焦油渣制型煤技术的实践_吴样明

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《基于焦粉的清洁型煤制备及污染物排放控制研究》

《基于焦粉的清洁型煤制备及污染物排放控制研究》

《基于焦粉的清洁型煤制备及污染物排放控制研究》篇一一、引言随着工业化的快速发展,煤炭作为主要的能源之一,其使用量持续增加。

然而,传统煤炭的直接燃烧不仅导致能源利用效率低下,还产生了大量的污染物,对环境造成了严重的影响。

因此,寻求一种能够有效提高煤炭利用效率并减少污染物排放的煤炭利用方式显得尤为重要。

基于焦粉的清洁型煤制备技术,正是这样一种有效的解决方案。

本文旨在研究基于焦粉的清洁型煤制备技术及其在污染物排放控制方面的应用。

二、焦粉型煤的制备1. 材料选择焦粉型煤的制备主要采用焦粉、粘结剂和其他添加剂等材料。

其中,焦粉作为主要原料,具有较高的热值和较低的灰分;粘结剂用于提高型煤的强度和稳定性;其他添加剂则根据需要添加,以改善型煤的性能。

2. 制备工艺制备过程主要包括混合、压制、干燥和煅烧等步骤。

首先,将焦粉、粘结剂和其他添加剂按一定比例混合均匀;然后,通过压制机将混合料压制成型;接着,进行干燥处理,以去除型煤中的水分;最后,进行煅烧处理,以提高型煤的稳定性和热值。

三、污染物排放控制1. SO2和NOx的排放控制焦粉型煤的燃烧过程中,SO2和NOx是主要的污染物。

通过在型煤中添加钙基、镁基等吸收剂,可以有效地降低SO2和NOx 的排放。

此外,优化燃烧过程,如控制燃烧温度、空气过剩系数等,也有利于降低这些污染物的排放。

2. 颗粒物(PM)的控制颗粒物是煤炭燃烧过程中的另一个重要污染物。

通过优化燃烧条件和型煤的设计,如采用较低的燃烧温度、提高空气动力学性能等措施,可以有效地降低颗粒物的排放。

此外,采用高效的除尘设备也是控制颗粒物排放的有效手段。

四、实验与分析为了验证焦粉型煤的制备技术和污染物排放控制效果,我们进行了大量的实验和分析。

实验结果表明,基于焦粉的清洁型煤制备技术能够有效提高煤炭的利用效率,降低污染物的排放。

在SO2和NOx的排放控制方面,添加吸收剂和优化燃烧过程的效果显著。

在颗粒物控制方面,优化燃烧条件和采用高效的除尘设备可以有效降低颗粒物的排放。

型煤技术的研究进展论文

型煤技术的研究进展论文

目录第一章概述 (3)1.1 引言 (3)1.2.1 国外型煤技术发展现状 (3)第二章型煤粘合机理 (5)第三章型煤用粘合剂 (6)第四章型煤技术及工艺 (8)第五章结论及建议 (11)参考文献 (12)第一章概述1.1 引言1.2 型煤的分类型煤是用一种或一定比例的黏合剂或固硫剂在一定的压力下加工形成的、具有一定的形状和物理化学性能的煤炭产品。

工业层燃锅炉和工业窑炉燃用型煤与燃用原煤相比,能显著提高热效率,减少燃煤污染物的排放,所以型煤技术是适合我国国情的、应该鼓励推广使用的洁净煤技术之一。

1.2.11.3 型煤的研究进展1.3.1 国外型煤技术发展现状20世纪初,德国开始用年轻褐煤采用高压无粘结剂成型工艺生产褐煤砖。

1985年仅德国的莱茵褐煤矿区就生产了褐煤砖400万t左右,用于造气、集中供热和民用。

20世纪30年代,褐煤成型两段炼焦工艺问世,1969年世界高炉会议肯定了型焦是高炉技术的重要发展方向之一,之后陆续出现了20多种利用弱粘结煤或不粘结煤生产型焦的工艺。

