历史上7月发生的危险化学品事故2019.07
七月份安全生产事故
七月份安全生产事故七月份安全生产事故是指在七月份期间发生的与生产活动相关的意外事件。
这些事故可能由于人为疏忽、设备故障、管理不善或其他因素引起。
在七月份内,许多不同行业的企业都发生了安全生产事故。
以下是一些具体的案例:首先是一家化工厂的事故。
由于操作员没有正确操作设备,导致设备发生泄漏,并引发了一起火灾。
由于没有及时控制火势,火灾扩散,并造成了一人死亡和多人受伤。
事后调查发现,该厂长期存在安全隐患,并未对员工进行充分安全培训,也没有实施有效的监控措施。
这个案例让人们意识到化工企业安全管理的重要性。
其次是一家建筑公司的事故。
该公司正在进行高楼施工,然而在一天的工作中,一台起重机倒塌,导致多人受伤。
调查发现,起重机的维护不当是导致事故的主要原因。
公司没有进行定期检查和维护起重机设备,也没有为员工提供必要的安全培训。
这起事故引起了人们对建筑行业安全问题的关注。
另外还有一起采矿事故。
在一家煤矿里,一次爆炸导致了多人死亡和失踪。
初步调查显示,爆炸是由于煤气积聚引起的。
然而,煤矿没有采取必要的安全措施来防止煤气积聚,并且对员工没有进行足够的安全培训。
这个事故引发了人们对煤矿安全管理和监督的关注。
这些案例都展示了安全生产事故对员工生命和财产的巨大影响。
为了避免类似事件再次发生,我们需要加强安全管理和监督机制。
企业应该制定相关的安全制度和规定,并定期组织员工进行安全培训。
此外,政府应该加强对企业的监管,确保安全生产措施的落实,并对违规企业进行处罚。
最重要的是,每个人都应该增强安全意识,做到安全生产人人有责,共同维护一个安全的工作环境。
历史上八月发生的危险化学品事故资料讲解
历史上八月发生的危险化学品事故历史上八月发生的危险化学品事故一、2017年7月典型危险化学品事故江西省九江市之江化工公司“7•2”爆炸事故2017年7月2日17时,江西省九江市彭泽县矶山工业园区之江化工一高压反应釜发生爆炸,事故造成3人死亡,3人受伤。
事故直接原因初步分析:该企业涉及胺化反应(18种重点监管危险化工工艺之一),反应物料具有燃爆危险性,事故发生时冷却失效,且安全联锁装置被企业违规停用,大量反应热无法通过冷却介质移除,体系温度不断升高,超过了200℃;反应产物对硝基苯胺为热不稳定物质,在高温下易发生分解,导致体系温度、压力极速升高造成爆炸。
二、历史上8月发生的危险化学品事故辽宁省海城市化工厂“8•1”硫化氢中毒事故1981年8月1日,辽宁省海城市化工厂氯化钡车间工人在清理硫氢化钙储罐时因硫化氢中毒,导致5人死亡。
事故的直接原因是氯化钡车间3名工人在进入硫氢化钙储罐前未经置换和分析,也未佩戴防护面具就进罐作业,导致1人中毒晕倒罐内,现场其他人员发现后盲目施救,最终导致5人中毒死亡。
贵州兴化化工有限责任公司“8•2”甲醇储罐爆炸事故2008年8月2日,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐发生爆炸燃烧事故,造成3名施工人员死亡,2人受伤,6个储罐被毁。
在甲醇罐惰性气体保护设施施工过程中,因施工单位违规将精甲醇储罐顶部备用短节打开,与二氧化碳管道进行连接配管,管道另一端则延伸至罐外下部,造成罐体通过管道与大气连通,空气进入罐内。
罐内甲醇-空气混合气体通过配管外泄,遇精甲醇罐旁违章动火作业的电焊火花,引起管口区域爆炸燃烧,并通过连通管道引发罐内甲醇-空气混合气体爆炸,罐底部被冲开,大量甲醇外泄、燃烧,致使附近5个储罐相继爆炸。
银川市永宁县宁夏多维泰瑞制药有限公司“8•4”中毒事故2011年8月4日,宁夏回族自治区银川市永宁县宁夏多维泰瑞制药有限公司泵房污水管道阀门破裂,管道内硫化氢气体溢出,造成3人死亡,2人受伤。
2019年7月14日金川集团事故案例
2019年7月14日金川集团事故案例xx月xx日,xx金川集团公司(以下简称“金川集团”)发生一起一氧化碳泄漏事故,截至目前已经导致xx人死亡。
我们金川集团方面获悉,xx月xx日11时20分左右,金川集团热电公司在检修锅炉的过程中,脱硫塔一氧化碳泄漏,致使20人不同程度中毒。
中毒人员全部被送往金昌市人民医院和金川公司医院救治,其中xx 人抢救无效死亡,目前1名重伤人员仍在全力抢救中,14名轻伤员在积极救治。
事故发生后,xx省安监部门已组成工作组赶赴现场调查原因,金昌市正在开展善后工作。
事故原因正在调查中。
公开资料显示,金川集团是一家由xx省人民政府控股的大型国有集团公司。
主要经营镍、铜、钴、稀贵金属、无机化工及深加工产品和相关产业。
事实上,这并非金川集团首次发生伤亡事故。
本报记者从金川集团获得的一份资料显示,2016年至今,除了上述事故外,金川集团还发生安全事故11起,死亡xx人,伤害2人。
具体情况如下:2016年度,发生安全生产事故3起,死亡3人;2017年度,发生安全生产事故4起,死亡3人,伤害2人;2018年度,发生安全生产事故4起,死亡4人。
以上事故共产生直接经济损失920万元。
另外,本报记者从金川集团了解到,为了提高设备设施安全化水平,自2016年至今,金川集团按照国家关于安全生产费用提取使用相关规定,在安全方面共计投入超过3.07亿元。
除了安全方面投入之外,金川集团还在环保方面投入巨大,自2009年以来,金川集团用于环境保护项目投资及环保设施运行费用达64亿元,实现了污染物达标排放。
2018年xx月6日,针对此次事故的调查进展情况,记者再次致电金川集团相关负责人,但是截至发稿未获回复。
不过,金川集团一位内部人士表示:“公司发生安全事故的确为我们敲响了‘警钟’,目前事故正在调查中,不便置评。
