皮带机事故案例分析PPT课件

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袖的工作服,结果被皮带轮绞入碾死。事故调查结果表明,
他这种上皮带的方法使用已有数年之久。查阅四年病志(急
救上药记录),发现他有33次手臂擦伤后治疗处理记录,他
手下工人均佩服他手段高明,结果还是导致死亡。这一事例
说明,重伤和死亡事故虽有偶然性,但是不安全因素或动作
在事故发生之前已暴露过许多次,如果在事故发生之前,抓
的工人× × ×站在靠近2号机房的10号泊位引桥处,而没有站
在皮带机边上巡视皮带。
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5.维修站维修质量差:7月30日下午13点左右× × × 、 × × ×修理2号漏斗落料口过程中, × × ×在焊接加强角铁时, 一方面斗体生锈比较难焊,另一方面× × ×在旁边一再催促说
好了好了,然后在焊接未完成的情况下,自己去切断焊机电源, 致角铁焊接质量存在缺陷。
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事故原因简析及评述: (1)该金属构件非来自流程设备本身,而是混装在煤炭中 而来的。 (2)与煤炭混装的金属构件在输送过程中,卡在1#卸料 小车分叉漏斗的清扫器与滚筒之间,造成胶带磨损撕裂。清 扫块在胶带撕裂过程中因受压裂脱,金属构件也同时脱落被 输送到5#转载房3#漏斗处再次卡住。 (3)皮带巡视工应急处置的经验不足,应急能力较差, 采取措施不及时,导致带胶撕裂。 采取如下的防范措施: (1)各级管理人员应加强生产现场检查力度,督促作业 人员站紧岗位,加强流程的巡视和监护力度,加强工作责任 心。 (2)皮带机巡视工当发现输送带上出现可能危及胶带安 全运行情况时,应果断停机检查、排除。
不要启动BC1皮带,并马上检查BC1皮带。经检查BC1皮带没
问题,两人就去检查1号机房,在1号机房发现BC2皮带已撕
裂, × × ×马上拉动急停拉线,紧急停机(急停时间为
22:45)。经勘查测量,BC2皮带在中间部位纵向撕裂250m,
同时在BC3距2号机房约60m处发现有一根0.98m长75×45mm
论,即在机械事故中,死亡、重伤、轻伤和无伤害事故的比
例为1:29:300。这个法则意思是说,当Байду номын сангаас个企业有300个 隐患或违章,必然要发生29起轻伤或故障,在这29起轻伤事 故或故障当中,有一起重伤、死亡或重大事故。
• 例如,某技工企图用手把皮带挂到正在旋的皮带轮上,因未
使用拨皮带的杆,且站在摇晃的梯板上,又穿了一件宽大长
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3、2003.8.6煤炭混夹角铁 胶带再次撕裂
事故经过: 2003年8月6日08:00时,X公司接卸“红旗123”轮煤炭,输 送至电厂。皮带机一班许××、陈××被派往负责3#胶带的巡 视工作,至当天中午约13时,许××在3#岗亭附近处从对讲 机听到2#胶带巡视工林××的呼叫说:“许××,我听到2#漏 斗响声,不知什么东西,你检查一下”。许××听到呼叫后, 立即指挥在旁边的陈××到3#胶带的尾部2#漏斗处查看,许 自己即到3#胶带头部的漏斗处查看。陈××到2#转载房无发 现异常情况后再返回,走到至离1#卸料小车20—30米处听到 胶带有“沙沙”响声的异常情况时,就地蹲下拉动急停拉线 紧急停机。与此同时,许××在3#胶带头部的漏斗处检查未 发现异常后,立即也从3#漏斗处走回1#卸料小车查看,当爬 上卸料小车直梯第二、三阶梯处就发现3#胶带
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1、 2000.3.15皮带机皮带撕裂事故。 事故经过: 2000年3月15日,接卸“XXX”轮煤炭, BC3皮带 机皮带撕裂约260米,撕裂原因为皮带机漏斗内 转换翻板与转轴锈蚀脱开,不能同步翻转,但未 掉落,现场启动BC2,漏斗即时出现堵塞;翻板 被积煤冲击,掉落在BC3胶带侧,卡住在漏斗内 并直插穿BC3胶带,造成胶带纵向撕裂约260米。 更换新胶带价值130000元,修复费用4000元。事 故责任者为皮带机司机、作业队队长、中控室等。
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在1#卸料小车上坡段处有撕裂状况,马上跑到机架旁拉线 停机(经查证,中控室记录停机时间是13时12分)。经勘查 测量,3#胶带由一侧边缘至内侧42公分处纵向撕裂378米,同 时在5#转载房3#胶带漏斗内发现有一根约1.5米长10×5厘米的 角铁型金属构件卡在胶带滚筒下面,并在流程线上发现已经 脱落的卸料小车二片清扫块。
住时机,及时消除不安全因素,许多重大伤亡事故是完全可
以避免的。
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1、 2000.3.15皮带机皮带撕裂事故 2、 2010.8.8皮带机皮带撕裂事故 3、2003.8.6皮带机皮带撕裂事故 4、皮带机火灾 5、日照港煤码头1993年“12.30”火灾事故 6、5.27堆料机火灾事故 7、皮带机工伤事故
角铁金属构件,并在2号机房落料口处发现头部清扫器清扫块
脱落一块,变形一块。
事故对对装卸生产造成了较严重的影响,并造成较大经济
损失,修复费用105300元,属一般机损事故。
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二、事故原因: 1.该角铁金属构件来自2号漏斗,漏斗落料口西侧复板, 外面再用角铁加强。角铁采用节焊,两端和导料槽连接部位点 焊,经卸煤作业煤块冲击,造成角铁脱焊掉落到BC1皮带上, 混在煤中带走。 2.与煤炭混在一起的金属构件在输送过程中与煤块一起卡 在1号机房落料口处,造成皮带撕裂约250m,在BC2皮带急停 之前由于皮带撕裂后重叠空转,改变金属构件受力方向,加上 煤块冲击,金属构件随煤碳被输送到BC3皮带距2号机房约 60m处。 3.2号机房头部清扫器由于皮带从中间撕裂后,两边皮带 重叠在一起,侧向挤压造成清扫器的清扫块脱落和变形。 4.皮带巡视工工作责任心不强,岗位责任落实不到位,在 皮带撕裂至紧停(22:10~22:45)这段时间,负责BC2皮带巡视
2015年1月
皮带机安全事故
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皮带机安全特点
具有很高的安全性,需要的生产人 员少,相比其它运输方式,发生事故的 机率低。
一旦出事,就是大事
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皮带机安全事故分类
• 1、皮带机机损事故 • 2、皮带机火灾事故 • 3、皮带机人身伤害事故
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事故规律
• 海因里希事故法则:是美国著名安全工程师海因里希提出的 300∶29∶1法则。统计了55万件机械事故,得出一个重要结
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2、2010.8.8日皮带机皮带撕裂事故
一、事故经过:
2010年8月8日,作业流程采用1号流程(BC1-BC2-BC3)。
22︰20时,农工队负责人到码头巡视时,刚好BC1停机,
工人在处理皮带上从漏斗上掉下来的大煤块,当时负责控制
漏斗的工人× × ×向他反映:不知道什么地方胶带摩擦,有
一股橡胶臭味。他马上叫负责巡视BC1皮带的巡视工× × ×
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