螺杆泵驱动端漏油故障分析及处理
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京 :中国标准出版社,20. 05
[ 全国阀门标 准化技术委 员会.G / 23 —20法 3 】 BT 128 0 8 兰和对夹连 接弹性密封蝶 阀i] 北京 :中国标准 出 s. 版社 ,20 . 09 GM
在 印度标准I 72 —19 ( 电站 及系统用压 力 S 36 92 ( 水
油原 因,解决 了漏油 故障 。 【 关键词l螺杆 泵 机械 密 封 轴承
三 漏油故障分析
1 . 机械密封
一
、
前言
一
般情况该类设备漏油故障都会出现在机械密封
上 ,比如机械密封弹簧卡死或者失效 ,动 、静环破损 ,
中国石油西部管道甘肃输油分公司一台螺杆式原 油注油泵在累计运行9 小时后 ,出现泵驱动端漏油故 障,维修人员拆开驱动端,发现机械密封中有少量的油
D ,故其公称通径应为D ;而按图2 。 设计的进水蝶阀,
因其进水端法兰 内孔和 Байду номын сангаас水端法兰 内孔都D ,故其公称 通径应为D ; 。 这就 出现 了相 同的法兰联接尺寸 、阀座尺
设计的标准 ( 1 修订 )”中 ,其仅推荐 了阀门的 口 第 次 径系列 ,没有关于进水蝶 阀公称通径 的具体规定 。
挪威睿博 ( a p w r R i o e)有限公司是世界上高水头 n
混流式水轮机 、水泵水轮机和冲击式水轮机技术的领导 s
者之一。在与他们的合作交流中,发现其要求进水蝶阀
的进 口法兰和 出 口 法兰 内径相 同,允许 阀座 圆滑过渡 ,
即要求 图2 结构 , 阀门的公称通径为D 。
承后产生径向间隙 ,但是 主轴 理论 上也 不应 该产 生轴 向
攒动,分析该设备的结构,该设备主轴另一侧是无轴向
图1 水 波状颤纹
( 下转第7页 ) 2
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锄
电力通用机械
I G .Eetc ' e M n l r t wr ci o
反复分析该设备的结构 ,只有驱动端有可靠的支
撑和轴 向定位结构 ,国产轴承的厚度和进 口轴承的厚度 是一致的 ,导致主轴无法准确轴 向定位的原 因只能是主
四.结论
图 簧、 圈 轴 的 确 装 2卡 垫 、 承 正 安
1 )在 前次安装轴 承中 ,作业 队未发现 国产轴承的 内孔直 径大于 德 国轴承 的内孔直 径 ,随 即安 装 国产轴 承 , 设备 的试运行 中造成泵 的主轴轴颈产生颤纹 ,这 在 是 不符 合设备维检修操作规程的 ;
的规定 ,增加最小 阀座尺寸的规定。
些欧洲国家缺乏专门的水轮机进水阀技术标准;也没
有关于 进水 蝶 阀公称通 径的 规定 。德 国福伊特 一西 门 子(ot Se n) V i i h mes 水电集团是 世界 著名 的水 电设备制造
参考文献
[ 全 国水轮机标准化技术委 员会. BT148 93 1 ] G / 7 —19大 4
轴向箱体内窜移 ,窜移量是在安装轴承的时候将轴承
和主轴一起 向非驱动端敲击进去的 ,轴承安装到位的 同
时,实际上主轴也是连同其它副螺杆一起向非驱动端移 动 ,而这个移动量是需要借助机械力量才能恢复的, 该设备本身没有设计到主轴轴向恢复窜移的结构 ,现 场人员借助其它设备和设施,将主轴向驱动端拉出约 4 m a r 的窜移量,此时厚度5 mm的垫圈就有合适的安装 位置,卡簧就实 现轴向定位的作用。
寸、蝶板密封圈尺寸但公称通径完全不同且差别较大的
情况 。
四 结语
水轮 机进 水蝶 阀的 公称通 径 的确定 ,应 与蜗壳 和
压力钢管内径一致,因阀座大小与发电机的出力有直
三 国外部分厂家和标准情况
根据与国外水电设备厂家的合作交流情况来看 ,
一
接关系,为避免出现两种结构的争论,建议参考G / BT 12 8 2 0标准,取 ̄G / 14 8 93 23 — 0 8 BT 4 7 —19 中公称通径
生 的。
分析 该设备 驱动端 结 构 ,机 械 密封仍然 是主 要 的
密封部件,如果机械密封失效 , 通过机械密封泄漏过来 的油,可以直接通过轴承泄漏到外部 , 轴承本身是没有