”该人士表示,长期以来,公司高度重视全面履行国有企业经济责任、政治责任和社会责任,将安全和环保视为公司“天字号”的重要职责。
2019全国较大事故案例文档资料
事故直接原因是:维护人员为防冻防凝拆开 倒罐管线上的一处法兰排水后未及时复原,在向 生产装置送料(经事故后检测,硫化氢含量在 3800ppm)时,操作人员错误开启倒罐阀门,造 成石脑油泄漏,在处置泄漏过程中,现场人员未 佩戴个体防护用品,释放出的硫化氢气体致使人 员中毒。(管理、人的问题)
应该打 开阀门
事故时误 打开阀门
事故时处 于打开状 态的法兰
(二)安徽亳州康达化工 “1.9”较大中毒事故 2019年1月9日9时许,安徽省亳州市康达化
工有限公司(以下简称康达公司)发生一起非法 违法较大中毒事故,造成4人死亡,2人轻伤。
7
2019年9月1日,康达公司将部分空闲厂房和 场地以300万元/年租给山东籍人员王某,王某 在未办理任何审批手续的情况下,自行购买安装 设备、组织人员生产农药莠灭净。
补水
阀未 开
稀醇罐 顶被冲 开后此 管线断裂
事故装置流程图
去精醇 工段阀 门开
(四)四川攀枝花天亿化工公司“3.1”泄漏着 火中毒较大事故
2019年3月1日15时50分,四川省攀枝花市 天亿化工有限公司(以下简称天亿公司)2号 冶炼炉发生泄漏着火中毒事故,造成3人死亡。
3月1日15时50分左右,天亿公司2号冶炼 炉炉底被烧穿,高温炉料泄漏着火,磷蒸气 快速扩散,导致在炉底斜下方约3米处一楼检 修室(设置位置是否合理?)内休息的3名工 人中毒窒息死亡。
(三)吉林通化化工股份有限公司“1.18”爆炸事故
2019年1月18日14时20分左右,通化市通 化化工股份有限公司合成车间甲醇工段水洗岗 位供水泵房发生爆炸,造成3人死亡,5人轻伤。
历史上七月发生的化工、危险化学品事故
历史上七月发生的危险化学品事故一、2017年7月典型危险化学品事故江西省九江市之江化工公司“7•2”爆炸事故2017年7月2日17时,江西省九江市彭泽县矶山工业园区之江化工一高压反应釜发生爆炸,事故造成3人死亡,3人受伤。
事故直接原因初步分析:该企业涉及胺化反应(18种重点监管危险化工工艺之一),反应物料具有燃爆危险性,事故发生时冷却失效,且安全联锁装置被企业违规停用,大量反应热无法通过冷却介质移除,体系温度不断升高,超过了200℃;反应产物对硝基苯胺为热不稳定物质,在高温下易发生分解,导致体系温度、压力极速升高造成爆炸。
二、历史上7月发生的危险化学品事故宁夏瑞泰科技股份有限公司“7•1”甲胺贮罐爆炸事故2014年7月1日,宁夏瑞泰科技股份有限公司啶虫脒生产车间N-(6-氯-3-吡啶甲基)甲胺储罐发生爆炸,造成4人死亡,1人受伤,直接经济损失约500万元。
事故的直接原因是储罐内的N-(6-氯-3-吡啶甲基)甲胺长时间处于保温状态,发生了缩聚反应,产生的大量热量和气体不能及时排出,导致容器超压发生爆炸。
山东青州潍坊弘润石化助剂总厂“7•2”油罐爆炸事故2000年7月2日,山东省青州市潍坊弘润石油化工助剂总厂2个500立方米油罐爆炸起火,造成10人死亡,直接经济损失200余万元。
事故的直接原因是动火作业时以关闭阀门代替插入盲板,动火点没有与生产系统有效隔绝,罐内爆炸性混合气体漏入正在焊接的管道内,电焊明火引起管内气体爆炸,进而引发油罐内混合气体爆炸。
浙江淳安县化工厂“7•3”乙炔气柜爆炸事故1987年7月3日,浙江省淳安县化工厂在对乙炔气柜进行焊接时,发生爆炸,造成3人死亡。
事故的直接原因是气柜内电石渣未清理干净,焊接时未打开气柜人孔盖,内有电石渣产生的乙炔气,动火前未进行取样分析。
四川成都化工厂“7•4”液氯钢瓶爆炸事故1995年7月4日,四川省成都化工厂液氯包装岗位钢瓶发生爆炸,造成3人死亡,6人受伤。
历史上七月发生的危险化学品事故
历史上七月发生的危险化学品事故
河南洛阳润方特油有限公司“7•14”中毒事故
2007年7月14日,河南省洛阳市润方特油有限公司员工在 清理储罐底部残渣时,发生中毒事故,造成3死1重伤。
事故的直接原因是:作业人员违反操作规程,未对罐内气 体进行分析检测,未采取安全防护措施,直接进入储罐 作业;救援人员在未采取任何安全防护措施的情况下, 盲目施救,导致事故扩大。
江苏丰县化肥厂“7•21”爆炸事故
1990年7月21日,江苏省丰县化肥厂在更换浓氨水储槽顶盖时发生 爆炸,造成作业的3人死亡。
事故的直接原因是:浓氨水储槽与下部的稀氨水储槽为上下连体, 中间使用钢板隔开,更换顶盖时,仅对浓氨水储槽进行了隔离置 换,系统并未停车,下部稀氨水储槽仍在运行。稀氨水储槽呼吸 口未遮盖,在呼吸口敞开的条件下,形成爆炸气体,焊接火花落 下引爆了稀氨水储槽。
死3人,伤4人。
河北沧州炼油厂“7•31”凝缩油泄漏窒息事故
死4人。
山东青州潍坊弘润石化助剂总厂“7•2”油罐爆炸事故
死10人。
江西省九江市之江化工公司“7•2”爆炸事故
死3人,伤3人。
云南曲靖众一合成化工“7•7”氯苯回收塔爆燃事故
死3人,伤4人。
菏泽市郓城县非法化工厂“7•13”较大中毒窒息事故
死3人。
河南洛阳洛染股份有限公司“7•15”爆炸事故
死8人,伤8人。
福建厦门电化厂“7•17”甲苯罐爆炸事故
死3人,重伤2人。
江苏无锡胡埭精细化工厂“7•26”爆炸事故
死9人,伤3人
江苏射阳盐城氟源化工临海分公司“7•28”氯化塔爆炸事故
死22人,重伤3人,26轻伤。
山东瑞星化工集团“7•30”精甲醇计量槽爆炸事故
十大危化品火灾爆炸事故盘点
十大危化品火灾爆炸事故盘点危化品指的是具有燃爆、毒性、腐蚀性或放射性等危险特性的化学品。
由于其特殊的危害性质,一旦发生火灾或爆炸事故,往往会造成巨大的人员伤亡和财产损失。
下面是近年来十大危化品火灾爆炸事故盘点。
