发电机保护试验报告
发电机试验报告
发电机试验报告1. 背景为了评估发电机的性能和可靠性,经过客户的要求,我们进行了一系列发电机试验。
本报告旨在总结试验的结果,并提供相关数据和分析。
2. 试验对象发电机型号:[填写发电机型号]3. 试验内容本次试验涵盖了以下几个方面:- 负载试验- 功率输出试验- 效率试验- 温度试验- 噪音试验4. 试验结果4.1 负载试验在负载试验中,发电机在不同负载条件下运行,并记录相关参数。
以下是部分试验结果:4.2 功率输出试验在功率输出试验中,发电机在不同负载条件下的功率输出能力得到评估。
试验结果如下:4.3 效率试验效率试验用于评估发电机在不同负载下的能效。
试验结果如下:4.4 温度试验发电机在运行中会产生一定的热量,温度试验用于评估其温度变化情况。
以下是试验结果:4.5 噪音试验噪音试验用于评估发电机在不同负载条件下的噪音水平。
以下是部分试验结果:5. 试验结论综合以上试验结果,我们可以得出以下结论:1. 发电机在不同负载条件下都表现出良好的功率输出能力。
2. 效率评估显示发电机在不同负载下能保持稳定的能效。
3. 温度试验结果表明发电机在运行中的温度变化符合预期范围。
4. 噪音水平在合理范围内,不会对周围环境造成过大的噪音干扰。
6. 建议根据试验结果,我们建议客户在合适负载条件下使用该型号发电机,以保持其正常工作状态,并定期检查温度和噪音水平,确保性能和可靠性。
---以上是根据发电机试验结果所总结的报告,请查阅。
如有任何问题,请随时与我们联系。
谢谢!。
发电机轴电压试验报告
发电机轴电压试验报告
时间:2005年11月2日
试验数据:
1号发电机:(容量25MW 试验时负荷25MW)
轴两端电压U1=1.2 轴支架与底座电压U2=1.2 2号发电机:(容量25MW 试验时负荷25MW)
轴两端电压U1=0.8 轴支架与底座电压U2=0.8 3号发电机:(容量25MW 试验时负荷25MW)
轴两端电压U1=0.5 轴支架与底座电压U2=0.5 4号发电机:(容量25MW 试验时负荷30MW)
轴两端电压U1=2.8 轴支架与底座电压U2=2.8 5号发电机:(容量50MW 试验时负荷55MW)
轴两端电压U1=0.5 轴支架与底座电压U2=0.5
时间:2005年10月27日
6号发电机:(容量50MW 试验时负荷55MW)
轴两端电压U1=0.8 轴支架与底座电压U2=0.8 7号发电机:(容量50MW 试验时负荷60MW)
轴两端电压U1= 5 轴支架与底座电压U2=5
8号发电机:(容量125MW 试验时负荷125MW)
轴两端电压U1= 3.5 轴支架与底座电压U2=3.0 9号发电机:(容量125MW 试验时负荷125MW)
轴两端电压U1=3.2 轴支架与底座电压U2=3.1
时间:2005年11月4日
10号发电机:(容量200MW 试验时负荷200MW)
轴两端电压U1=4.7 轴支架与底座电压U2=4.7 11号发电机:(容量200MW 试验时负荷201MW)
轴两端电压U1=3.4 轴支架与底座电压U2=3.4
结论:合格
负责人:李伯俊
试验人:王殿军、葛忠续、李志生
电气分场高压班。
银川热电厂#4发电机大修启动试验报告
银川热电厂#4发电机大修启动试验报告摘要本次试验报告扼要的介绍了银川热电有限责任公司#4发电机大修后启动试验的试验目的、安全措施、技术措施和试验方案,通过对试验数据的整理、分析,得出各项指标合格能正常投入运行的试验结论。
此次试验完善了发电机启动试验系列工作,为机组安全运行提供了重要保障。
关键词发电机;空载特性;短路特性;励磁;同期中图分类号tm621 文献标识码a 文章编号1674-6708(2013)83-0082-021 启动试验的目的通过实验求得定子电流与转子电流的关系曲线,即发电机三相稳定短路特性曲线;求得发电机定子电压与转子电流的关系曲线,即发电机空载特性曲线。
将所得特性曲线与初次数据和历次数据比较,若有显著降低,则说明转子绕组可能存在匝间短路。
通过做发电机在6kv同期点假同期试验,发电机带负荷试验,自动励磁调节装置试验,检查发电机同期回路、保护回路、励磁调节装置是否正常。
所有数据均正常后,发电机方可投入运行。
2 启动试验的安全措施在启动试验前应召开专门会议,确认已具备启动试验条件。
参加启动试验的所有工作人员应严格执行本措施、《安规》及现场有关安全规定,确保启动试验工作安全可靠地进行。
如在启动试验过程中可能或已经发生设备损坏、人身伤亡等情况,应立即停止工作,并分析原因,提出解决措施。
如在启动试验过程中发现异常情况,应及时调整,并立即汇报指挥人员。
启动试验全过程均应有各专业人员在岗,以确保设备运行的安全。
参加启动试验工作的所有人员应熟悉本措施的内容,各尽其责,明确自身任务,积极协作配合。
为了防止误操作、误合闸,没有得到操作指令,任何人不得进行擅自操作。
若在试验过程中,因各种原因运行机组、线路发生事故跳闸等情况,应立即停止试验,进行事故处理。
3 启动试验方案3.1 试验准备工作试验前要求在004开关上部和004-3 之间装好三相短路线一组,检查接线可靠,正确。
004、104、606、661在断开位置,104-1,104-2,104-012,104-03,104-0,104-3,014-0,004-3,606-3刀闸在断开位置。
发电机失磁保护实验
实验五 发电机失磁保护一、实验目的1. 理解失磁保护的动作原理;2. 掌握失磁保护的逻辑组态。
二、实验原理发电机励磁系统故障使励磁降低或全部失磁,从而导致发电机与系统间失步,对机组本身及电力系统的安全造成重大危害。
因此大、中型机组要装设失磁保护。