1933年,日本开始在工业上生产蒸汽机车用型煤,以节约大量煤炭。

1971年,日本铁路机车79%用型煤,成为国外型煤用量最大的行业,在日本战败后的经济恢复期,政府呼吁治山治水保护森林,型煤迅速发展成为日本家庭生活的主要燃料。

原苏联型煤工业发展也较迅速,1985年产量己超过1.3亿t。

韩国于20世纪60年代开始普及使用型煤,在推广之初根据韩国当时的经济发展水平由政府制定了30年型煤发展计划,从政策、技术、税收等方面大力支持型煤的发展。

到80年代高峰时期,韩国的型煤产量达2400万t,其中,汉城市达600万,型煤普及率100%。

当前国外发达国家对型煤技术的研究从未停止。

近年来生物质型煤技术成为国外型煤技术研究的热点之一,日本、土耳其、西班牙、瑞典、美国及我国的台湾地区均开展了此方面的研究。

另外,发达国家的型煤研究开始进入了更细化、更环保的研究阶段,凭借技术和装备上的先发优势进军中国市场。

焦油渣制型煤技术的实践

焦油渣制型煤技术的实践

清槽 废 渣
酸 焦 油
64 .
7 . 54
与炼 焦精煤 比较 ,焦油 渣具 有低 灰 、低硫 、高 挥 发分 、高黏结 性 的特 点 .将焦 油渣 适 当配入 炼 焦
煤 中炼 焦是 解决 焦 油渣 出路 的较 好方 法 。
图 1 焦 油 渣 制 型 煤 工 艺 流 程 图
22 投产 时存 在 的 问题 . 1 )焦油 渣下 料不 顺 畅 ,时大 时小 ,很 难成 型 ,
配 入焦 油渣 后 ,因焦 油渣 有黏 性 。造成 设 备清理 及 维 护工作 量 大 。
23 主 要 原 因 分 析 .
有 时会 突然 喷 出 ,泄 漏到 设备 及地 面 上难 以清 理 。 2 )螺 旋 输送 机 启 动 时 振 动很 大 ,甚 至跳 闸不
能启 动 。
231 焦油 渣下 料不 顺 畅的原 因 ..
1 )焦 油 渣 储槽 蒸 汽 加 热设 计 不 合 理 ,未采 用 间 接隔层 加 热 ,而是 采用 了直 接加 热 ,造成 蒸 汽加 热 管头被 焦 油渣 堵塞 ,起 不到 加热 作用 。特别是 储 槽 下部排 放 口不 锈钢 部分 及刀 闸部 位 的焦 油渣很 难
3 )对 辊 成 型机 启 动 时 阻力 大 .经 常 造成 减 速 机接 手柱 销剪 断 。 4 )化 产 工序 运 过 来 的 焦油 渣 含 水 较 多 ,每次
济效 益 为 1 8万元/。 2 a
焦 油渣制 型煤 工艺 不仅 为焦 油 渣工 业污 染物 找 到 了 出路 ,改 善 了环境 ,而且投 资 少 ,见 效 快 ,是 符合 中国 国情 的 洁净煤 主要 技术 之 一 。我厂 焦油 渣 制 型 煤 装 置 型 煤 成 型 率 高 达 9 % .型 煤 质 量 好 0 ( 密度 可提 高至 1 gc ,节能 环保效 果 明显 。 堆 . /m ) 3