1. 2015年天津港危化品爆炸事故2015年8月12日晚11时40分左右,在中国天津港口新区发生了一起严重的危化品爆炸事故,事故造成173人死亡,798人受伤,直接经济损失达到数百亿元。
这是中国历史上损失最大的危化品爆炸事故,也是全球危化品爆炸事故中死亡人数排名第二的事故。
2. 2016年江苏徐州化工厂爆炸事故2016年4月22日晚上7时许,在江苏徐州市铜山区一家化工厂发生爆炸,事故导致24人死亡,271人受伤,直接经济损失达到数千万元。
事故原因是因为公司没有按规定安装防爆设施。
3. 2019年山东德州地下管道泄漏爆炸事故2019年11月10日上午,山东省德州市一处城市供水设施发生爆炸,事故造成6人死亡,5人受伤。
事故原因是地下管道泄漏,导致液化气泄漏,最终引发爆炸。
2014年8月1日晚上9点多,在台湾高雄市五福路附近,台湾石化公司地下天然气管道发生泄漏引发爆炸,事故导致32人死亡,320余人受伤。
5. 2013年加拿大魁北克火车爆炸事故2013年7月6日,加拿大魁北克市一辆运输原油的火车发生爆炸事故,事故导致47人死亡,数十人受伤。
直接经济损失约为1.5亿加元。
6. 2005年中国大庆石化厂爆炸事故2005年11月13日,黑龙江省大庆市石化厂发生重大爆炸事故,事故导致7人死亡,另有11人重伤,直接经济损失约为1.2亿元。
7. 2011年美国得克萨斯州炼油厂爆炸事故2011年4月,美国得克萨斯州一家炼油厂发生爆炸事故,导致15人死亡,近200人受伤。
该炼油厂涉及到液化气和其他危险化学品,事故引起了当地社区的广泛关注。
8. 2001年印度古吉拉特地震引发的化工厂火灾2001年1月26日,印度古吉拉特地区发生7.9级地震,事故导致当地一家化工厂发生火灾,导致数十人死亡,1000多人受伤。
化工安全事故案例汇总
化工安全事故案例汇总一、天津港爆炸事故2015年8月12日晚,位于天津市滨海新区天津港口的一家仓库发生爆炸。
起初只是一场火灾,但随后多次爆炸,爆炸能量相当于2.9吨TNT炸药,造成173人死亡、797人受伤,161人失踪。
这次爆炸波及范围广、影响深远,造成了巨大的人员伤亡和财产损失。
经过初步调查,该起事故是由于存储过多的危险化学品引起的。
天津港爆炸震惊了全国,引起了人们对于工厂生产和储存危险化学品的安全问题的高度关注。
二、茅草坪瓦斯爆炸事故2003年11月20日,河南省安阳市茅草坪田家庄发生瓦斯爆炸事故,造成148人死亡、114人受伤。
当时,当地一家煤矿发生瓦斯爆炸,瓦斯燃烧后引发了更大的二次爆炸,导致事故规模扩大。
该事故发生的原因是煤矿的安全措施不足,工人违规操作,同时煤矿生产的压力和产量的要求过高,导致了安全隐患积累。
该事故给人们敲响了警钟,引起了对于煤矿和矿山安全问题的重视。
三、九江船坞起重机事故2019年3月31日,江西省九江市一家船坞内的起重机突然坍塌,造成10人死亡、3人受伤。
经过初步调查,事故原因是起重机超载导致结构失稳。
此次事故让人们看到了工业设备安全管理的重要性,要求企业加强设备维护和保养,并完善安全制度。
四、三亚苏州湾花园酒店腐蚀性气体泄漏2010年7月17日晚,海南省三亚市苏州湾花园酒店发生腐蚀性气体泄漏事故,导致一名工作人员当场死亡、多人受伤,给周围居民带来不小的影响。
事故责任方在该事件中被判定缺乏严格的标准操作和安全管理程序,导致了安全隐患。
该事故也反映了企业对于化学品储存、管理、作业、运输等环节的重视程度不足。
企业应该加强对于危险化学品的管控和管理,并严格履行相关安全制度,以保障人民群众的生命财产安全。
五、2013某化工厂爆炸2013年4月6日,江苏省盐城市一家化工厂发生爆炸事故,造成了很大的人员伤亡和财产损失。
经过初步调查,事故原因是化工厂储存不当,出现泄漏,最终引起爆炸。
危险化学品事故案例
危险化学品事故案例危险化学品事故是指在化学品生产、储存、运输、使用等过程中,因各种原因导致的事故,可能造成人员伤亡、环境污染和财产损失。
下面我们将介绍一些危险化学品事故的案例,以便引起大家对化学品安全的重视和警惕。
案例一,2005年11月13日,中国大连市发生了一起严重的危险化学品事故。
当时,一家化工厂的硝化纤维素车间发生爆炸,造成了严重的人员伤亡和环境污染。
经过调查,事故原因是由于车间内的温度和湿度不当,导致硝化纤维素发生了自燃,最终引发了爆炸。
这起事故给当地的居民和环境带来了巨大的影响,也给化工企业的安全生产敲响了警钟。
案例二,2015年8月12日,美国田纳西州一家化工厂发生了一起危险化学品泄漏事故。
当时,工厂中储存的氯化氢泄漏,导致周边地区的居民被迫疏散,造成了严重的社会影响。
经过调查,事故原因是由于工厂在氯化氢储存和处理方面存在严重的安全管理漏洞,导致泄漏事件的发生。
这起事故引起了社会各界对化工企业安全管理的关注,也促使了相关法规和标准的修订和完善。
案例三,2019年5月20日,印度孟买市郊的一家化工厂发生了一起严重的化学品泄漏事故。
当时,工厂中存放的甲醛泄漏,导致了大量的有毒气体向周边地区扩散,造成了大量的人员伤亡和环境污染。
经过调查,事故原因是由于工厂在化学品储存和管理方面存在严重的违规行为,导致了泄漏事件的发生。
这起事故引起了印度政府和社会各界对化工企业安全生产的高度重视,也促使了相关法规和标准的严格执行和监管。
以上案例充分说明了危险化学品事故对人们生命财产和环境造成的严重影响,也提醒我们要高度重视化学品安全,加强对危险化学品的储存、运输和使用的管理和监管,做好事故预防和应急处理工作,保障人民生命财产安全和环境保护。
希望通过这些案例的介绍,能够引起大家对危险化学品事故的重视和警惕,共同为化学品安全做出努力。
河南义马气化厂“7·19”爆炸事故
3、爆炸很可能还有后续,不要围观!
