦温偏高故障分析处理摘要:水轮发电机组在工作中发生轴瓦温度升高,是水轮机比较常见的故障类型。
本文以某电厂水轮发电机组为例,根据机组运行数据和实际运行工况,分析水轮发电机投运后推力瓦及导轴瓦温度偏高故障原因,并提出了处理方案。
关键词:水轮发电机组;推力轴承;推力瓦温0 引言机组轴承中最重要的是推力轴承,而推力轴承瓦温升高事故从理论上分析,可能由于冷却水中断、推力轴承绝缘不良引起油质劣化、机组检修后质量不达标而使各推力瓦之间受力不均等原因引起。
在水轮发电机组的推力瓦部件中,经常出现瓦温过高及磨损的现象,严重影响机组的安全、可靠运行,因此,应针对这些原因进行相应的处理,保证机组安全、可靠运行。
1 设备概况我站虾山2水电站水导轴承形式为水润滑筒式橡胶瓦轴承,主轴密封型式为单层平板橡胶密封,补气装置形式为顶盖补气、轴心孔补气、尾水管十字架补气。
发电机型号为SF-K55-30/6400,弹性金属塑料推力瓦,推力轴承负载450吨力,推力瓦单位压力2.917MPa;推力瓦温正常范围5~50℃,事故温度60℃;推力油槽正常油温5~45℃,事故温度50℃;油冷却器水压正常范围0.15~0.2MPa。
2 推力瓦温偏高情况2015年2#机组改造后投运,将1#与2#机组改造前后的情况进行比较后发现,2#机组改造后推力瓦温高出8~9℃,推力油槽热油油温高出7~8℃,上导瓦温高出5~6℃,下导瓦温高出3~4℃,而1#机组改造前后各瓦温、油温没有变化。
虽然2#机组各瓦温、油温在允许运行的范围内,但从改造前后及与其他相同工况下的机组相比,明显出现了异常现象,长期运行会影响机组的动态稳定性和设备寿命。
表1。
水轮发电机组轴承瓦温高的原因分析及处理
水轮发电机组轴承瓦温高的原因分析及处理发表时间:2019-07-09T16:48:34.123Z 来源:《科学与技术》2019年第04期作者:王久明[导读] 重点分析水轮发电机组轴承瓦温高的原因分析及改进措施。
贵州中水能源股份有限公司遵义分公司贵州遵义 563000【摘要】机组轴承中最重要的是推力轴承,而推力轴承瓦温升高事故从理论上分析,可能由于冷却水中断、推力轴承绝缘不良引起油质劣化、机组检修后质量不达标而使各推力瓦之间受力不均等原因引起,本文将重点分析水轮发电机组轴承瓦温高的原因分析及改进措施。
【关键词】水轮发电机组;摆度;振动增大;原因一、水轮发电机组轴承瓦温高的现象规程规定,弹性金属塑料推力轴承瓦温升高警报温度最高为55℃,推力轴承巴氏合金瓦温升高警报温度最高为80℃,导轴承巴氏合金瓦温升高警报温度最高为75℃,停机温度最高值比警报温度最高值高10~15℃。
各水电厂的运行规程会根据设备及运行的具体情况再作详细的规定,但所规定的警报温度和停机温度均比以上的数值低。
轴承瓦温正常运行中不得高于规范值,当机组轴承瓦温比正常运行瓦温高2~3℃时,应查明原因并及时处理。
二、水轮发电机组轴承瓦温高的原因分析当发生机组各部轴承温度升高故障时,首先要从现象上判断故障的真实性,如上位机的事故故障光字牌、机旁盘故障灯亮、测温盘温度计升至故障以上、巡检仪指示故障点及故障温度、上位机的温度棒型图指示瓦温升高至故障温度以上,然后检查油槽轴承油面,若油面下降,则查找是否有漏油处。
如果的确是油槽漏油引起,则应根据瓦温的数值和上升速度的大小,确定是否正常停机或紧急停机;若油面升高幅度较大,可确定为轴承进水,则应停机处理。
检查油槽油色,若油色变深、变黑,则测量轴电流和化验油质,同时监视瓦温与油温运行。
为防止故障扩大为事故,可根据具体情况决定是否停机处理。
外循环冷却的轴承还要检查油流是否正常。
如果瓦温升高的同时还有冷却水中断的信号,则可确定为冷却水不正常引起的。
一起水轮发电机组推力轴承烧瓦事故分析与处理建议
迎合 镜板 形成完 全面 接触 , 还 有就 是在 重压的 作用下 瓦与镜 板网全面 接触 , 但 在瓦和托 盘 之间出现了点接触 或线接 触, 运 行后在 振动 和摩擦