煤炭加工中的新型煤焦油提取技术

煤炭加工中的新型煤焦油提取技术

技术发展趋势
提高提取效率:通过改进工艺和设备,提高煤焦油的提取效率。 降低成本:通过优化工艺和原材料,降低煤焦油的生产成本。 环保要求:满足越来越严格的环保要求,减少废气、废水等污染物的排放。 提高产品质量:通过改进工艺和设备,提高煤焦油的产品质量。
技术改进方向
提高提取效率:通过改进 工艺流程和设备,提高煤
技术实践经验
技术原理:采用新 型煤焦油提取技术, 提高煤焦油提取效 率
实践案例:在某煤 矿的应用,提高了 煤焦油提取率
技术改进:根据实 践经验,对技术进 行改进,提高了提 取效率
探索方向:未来将 继续探索新型煤焦 油提取技术的应用 和改进
技术实践问题与解决方案
问题:煤焦油 提取效率低
解决方案:采 用新型煤焦油 提取技术,提 高提取效率
建立示范项目: 选择具有代表性 的企业,建立新 型煤焦油提取技 术的示范项目, 展示技术的优势
和效果
添加标题
添加标题
加强宣传与交流: 通过媒体、学术 会议等方式,加 强新型煤焦油提 取技术的宣传和 交流,提高技术 的知名度和影响 力
添加标题
普及途径
政府政策支持:鼓励企业采用新 型煤焦油提取技术,提供财政补 贴和税收优惠
技术原理
煤焦油提取技 术的发展历程
新型煤焦油提 取技术的特点
新型煤焦油提 取技术的主要 步骤
新型煤焦油提 取技术的应用 领域
0
0
0
0
1
2
3
4
技术优缺点
优点:高效、节能、环保
缺点:设备投资大,操作 复杂
优点:可提取高纯度煤焦 油
缺点:对原料要求高,需 要优质煤炭
Part Three
新型煤焦油提取技 术在煤炭加工中的

废焦油渣配型煤炼焦的试验研究

废焦油渣配型煤炼焦的试验研究

在 国外 已有 大量 的报道 。 在 2 早 0世 纪 5 0 研 究 , 业 上 的 大量 前 工
推 广应 用则 始 于 1 7 年 , 日本新 日铁 于八 蟠 建成 91
的第 一 套配 型 煤 装置 , 2 至 0世 纪 7 0年 代 末 , 日本
摘 要 : 过 4 小 焦 炉 配 型 煤试 验 研 究 , 焦油 渣 为 粘 结 剂 , 入 量 为 2 通 0 以 掺 %制 型 煤 , 出 最 佳 配 型 煤 比 得
为 2 %, 炭 的冷 热 态 强度 符 合 高 炉 7 0 焦 台炼要 求 , 大 于 8 % , M 2 焦炭 反 应 后 强度 C R在 6 % 以上 。 S 0
frae s ln .t M4 i ge t h n 8 % a d C k t nt f rrat n ( S un c me ig I 0 s rae ta 2 t s r n o e s egh at eci r e o C R)i 6 % ao e n 0 bv.
采 用 配 型 煤 炼 焦 工 艺 所 生 产 的 焦 炭 已 占 总 量 的 4 %。2 0 0世 纪 7 0年代 中 、 期 , 国 、 后 韩 中国 、 联均 苏 曾引进 日本 技 术 。 内从 2 国 0世 纪 7 0年代 末 以后对
染 , 利 于 区域 环 境保 护 , 有 符合 国家 近 年来 一 直 倡
( aw rn h o h n o g I o n te . t L i 2 1 4, ia L i u B a c fS a d n i n a d Se lCo,Ld, awu 71 0 Chn ) r
Ab t a t T r u h E p rme tl s d i o i g b x n u d d c a n 4 g s l c k v n, t i s r c : h o g x e i n a t y w t c k n y mii g mo l e o l i 0 k mal o e o e i s u h

焦油渣制型煤

焦油渣制型煤
表1 。
表1
名称 焦油渣
酸焦油
装置不能解决均匀下料及渣煤稳定结合的难题, 依
然造成皮带和设备污染。
2 废渣制型煤技术
2 1 工艺流程 .
废渣的来源及性质
比例 灰分 硫分
6 0 2 5 8