7自救知识 二、外伤出血,这样自救: 1、立即躺下或坐下来休息。 2、抬高伤口,让受伤区域高于心脏水平,减少血液流出,如果伤口弄脏,可以用 干净的冷水和温水轻轻冲洗。 3、用消毒纱布或者干净的布在伤口处紧紧按住至少5分钟,然后用带子固定住止 血物,尽快就医。 三、遭受爆炸后,可能隐藏这些创伤: 1、肺部冲击伤:典型特征是呼吸暂停、心动过缓和血压过低一同出现。 2、耳伤:冲击波对听觉系统造成一级伤害。 3、腹部损伤:消化道含有气体部分最易受原发冲击伤。 4、脑伤:出现头痛、疲劳、注意力分散、昏睡等症状。 5、若感到不适,立即就医。
5事故分析 事故分析
中国石化工程建设公司副总工曹坚分析,空气分离车间主要用于分离氧气和氮气 ,其特点是使用深冷分离方法,需在-150℃下操作。本次爆炸可能是压力容器安 全泄放失控导致超压,“温度高了,液体变成气体,液氧液氮变成气体后膨胀, 压力高了就可能发生爆炸。”
空分装置,就是用来把空气中的各组份气体分离,生产氧气、氮气的一套工业设 备。是石油、化工、冶金等行业的重要生产装置之一。 空分装置包括空压机、空气分馏塔、增压透平膨胀机、氮压缩机、液氧泵和其他 泵等装置,这些装置作为一个整体具有很多潜在风险的工艺点。空分装置也要不 了避免地用到一些物料,在生产过程中产生危害。
6领导批示
事故发生后,国务委员王勇作出批示: 1、请应急部指导帮助地方,全力做好人员搜救,伤员救治等事故处 置工作,尽量减少人员伤亡。 2、要查明事故原因,严肃追责,吸取教训,督促各地进一步采取措 施,切实加强危化类企业安全监管,严防重特大事故发生。
历史上八月发生的危险化学品事故
历史上八月发生的危险化学品事故一、2019年7月发生的典型事故河南省三门峡市河南煤气集团义马气化厂“7•19”重大爆炸事故2019年7月19日17时45分左右,河南省三门峡市河南煤气集团义马气化厂C套空气分离装置发生爆炸事故,造成15人死亡、16人重伤。
经初步调查分析,事故直接原因是空气分离装置冷箱泄漏未及时处理,发生“砂爆”(空分冷箱发生漏液,保温层珠光砂内就会存有大量低温液体,当低温液体急剧蒸发时冷箱外壳被撑裂,气体夹带珠光砂大量喷出的现象),进而引发冷箱倒塌,导致附近500m3液氧贮槽破裂,大量液氧迅速外泄,周围可燃物在液氧或富氧条件下发生爆炸、燃烧,造成周边人员大量伤亡。
事故具体原因正在进一步调查中。
二、历史上8月发生的危险化学品事故(一)国内事故石油化工河北省沧州市中捷石化有限公司“8•10”火灾事故2017年8月10日,位于河北沧州的中捷石化有限公司发生一起火灾事故,造成2人死亡,12人受伤。
事故发生的直接原因是:120万吨/年催化裂化装置气压机出口冷却器内漏,该公司在组织维保单位更换冷却器出口阀门过程中,未对系统进行有效隔离,造成凝缩油自吸收塔窜入冷却器出口并泄漏扩散,遇金属撞击火花闪燃,造成现场作业人员伤亡。
辽宁大连石化“8•17”火灾事故2017年8月17日,中国石油大连石化公司140万吨/年重油催化裂化装置原料泵发生泄漏着火,事故造成原料泵上部管廊及空冷器等部分设备损坏。
事故直接原因是:生产过程中原料油泵驱动端轴承异常损坏,导致原料油泵剧烈振动,造成密封波纹管断裂,泵出口预热线断裂,引起油料泄漏着火。
山东莘县炼油厂“8•23”油罐爆炸事故1993年8月23日,山东省莘县炼油厂发生油罐爆炸事故,造成10人死亡,4人重伤,2人轻伤。
事发时,承包商施工队正在对原油罐进行保温施工。
当施工至油罐上部时,因施工队队长违规在罐旁吸烟,点燃从油罐气孔排出的油气,导致油罐起火爆炸。
兰州石化公司“8•27”硫化氢中毒事故2002年8月27日,兰州石化分公司炼油厂北围墙外西固环形东路发生硫化氢气体泄漏导致人员中毒事故,事故造成5人死亡、45人不同程度中毒,经济损失250多万元。
“7.27”硫化氢中毒事故案例分享2019
柔远采油作业区
事故点,原压 力表安装处。
实际放空软 管连接处
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柔远采油作业区
注水 井房
放空软管
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柔远采油作业区
3、现场施救不当,导致事故扩大 当发现有人倒在水井房内,其他人员未采取有效的防 护措施,盲目进入水井房内施救,相继中毒倒下。 员工救人心切但防范意识不强,盲目施救,致使中毒 人员增加,事态扩大。
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柔远采油作业区
三是方案审核过程把关不严。 审批未结合现场实际,没有把水井房内的作业 作为受限空间作业对待。 所以,也没有办理受限空间作业、化学清洗作 业相关手续,没有制定针对性措施。
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柔远采油作业区
2、现场操作不规范,导致事故发生
放空部位应该是在油套管专门的放空位置连接管线;
管线连接应该选用2‘带丝扣的硬管连接。
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柔远采油作业区
长庆油田2006年发生“7.27”硫化氢中毒事故 以来每年将7月份定为公司的“安全警示月”
“7月27日”定为“警示日”
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柔远采油作业区
三个鲜活的生命突然失去,现在回想起来 我们的心情依然十分沉重!