由以 上的现象 , 推力轴承烧瓦有 两种可能 的作用下, 点 接触或 线接 触逐步 变成面接 触 , 抗 振螺 栓球 面损坏 , 从而 ( 1 ) 推 力轴承 绝缘损坏 , 形成 轴电流 , 烧伤瓦 面和镜 板摩 擦面 , 另 破坏 镜板 水平 , 使得 推 力瓦 受力严重不均 匀, 最 后导致 烧瓦 , 此 次推 力 外在 轴电流 的的作用下润滑 油被 电解 , 油润 滑能力降低 , 瓦面 与镜 板摩 瓦事故发 展流程 如图c 所 示。 擦 系数增大 , 导 致瓦温升 高而烧瓦。 4 . 处 理 建议 ( 2 ) 推 力轴 承 本 身缺 陷 导致 烧 瓦 , 烧 瓦 后瓦 金 属部 分与镜 板 摩 根据对 该 电厂推力轴承 烧瓦事 故的分 析和拆 卸发现 的情况有 以下 擦, 摩擦 生成物 导致 推力轴 承绝缘 损坏 , 形成轴 电流, 从而烧伤 推力轴 处理建议 : 承的 相关连 接面。 ( 1 ) 更 换整套推 力瓦 ;( 2 ) 修复推 力轴承抗 振螺 栓球面 , 修 复托盘 发 电机轴 电压是 避免 不 了的 , 但推 力轴承 要形成 轴 电流首先 的条 受损部 分 ;( 3 ) 修 复镜板 , 对修 复好 的镜 板应进行 严格的检 查 , 发现 凹 件 是轴承 绝缘损 坏。 导致 轴承绝 缘损坏的 因素有几种可能 : 轴承 绝缘材 点等缺 陷应 引起 重视 , 严 重者 应 重新进行 修 复;( 4 ) 安装 抗重块 , 安装 料 缺陷、 透平油内存在导 电物质、 绝 缘材料 绝缘击穿。 时应认真检 查 , 有些抗 重块 在进行 热处 理时会出现裂纹 , 承受重力容易 在做进 一步检查 分析 时将推 力轴承座拆 开, 将绝 缘垫 、 绝缘 套、 绝 破碎 , 发现有裂 纹的抗 重块不 能使用 ;( 5 ) 安装时严格 控制安 装工艺和 缘 垫 圈进行 清洗 后重新 安装 , 用l O 0 0 v  ̄ 殴表 测量绝 缘 电阻, 测量 值 为 质量 , 精心调 整推 力瓦受 力, 保证 推 力轴 承各块瓦 上的载荷 分配均 匀度 1 7 6 0  ̄ 殴, 由此可以确 定轴承 绝缘 材料不存 在缺 陷, 也没有绝缘 击穿。 尽量精 确至 1 0 % 范 围;( 6 ) 鉴于相 关零件 有电弧烧 伤情况 , 建 议镜板与 用1 O O 0 v 兆 殴表 对 发电机导 轴承 ( 没有 拆卸 ) 进行 绝 缘检 查, 每块 瓦 的 推力头联 接螺栓 加绝缘 套和绝 缘垫 圈, 定位销 不再使用金属销 , 改用绝 绝 缘 电阻均在 1 2 0 0  ̄ g 殴以 上 , 推力轴承 所用润 滑油 和导轴 承所 用润滑 缘销 , 提 高推力轴承 绝。 油 是 同一 罐 油 , 由此可 以确定 透平油 原先 不存在导 电物 质。 另外 , 弹性 5 . 结 束语
水轮发电机组推力瓦烧瓦原因及其处理方法
水轮发电机组推力瓦烧瓦原因及其处理方法摘要:推力瓦是水电站水轮发电机组内部需要安装配置使用的关键性组件之一。
推力瓦的主要作用是确定水轮机转子在汽缸中的轴向位置,并确保转子和定子存在一定有效的间隙;在水轮机正常运转的过程中,还能够承载消化掉转子的轴向推力。
因此,推力瓦发生烧瓦问题,通常会给水力电动机的运行,带来严重的不良影响,轻则影响设备运行,影响生产任务,重则导致机器设备损毁,给水电站带来巨大的经济损失。
基于此,水电站水轮发电机组实际运行中,应加强推力瓦运行监控,避免推力瓦烧瓦情况发生,同时要保证一旦发生烧瓦情况,可以及时进行处理,将损失降到最低,保证水电站正常运行。
关键词:水轮发电机;推力瓦;烧瓦原因;处理引言水电作为清洁能源,在保障社会生产生活用电的同时,对减少碳排放、建设生态文明发挥着重要作用。
水轮发电机组的正常运行对电网的稳定至关重要,一旦因故障引起事故停机,可能造成电网频率波动,还可能造成较大的经济损失。
推力瓦作为水轮发电机组重要组件之一,实际运行过程中,受多种因素影响,容易导致推力瓦温度升高,而推力瓦温度升高烧瓦势必会导致其他连锁反应,进而造成整个水轮发电机的无法使用,对安全生产和生产效率起着负面的作用。