对机端有单独断路器,较小容量的机组,失磁保护采用静稳阻抗发信号,异步阻抗出口跳机端断路器的保护方案,直接针对发电机运行情况减少异常运行时对外部系统的影响,保护带TV 断线闭锁。
(1) 失磁静稳阻抗a. 静稳边界阻抗主判据阻抗扇形圆动作判据匹配发电机静稳边界圆,采用0 接线方式(ab .U、ab .I ),动作特性见图2-2所示,发电机失磁后,机端测量阻抗轨迹由图中第I 象限随时间进入第Ⅳ象限,达静稳边界附近进入圆内。
静稳边界阻抗判据满足后,至少延时1s ~1.5s 发失磁信号、压出力或跳闸,延时1s ~1.5s 的原因是躲开系统振荡。
扇形与R 轴的夹角10 ~15 为了躲开发电机出口经过渡电阻的相间短路,以及躲开发电机正常进相运行。
需指出,发电机产品说明书中所刊载的xd值是铭牌值,用“xd(铭牌)”符号表示,它是非饱和值,它是发电机制造厂家以机端三相短路但短路电流小于额定电流的情况下试验取得的,误差大,计算定值时应注意。
b. 稳态异步边界阻抗判据发电机发生凡是能导致失步的失磁后,总是先到达静稳边界,然后转入异步运行,进而稳态异步运行。
该判据的动作圆为下抛圆,它匹配发电机的稳态异步边界圆。
保护方案的特点是:全失磁或部分失磁失步,Z1<动作,经t1=1s~1.5s延时发失磁信号,尚不跳闸,允许失磁发电机较长时间运行继续向系统输出一定有功,Z2<动作后经长延时t2=1s~300s跳闸。
框图中,虽然Z2<经t2延时单独跳闸,但不会发生因整定误差而在正常进相运行时误跳,因Z2<动作圆小,启动电流取0.3A。
t1出口发失磁信号,t2动作后作用于跳闸。
发电机柜保护定检报告
1号发变组保护检验报告一、通道方面的问题1、有些通道偏差大2、母线至保护盘的A相电压显示为零,检查结果是交流电源模件后面的电源线没有接进端子。
因为这组电压母线实际没有用到保护上,不影响保护的正常运行。
二、时间定值自动漂移B1柜主变间隙电流保护:将动作时间改为0.25(S),动作为0.319。
在做零序电压定值试验时。
1、主变间隙电流保护(B2)2、断路器非全相保护:动作时间误差超过了5%。
3、高厂变过流:Ⅰ段、Ⅱ段、Ⅲ段动作时间误差超过了5%。
4、测量横差短时限时发现, 横差Ⅱ动作时限整定为0.1S时,动作值为0.474S,整定为0.2S 时,整定值为0.287S,故决定将时限改为0.2。
对于整定值漂移的原因已打电话咨询厂家技术人员,对方说时间定值在0.5秒以下确实有漂移,技术上目前无法解决。
三、CPU1死机校验过程中,出现过几次CPU1死机的情况,定值写不进CPU1,装置没有报装置故障。
拉电源后复归正常,在投电源瞬间保护装置cpu1装置故障灯闪一下就恢复正常。
为了提高装置运行的可靠性,所以现在采购电源模件备件是很有必要的。
四、厂房监控系统与升压站监控系统共用直流在做发电机屏该度检查时试验时,当励磁变保护信号出口后,监控报厂房直流及升压站直流异常,检查结果是励磁变出口端子箱至励磁变B相测温装置的电缆号是1F264/101B 接地,已经将接地线的两端拆开,因没有多余的线就没有换。
五、转子一点接地测量误差大在做转子一点接地时,外加接地电阻15KΩ,但保护屏上只显示10KΩ,测量不准确可能与电压通道误差有关。
存放的问题是转子一点接地可能误动。
建议将整定值改为20Kω。
五、做主变B1屏试验时,发现电流模件坏了一个,现已更换。
六、在做主变保护检验时,发现电压互感器星形接线和开口三角形接线共用电缆,N线没有分开,不符合反措施要求。
1号发电机保护定检报告一、装置名称三、一般性检查⑴保护屏接线及插件外观检查⑶屏蔽接地检查四、保护屏微机保护装置检查五、零漂、刻度及线性度检验1、电流回路零漂、刻度及线性度检验查解开交流电流的二次线,观察采样的最大零漂值,通入三相对称电流或将三相电流串联通入单相电流检查刻度值,允许偏差+2.5%。
项目二—交流发电机的检修(实验报告)
操作步骤及工作要点 1、发电机拆装
(2)发电机拆卸 先拆带轮前的大螺母; 卸下带轮、风扇; 再打开后端盖、拆下调节器、碳刷架和 三个结点的螺丝; 拧开前后盖的长螺丝; 拆分定子和转子。
操作步骤及工作要点 1、发电机拆装
(3)发电机装配 和拆装步骤反过来 拆装原则:先拆后装、后拆先装
操作步骤及工作要点 2、发电机静态检测
(1)转子的检测 (2)定子的检测 (3)整流器的检测 3 (4)电刷组件的检测
数据
序号 1 2 3 4 部件名称 转子励磁绕组 定子U相电阻 定ห้องสมุดไป่ตู้V相电阻 定子W相电阻 电阻 备注
数据
序号 1 2 3 4 5 6 部件名称 二极管1 二极管2 2 二极管3 二极管4 二极管5 二极管6 正向电阻 反向电阻 备注
先拆后装后拆先装操作步骤及工作要点2发电机静态检测1转子的检测2定子的检测3整流器的检测4电刷组件的检测数据序号部件名称电阻备注1转子励磁绕组2定子u相电阻3定子v相电阻4定子w相电阻数据序号部件名称正向电阻反向电阻备注1二极管12二极管23二极管34二极管45二极管56二极管6
交流发电机的检修
2课时
一、目标
1、掌握交流发电机的拆装方法和拆装过程的 注意事项。 2、掌握交流发电机的整体结构。 3、掌握交流发电机的静态测试方法。
2、实训设备
1、交流发电机一台 2、万用表一只 3 3、螺丝批、套筒扳手等工具
操作步骤及工作要点 1、发电机拆装
(1)先观察交流发电机的外形,通过观察接 线柱确定交流发电机的类型。
RCS-985 发电机变压器保护开关量及模拟量调试报告
第一部分:RCS-985 发电机变压器保护开关量及模拟量调试报告一、试验准备1、试验仪器微机继电保护试验仪一、2、试验注意事项(装置密码+ ←↑—)2.1 #发变组微机保护版本型号:A、B柜:保护板:管理板:面板:管理序号:C柜: RCS-974AG版本号:校验码:管理序号:2.2 试验前应检查屏柜及装置在运输过程中是否有明显的损伤或螺丝松动。