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柔远采油作业区
现在,我们一起再剖析 “7.27”事故 一、“7.27”事故经过 第四采油厂白于山作业区XP18井区的白101配 水间至于35-24、于37-26污水回注管线因管压 上升达不到配注要求,作业区决定对管线进行清 洗解堵。
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柔远采油作业区
事 故 现 场 平 面 图
排液池
冷
于35-24 注水井
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
小 刚
杨勇
冯海荣
于35-24井组概貌
近30年来发生在7-9月份涉及危化品的重特大安全事故
附:近30年来发生在7-9月份涉及危化品的重特大安全事故1.山东青州潍坊弘润石化助剂总厂“7·2”油罐爆炸事故2000年7月2日,山东省青州市潍坊弘润石油化工助剂总厂2个500立方米油罐爆炸起火,造成10人死亡,直接经济损失200余万元。
事故的直接原因是动火作业时以关闭阀门代替插入盲板,动火点没有与生产系统有效隔绝,罐内爆炸性混合气体漏入正在焊接的管道内,电焊明火引起管内气体爆炸,进而引发油罐内混合气体爆炸。
2.四川宜宾恒达科技有限公司“7·12”重大爆炸着火事故2018年7月12日18时42分许,四川省宜宾恒达科技有限公司发生重大爆炸事故,造成19人死亡,12人受伤,直接经济损失近4000万元。
该公司原设计生产规模为年产2000吨5-硝基间苯二甲酸、300吨2-(3-磺酰基4-氯苯甲酰)苯甲酸等,但据现场勘察,实际生产的却是咪草烟(除草剂)和1,2,3-三氮唑(医药中间体)。
该起事故的直接原因是:恒达科技公司在咪草烟生产过程中,误将氯酸钠当作生产原料丁酰胺投入二车间的甲苯脱水釜R301(容积为3立方米),氯酸钠、丁酰胺和甲苯混合物在加热条件下剧烈反应,形成化学爆炸,并引起二、三车间起火燃烧。
3.大连中石油国际储运有限公司“7·16”特别重大输油管道爆炸火灾事故2010年7月16日,大连中石油国际储运有限公司原油罐区输油管道发生爆炸,造成原油大量泄漏并引起火灾,导致部分原油、管道和设备烧损,另有部分泄漏原油流入附近海域造成污染。
事故造成1名作业人员轻伤、1名失踪;在灭火过程中,1名消防战士牺牲、1名受重伤。
事故造成的直接财产损失为22330.19万元。
事故发生的直接原因是:在油轮卸油作业完毕停止卸油的情况下,服务商上海祥诚公司继续向卸油管线中加入大量脱硫化氢剂(主要成分为双氧水),造成脱硫化氢剂在加剂口附近输油管段内局部富集并发生放热反应,引起输油管道发生爆炸,原油泄漏,引发火灾。
2019安全生产事故案例
2019安全生产事故案例2019年是中国安全生产工作的关键一年,相关部门和企业加大了对安全生产的监管力度,但仍然发生了一些重大的安全事故。
本文将介绍2019年发生的几起关键安全生产事故案例,并分析其原因及教训,以期提高人们对安全生产的重视和意识。
一、上海工厂大火2019年3月31日,上海杨浦区的一家化工厂发生大火,火势迅速蔓延,浓烟滚滚。
由于该厂内储存的化工品不符合安全要求,火势无法控制,导致火灾延烧近20个小时。
直到次日下午,才最终被扑灭。
此次火灾造成了大量的财产损失,还有数十名工人因为无法逃生被困在火场,有数人不幸遇难。
这次火灾的原因主要是化工品储存不符合安全要求,未按照规定进行分类、隔离和防火措施。
此外,消防设施和消防通道也未得到有效维护,严重影响了扑灭火灾的效果。
这次事故对我们提出了明确的教训,必须加强对危险品的安全储存,定期检查和维护消防设施,加强员工的安全意识和应急演练。
二、山东煤矿透水事故2019年7月23日,山东省枣庄市一座煤矿发生透水事故,导致井下一百多名矿工被困。
虽然救援部门迅速展开救援,但由于水位上涨迅猛,导致抢救工作非常困难。
最终,有17名矿工不幸遇难,数十人受伤。
此次事故的原因有多个方面,首先是煤矿安全管理不到位,矿井渗水情况不及时报告,未采取及时有效的措施;其次是在抢险救援中,部分救援设备不到位,抢险人员缺乏经验,导致救援行动受到限制。
这次事故表明,煤矿行业仍然面临很大的安全隐患,必须加强对煤矿的安全监管和管理,增加救援力量和设备,提高救援能力。
三、大连港爆炸事故2019年11月4日,大连港发生爆炸事故,造成多座油罐发生爆炸并引燃。
爆炸引发的火灾持续多日,浓烟滚滚。
此次事故导致多人受伤,造成巨大的财产损失。
这次事故的原因主要是港口管理部门的监管不到位,相关企业对危险品存储和处理的安全意识不强。
爆炸物品存储不符合规范,火灾扑灭手段和应急预案也没有得到有效执行。
这次事故给我们带来了极大的伤害,也敲响了警钟,必须对港口危险品的管理与监管进行彻底改革,加强对危险品的安全储存和处置的要求。
历史上八月发生的事故(中国化学品安全协会)
【事故案例学习点评】1、《历史上八月》(中国化学品安全协会)共收集典型事故案例47起,较之七月的32起,增加近一半的事故总量,说明本月安全生产形势不容乐观。
其中与公司密切相关的典型事故案例共42起。
因长输管道泄漏爆炸事故有1起;高处坠落事故1起;设备维护保养和交接班不到位引发的事故10起;特种设备管理事故7起;受限空间作业失控,随之进行盲目施救事故5起;粉尘爆炸事故2起;危险化学品储存、充装事故7起;直接作业环节失控事故3起;雷击事故1起;坍塌事故1起;电气事故2起。
2、进入八月,高温烧烤气候模式随之而来,也进入事故多发时节。
因气温升高,生产装置中易燃易爆气液混合物挥发加快,比较容易形成爆炸性混合物,如果我们在生产与检修中不加以重视,就容易发生爆炸事故;同时也要搞好个体防护,防范中毒,更不能盲目施救致事故扩大;第三,施工机具的管理要纳入管理范畴,特别是气瓶的防晒必须落到实处。
各单位要认真组织员工学习《历史上八月》发生的事故,吸取教训,举一反三,确保安全受控的形势不被晃动,学习完成时间2015年8月10日。
【典型案例分享】案例一:1995 年 8 月 2 日 15 时 15 分,吉林通化化工总公司化肥厂合成车间铜洗岗位副操作工张某发现本岗位仪表盘上精练气仪表失灵,及时告诉主操作工金某,金看到负责铜洗仪表的张某在合成岗位,就到合成岗位将精练气仪表没有气源的情况告诉张某,张某立即到铜洗岗位,在打开仪表柜门的同时仪表柜发生爆炸。