因此,本文结合实际工程案例,对水轮发电机组推力瓦烧瓦现象展开分析概述。
1水轮发电机组推力瓦烧瓦诱因推力瓦是水轮发电机组不可缺少的关键性组件之一,通过水轮发电机组运行使用维修总结可知。
推力瓦产品生产制造技术缺陷因素、设备安装环节等质量问题、设备自然磨损、运行环境恶劣,以及管理水平因素等几个方面,通常为导致推力瓦发生烧瓦损坏诱因。
水轮发电机组具体运行过程中,推力瓦与镜板间通常应当充满一定厚度的均匀油膜油脂等物质,且一旦处在某个具体位置的油膜的厚度遭受到破坏发生变化,则通常会引致瓦面与镜板面在相互接触过程中,无法获取到充分的润滑保护,继而导致出现干摩擦现象,或者是半液摩擦现象,之后推力瓦实际的温度,将会呈现出快速提升,而油膜的黏度,将会呈现出持续下降的变化。
防止水轮发电机组大轴弯曲、轴瓦烧损和大轴磨损及轴瓦损坏事故安全技术措施
防止水轮发电机组大轴弯曲、轴瓦烧损和大轴磨损及轴瓦损坏事故安全技术措施(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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道县两岔河电站推力瓦烧瓦事故的分析及处理
编号:AQ-JS-01165( 安全技术)单位:_____________________审批:_____________________日期:_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑道县两岔河电站推力瓦烧瓦事故的分析及处理Analysis and treatment of thrust pad burning accident of Liangchahe hydropower station inDaoxian County道县两岔河电站推力瓦烧瓦事故的分析及处理使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。
摘要:道县两岔河水电站的卧式水轮机在运行过程中,自2004年以来,推力瓦一直不能正常荷载,经常烧瓦,严重制约电站的正常生产。
本文欲对其存在的缺陷进行分析、总结,供业内人士参考。
主题词:推力瓦分析处理1引言道县两岔河电站为湖南潇湘水利电力有限责任公司的骨干电站,总装机容量为6000KW。
机组于2004年初安装完毕未进行试运行,即交付公司,从2004年到2006年10月期间,推力瓦数次出现烧瓦现象。
本文欲通过对烧瓦过程的描述和对事故的分析和处理,总结经验和教训,供业内人士在设计、制造和安装类似机组时参考。
2电站概况及发电机参数2.1电站概况两岔河电站位于永州市道县,现隶属于水利部综合事业局下属的湖南新华水利投资公司,该电站装机3台SFW2000-6/1430的机组,为江西赣州发电机设备成套有限公司生产,水轮机型号为HLA548-WJ-71,为赣南水轮机厂生产,机组于2004年年底并网发电。
2.2发电机基本参数型号:SFW2000-6/1430额定容量:2500KW额定电压:10KV额定频率:50Hz额定功率因素:0.8额定转速:1000r/min飞逸转速:1850r/min绝缘等级:F/F励磁电流:256A励磁电压:72V3烧瓦过程及分析两岔河水电站由于是私人投资,设备安装追求利益最大化,多数采购的设备不合格,机组交付使用后,一直处于病态运行。
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一起水轮发电机组推力轴承烧瓦事故分析与处理建议
【摘要】介绍此推力轴承烧瓦事故的情况,分析引起轴承烧瓦的因素,找出轴承存在的缺陷,提出处理建议。
【关键词】水电站;水轮发电机组;推力轴承;推力瓦
1.前言
推力轴承是水力发电机组最重要的部件之一,推力轴承运行状况的好与坏,直接影响机组运行的可靠性、灵活性,甚至影响发电厂经济效益。