2.3 一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源。
2.4 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。
3、保护装置的准备3.1 试验前详细阅读《RCS-985发电机变压器保护装置说明书》及本调试大纲。
3.2 直流电源上电试验(1)对照装置或屏柜直流电压极性、等级,装置或屏柜的接地端子可靠接地(2)加上直流电压,合装置电源开关和非电量电源开关(3)延时几秒钟,装置“运行”绿灯亮,“报警”黄灯灭,“跳闸”红灯灭(如亮可复归),液晶显示屏幕显示主接线状态。
3.3 按使用说明书所述方法进入保护菜单,熟悉装置的采样值显示、报告显示、报告打印、整定值输入、时钟整定等方法。
二、开入接点检查依次投入和退出屏上相应压板以及相应开入接点, 查看液晶显示“保护状态”子菜单中“开入量状态”是否正确。
1、主变高厂变保护部分压板2、发电机励磁变保护部分压板3、外部强电开入量三、交流回路校验退掉屏上的所有出口压板, 从屏端子上每个电流回路依次加入电压或电流量。
按使用说明书方法进入装置菜单中的“保护状态”, 对照液晶显示值与加入值, 其值应该相等, 误差符合技术参数要求。
1 、电压回路采样试验2、电流回路采样试验四、开出接点检查1、报警信号接点检查当装置自检发现硬件错误时,闭锁装置出口,并灭掉“运行”;所有动作于信号的保护动作后,点亮“报警”灯, 并启动信号继电器BJJ及相应的报警继电器,报警信号接点均为瞬动接点;表1 报警信号接点2、跳闸信号接点检查所有动作于跳闸的保护动作后,点亮CPU板上“跳闸”灯,并启动相应的跳闸信号继电器。
发电机试验报告
发电机试验报告发电机试验报告设备名称:#1发电机试验性质:检修试验日期:2009年08月22日铭牌:型号WX21Z-073L额定功率:135MW额定电压:V额定电流:LT 6645A 1408A 233V转子电流:0.85转子电压:额定功率因数额定转速:3000转/分接线方式:Y相数:3相出厂编号:2006.09出厂时间:产品技术条件F绝缘等级:制造厂家___1、绝缘电阻及吸收比测量:(单位:GΩ)使用仪器:TE3672绝缘电阻测试仪相别。
耐压前。
耐压后R。
60.R。
60A。
1.8.B。
1.8C。
1.82、直流电阻;(单位;mΩ)使用仪器:流电阻测试仪相别。
阻值。
相间误差A。
1.049.0.57%B。
1.052C。
1.0553、直流耐压及泄漏电流:(单位:μA)使用仪器:TEZC40变压器直流电阻测试仪相别。
10kv(60S)。
14kv(60S)。
20kv(60S)。
27 kv (60S)A。
581.748.B。
571C。
671.2484、交流耐压:使用仪器:TEZC40变压器直流电阻测试仪相别。
试验电压(KV)。
持续时间(S)。
低压电流(A)。
电感电流(m A)。
高压电流(m A)。
结论A。
20.60.-。
-。
-。
合格B。
20.60.-。
-。
-。
合格C。
20.60.-。
-。
-。
合格5、转子绕组绝缘电阻;测量部位:绕组----轴绝缘电阻值:500MΩ6、转子绕组直流电阻;(mΩ)使用仪器:DY30--1绝缘电阻测试仪测量部位:转子绕组原始电阻值(75℃):1.539电阻值(75℃):1.514与初始值误差:1.65%结论:合格7、转子交流阻抗:(膛外整体)电压(V)。
xxxxxxxx电流(A)。
3.967.7011.2614.65功率(W)。
5.0505..3285.460阻抗(Ω)。
49.9949.9849.9849.98 频率(HZ)8、转子交流阻抗:(膛外前半部)电压(V)。
电流(A)。
6.2512.1217.51功率(W)。
发电机保护实验
1、发电机差动保护所谓“循环闭锁”方法,即当两相动作则认为是相间短路;单相动作且机端负序电压大于6V认为一点区内另一点区外的相间短路;仅单相动作且负序电压小于6V,则判为TA 断线,可选择闭锁差动或不闭锁差动。
为防止TA断线误闭锁差动保护,当机端电流或中性点侧电流大于过流解锁定值时,解除TA断线闭锁。
过流解除闭锁定值一般可整定为1.2Ie。
附变压器TA断线试验方法:(1)、单侧有负序电流且负序电流>0.1Ie。
(2)、各侧最大相电流小于1.2Ie。
(3)、其他任何侧加三相对称电流。
(4)、断线侧至少一相无流。
(5)、若投入TA断线时闭锁比例差动,TA断线判据满足时30ms闭锁差动保护,判据不满足时瞬时解锁。
(6)、TA断线判据满足40ms后发TA断线报告,断线后10s不满足断线条件发TA断线恢复报告其中“Ie”为主变高压侧二次额定电流3倍。
我们的发电机和变压器差动保护采用“综合时差”法结合TA暂态及稳态饱和时的波形特征来区分区内故障还是区外故障。
当TA线性传变时间不小于5ms时可保证区内故障TA饱和不拒动,区外故障且TA饱和不误动。
此算法原理为我南自特有,大大提高了差动保护动作的可靠性。
差动CT接线原则:由于差流计算取自变压器各侧(或发电机两侧)电流的向量和,所以差动用CT的极性端必须同为靠近变压器侧(发电机)或远离变压器侧(发电机),且为全“Y“型接线。
实际上差动保护的原理就是把变压器或者发电机作为电路中的一个节点,在主变或者发电机不发生内部短路的情况下,根据基尔霍夫电流定律,流进节点的电流肯定等于流出节点的电流,逆极性的接线原则,就是在正常情况下使A、B、C各相差流为0,而发生内部短路时,故障相的差流是叠加的,差流很大。
2、匝间保护(元件横差保护或者纵向零序电压保护)(1)发电机单元件横差保护装设在发电机两个中性点连线上的横差保护,用作发电机定子绕组的匝间短路、分支开焊故障以及相间短路的主保护。
