数控机床故障维修五例
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数控机床故障维修五例
随着数控机床的越来越普及, 数控机床的故障维修也日益受到
重视。数控机床本身的特点决定了数控机床的故障维修相当比较复杂, 对维修人员的要求也比较高。当数控机床发生故障后, 如何在
第一时间将其修复, 是各个企业所面临的一个难题。在本文中,介绍了5个数控机床的典型故障维修实例, 以供读者借鉴。
1轴窜动故障
故障现象:北京第一机床厂产XHK716立式加工中心,X轴在运动到某一固定位置时出现窜动, 机床不报警。
故障分析与检查: 轴窜动可能是由速度环或者位置环异常引起的。首先检查速度环路、测速机、电动机、驱动器及连接电缆正常。该机床X轴采用感应同步器作为测量尺,检查励磁正弦和余弦信号、放大器、定尺和滑尺也都正常, 但见随工作台移动的信号电缆有明显磨损痕迹, 测量该电缆线有时断时续现象, 导致机床X轴出现窜动。
故障处理: 更换电缆故障排除。
2进给轴轴机械爬行故障
故障现象:某加工中心运行时,工作台Y轴方向位移过程中产生明显的机械爬行故障, 故障发生时系统不报警。
故障分析与检查: 因故障发生时系统不报警, 同时观察CRT 显示出来的Y轴位移脉冲数字量的速率均匀(通过观察X轴与Z
轴位移脉冲数字量的变化速率比较后得出), 故可排除系统软件参数与硬件控制电路的故障影响。由于故障发生在Y轴方向,故可以采用交换法判断故障部位。通过交换伺服控制单元, 故障没有转移,故故障部位应在Y轴伺服电动机与丝杠传动链一侧。为区别电动机故障, 可折卸电动机与滚珠丝杠之间的弹性联轴器, 单独通电检查电动机。检查结果表明, 电动机运转时无振动现象, 显然故障部位在机械传动部分。脱开弹性联轴器, 用扳手转动滚珠丝杠进行手感检查。通过手感检查, 感觉到这种抖动故障的存在, 且丝杠的全行程范围均有这种异常现象。折下滚珠丝杠检查, 发现滚珠丝杠轴承损坏。
故障处理: 换上新的同型号规格的轴承后, 故障排除。
3机床过载报警的故障
故障现象:某配套FANUC-Oh系统的数控立式加工中心,在加工中经常出现过载报警,报警号为434,表现形式为Z轴电动机电流过大, 电动机发热, 停上4Omin 左右报警消失, 接着再工作一阵又出现同类报警。
故障分析与检查: 经检查电气伺服系统无故障, 估计是负载过重带不动造成。为了区分是电气故障还是机械故障,将Z轴电动机拆下与机械脱开, 再运行时该故障不再出现。由此确认为机械丝杠或运动部位过紧造成。
故障处理:调整Z轴丝杠防松螺母后,效果不明显,后来又调整Z 轴导轨镶条, 机床负载明显减轻, 该故障消除。
4振动的故障
故障现象:某采用FANUC 0T数控系统的数控车床,开机后,只
要Z轴一移动,就出现剧烈振荡,CNC无报警,机床无法正常工作。
故障分析与检查:经仔细观察、检查,发现该机床的Z轴在小范围(约2.5mm以内)移动时,工作正常,运动平稳无振动:但一旦超过以上范围, 机床即发生激烈振动。
根据这一现象分析, 系统的位置控制部分以及伺服驱动器本身应无故障, 初步判定故障在位置检测器件, 即脉冲编码器上。
考虑到机床为半闭环结构, 维修时通过更换电动机进行了确认, 判定故障原因是由于脉冲编码器的不良引起的。
为了深入了解引起故障的根本原因, 维修时作了以下分析与试验。
(1)在伺服驱动器主回路断电的情况下, 手动转动电动机轴, 检查系统显示, 发现无论电动机正转、反转, 系统显示器上都能够
正确显示实际位置值, 表明位置编码器的A、B、*A、*B 信号输
出正确。
(2)由于本机床Z轴丝杠螺距为5mm只要Z轴移动2mn左右即发生振动, 因此, 故障原因可能与电动机转子的实际位置有关, 即脉冲编码器的转子位置检测信号C1、C2、C4、C8信号存在不良。
根据以上分析,考虑到Z轴可以正常移动2.5mm左右,相当于电动机实际转动180°,因此,进一步判定故障的部位是转子位置检测信
号中的C8 存在不良。
按照上例同样的方法,取下脉冲编码器后, 根据编码器的连
接要求如表1所示,在引脚N/T、J/K上加入DC5V后,旋转编码器
轴,利用万用表测量C1、C2、C4 C8,发现C8的状态无变化,确认了编码器的转子位置检测信号C8存在故障。进一步检查发现,编码器内部的C8输出驱动集成电路已经损坏。
故障处理: 更换集成电路后, 重新安装编码器, 并按上例同样的方法调整转子角度后, 机床恢复正常。
5驱动器故障
故障现象:一台配套FANUC0M系统的加工中心,机床起动后,在自动方式运行下,CRT显示401号报警。分析与处理过程:FANUC OM出现401号报警的含义是“轴伺服驱动器的VRDY言号断开,
即驱动器未准备好”。
故障分析与检查: 根据故障的含义以及机床上伺服进给系统的实际配置情况, 维修时按下列顺序进行了检查与确认。
(1)检查L/M/N轴的伺服驱动器,发现驱动器的状态指示灯PRDY VRDY均不亮。
(2)检查伺服驱动器电源ACI00V、ACI8V均正常。
(3)测量驱动器控制板上的辅助控制电压,发现土24V, ± 15V 异常。
根据以上检查, 可以初步确定故障与驱动器的控制电源有关。
仔细检查输入电源,发现X轴伺服驱动器上的输入电源熔断器电阻大于2M Q ,远远超出规定值。
故障处理: 经更换熔断器后, 再次测量直流辅助电
压,土24V, ± 15V恢复正常,状态指示灯PRDY VRDY均恢复正常,重新运行机床,401 号报警消失。