推力瓦采用巴氏合金瓦面的推力轴承事故频繁,在机组机械设备故障中站的比例很高,近20年来,弹性金属塑料瓦逐步代替巴氏合金瓦运用于推力轴承中,弹性金属塑料瓦在各方面的性能上均优于巴氏合金瓦,使用寿命可达到20年以上,在一定程度上减少了推力轴承事故,但由于安装检修工艺质量和运行维护等方面的因素,推力轴承烧瓦事故仍避免不了。
下面是对一起水轮发电机组推力轴承烧瓦事故的分析及处理建议。
2.事故经过
3.问题的提出与分析
由以上的现象,推力轴承烧瓦有两种可能
(1)推力轴承绝缘损坏,形成轴电流,烧伤瓦面和镜板摩擦面,另外在轴电流的的作用下润滑油被电解,油润滑能力降低,瓦面与镜板摩擦系数增大,导致瓦温升高而烧瓦。
(2)推力轴承本身缺陷导致烧瓦,烧瓦后瓦金属部分与镜板摩擦,摩擦生成物导致推力轴承绝缘损坏,形成轴电流,从而烧伤推力轴承的相关连接面。
在做进一步检查分析时将推力轴承座拆开,将绝缘垫、绝缘套、绝缘垫圈进行清洗后重新安装,用1000v兆殴表测量绝缘电阻,测量值为1760兆殴,由此可以确定轴承绝缘材料不存在缺陷,也没有绝缘击穿。
用1000v兆殴表对发电机导轴承(没有拆卸)进行绝缘检查,每块瓦的绝缘电阻均在1200兆殴以上,推力轴承所用润滑油和导轴承所用润滑油是同一罐油,由此可以确定透平油原先不存在导电物质。
另外,弹性金属塑料瓦本身与镜板之间也存在绝缘电阻,经检查发电机主轴接地状况良好。
由以上检查分析可以得出结论:该发电机推力轴承烧瓦并非由轴电流引起而是由于推力轴承缺陷引起的。
弹性金属塑料瓦的烧瓦过程和金属瓦烧瓦过程不一样,金属瓦传热快,烧瓦速度快,并且只要有一块金属瓦烧瓦,就伤及整套轴瓦。
而弹性金属塑料瓦由于塑料瓦面传热慢,烧瓦的过程和“磨豆腐”过程相似,因高温塑料被一点点磨掉,
然后被油带走。
由拆卸推力轴承发现的第(7)点情况可以推断,推力瓦受力不均匀,机组轴向载荷基本全部由#1、#3、#7三块瓦承担,这三块瓦逐步烧坏而出现现象(1);而第(10)点,推力轴承缺少抗重快是推力轴承缺陷重大隐患,发现的(8)、(9)两点情况都是因缺少抗重块引起,也是这套推力瓦仅运行4年多就损坏的主要因素。
抗重块材质好,硬度高,厚度为7mm,用来传递托盘和抗振螺栓之间的力(如图a所示),保护托盘不被损坏。
缺少抗重块后,托盘直接与抗振螺栓球面接触,托盘安装高程相对抗振螺栓降低了7mm,由于托盘材质不抗重块硬度高,运行后托盘磨损比较严重,与抗振螺栓接触点严重内陷,最后形成面接触,导致托盘灵活性差。
另外由于托盘安装高程相对下降,托盘自由倾斜度不够,甚至有些托盘下底面刚好落在抗振螺栓与螺母退刀倒角上(如图b所示),托盘卡死不能自由摇晃,瓦置于托盘上也相当于“死瓦”,推力瓦不能自由的迎合镜板形成完全面接触,还有就是在重压的作用下瓦与镜板网全面接触,但在瓦和托盘之间出现了点接触或线接触,运行后在振动和摩擦的作用下,点接触或线接触逐步变成面接触,抗振螺栓球面损坏,从而破坏镜板水平,使得推力瓦受力严重不均匀,最后导致烧瓦,此次推力瓦事故发展流程如图c所示。
4.处理建议
根据对该电厂推力轴承烧瓦事故的分析和拆卸发现的情况有以下处理建议:
(1)更换整套推力瓦;(2)修复推力轴承抗振螺栓球面,修复托盘受损部分;(3)修复镜板,对修复好的镜板应进行严格的检查,发现凹点等缺陷应引起重视,严重者应重新进行修复;(4)安装抗重块,安装时应认真检查,有些抗重块在进行热处理时会出现裂纹,承受重力容易破碎,发现有裂纹的抗重块不能使用;(5)安装时严格控制安装工艺和质量,精心调整推力瓦受力,保证推力轴承各块瓦上的载荷分配均匀度尽量精确至10%范围;(6)鉴于相关零件有电弧烧伤情况,建议镜板与推力头联接螺栓加绝缘套和绝缘垫圈,定位销不再使用金属销,改用绝缘销,提高推力轴承绝。
5.结束语
水轮发电机组推力轴承烧瓦事故是不可避免的,但使用弹性金属塑料瓦的推力轴承烧瓦事故很少发生,安装水轮发电机组时,在结构上应认真对照图纸,防止漏装零部件,对推力轴承的调整应做到精益求精,尽量避免推力轴承因检修安装工艺和质量缺陷烧瓦。