张被炸倒的仪表柜压在下面,被操作工金某、张某等人将仪表柜抬起救出及时送总公司职工医院,因重度颅外伤合并呼吸循环衰竭于当日死亡。
事故原因:事故发生前全厂正处于合成岗位催化剂升温阶段,铜洗岗位生产处于正常状态。
精练气指示仪表失灵是因气源管气源中断所致,精炼气逸散在仪表柜内与空气混合达到爆炸极限,在开仪表柜门时产生火花,将仪表柜内可燃气体引爆,导致此次事故的发生。
危险信息存在,但由于人本身的限制及外界因素的干扰,当事人未能及时发现,并且未采取有效的回避、处理措施,极有可能发生事故。
危险化学品事故案例
危险化学品事故案例近年来,危险化学品事故频频发生,给人民生命财产安全带来了严重威胁。
危险化学品事故不仅对环境造成污染,还可能导致人员伤亡和财产损失。
下面我们就来看几个危险化学品事故的案例,以期引起大家对危险化学品安全的重视和警惕。
案例一,天津港危险化学品爆炸事故。
2015年8月12日晚,天津港危险化学品仓库发生爆炸,造成173人死亡,数百人受伤,大量房屋被摧毁。
经调查,事故原因主要是仓库内存放的危险化学品超量超标,且未按规定分类存放,存在安全隐患。
同时,仓库周边的安全距离未得到有效控制,导致爆炸波及范围扩大,造成严重后果。
案例二,四川乐山危险化学品泄漏事故。
2019年6月1日,四川乐山市市中区一化工厂发生危险化学品泄漏事故,导致周边居民出现呼吸道不适症状。
经调查,事故原因是化工厂未能及时发现和控制泄漏,导致有毒化学品向周边环境释放。
同时,该化工厂平时对危险化学品的储存和管理不够规范,存在安全隐患。
案例三,美国切尔诺贝利核事故。
1986年4月26日,乌克兰切尔诺贝利核电站发生严重核事故,导致大量放射性物质释放到大气中,造成数千人死亡,数十万人受到不同程度的辐射影响。
事故原因是核电站操作人员在进行试验时操作失误,导致反应堆爆炸。
同时,核电站设计存在安全隐患,事故后的应急处置和信息公开也存在问题。
以上几个案例充分说明了危险化学品事故对人民生命财产安全造成的严重危害。
为了避免类似事故的发生,我们必须高度重视危险化学品的安全管理,加强对危险化学品的储存、运输、使用等环节的监管,确保危险化学品的安全使用和处置。
同时,加强对危险化学品事故的应急处置能力和公众应急意识的培养,提高人们对危险化学品安全的认识和警惕,以便在发生事故时能够及时有效地应对和处置,最大限度地减少事故对人民生命财产造成的危害。
总之,危险化学品事故的发生给社会带来了严重的安全隐患,我们每个人都应该对危险化学品安全保持高度的重视和警惕,共同努力,确保危险化学品的安全使用和管理,为人民生命财产安全保驾护航。
应急管理部办公厅关于河南省三门峡市河南煤气集团义马气化厂“7·19”重大爆炸事故的通报
应急管理部办公厅关于河南省三门峡市河南煤气集团义马气化厂“7·19”重大爆炸事故的通报文章属性•【制定机关】应急管理部•【公布日期】2019.07.25•【文号】应急厅函〔2019〕447号•【施行日期】2019.07.25•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】突发事件应对正文应急管理部办公厅关于河南省三门峡市河南煤气集团义马气化厂“7·19”重大爆炸事故的通报应急厅函〔2019〕447号各省、自治区、直辖市应急管理厅(局),新疆生产建设兵团应急管理局,有关中央企业:2019年7月19日17时45分左右,河南省三门峡市河南煤气集团义马气化厂(以下简称义马气化厂)C套空气分离装置发生爆炸事故,造成15人死亡、16人重伤。
经初步调查分析,事故直接原因是空气分离装置冷箱泄漏未及时处理,发生“砂爆”(空分冷箱发生漏液,保温层珠光砂内就会存有大量低温液体,当低温液体急剧蒸发时冷箱外壳被撑裂,气体夹带珠光砂大量喷出的现象),进而引发冷箱倒塌,导致附近500m3液氧贮槽破裂,大量液氧迅速外泄,周围可燃物在液氧或富氧条件下发生爆炸、燃烧,造成周边人员大量伤亡。
事故具体原因正在进一步调查中。
今年以来,全国化工行业先后发生了江苏响水“3·21”、山东济南“4·15”、河南三门峡“7·19”三起重特大事故,伤亡惨重、影响恶劣,引起社会广泛关注。
河南三门峡“7·19”事故暴露出事发企业安全意识、风险意识淡薄,风险辨识能力差,装置泄漏后处置不及时、带病运行,设备、生产等专业过程管理存在重大安全漏洞,事故还暴露出工厂设计布局不合理,对空气分离等配套装置安全生产重视不够等突出问题。
事故发生后,国务院领导同志高度重视,作出重要批示,要求全力做好人员搜救和伤员救治工作,尽快查明事故原因,依法依规严肃处理,同时深刻吸取事故教训,把危险化学品企业安全监管作为重中之重,进一步排查相关安全隐患,严防重特大事故发生。
国内十大危险化学品事故
国内十大危险化学品事故1、福建晋江PX净化厂泄漏事故福建晋江PX净化厂是一个生产PX储运设施的化工企业,于2013年4月份发生了一次泄漏事故,造成了部分周围地区居民的生命健康危害。
该事件引发了广泛的关注和公众对中国化学工业的担忧。
2、天津港核心区火灾爆炸事故2015年8月12日,天津港内的一个储存危险化学品的仓库发生火灾,导致多次爆炸,当场造成115人死亡,另外数百人受伤,成为中华人民共和国历史上最严重的一次危险化学物品事故。
3、陕西宝鸡铝业爆炸事故陕西宝鸡铝业是一家化学工业公司,主要生产金属铝和氧化铝等。
2001年3月,该公司的一个储存危险化学品的厂房爆炸,造成10人死亡,数十人受伤。
4、江门危险品车爆炸事故2005年6月,一辆装载液氨的危险品车在广东省江门市发生爆炸,造成8人死亡,50多人受伤。
这辆卡车已经过期,加之在高温天气下行驶,进一步加重了事故的严重程度。
5、武汉化工厂氨气泄漏事故武汉某化工厂于2007年1月发生严重的氨气泄漏事故,造成3人死亡,多人受伤。
该事故的主要原因是设备老化,管理不力。
6、四川南充危险品车爆炸2012年12月,一辆装载液化气的危险品车在四川南充市境内发生爆炸,造成12人死亡,数十人受伤。
7、北京供电局硫化氢泄漏2005年5月,北京供电局一处地下输电网站因不慎引起硫化氢泄漏,造成1人死亡,14人中毒。