来源
挥发

甲苯不 水分 溶物
4 1 3.0 4 .4 31
一、 二回收车间 离心分离渣焦油车间
一 回收车间 清槽废渣 化产车间
收稿 日期
作者简介
20 0 5一1 1一2 8
废渣回配炼焦必须解决两个根本性的技术问 题: 1 第 要实现均匀配人;第 2 煤渣要稳定结合。 为此,我们采用园盘给料机实现了配人煤料大小随 时可调,渣斗采用夹层保温保持下料畅通,采用双 轴搅拌机和挤压成型机使煤渣充分混匀并稳定结 合, 工艺流程见图 t o 焦化废渣制型煤的工作过程如下: 用叉车将超 级离心机和机械澄清槽等设备排出的焦油渣运到斗 式提升机,提升到一定高度后翻卸人焦油渣储槽并 通蒸汽加热融化成流体, 经电液刀型阀门、 螺旋输 送机进人双轴搅拌机。然后通过犁式卸料机将 M 4 1 皮带机上的煤卸入储煤槽 ,再经园盘给料机、皮带 输送机将煤送人双轴搅拌机。二者经充分搅拌混匀 后, 进人成型机挤压制成型煤后与配合煤一起进人
1 个月内达产,生产的型煤主要送往三 、四炼焦车 间,经过 4 个月运行未发现皮带机污染现象,全厂 废渣全部处理。焦油渣箱设计采用了间接蒸汽的加
焦油渣回配炼焦的小焦炉实验结果

7 4 9. 7 5 9. 7 1 9.

挥发分
12 .5 12 .6 12 .1
Mi o
7. 2 7. 0
7. 7
C I R

用焦油渣和酸焦油为原料制备型煤黏结剂的研究

用焦油渣和酸焦油为原料制备型煤黏结剂的研究

用焦油渣和酸焦油为原料制备型煤黏结剂的研究
吴松;朱思坤;吴贤熙
【期刊名称】《云南化工》
【年(卷),期】2018(45)10
【摘要】利用焦油渣和酸焦油为原料,按一定比例混合,经70℃水浴加热处理制得型煤黏结剂,并确定该黏结剂在型煤中的最佳添加量.实验结果表明:添加10%该黏结剂生产型煤,抗压强度可达115.48 N/cm2,跌落强度可达97.88%的型煤,满足了型煤生产的各个阶段以及贮存、装卸、入炉的要求.同时使用该黏结剂制备添加无烟煤10%的型煤炼制焦炭可达到三级冶金焦.解决了焦化企业焦油渣和酸焦油污染环境的难题,具有一定的社会效益和经济效益.
【总页数】2页(P72-73)
【作者】吴松;朱思坤;吴贤熙
【作者单位】贵州大学化学与化工学院,贵州贵阳 550003;贵州大学化学与化工学院,贵州贵阳 550003;贵州大学化学与化工学院,贵州贵阳 550003
【正文语种】中文
【中图分类】TQ536
【相关文献】
1.废焦油渣配型煤炼焦的试验研究 [J], 尹逊安
2.利用废焦油渣作粘结剂生产型煤配煤的研究与应用 [J], 解宝山;纪同森
3.废焦油渣配型煤炼焦的试验研究 [J], 张盈;江丹;孙业新;管山吉
4.焦油渣作粘结剂进行配型煤炼焦的实验研究 [J], 孙业新;江丹;李明富
5.利用焦油渣和生化污泥制型煤配煤炼焦的试验研究及应用 [J], 张建;骆春嘉因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