(完整版)发电机试验报告
发电机试验报告设备名称:#1发电机试验性质:检修试验日期:2009年08月22日结论: 合格审批:审核:整理:刘霞试验人员:刘霞、李爱云、薛峰端、发电机试验报告设备名称:#4发电机试验性质:预试试验日期:2008 年08 月19 日结论: 合格审批:审核:整理:张伟宜试验人员: 郝敏容、张伟宜、张绍峰、吴福恒发电机试验报告设备名称:#1发电机试验性质:大修试验日期:2007年09月28日温度:17℃审批:审核:整理:张伟宜试验人:尹尧邦、张绍峰、刘霞、盛坤、薛远忠、张伟宜等试验人员:张绍峰、刘霞、发电机试验报告设备名称:#1发电机试验性质:大修试验日期:2007年09月16日第一页1、绝缘电阻:(单位:GΩ)使用仪器;MEGGERS15001绝缘电阻测二;转子绕组绝缘试验:试验日期:2007年09月24日绕组温度24.5℃使用仪器:MEGGERS15001绝缘电阻1、绝缘电阻:(单位:GΩ)第三页六、发电机励磁开关及非线性单元试验报告试验日期:2007年09月27日 温度:20℃ 非线性单元平面布置图 励磁开关触头平面布置图1 2 1 1 RV 2 3 4 2 2 2 5 6 1 RV 3 7 8 灭 主 主 弧 1 2 RV 1 第四页3、非线性电阻单元N*U 10mA 值:八、发电机空载特性试验、励磁机空载特性试验:(见第五、六页)九、轴电压的测量:试验日期:2007年10月11日温度:结论:合格审批: 审核: 整理: 刘霞试验人员:刘霞、张绍峰、吴福恒、胡丽萍、段晓昙发电机短路、空载特性试验报告发电机空载特性试验报告设备名称:#1发电机试验日期: 2007 年10 月07 日气温: 25 ℃中频电机试验报告设备名称;#4发电机主励磁机试验性质;大修试验日期;2007年09月28日铭牌:气温:17℃结论:合格审批:审核:整理:刘霞试验人员:刘霞、张绍峰、段晓昙、牛永华励磁空载特性试验报告设备名称:#1励磁机试验日期: 2007 年10 月07日气温: 25 ℃。
1#发电机手包绝缘
**********电力技术有限公司**********热电厂新建工程1#发电机手包绝缘试验报告二○一九年五月**********热电厂新建工程1#发电机手包绝缘试验报告编写:审核:批准:1 概述受**********热电厂的委托,**********电力技术有限公司有限公司于2019年5月4日对1#发电机进行进行手包绝缘试验工作。
型号:QFSN-350-2-20额定功率:350MW额定容量:412MVA额定电压:20kV额定定子电流:11887A额定功率因数:0.85(滞后)额定励磁电压:434 V额定励磁电流:2287 A额定转速:3000r/min出厂日期:2019.2出厂编号:2D-HD140017-01-12生产厂家:东方电机有限公司2 试验目的发电机定子绕组端部手包绝缘施加直流电压测量,可以发现发电机端部手包绝缘的缺陷;在发电机三相线圈泄漏电流严重不平衡时可以避免采用烫开定子接头的方法,在不损坏定子结构的条件下查找局部缺陷;可以发现定子接头处空心铜线焊接及质量造成的渗漏隐患。
3 试验标准及判定导则1)试验依据(1)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50150-2006 (2)《透平型同步电机技术要求》GB/T 7064-20022)判断标准:(1)测试结果一般不大于下列值:手包绝缘引线接头,汽机侧隔相接头: 20μA;100MΩ电阻上的电压降值为2000V;(2)端部接头(包括引水管锥体绝缘)和过渡引线并联块:30μA;100MΩ电阻上的电压降值为3000V。
4 试验设备表1仪器名称规格型号出厂编号有效日期1 直流高压发生器/ /2 电压测试杆内组100M,电阻容量2W2019.10 直流微安表一只。
kd21015 试验条件5.1环境温度为32℃,湿度42%;符合标准中规定的-5~+40℃湿度小于80%测试条件要求。
5.2发电机常规试验完成并且试验结果合格。
6 试验方法6.1、所测接头手包绝缘引线接头及过渡引线并联块等部位包裹一层厚度为0.01mm-0.02mm的锡箔纸。
汽轮发电机试验报告
额定数据:
型号:额定功率:额定转速:
极数:额定频率:额定定子电压:
额定定子电流:功率因数(COSΦ):定子接法:
绝缘等级:额定励磁电压:额定励磁电流:
实验内容:
一、绕组绝缘电阻测量(静态试验):
绕组
绝缘电阻(MΩ)
测量时的温度(℃)
定子绕组相与相之间及地(R60〃/ R15〃)
U相对V、W相及地
电流(A)
电压(V)
四、定子绕组直流耐压试验与直流泄露试验测量(静态试验):
4.1定子绕组直流耐压试验:V,持续时间:min。
4.2直流泄露电流测量:
电压
0.5UN
1.0UN
1.5UN
2.0UN
2.5UN
3.0UN
3.5UN
泄露电流
U相
V相
W相
结论:
试验人员:审核:
试验日期:
励磁机试验报告
产品型号:
一、冷态绕组电阻试验(静度(℃)
交流无刷励磁机
磁场绕组
电枢绕组
UV
VW
WU
永磁副励磁机电枢绕组
二、绕组对地绝缘电阻试验(静态试验)
被测绕组
绝缘电阻(MΩ)
交流无刷励磁机
磁场绕组对机壳
电枢绕组对机壳
永磁副励磁机电枢绕组对机壳
三、工频交流耐压试验(静态试验)
被测部位
试验电压(V)
V相对U、W相及地
W相对V、U相及地
转子绕组对地
二、绕组直流电阻测量(静态试验):
位置
电阻(Ω)
定子U相
定子V相
定子W相
转子
三、空载特性测定(动态试验):
定子电压(V)
发电机试验报告范文
发电机试验报告范文一、试验目的本次试验旨在评估发电机的性能表现,包括发电机的输出功率、效率、电压稳定性等方面。
