宝钢300 t转炉出钢口砌筑操作实践
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・64・炼钢第25卷
牌号材质w(MgO)/%w(Si02)/%常温耐压强度/MPa体积密度/(g・cm一3)线变化率(1500℃X3h)/o,4HC-1镁质≥85≤525>/2.5—1
料致密度不高,在钢水的冲刷下加速了其损坏速度。从解体的情况看,浇注料表面比较疏松。
2出钢口改进和应用
出钢口改进的宗旨是提高使用寿命,方便砌筑和修补,主要从2个方面改进:(1)出钢口组合大砖周围砌筑组合砖,减少浇注料的使用量;(2)出钢口端部砌筑一层镁碳砖,方便修补。
2.1插入组合砖的设计
在组合大砖周围插入一套组合砖,共28块,再将插入组合砖与出钢口本体缝隙使用浇注料填充密实,见图2。
插入组合砖材质使用镁碳质,理化指标见表3。2.2端部组合砖的设计
端部组合砖材质使用镁碳质,理化指标同插入组合砖。新砌筑转炉时,端部组合砖设计厚度150mm,比修补用组合砖厚度大20mm,防止因插入组合砖膨胀造成修砌时端部组合砖凸出出钢口本体,从而影响法兰板安装,见图3。
镁质浇
表3插入组合砖理化指标图2插入组合砖砌筑端面图
合砖
2.3改进前后的效果比较
(1)原始设计出钢亡1使用2000炉左右需要修补一次,每次修补需要7个工时(5人1.4h)。改进后,平均3200炉修补一次,每次修补需要5个工时(5人1h)。
(2)使用浇注料修补与组合砖修补后的出钢口寿命比较,前者平均寿命维持在2000炉左右,后者平均寿命3
200炉。
第1期陆永刚,等:宝钢300t转炉出钢口砌筑操作实践・65・3结论
图3端部组合砖砌筑图
(1)使用组合砖砌筑替代浇注料填充,能够有
效提高出钢口的使用寿命,出钢口整体使用寿命
从2000炉左右提高到平均3200炉。
(2)出钢口端部砌筑组合砖,在修补施工时简
单方便,质量容易保证。
(3)提高出钢口使用寿命,降低了生产成本,
对钢厂生产组织顺行起到积极作用。2006年3
座转炉出钢口修补13次,2007年只修补了6次,
(上接第54页)
(5)由于铸坯内、外弧侧冷却速度不同等原
因,管线钢连铸板坯厚度方向上的几何中心并不
完全等同于冶金中心,冶金中心出现在几何中心
偏向外弧侧几毫米的区域。
E1][23[33E4]
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降低直接成本4.33万元。
(4)减少了出钢口修理次数,缩短了停炉时
间,为企业生产能力的提高创造了条件。2007年
和2006年相比,共缩短停炉时间12.2h。
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