8、南京污水处理厂气体泄漏2007年2月,南京市污水处理厂发生一起气体泄漏事故,造成5人死亡,11人受伤。
该事故的主要原因是设备老化和操作不当。
9、辽宁化学工厂爆炸2011年8月,辽宁一家化学工厂因工作失误而发生爆炸,造成4人死亡、30多人受伤。
爆炸所涉及的危险化学品颜料浓缩膏,对土地、口袋砂石等造成了严重的污染。
10、解放军空军军官学院有毒气体泄漏2005年6月,解放军空军军官学院某试验场发生有毒气体泄漏事故,造成1人死亡,3人中毒。
该学院由于使用危险化学品用量大,管理不到位而造成事故。
回顾历史上影响力较大的部分危险化学品事故
回顾历史上影响力较大的部分危险化学品事故
佚名
【期刊名称】《消防界》
【年(卷),期】2018(004)022
【摘要】石油化工甘肃省兰州炼油化工总厂“12·8”硫化氢中毒事故1992年12月8日,甘肃省一工程队在兰州炼油化工总厂催化裂化装置南面的含硫污水管道主干线进行挖掘作业时,发生中毒窒息事故,造成6人死亡。
事故的直接原因是施工队违反厂下水井管理的有关规定,为了掏水和排水方便,将下水井盖打开,在井的西北方向又打开一个长约1m的“V”形缺口。
由于含硫污水的排放不均衡,从“V”字形缺口处外溢的硫化氢沉积蔓延至施工人员处,造成中毒事故。
【总页数】2页(P10-11)
【正文语种】中文
【中图分类】TU992.23
【相关文献】
1.我国近段历史上7月发生的危险化学品事故摘登 [J],
2.近段历史上8月发生的危险化学品事故摘登 [J],
3.近段历史上十月发生的危险化学品事故摘登 [J],
4.历史上二月发生的危险化学品事故 [J], 本刊
5.历史上一月发生的危险化学品事故 [J], 本刊综合
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(一)国内事故石油化工四川省宜宾恒达科技有限公司“7•12”重大爆炸事故2018年7月12日18时42分许,四川省宜宾恒达科技有限公司发生重大爆炸事故,造成19人死亡,12人受伤,直接经济损失近4000万元。
该公司原设计生产规模为年产2000吨5-硝基间苯二甲酸、300吨2-(3-磺酰基4-氯苯甲酰)苯甲酸等,但据现场勘察,实际生产的却是咪草烟(除草剂)和123-三氮唑(医药中间体)。
该起事故的直接原因是:恒达科技公司在咪草烟生产过程中,误将氯酸钠当作生产原料丁酰胺投入二车间的甲苯脱水釜R301(容积为3立方米),氯酸钠、丁酰胺和甲苯混合物在加热条件下剧烈反应,形成化学爆炸,并引起二、三车间起火燃烧。
河南洛阳润方特油有限公司“7•14”中毒事故2007年7月14日,河南省洛阳市润方特油有限公司员工在清理储罐底部残渣时,发生中毒事故,造成3人死亡、1人重伤。
事故的直接原因是作业人员违反操作规程,未对罐内气体进行分析检测,未采取安全防护措施,直接进入储罐作业;救援人员在未采取任何安全防护措施的情况下,盲目施救,导致事故扩大。
山东日照市山东石大科技石化有限公司“7•16”爆炸事故2015年7月16日,山东石大科技石化有限公司液化烃球罐在倒罐作业时发生泄漏着火,引起爆炸,造成2名消防队员受轻伤,直接经济损失2812万元。
事故的直接原因是该公司在进行倒罐作业过程中,违规采取注水倒罐置换的方法,且在切水过程中现场无人值守,致使液化石油气在水排完后从排水口泄出,泄漏过程中产生的静电或因消防水带剧烈舞动,金属接口及捆绑铁丝与设备或管道撞击产生火花引起爆燃。
中国石油庆阳石化分公司“7•26”常压装置泄漏着火事故2015年7月26日,中石油庆阳石化公司常压装置渣油/原油换热器发生泄漏着火,造成3人死亡,4人受伤。
事故的直接原因是常压装置渣油/原油换热器外头盖排液口管塞在检修过程中装配错误,导致在高温高压下管塞脱落,约342℃~346℃的高温渣油(其自燃点为240℃)瞬间喷出,遇空气自燃,引发火灾。
河北沧州炼油厂“7•31”凝缩油泄漏窒息事故1998年7月31日,河北省沧州炼油厂工程公司在检修催化装置凝缩油泵时发生窒息事故,造成4人死亡。
当时催化装置在进行临时停工维修,施工作业人员在检修前没有按规定检查、复核阀门关闭状态,因凝缩油泵出入口阀门未关闭,物料未倒空排尽,凝缩油喷出,在封闭泵房内形成白色浓雾,导致窒息事故发生。
精细化学品山东青州潍坊弘润石化助剂总厂“7•2”油罐爆炸事故2000年7月2日,山东省青州市潍坊弘润石油化工助剂总厂2个500立方米油罐爆炸起火,造成10人死亡,直接经济损失200余万元。
事故的直接原因是动火作业时以关闭阀门代替插入盲板,动火点没有与生产系统有效隔绝,罐内爆炸性混合气体漏入正在焊接的管道内,电焊明火引起管内气体爆炸,进而引发油罐内混合气体爆炸。
江西省九江市之江化工公司“7•2”爆炸事故2017年7月2日17时,江西省九江市彭泽县矶山工业园区之江化工公司一高压反应釜发生爆炸,事故造成3人死亡,3人受伤。
事故直接原因为:该企业涉及胺化反应,反应物料具有燃爆危险性,事故发生时冷却失效,且安全联锁装置被企业违规停用,大量反应热无法通过冷却介质移除,体系温度不断升高;反应产物对硝基苯胺在高温下易发生分解,导致体系温度、压力极速升高造成爆炸。
云南曲靖众一合成化工“7•7”氯苯回收塔爆燃事故2014年7月7日,云南省曲靖众一合成化工有限公司合成一厂一车间氯苯回收系统发生爆燃事故,造成3人死亡,4人受伤,直接经济损失560万元。
事故的直接原因:一是氯苯回收塔塔底AO-导热油换热器内漏,管程高温导热油泄漏进入壳程中与氯苯残液混合,进入氯苯回收塔致塔内温度升高,残液气化压力急剧上升导致氯苯回收塔爆炸和燃烧;二是未按设计要求安装温控调节阀,只安装了现场操作的“截止阀”,当回收塔塔底温度、压力出现异常情况并超过工艺参数正常值范围时,“截止阀”不能自动调节和及时调控。
菏泽市郓城县非法化工厂“7•13”较大中毒窒息事故2016年7月13日,位于山东省郓城县黄集乡季垓村西的一家非法化工厂发生较大中毒窒息事故,造成3人死亡,直接经济损失279万元。
事故的直接原因是:企业在清理橡胶促进剂(TETD,四乙基硫代过氧化二碳酸二酰胺)残存湿料过程中,1名操作人员在未通风置换、未检测、未经审批的情况下,擅自进入反应釜内违规作业;现场其他人员在未采取防护措施情况下,冒险进入反应釜施救,导致3人因二硫化碳中毒窒息死亡。