通过试验结果的分析,对发电机的工作状态进行评估和改进,以提高其使用效率和稳定性。
二、试验装置1.发电机:本次试验使用的发电机为型号为XG-1000的柴油发电机组。
2.负载器:负载器用于给发电机提供电能负载,以模拟实际使用环境。
3.电压表:用于测量发电机的输出电压。
4.电流表:用于测量发电机的输出电流。
5.功率仪:用于测量发电机的输出功率。
6.温度计:用于测量发电机的温度。
三、试验步骤1.将发电机组连接至负载器,并确保负载器处于正常工作状态。
2.启动发电机组,并待其运行稳定。
3.通过电压表测量发电机的输出电压,记录数据。
4.通过电流表测量发电机的输出电流,记录数据。
5.通过功率仪测量发电机的输出功率,记录数据。
6.通过温度计测量发电机组的温度,记录数据。
7.结束试验,关闭发电机组。
四、试验结果及分析根据试验数据计算得出的结果如下:1.发电机的输出电压为220V。
2.发电机的输出电流为10A。
3.发电机的输出功率为2200W。
4.发电机组的温度为60℃。
通过对试验结果的分析,可以得出以下结论:1.发电机组的输出电压符合设定值,说明发电机的电压稳定性良好。
2.发电机组的输出电流稳定,符合负载器的工作需求。
3.发电机组的输出功率达到了设计值,符合预期。
4.发电机组的温度较高,可能存在散热不良的问题。
五、结论通过本次试验,可以得出以下结论:1.发电机的电压稳定性良好,能够满足负载器的使用需求。
2.发电机的输出功率符合设计要求,具备较高的发电能力。
3.发电机组的散热效果有待改进,以提高发电机组的稳定性和寿命。
六、改进建议鉴于本次试验中发电机组的温度较高,建议提出以下改进意见:1.加强对发电机组的冷却系统设计,增加散热面积和风道,提高散热效果。
2.定期清洁发电机组的散热部件,保持散热通道畅通。
3.适当增加发电机组的风扇转速,增强风速,加快散热速度。
完整版同步发电机试验报告
完整版同步发电机试验报告1.引言同步发电机是电力系统中的重要设备,其稳定运行对于保证电网的安全和稳定具有重要意义。
本次试验旨在对同步发电机进行全面测试,评估其性能和运行状态。
本报告将详细描述试验的目的、试验设备、试验原理、试验步骤、试验结果和结论。
2.试验设备本次试验使用的同步发电机主要包括发电机组、励磁系统和监测设备。
发电机组由发电机和发动机组成,励磁系统用于调节发电机的电磁激励。
监测设备包括电气参数监测仪、转子温度计和振动传感器等。
3.试验原理同步发电机将机械能转化为电能,其运行稳定性和发电效率直接影响电力系统的负荷平衡和能源利用。
发电机的输出电压和频率受多种因素影响,包括励磁电流、转子温度和负荷变化等。
试验原理主要包括发电机的励磁特性测试、转速控制测试和负荷调整测试。
4.试验步骤4.1励磁特性测试:通过改变励磁电流,记录发电机的输出电压和励磁电流之间的关系。
4.2转速控制测试:通过调整发电机组的转速,记录发电机的输出频率和转速之间的关系。
4.3负荷调整测试:改变发电机组的负荷,在不同负荷下记录发电机的输出电压和频率,评估其负荷适应性和稳定性。
5.试验结果5.1励磁特性测试结果表明,在适当的励磁电流范围内,发电机的输出电压基本稳定,满足电网的要求。
5.2转速控制测试结果显示,发电机的输出频率与转速呈线性关系,在额定速度附近频率稳定。
5.3负荷调整测试结果表明,发电机组能够在不同负荷下自动调整输出电压和频率,保持稳定运行。
6.结论本次同步发电机试验结果显示,发电机具有较好的励磁特性、转速控制和负荷调整能力。
发电机的输出电压、频率和稳定性满足电力系统的要求。
但仍需要定期进行运行状态监测和维护,确保其可靠稳定地工作。
7.建议在今后的同步发电机试验中,可以进一步优化试验操作和数据记录流程,提高试验效率和准确性。
同时,对试验设备进行定期维护,确保其正常运行。
此外,可参考相关标准和规范,进一步完善试验流程和数据分析方法,提高试验的科学性和可靠性。
发电机过压保护实验
发电机过压保护实验一、实验目的1.掌握发电机电压保护的电路原理、工作特点、应用及整定原则。
2.通过安装调试,了解过电压保护中各继电器的功能、整定和调试方法。
3.掌握发电机过电压保护电路接线及实验操作技术。
2、预览和思考1、图17―1的过电压保护电路中,每一个继电器承担着什么任务?能否少用几个?2、图17―1电路中各个继电器的参数是根据什么原则整定的?3.如果图17-1中信号继电器的电流线圈错误地连接到电压电路,会发生什么情况?4、为什么安装调试时只断开电压继电器与电压互感器的连接,在电压继电器线圈上加调试电压可以调整和设置吗?5、为什么四个继电器中只有yj是测量元件?三、原理说明发电机保护是防止发电机绝缘因输出电压升高而损坏的一套继电保护装置。
当运行中的发电机突然失去负荷或限时切断靠近发电机的外部故障时,由于转子转速的增加和强励装置的作用,发电机的端电压升高。
对于水轮发电机,由于调速系统惯性较大,使动作过程缓慢,因此在突然失去负荷时,转速将超过额定值,这时发电机输出端电压有可能高达额定值的1.8~2倍,为了防止发电机的绝缘受到损坏,在水轮发电机上一般应装设过电压保护。
对于汽轮发电机,由于配有速动调速器,当转速超过额定值的10%时,汽轮机危急遮断器立即动作,关闭主汽门,可有效防止机组转速升高引起的过电压。
因此,汽轮发电机一般不考虑安装过电压保护。
然而,为了保证大型汽轮发电机的安全,对于大型中间再热机组,由于其工频调节器调节过程缓慢,励磁系统响应速度慢,因此也有必要在大型汽轮发电机上安装过电压保护装置。
(一)保护装置原理接线图过电压保护装置的原理接线如图17-1所示。
由于过电压发生在三相对称中,因此只需安装一个电压继电器作为测量元件。
