组装车间工人先锋号事迹材料
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组装车间工人先锋号事迹材料
组装车间工人先锋号事迹材料
时间荏苒,令人难忘的2014年即过去了,在过去的一年里组装车间走过了一段不平凡的路程,在诸多不利因素的情况下克服种种困难,圆满完成各项生产任务指标全年生产阳极组122003.056吨。2014年更是组装车间努力拼搏的一年,现在让我们穿过时间的隧道重新回顾一下组装车间所走的每段路程。
一、凝心聚力保生产,持之以恒抓现场
年初,在制定车间全年工作计划时,根据公司的发展形势,车间退养、退休、离岗人员人数达44人,正常的工作安排被打乱了,如果不作出妥善的应对措施,正常的生产将无法进行下去,于是车间当机立断由原来的三班两运转,调整为两班两运转,克服了人员缺少的困难,缓解了紧张的生产形式,也承受了令人难以想象的压力。并同时决定今年的工作中心要按两条线去走:第一条线是确保生产的安全平稳运行,质量合格达标;第二条线是要狠抓车间基础建设,狠抓现场治理。我们敏锐的预感到2014年有可能是公司的“冬天”,于是车间利用各种宣传手段对全体职工进行思想引导,向他们讲清形势,讲透道理,让大家明白只有团结起来,共克时艰,风雨同舟才能最终战胜困难。不管外面的风云如何变化,我们必须保证生产的平稳,职工队伍的稳定,这是车间工作的底线。职工思想得到了统一,生产很顺畅的开展起来,每天的阳极组产量达到400组,残极处理量、电解质处理
量都按指标完成。这段时间全车间职工付出了太多太多,为了保证生产,他们主动要求放弃了“年休假”,放弃了节假日,与亲人团聚的机会,每天他们都在各自的岗位,默默的工作着,超时工作成了常事,没有不满,没有怨言,这就是一种我们独有的“组装精神”。
“奋战60天,坚决打赢生死保卫战”这是公司向全体职工发出的号召,组装车间积极投入到这次对公司具有重要意义的战役当中去,向全体员工提出“放弃休息、打破旧制,突破常规”的号召,车间并没有一味的追求阳极组产量,而是从更深的层次去思考,那就是成本与产量的关系,清醒地认识到只有把成本降下来,产量才有意义。达成共识后车间率先垂范,每天深入现场,组织生产班组、维修班组等技术人员进行研究攻关,从电能消耗,磷铁单耗等方面入手,把降低阳极组成本作为“生死保卫战”的第一钢性指标。经过努力我们达到了预期的目的:生产班组磷铁单耗降至6.8千克/吨以下;电能单耗降至66千瓦小时/吨以下,维修班的备品备件费用由每月的6.5万元降低至每月3万元以下,有效地控制了阳极组成本,为打赢生死保卫战做出了贡献。在整个活动中,组装车间职工思想没有受到丝毫的影响,每天都是按部就班,各司其职,生产节奏非常平稳,就像一块坚硬的基石,为公司电解生产提供了强有力的支持。
在现场治理工作上,组装车间具有自己独到的工作思路,在以“6S”标准基础上,结合了自己的特点去开展工作。首
先,以点带面,狠抓现场卫生,设备设施卫生,达到“物露本色,机见漆”的标准。在这次深化运营转型,强化现场治理工作中,我车间更是下大气力,进行现场治理,要求车间管理人员,各班组长放弃休息日带头深入现场安排工作,解决问题。车间的工作思路就是:时间要短,见效要快,要让大家立即看到现场治理的效果。厂房内各工位设备设施,安全围栏的粉刷已达2000平方米,厂房内已经焕然一新。南厂房两天清理出杂物废料400多吨,还厂房一个宽敞整洁的空间,同时车间制定了相应的现场管理制度,去约束员工的行为,使员工逐渐养成了一种良好的行为习惯,提高了员工的素养。狠抓班组建设,由车间掀起强化班组建设之风,根据每个班组的不同情况,制定实施方案。美化休息室,让员工在一个干净整洁的环境下工作、休息;建立健全各项规章制度,去规范员工的行为;。现在的组装车间各班组休息室窗明几净,定置清楚,制度健全。同时要求各班要用以人为本的理念人性化的去管理班组,让班组充满了温情、和谐、关爱的气氛,让员工真正感到——这就是我的家。
二、精心组织搞技改,运筹帷幄谋发展
在过去的一年里,针对车间生产线是单线生产这一特殊性,为确保生产的安全平稳进行,我车间对维修、叉车、综合辅助班组进行了优化组合,优化了人员配置,提升了班组综合战斗力。另外车间并没有拘泥现有设备的运行方式,经常组织维修技术人员到现场研究设备的技改方案,论证成熟后大胆实施,先后改造
磷铁倾角皮带,自行设计安装磷铁压脱机排料溜子、装铁箱等,年节约费用15万元;改造电解质振动筛为直接排料方式,方便了生产;改造电解质斗提溜子,不仅提高了净化除尘效果,而且还提高了电解质料的输送效率,取得了间接经济效益。全年为了给公司节省资金,我车间主动把大修任务承担下来:残极颚式破碎机大修安装,以前外委大修时,工时需要10天时间。我们车间承担此项工作后,为了节约资金和降低劳动强度(大修时需要人工砸残极),经过合理安排,仅用3天时间就圆满完成了大修任务;中频炉主循环水管线改造大修,为了不影响生产,维修班发扬连续作战的精神,精心组织,48小时就把该项工作完成;厂房照明改造大修,维修班克服人员少,工作量大的困难提前完成工作任务,自行研究制作断杆钢爪吊具,解决了以往断杆钢爪要送到老线处理的问题,节省了往复运输及处理的费用每年12万元。车间在狠抓设备技改的同时深入开展修旧利费工作,制定了激励制度,让员工看得见摸得着,组装车间三条悬链上的小车已在线运行了五年时间,早就应该全部更新,正是由于修旧利废工作到位,现在小车依然在线正常运转,仅此一项就节约资金20万元。我们深刻的体会到,只要把员工的积极性调动起来,困难是都可以战胜的,这种调动的方法有时也并不一定是纯物质的,有时精神层面的要多一些。为了寻求车间向更好的方向发展,车间的工作思路也在根据情况的变化而做不断的调整,目前我们正在论证将电解质生产线由长线输送变为短线运输,此项工作的
重点是要制作一台电解质分料器(现已正在制作),若此方案得以实施将大大降低电解质生产线的运输成本,每年节省费用70余万元;对浇铸站的改造思路,由于现在浇铸站属于单线生产,制约了生产正常进行,一旦发生设备大故障,将造成停产。鉴于此,车间着眼未来,提议在现有浇铸站旁并联安装“土法浇铸”设备(具体方案待议),方案的可行性论证,车间也进行了初步研究。经初步计算,土法浇铸每天的产量保守估计在160组,能够大大缓解阳极组产量的压力。况且无论从设备安全运行的角度,还是从备品备件工作角度都是一件有意义的事,值得去做。
凤凰涅槃,是需要一个痛苦的过程的,但是只要你有勇气冲开它,你就会得到重生。组装车间在这一年里为工作苦过,痛过,累过,但是最终他们得到了快乐,那就是收获了累累的硕果,使车间整体形象得到全面的提升。成绩属于过去,我们清醒地认识到,要想把工作干得更出色,还是任重道远,要走的路还很长。所以展望2015年的工作,我们众志成城,车间要以更高的标准要求自己,让“组装铁军”的精神在铝业这片土地上散发光芒!
组装车间
2015-1-1