密封作 用的 , 可是通过检查后判 定机械 密封是完好 的 ,
也就是轴承端是不会有泄漏过来的油。即使更换国产轴
这种现象不符合轴类零件的加工制造 , 拆开机械密封 ,
发现机械密封所以部件都完好 ,随即又进一步对该设备 进行解剖 ,了解其内部结构和工作原理。
端漏油故障。经过维修队的初 步维修后 ,故障未排除,
之 后 对 该 设 备 进 行 解 体 , 系统 的 了解 泵 的 结 构 ,分 析 漏
合设备运转要求的 ;在拆卸轴 承的过程 中 , 轴承 的内孔 和主轴的外径没有过盈量 ,轴承轻松的从轴颈上取出 ,
这一现象不符合轴承的安装使用要求;拆下轴承后,发
现安 装轴承的轴颈 部位有水波状 颤纹 ( 图1 示 ), 如 所
轴承的轴颈部位产生的水波状颤纹就是由于安装了国产 轴承造成的间隙,在试车过程中轴承内孔与轴颈摩擦产
机械密封性能良好。
2车承 _ 由
拆 卸轴承 过程 中发现 轴承 内孔和 轴颈 之 间无过 盈
量 ,反而有约02 . mm的间隙 ,轴承拆卸后发现安 装轴 承
的轴颈部位 有水波状颤纹 ,以上现 象均 不符 合相应 的规
二,设备解剖
拆下 驱动 电动机 和泵 体之 间的联 轴 器后 ,发现 主
钢管和水轮机进水蝶阀标准》 “ 第一部分 结构和液压
( 收稿 日 期:21/ / ) 017 6 02
( 上接第5页 ) 6 定位的 , 一起轴 向定位 的就是该 侧轴 承端面的 定位环 唯 槽 和定位卡 簧 ,往外拉主轴时发现 , 簧和轴承端面有 卡 约 l 的 间隙 ,卡 簧实 际上也 丧失对 主轴轴 向定位 作 mm
污 , 即对机械 密封进行清理 ,发现轴承保持架破碎 , 随 将 原油进 口轴承 更换为 国产轴承后 ,试运 转5 i后 , a rn 仍 有漏 油现 象。随 即公司相关部 门决定解剖该设备 ,系 统的了解和 掌握该设备 的结构 ,以便排除故障 。
0 形密封 圈破损等 , 是在拆下机械密封并仔 细清洗 、 但 详细检查后 ,未发现机械密封各部件有任何异常 ,判定
G棚 ■用棚■ W tj.e 21 WW. xnt 01 y  ̄第l期 1
商,在与其合作交流中,发现其以进水蝶阀的进 口 法兰
内径 作为 阀门的 口径 ,即无论 图 1 结构 还是 图2 结构 , 阀门的公称 通径都是D. 。
中型水轮机进水阀门 基本技术条件【】北京:中国 s. 标准出版社,19. 93
[ 全 国管路附件标准化技术 委员会. BT14 20 2 ] G / 07 05 管 道元 件 D ( N 公称 尺寸 )的定 义和选 用 【] 北 S.
2 )在安装轴承中,由于对泵的结构不了解,未发
现主轴随轴承一起往泵的非驱动端 窜动 ,因没有合适 的
安装位置,随即未安装轴承内圈挡圈,致使主轴往非驱 动端窜移约4 m,因此 ,主轴上机械密封的内挡轴肩 a r 也随之内移 ,致使机械密封内的弹簧未被压紧,机械密
封失效 ,导致漏 油。GM ( 收稿 日 :21/ /1 期 0 1 7l) 0
安 装 完 所 有 零 部件并 盘车后 ,如 图 2 示 ,设备 试 运 行 所
7 i ,无渗漏现象 , a rn
用 ,据维修人 员描述 ,在上次维修过程中 ,拆卸下一厚 l 设备运 行平稳 ,随 即 度5 的 垫圈 ,在 安装过 程 中无合适 的安装位 置 ,考 mm 虑是进 口轴承比国产轴承宽 ,因此未安 装该垫 圈。 报该设备备用 。
范要求,考虑可能是造成漏油的因素。
实 测 同型号进 口轴 承和 国产轴 承的 各个尺 寸 ,发 现进 I轴承 内孔直径 比 国产轴 承 内孔直径 小01mm, : 1 . 5 其余尺寸相 同。拆卸轴承时轴承内孔和轴颈之间的间隙 就是 国产轴承和进 口轴承内孔直径差造成的 ,主轴安装
轴有轴向的窜动,窜动量达 ̄4 J lmm,这一现象是不符
饿
石 油, 化I通 用机械
IG eo u Mi tl m&Ce i l ds n re hmc uG aI t n
螺杆泵驱动端漏油故障分析及处理
中国石油西部管道甘肃输油分公司 ( 兰州 70 3 ) 范希磊 3 00 李世奇 张晓松 王卫党
【 摘
要l螺杆泵在运行一段 时间后 出现泵驱动