该保护包括一个连接到发电机输出端电压互感器的过压继电器YJ,以及时间继电器SJ、信号继电器XJ、保护出口中间继电器BCJ等。
保护动作后,电机断路器和灭磁开关跳闸。
对于大型发变组,变压器高压侧的断路器和灭磁开关跳闸。
柴油发电机检测报告
柴油发电机检测报告一、引言柴油发电机是现代工业、建筑和农村电力供应的重要设备之一。
为确保其正常运行和性能稳定,进行定期的检测和维护是十分必要的。
本报告旨在对柴油发电机进行全面检测,包括外观检查、机械性能测试、燃油系统检测、冷却系统检测、电气系统检测等方面的内容。
二、外观检查在外观检查中,我们对柴油发电机进行了详细的检验。
发电机机壳无明显损坏,表面清洁整齐,线路布局合理。
机器表面无明显腐蚀、锈蚀或漏水痕迹。
电池连接器紧固可靠,机器配件齐全,并符合相关标准。
三、机械性能测试在机械性能测试过程中,我们对柴油发电机进行了负载测试和运行稳定性测试。
根据标准测试要求,负载测试在满载、半载和无载工况下进行,并记录对应的输出功率和电流。
运行稳定性测试主要包括发电机的起动性能、运行噪音和振动等方面的测试。
测试结果显示,柴油发电机在测试过程中表现良好,机械性能正常,无异常情况。
四、燃油系统检测燃油系统是柴油发电机中非常重要的组成部分,对其进行检测可以保证柴油正常供给,提高燃烧效率。
我们对柴油发电机的燃油泵、喷油器和油路进行了细致检查。
经过试验和分析,燃油泵输出压力正常,喷油器喷油均匀,油路无堵塞现象。
检测结果表明燃油系统工作正常,保证了柴油发电机的正常燃烧。
五、冷却系统检测冷却系统是柴油发电机中的重要组成部分,其作用是保证发电机在长时间运行中不过热。
我们对柴油发电机的冷却液进行了化学成分和温度检测。
结果显示冷却液化学成分符合标准要求,温度稳定在正常范围。
冷却系统正常工作,保证了发电机的稳定性和安全性。
六、电气系统检测电气系统是柴油发电机的重要组成部分,我们对柴油发电机的电气系统进行了细致检查。
主要检查了发电机的电压、电流、频率、功率因数等参数,并记录了实际测量值。
检测结果显示,发电机的电气系统工作正常,参数稳定可靠。
七、综合评价与建议根据以上检测结果,本次柴油发电机检测表明其机械性能、燃油系统、冷却系统和电气系统工作均正常,达到预期的工作指标。
发电机保护试验
润海水电站发电机大修发电机保护装置校验报告人员:付兴文、邱忠全、资利时间:2012年11月1日—2012年11月5日编写:邱忠全初审:陈平复审:易龙欧阳海水电管理局修试部润海电站大修项目部2012年11月7日润海水电站发电机大修发电机保护校验报告1装置铭牌参数2装置外观及结构检查3绝缘及耐压检查绝缘检查屏内耐压试验4装置特性检查开入量检查4.1.1压板开入检查4.1.2强电开入量检查开出接点检查4.2.1信号出口(不保持)回路检查所有动作于信号的保护动作后,点亮相应的“报警”灯,并启动信号继电器及相应的报警继电器,报警信号接点均为瞬动接点。
4.2.2信号出口(保持)回路检查所有动作于信号的保护动作后,启动信号继电器及相应的报警继电器,报警信号接点均为瞬动接点。
4.2.3跳闸输出接点检查跳闸接点输出5装置保护功能检查发电机保护检查5.1.1发电机差动启动值及速断值和动作时间检查(加入负序电压12V)5.1.2 比率制动特性检查5.1.3 TA断线及负序电压检查(整定:U2=)低电压过流元件检查5.2.1过流元件检查低电压元件及保持电流时间检查(整定:U1=,t=6s)零序电压定子接地保护检查5.3.1零序电压定子接地定值检查5.3.2 TV断线闭锁逻辑检查过电压保护检查转子一点接地元件检查发电机过负荷元件检查失磁元件检查5.7.1主抗边界定值测试5.7.2 TV断线逻辑测试5.7.3 失磁保护动作时间测试负序过流保护定值测试6试验结论附表一:引用标准附录二:试验仪器试验人:验收人:试验时间:。
发电机同期系统检查及试验报告
发电机同期系统检查及试验报告1工程名称发电机同期系统检查及试验报告2工程简介本工程对同期回路接线正确性进展检查,对同期装置动作特性进展调整试验,以保证同期系统调整快速有效,动作准确牢靠。
本台机组以发变组高压侧断路器为并网时的同期并列点,同期电压分别取自线路 PT 三相电压和发电机机端 PT 三相电压,由同期装置接线方式补偿主变接线组别造成的相位差。
同期装置选用深圳市智能设备开发生产的SID-2CM 型发电机微机准同期掌握器。
本台机组中通过 DCS 系统实现对同期装置的投入、退出掌握和复位操作,取消了传统的手动准同期方式,大大简化了并网操作步骤。
3调试过程3.1调试过程简介3.1.1同期系统二次回路的调试工作3.1.2微机准同期掌握器校验及整定3.1.3同期系统掌握回路传动试验3.1.4同期电压回路检查〔带线路零起升压〕3.1.5自动准同期装置调频、调压掌握系数调整3.1.6自动假同期试验3.1.7自动准同期并网3.2 序号调试仪器清单仪器名称仪器型号编号定检日期1 微机型继电保护试验仪PW336A2 继电保护校验装置SVERKER 7503 数字万用表UNIT3.3 参与调试人员名单4 数据整理及结论同期系统检查试验记录卡工程名称 国电济源热电厂#1 机组试运阶段 分系统试运 设备标准系统名称 同期系统调试依据 同期系统检查及投运试验方案型号 SID-2CM环境状态名称发电机线路复用微机同期装置制造厂 深圳市智能设备开发天气状况: □ 晴 □ 阴 □ 雨 □ 雪温度27 ℃ 使用仪器序号 设备名称型号 用途 1 微机型继电保护试验仪PW336A 校验同期装置 2 继电保护测试仪 SEVERKER750 校验同期装置 3数字万用表UNIT 检查电压回路4发电机特性试验记录仪PMDR-102录用波形调试步骤1 同期系统二次回路的调试工作□1.1 检查发电机和系统PT 二次同期电压回路接线正确无误; □1.2 