河南洛阳洛染股份有限公司“7•15”爆炸事故2009年7月15日,河南省洛染股份有限公司一车间发生爆炸事故,造成8人死亡,8人受伤。
事故的直接原因是中和萃取作业场所氯苯计量槽挥发出的氯苯蒸气,遇旁边因老化短路的动力线部位火源,引发氯苯蒸气爆燃,氯苯计量槽被引燃,随后发生爆炸,致使水洗釜内成品24-二硝基氯苯发生第一次爆炸,继而引发硝化釜内24-二硝基氯苯发生第二次爆炸。
福建厦门电化厂“7•17”甲苯罐爆炸事故1989年7月17日,福建省厦门电化厂糖精车间在进行空苯储罐罐顶焊接作业时发生爆炸,造成3人死亡,2人重伤。
事故的直接原因是储罐与生产系统连通,焊接前没有按要求与生产系统有效隔绝,物料流入施焊的储罐引发爆炸。
江苏无锡胡埭精细化工厂“7•26”爆炸事故2005年7月26日,江苏省无锡市胡埭精细化工厂在六氯环戊二烯试生产过程中,双环戊二烯裂解釜发生爆炸,事故造成9人死亡,3人受伤。
事故的直接原因是在六氯环戊二烯生产过程的裂解反应阶段,由于双环戊二烯裂解器制造质量存在严重缺陷,下端的管板与壳体法兰连接的角焊缝开裂,导致裂解器的加热载体——熔盐流入到双环戊二烯裂解釜中。
熔盐中含有55%的强氧化剂硝酸钾,与裂解釜中的双环戊二烯等有机物发生剧烈化学反应,导致裂解釜爆炸。
江苏射阳盐城氟源化工公司临海分公司“7•28”氯化塔爆炸事故2006年7月28日,江苏省盐城市射阳县盐城氟源化工有限公司临海分公司1号厂房氯化反应塔发生爆炸,造成22人死亡,3人重伤,26人轻伤。
事故的直接原因是在氯化反应塔冷凝器无冷却水、塔顶没有产品流出的情况下没有立即停车,而是错误地继续加热升温,使物料(24-二硝基氟苯)长时间处于高温状态,最终导致其分解爆炸。
山东瑞星化工集团“7•30”精甲醇计量槽爆炸事故1996年7月30日,山东瑞星化工集团公司有机化工厂乌洛托品车间发生爆炸事故,造成9人死亡,5人重伤。
事发时,作业工人在对精甲醇计量槽溢流管实施焊接,精甲醇计量槽溢流管与计量槽上部空间相连但没有加盲板,进料管下部的进料阀拆除,使槽内甲醇挥发气体与进料敞口处的空气汇合,形成爆炸混合气体,焊接火花引燃槽内混合气体发生爆炸。
化肥山东德齐龙化工集团有限公司“7•11”爆炸事故2007年7月11日,山东德齐龙化工集团有限公司一分厂在改扩建项目试车过程中发生爆炸事故,造成9人死亡,1人受伤。
此次爆炸为物理爆炸,事故发生的直接原因是压缩机出口管线强度不够、焊接质量差、管线使用前没有试压,致使压力管道残余应力集中的区域由于震动产生的微小裂纹迅速扩展,事故段的管线整体失效,产生物理爆炸。
河南尉氏化工总厂合成氨系统“7•18”高压管爆炸事故1997年7月18日,河南省尉氏化工总厂北合成系统在进行空气试车时,发生爆炸事故,造成4人死亡,56人受伤。
事发时,企业在生产的同时用空气对压缩机进行试车,空气试车的压缩机与生产系统连接的阀门没有用盲板隔绝,导致半水煤气串入系统,引起甲醇冷排、第一、第二醇分离器及高压管道爆炸。
江苏丰县化肥厂“7•21”爆炸事故1990年7月21日,江苏省丰县化肥厂在更换浓氨水储槽顶盖时发生爆炸,造成作业的3人死亡。
事故的直接原因是浓氨水储槽与下部的稀氨水储槽为上下连体,中间使用钢板隔开,更换顶盖时,仅对浓氨水储槽进行了隔离置换,系统并未停车,下部稀氨水储槽仍在运行。
稀氨水储槽呼吸口未遮盖,在呼吸口敞开的条件下,形成爆炸气体,焊接火花落下引爆了稀氨水储槽。
贵州兴义宜化化工“7•22”管道泄漏爆炸事故2010年7月22日,贵州宜化化工有限公司变换工段发生爆炸事故,造成8人死亡、3人受伤。
原因是1#变换系统副线管道发生泄漏,气体冲刷产生静电,引爆现场可燃气体(主要是一氧化碳、氢气等),导致空间爆炸。
农药宁夏瑞泰科技股份有限公司“7•1”甲胺贮罐爆炸事故2014年7月1日,宁夏瑞泰科技股份有限公司啶虫脒生产车间N-(6-氯-3-吡啶甲基)甲胺储罐发生爆炸,造成4人死亡,1人受伤,直接经济损失约500万元。
事故的直接原因是储罐内的N-(6-氯-3-吡啶甲基)甲胺长时间处于保温状态,发生了缩聚反应,产生的大量热量和气体不能及时排出,导致容器超压发生爆炸。
无机化工四川成都化工厂“7•4”液氯钢瓶爆炸事故1995年7月4日,四川省成都化工厂液氯包装岗位钢瓶发生爆炸,造成3人死亡,6人受伤。
事故的直接原因是在进行液氯灌装时未认真检查,钢瓶内存有石蜡,液氯进入钢瓶与石蜡发生剧烈反应导致爆炸。
甘肃白银天翔建材化工有限责任公司“7•4”中毒事故2010年7月4日,甘肃白银市白银区天翔建材化工有限责任公司碳酸锌厂发生中毒事故,造成3人死亡,3人受伤。
因反应池中碳酸氢铵和氧化锌反应产生氨气,作业人员违章进入反应池作业,造成中毒昏迷,救援人员应急知识不足,造成事故扩大。
甘肃锦世化工有限责任公司“7•21”中毒事故2013年7月21日,甘肃省锦世化工有限责任公司硫化碱车间发生一氧化碳中毒事故,造成4人死亡,4人受伤,直接经济损失约367万元。
事故的直接原因是烘干机运行中引风机变频器跳闸,引风量不足,烘干机内煤粉燃烧不充分,致使炉内产生一氧化碳等有毒有害气体,并通过提升机机壳倒流入负一层检修地坑,致使地坑内一氧化碳等有毒有害气体浓度过高,操作人员在无任何防护措施的条件下进入地坑清理灰渣造成中毒。
陕西汉中市电石厂“7•22”熔融电石遇水爆炸事故1989年7月22日,陕西省汉中市电石厂发生熔融电石遇水爆炸事故,造成4人死亡,2人重伤。
事故的直接原因是现场有大面积积水,电石锅车在倒开时前方无人指挥,钢丝绳距布绳器1.8m处绳结遇导向轮自动脱落,使牵引力方向偏移,致其中一个电石锅车脱轨翻车,翻车后熔融的红电石遇水爆炸。
辽宁锦西化工总厂“7•22”氯气泄漏事故1995年7月22日,辽宁锦西化工总厂氯碱分厂液氯车间铁路槽车充装货位发生氯气外泄,造成1人死亡,11人氯气急性中毒,45人不同程度受到氯气刺激。
原因是铁路槽车移位导致槽车顶部氯气阀门与货位上的氯气阀门之间的连接管线断裂,导致槽车内的液氯喷出。
山东青岛广益化工厂“7•24”氯气泄漏事故1997年7月24日,山东省青岛广益化工厂发生氯气外泄事故,造成1900多人吸入氯气,其中24人轻度和中度中毒。