以绿色理念开采黑色煤炭

以绿色理念开采黑色煤炭

以绿色理念开采黑色煤炭
佚名
【期刊名称】《大氮肥》
【年(卷),期】2008(31)4
【总页数】1页(P250-250)
【关键词】煤炭开采;绿色理念;科技进步一等奖;国家科技进步奖;黑色;新汶矿业集团;土地塌陷;矸石山
【正文语种】中文
【中图分类】TD82;TU-023
【相关文献】
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因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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3) 在 B113 皮带机北侧建 2 个隔油池 (1.5m× 1.5m×1.5m), 用于贮存焦油渣排出的废水。
4) 对 1#、 2# 小皮带输送机 (B=500mm) 尾部 延长 1m 并安装挡煤胶皮, 同时在头部安装刮煤板 和清扫器, 防止皮带跑偏和漏型煤。
5) 在原煤皮带输送机安装除铁器, 以减少杂 物、 铁器等进入对辊成型机, 保护设备。
表 1 废渣的性质
%
名称 比例 灰分 硫分 挥发分 水分 甲苯不溶物
焦油渣
85 4.2 0.72 50.4 9.7
44.4
清槽废渣
5
21.6 1.2
71 44.3
15.9
酸焦油
10 2.5 6.4 75.4 22.9
35.1
与炼焦精煤比较, 焦油渣具有低灰、 低硫、 高 挥发分、 高黏结性的特点, 将焦油渣适当配入炼焦 煤中炼焦是解决焦油渣出路的较好方法。
8
87.5
6.9
23.7 68.2 12.46 1.13
10
84.4
7.0
25
65.1 12.31 1.08
15
Байду номын сангаас
81.9
7.5
27
62.3 12.29 1.07
20
79.7
7.9
29
60.5 12.17 1.19
4 结语
该装置设计处理焦油渣量 1 000t/a, 由于炼焦 和回收系统的煤气净化能力, 目前每月实际处理焦 油 渣 量 为 50~67t, 年 处 理 焦 油 渣 约 600~800t。 相 当于将工业废渣转换成优质炼焦精煤, 按处理 800t/a 和目前精煤 平均价 1 600 元/t 计 算, 直 接 经 济效益为 128 万元/a。
1) 对辊成型机内有煤、 焦油渣混合物, 焦油 渣冷凝下来变硬后对成型机的压辊产生较大阻力。
2) 煤或焦油渣 中有铁器或 其他杂物 (钢 管、 木块、 断裂的叶片) 掉进对辊成型机对压辊之间并 卡住, 导致减速机联轴器柱销剪断。 2.3.5 焦油渣含水较多的原因
1) 化产系统 4.3m 焦炉回收工段机械化氨水澄 清槽焦油渣与焦油分离效果差。
燃料与化工
May. 2012
32
Fuel & Chemical Processes
Vol.43 No.3
加热融溶, 导致焦油渣在此处堵塞, 无法下料。 2) 因加热效果差, 造成加热时间不够, 即使
在开机前 0.5h 开始加热, 焦 油渣也不 能 达 到 需 要 的温度, 无法 正常放出。 待 加热 1~1.5h 后, 虽 然 焦油渣已完全融溶, 流动性较好, 但储煤槽内的煤 已放完, 不得不停机, 如此反复, 导致不能正常生 产。 2.3.2 焦油渣喷出的原因
图 1 焦油渣制型煤工艺流程图
2.2 投产时存在的问题 1) 焦油渣下料不顺畅, 时大时小, 很难成型,
有时会突然喷出, 泄漏到设备及地面上难以清理。 2) 螺旋输送机启动时振动很大, 甚至跳闸不
能启动。 3) 对辊成型机启动时阻力大, 经常造成减速
机接手柱销剪断。 4) 化产工序运过来的焦油渣含水较多, 每次
3 焦油渣制型煤的炼焦效果
焦油渣制型煤工艺于 2009 年 11 月投产并在 1 个月内达产, 生产的型煤主要送往 4.3m 焦炉进行 炼 焦 。 经 过 4~6 个 月 的 运 行 , 设 备 污 染 问 题 基 本 得到解决, 对一、 二回收工段的焦油渣全部进行处 理, 焦炭质量得到了一定改善, 改造效果良好, 见 表 2。
2 焦油渣制型煤技术
2.1 主要设备与工艺流程 焦油渣制型煤技术的主要设备为对辊成型机、