检查同期系统掌握回路接线与设计原理全都; □1.3 检查同期报警信号回路接线正确无误; □1.4 按规程校验同期回路中的直流中间继电器; □1.5 校验同期系统在DCS 画面上的测点准确牢靠; □1.6 系统侧电压取自线路PT ,相别: CN,变比: 220/0.1kV 待并侧电压取自发电机PT ,相别: CB,变比: 13.8/0.1 kV2 微机准同期掌握器校验及整定□2.1 整定并列允许电压差及允许过电压保护定值:待并侧PT 二次电压额定值: 100V ;系统侧PT 二次电压额定值: 110V/√3 并列允许电压差: 5%;过电压保护定值:120V□2.2 两侧电压相位检查设置系统侧电压转角为: 超前 0 度,用测试仪分别输出模拟系统侧及发电机侧同期电压,设定发电机侧电压超前系统侧电压 30 度,检查同期相位表指示在 0 度。
发电机试验报告范文
发电机试验报告范文一、实验目的本次实验旨在了解发电机的结构、工作原理和特性,并通过实际操作验证发电机的发电效果以及对负载的适应能力。
二、实验器材和仪器1.直流发电机2.电压表、电流表3.变阻器4.负载电阻箱5.电源线、连接线三、实验原理发电机是将机械能转变为电能的装置。
其工作原理是利用磁场与导体之间的相互作用实现电能的转换。
通常情况下,发电机是利用线圈在磁场中产生感应电动势。
当线圈绕组旋转时,感应线圈中的导体与磁场发生相互作用,使导体中的自由电子在导体两端产生电位差,从而产生感应电动势。
这个感应电动势可用以下公式表示:E = B * v * L * sinθ其中,E为感应电动势,B为磁感应强度,v为导体速度,L为导体长度,θ为导体和磁场之间的夹角。
四、实验步骤1.将直流发电机连接到电源线上,并将电流表和电压表分别与发电机的输出端口相连。
2.调节电源线的电压,使电压表读数为所需电压值。
3.通过转动手柄,使发电机的转子旋转起来,并观察电表的示数。
4.根据转轴的转速和电压表的示数,计算出发电机的输出功率。
5.根据负载电阻箱的选择,将合适的负载接入发电机的输出端口。
6.观察负载电阻箱上的示数,并计算出负载电阻的电流和功率。
7.不断调节电源线的电压,改变负载的大小,并记录下各个电表的示数。
五、实验结果与数据处理通过以上步骤,我们记录下了不同负载时的电表示数和转子转速。
根据电表示数,我们可以计算出相应的电流和功率,进而绘制出发电机的电流-输出功率特性曲线。
六、实验分析根据实验结果,我们可以看到随着负载的增加,发电机的输出电流和功率都会下降。
这是因为负载的增加导致发电机内部的电阻增加,从而降低发电机的输出电流和功率。
同时,当电源线的电压增加时,发电机的输出功率也会增加。
这是因为电源线电压的增加会促使发电机内部的电流增加,进而提高输出功率。
然而,当电压超过一定范围后,发电机的输出功率将不再增加,反而可能损坏发电机。
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发电机保护试验报告
P343发电机保护装置
试验报告
(厂) 局厦门后坑垃圾电厂线路名称发电机保护检验类别大修检修检验时间 2014/06/16——2014/06/29 试验人员校核审核批准
1 铭牌参数
序号项目主要技术参数 1 生产厂家 MiCOM 2 产品型号 P343
3 直流电源 220V
4 额定电流 5A
5 额定电压 57.7V
6 额定频率 50Hz
2 外观及接线检查
序号项目检查结
果 1 屏体外形端正牢固,无松动,无明显变形及损坏现象,装置各部件安装固定良好。
合格 2 保护装置的硬件配置、标注及接线符合图纸要求。
合格保护装置各插件上的元器件的外观质量、焊接质量良好,所有芯片插紧,型号正3 合格确,芯片放置位置正确。
4 各插件插、拔灵活,各插件和插座之间定位良好,插入深度适合。
合格
5 电缆的连接与图纸相符,施工工艺良好,压接可靠,导线绝缘无裸露现象合格
6 保护装置的端子排安装位置正确,连接可靠,且标号清晰可靠数量与图纸相符。
合格
7 切换开关、按钮、按键操作灵活,手感良好。
合格
所有单元、连片、端子排、导线接头、电缆及其接头、信号指示等标示明确,标8 合格示的字迹清晰无误。
9 各部件清洁良好。
合格结论合格
3 直流逆变电源检验
试验用的直流电源从保护屏端子排的端子接入,屏上其它装置的直流电源开关处于断开状态,按下表所列的项目进行装置电源的性能校验。
序号项目检查结果 1 直流电源缓慢升至80%U 装置自启动正常,无异常信号( 合格 ) N
2 直流电源电压在80%-115%额定值范围内变化装置无异常信号( 合格 )
3 拉合直流电源装置无异常信号( 合格 ) 结论合格
备注试验直流电源从端子排接入,屏上直流电源开关处于断开状态
4 时钟核对及整定值失电保护功能核查
项目检查结果序号
时钟整定好后,通过断、合逆变电源的办法,检验在直流失电一段时间的情1 合格况下,走时仍准确,整定值不发生变化。
备注断、合逆变电源至少有5min时间间隔合格
5 交流通道检验
5.1 交流电流通道零漂、幅值检验
电流量通道号及名称 0 0.1In 0.2In 1In 2In
I1(A) 0.000 59.6 119.3 599.2 1198.2 发电机中性点侧
I2(A) 0.000 59.4 119.4 599.2 1198.2 电流(In=5A) I0(A) 0.000 59.5 119.3 599.1 1198.7
IA(A) 0.000 59.7 119.5 599.2 1198.6 发电机机端侧电流IB(A) 0.000 59.6 119.6 599.3 1198.3 (In=5A) IC(A) 0.000 59.6 119.3 599.2 1198.1 零序电流 I0(A) 0.000 9.9 18.9 97.3 197.3 (In=5A)
