8高炉停炉降料面方案讲解

合集下载
相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

8#高炉停炉降料面方案

依据公司安排,8#高炉定于2011年10月25日停炉,停炉降料面方案制定如下:

一、时间及要求

1、采用炉顶打水管打水及气密箱冷却水溢流降料面停炉法,料面降到风口中心线以下,降料面前期回收高炉煤气。

2、计划10月25日12:00~13: 00停止上料,开始降料面操作,出最后一次铁休风时间安排在风口局部吹空后,预计降料面时间为15~17小时,(考虑最后出铁量多少,影响焦炭燃烧量和送风时间)断风时间根据最后一次出铁时间而定。

3、坚持安全第一、减少污染的方针,严格按照降料面的技术要求,杜绝人身、设备、质量等事故。

二、停炉前的准备工作

1、加强铁罐的组织,保证高炉停炉前正常的出铁秩序和降料面期间的渣铁罐安排,根据高炉需要,及时出好渣铁。(生产科、高炉负责)

2、彻底检查风口、冷却壁有无漏水,各阀门是否灵活好用,对破损和怀疑破损的风口套和冷却壁要重点监控,做好记录,出现风口破损要提前安排小修风更换,杜绝内漏问题。(配管负责)

3、对炉体跑冒煤气、炉皮、水冷套管根部的开缝情况进行检查确认,提前处理。(配管)

4、加长机械探尺量程。

5、炉顶平台清理整顿,无油污和易燃杂物,杜绝设备漏油。

6 降料面打水系统准备工作:总原则是水量充足,分布均匀,雾化良好,调节灵活(总水量和分区调整)。(高炉落实)

(1)8#高炉目前炉顶打水系统试验最大水量为150t/h,气密箱溢流水量为

10~20t/h,总计水量最大为160~170t/h。检查确认炉顶打水系统的10个打水管及气密箱冷却水溢流系统正常,10个水枪水量均匀畅通,实验核实打水水量,保证打水系统运转正常。

(2)炉顶打水管路必须具备水量调节装置,保证水流量调整灵活可控,并实现在中控室远程操作调整和水量监控。(自动化部处理)

(3)气密性箱冷却水管路串接工业水水源,实现软水和工业水冷却介质切换。

(4)联系水站,确保供水系统正常,高压水供应水压》 1.8MPa,气密箱补水流

量满足需求。

7、炉顶打水系统和炉身静压检测点氮气通路通常,降料面期间增大氮气量。

8、料仓腾仓工作由机动科根据检修需要与生产科、高炉协商做安排,提前布置,做好供料方案。停炉前注意料仓仓位的控制,保证满足高炉上料要求的同时按要求腾空所要求的料仓。(高炉、生产科、设备动力科负责)

9、保证煤气取样管路和设备的正常运转。高炉降料面期每间隔半小时取一次人工煤气分析,20分钟之内出数据。(化验室)

10、降料面正式开始前,重力除尘器放灰,防止含水板结。

11、风口平台区域提前准备好6~8套足够长度的风口打水管,保证降料面期间每个风口位置都可以实现炉外打水。(配管)

12、准备好32套进风短管封堵盲板装置和所需要的石棉绳、铅油等密封用品,钢板厚度8mm。(作业区)

13、风口平台8个方向制作准备好8根打水管,用于炉缸残料打水冷却:打水管使用氧气管,长度6m,前端圭寸死,据前端4米部分,每间隔100mm开孔一个,孔径3~5mm,开孔间错排开,对称分布。(高炉配管)

14、联系能源中心,确保蒸汽氮气等能源介质的供应保证工作,提前做好降料

面前期阶段布袋除尘系统对高炉煤气回收的协调工作,预计回收煤气阶段前6个小时

内炉顶煤气量v 600000m3/h,中后期炉顶煤气量v 450000m3/h,(高炉煤气量+打水蒸汽量)(生产科)

三、停炉前高炉操作调整

为保证停炉工作的顺利进行,并为停炉后的炉缸残料清理创造良好工作条件,此次停炉高炉操作按以下步骤调整。

1、停炉前3天,按正常操控标准组织组织生产,全风全氧正常生产,若风量不全、炉温不稳定应及时减轻焦炭负荷。保炉况稳定顺行、炉缸工作均匀活跃,严禁出现低炉温、炉凉现象,铁水物理热》1510C。

2、停炉前1天,调整操作方针:焦丁比w 40kg/tfe,煤比w 100kg/,按风温1100C、富氧w 8000m3/h, t调整焦炭负荷;可提前吃空生矿,采用全烧结+球团矿炉料结构,矿

批85~88t。炉温碱度控制标准:提炉温降碱度,[Si]0.45~0.60% , R21.15~1.20,铁水

物理热》1510~1520C,保证渣铁流动性。

3、可提前一天酌情提高铁口角度。(目前大高炉采用固定角度,一般不再安排此项,小高炉应用较多)

4、正式开始降料面前4~5小时,高炉按照[Si]0..55~0.7%,R2l.10~1.15核算全停

煤负荷和调整熔剂,并在此基础上增加焦比5%变停炉料(焦比+焦丁比540~550kg/t 左右)。

5、最终停止上料前,最后加装20吨盖面焦,即进入正式降料面操作。

四、降料面期间操作要求

1、降料面期间,每隔半个小时测一次料线(降料面前期使用探尺点测,中后期观察雷达探尺),记录一次顶温、顶压、风压、风量、(风机风量)打水量等操作参数,以及每次爆震的时间,顶压波动情况。

2、主控室安排专人负责打水量调剂工作。

3、煤气取样频次为30分钟取一次,取样后要求20min内出化验结果,高炉工长测绘煤气成分变化趋势曲线。

4、降料面期间加强风口巡检,观察风口工作状况,若查出坏风口,加外喷水,尽量不停风,风口平台不断人。(配管负责)

五、降料面期间操控标准

5、降料面顶温控制标准:顶温标准300~350C,瞬时值不得低于250C或高于

400C,顶温控制主要通过匹配好风量和打水量控制来实现,确保炉顶设备和布袋除尘

系统安全,是整个降料面期间的重点核心工作。

6 煤气回收操作:前期回收煤气操作,在保证生产安全的前提下尽可能延长回收煤气时间,减少放散。

7、顶压控制:降料面开始前提前退出TRT,使用高压阀组控制顶压,开始降料面后顶压调节改手动控制操作。

8、风压、风量控制:

(1)随着料线加深,透气性增大,总进程是结合顶温控制、爆震现象等因素逐

步择机降低风量使用的过程,在降低风量的过程中,同时降顶压,可根据实际情况参考下表进行控制并灵活调整。

相关文档
最新文档