液压泵站、 圆盘给料机、 原煤皮带输送机、 型煤皮 带输送机、 双轴螺旋搅拌机、 螺旋输送机、 犁式卸 料器、 储煤仓及焦油贮槽。
工艺流程见图 1。 叉车通过焦油渣斗将机械化 氨水澄清槽排出的焦油渣运到焦油渣储槽中, 加热 融溶后经电液刀型阀门、 螺旋输送机进入双轴搅拌 机。 与此同时 , B113 皮带机上的 犁式卸料机 将粉 碎机后的配合煤卸入储煤槽, 经圆盘给料机、 原煤 皮带输送机将配合煤送入双轴搅拌机与焦油渣充分 搅拌混匀后, 一起进入对辊成型机挤压制成球状型 煤。 型煤通过 B113 皮带与配合煤一起进入煤塔。
焦油渣制型煤工艺不仅为焦油渣工业污染物找 到了出路, 改善了环境, 而且投资少, 见效快, 是 符合中国国情的洁净煤主要技术之一。 我厂焦油渣 制 型 煤 装 置 型 煤 成 型 率 高 达 90% , 型 煤 质 量 好 (堆密度可提高至 1.3g/cm3), 节能环保效果明显。
刘晓明 编辑
DOI:10.16044/ki.rlyhg.2012.03.073
2012年 5 月
燃料与化工
第 43 卷第 3 期
Fuel & Chemical Processes
31
焦油渣制型煤技术的实践
吴样明 陈榕生 曾广智 胡房健 (广东韶钢焦化厂, 韶关 512123)
1 焦油渣的来源与处理
韶 钢 焦 化 厂 4.3m 及 6m 焦 炉 煤 气 净 化 系 统 每 年共产生约 800t 焦油渣及 7t 酸焦油。 废渣来源有 3 个方面: 焦油氨水分离工序产生的焦油渣、 硫铵 工序产生的酸焦油、 化产工序设备检修清槽时产生 的废渣, 其成分及比例见表 1。
收稿日期: 2011-12-12 作者简介: 吴样明 (1977-), 男, 工程师
配入焦油渣后, 因焦油渣有黏性, 造成设备清理及 维护工作量大。 2.3 主要原因分析 2.3.1 焦油渣下料不顺畅的原因
1) 焦油渣储槽蒸汽加热设计不合理, 未采用 间接隔层加热, 而是采用了直接加热, 造成蒸汽加 热管头被焦油渣堵塞, 起不到加热作用。 特别是储 槽下部排放口不锈钢部分及刀闸部位的焦油渣很难
1) 操作时判断不准, 搅拌机未下焦油时就将 刀闸开度加大, 待焦油渣流出后又大量喷出时再关 刀闸已来不及。
2) 操作时蒸汽加热时间太长, 融溶的焦油渣 与水分离, 造成焦油渣含水较多而直接喷出。 2.3.3 螺旋输送机启动时振动大的原因
螺旋输送机内剩余的焦油渣因温度下降凝结变 硬成块状或焦油渣内带杂物, 造成螺旋输送机叶片 阻力大产生振动。 2.3.4 对辊成型机不能启动的原因
时间
投产前 投产后
表 2 焦炭质量统计效果
平均焦炭质量
M40
M10
87.2
7.2
87.9
6.6
%
CSR 64.5 69.4
从表 2 数据可看出, 我厂焦油渣制型煤炼焦对 焦炭质量有一定的改善, 为了验证这一结论, 我们 做了小焦炉试险, 结果见表 3。 从表 3 数据看出, 焦油渣配入量≤6%时, M40 变化不大, M10 降低 0.8 个 百 分 点 ; CRI 由 26.2% 降 低 到 22.4% , CSR 由 67%提高至 70.3%。
2) 焦油渣斗体未设计排水孔。 2.4 改进措施
1) 在每个焦油渣储槽内安装 2 条 U 型管, 由 原来的直接加热改为间接加热, 焦油渣储槽外壁包 扎硅酸铝纤维保温层, 并加装铂热电阻温度计。
2) 在 1#、 2# 焦油渣储槽下料口和电动闸板间 的出口处加装伴热管并采用硅酸铝纤维进行保温。 每个储 槽上设 3 个 准80 孔 , 并 用 无 缝 钢 管 引 至 隔 油池, 便于排放焦油渣储槽内的焦油水。 焦油渣斗 壁上部分增设 准50 排水孔, 便于焦油渣排水。
表 3 4.3m 焦炉焦油渣回配炼焦实验结果
%
配比
M40
M10
CRI CSR 灰分 挥发分
0
88.7
7.0
26.2 67.0 12.92 1.25
2
88.8
6.5
23.8 68.5 12.76 1.26
4
88.7
6.7
23.6 69.4 12.67 1.21
6
88.9
6.2
22.4 70.3 12.58 1.20
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