5.2 交流电压通道零漂、幅值检验
电压量通道号及名称 0kV 1kV 3kV 5.77 kV 10 kV
UAB(V) 0.02 1.01 2.93 5.75 9.96
UBC(V) 0.01 1.01 2.92 5.74 9.96
UCA(V) 0.00 1.01 2.94 5.73 9.96 TV1机端电压 UA(V) 0.01 0.576 1.71 3.33 5.74
UB(V) 0.00 0.576 1.71 3.32 5.72
UC(V) 0.00 0.574 1.71 3.31 5.74 中性点电压 3U0(V) 0.00 0.498 30.02 57.7.00 99.01
结论合格
5.3 交流电压/电流相位角检验
1)发电机机端电压/电流及中性点电流相位角检验
序号试验角度0º 45º 90º 1 IA 000 000 000 2 IB 358 43 91 3 IC 358 44 90 显示值 4 I1 358 44 90 5 I2 358 44 91 6 I0 358 44 90 4 结论合格
6比率制动纵差动保护试验
6.1发电机比率制动纵差动保护试验
机端CT:600/5,中性点CT:600/5
1)发电机比率差动启动电流检验
整定:比率差动启动电流Iq= 0.4IeA
项目相别差动启动值(A) 故障报告灯信号
A 1.03 差动保护,动作灯亮
机端 B 1.03 差动保护,动作灯亮
C 1.03 差动保护,动作灯亮
A 1.03 比率差动保护,动作灯亮
中性点 B 1.03 比率差动保护,动作灯亮
C 1.03 比率差动保护,动作灯亮
结论合格
2) 发电机差动保护动作时间测试
动作电流序号项目动作时间(ms) 保护信号 (A )
1 发变组比率差动
2 3
3 发电机比率差动结论合格
7.发电机失磁保护
同时输入三相对称电流和三相对称电压,保持电流(电压)幅值不变,两者之间的相位角不变,改变电压(电流)幅值,使t1出口灯亮。
(注:Φ:UA、IA夹角)
1)失磁保护经机端低电压动作测试
失磁阻抗受母线电压低判据置1,母线电压选端电压,失磁动作时间t4=0.5s,机端低电压Ugl=85V 项目机端TV电压机端电流机端电压动作时间动作信号序号 Ua,Ub,Uc(V) Ia,Ib,Ic(A) Uab(V) (ms)
Ua=7?0? Ia=5?70? 失磁保护 1 Ub=7?-120? Ib=5?-50? ,8 516 动作
Uc=7?120? Ic=5?190?
Ua=9?0? Ia=5?70? 失磁保护 2 Ub=54.6?-120? Ib=5?-50? ,8 / 不作
Uc=54.6?120? Ic=5?190?
结论合格
8发电机3I0定子接地保护试验
整定:动作电压3I0=0.05Ie,动作t=0.7s.
项目 3I0 动作时间(ms) 动作信号动作情况 0.13 733 定子接地动作
结论合格
备注动作时间按动作定值的1.05倍时取得。
9发电机反时限过负荷保护试验
9.1电机对称过负荷
1)定时限过负荷试验
整定:定时限动作电流Ig1=0.76Ie, 延时t=9s
项目相别动作值(A) 动作时间(ms) 动作情况
A 2.1 9023 过负荷预告信号动作中性点侧电流
B 2.1 9019 过负荷预告信号动作
C 2.1 9024 过负荷预告信号动作
结论合格
2)反时限对称过负荷试验
整定:额定电流IN=2.75A,反时限下限电流Is=0.79Ie。
电流值输入电流(A)
项目第1点第2点第3点第4点
2 0.87 Ie 6 Ie \ 发电机电流(A)
/ 7.81 0.037 \ 动作时间(s)
/ 7.74 0.034 \ 计算时间(s)
结论合格
10发电机负序过电流保护
1)负序过电流保护试验
整定:定时限动作电流I2g1=0.07Ie, 延时t=9s
项目相别动作值(A) 动作时间(ms) 动作情况
A 0.21 9038 负序过电流保护动作中性点侧电流
B 0.21 9039 负序过电流保护动作
C 0.21 9038 负序过电流保护动作
结论合格
备注动作时间按动作定值的1.05倍时取得。
11发电机低压过流保护试验
整定:动作电流Ig=0.87Ie,低压动作电压Vl=70V,延时时间t,1.5s
1)低压过流保护
满足低电压判据,分别输入三相电流,并缓慢增加,直至发电机复合电压过流保护出口动作
机端电压(V) 动作电流(A) 动作情况动作时间(ms)
2.5 低压过流保护动作 1516 A
Ua=40V,Ub=40V, 2.5 B 低压过流保护动作 1519 Uc=40V,Uac=69.28V
2.5 低压过流保护动作 1516 C
结论合格
备注动作时间按动作定值的1.05倍时取得。
12发电机过电压保护
定值:动作电压Ug1=137V,延时时间t=0.5S,投过电压保护软压板
序号机端TV1电压(V) 动作时间(ms) 动作报文 1 Ua=75?0?,Ub=75?-120?,Uc=75?120? 513 过电压保护动作结论合格
备注动作时间按动作定值的1.05倍时取得。
13发电机转子一点接地
在发电机大轴处(即装置4X:4-4X:37) ,串挂一5KΩ的电阻,装置中发电机转子一点显示5KΩ,5s后,转子一点接地保护动作.
14结论
装置合格,可以投运
15 试验仪器仪表清单
设备名称型号厂家器具编号日期继电保护测试系1000 武汉豪迈
J10A419238 2015-05-29 统
继电保护测试系PW4361 北京博电新力电1280201 2015-05-29 统力系统仪器有限
公司
数字式兆欧表 DMG2671F 武汉康达电气有6710812090F 2014-04-17 限公司。