×××水电站增效扩容改造工程典型材料
变电站主变增容扩建工程汇报材料
变电站主变增容扩建工程汇报材料尊敬的各位领导、同事们:大家好!首先,我很荣幸能够向大家汇报关于变电站主变增容扩建工程的相关情况。
本次工程对于提升区域供电能力、保障电力供应的稳定性和可靠性具有重要意义。
一、工程背景随着地区经济的快速发展,电力需求持续增长。
原有的变电站主变容量已无法满足日益增长的用电负荷,供电压力日益增大。
为了更好地服务当地经济社会发展,提高供电质量,我们启动了本次主变增容扩建工程。
二、工程概况1、工程规模本次工程将原有的主变压器容量从_____千伏安增容至_____千伏安,并新增一台同容量的主变压器,以实现变电站供电能力的大幅提升。
2、工程地点工程位于_____(具体地址)。
3、工程投资总投资约为_____万元。
4、工程进度工程于_____年_____月开工,计划于_____年_____月竣工投运。
三、工程前期准备1、规划设计我们组织了专业的设计团队,对工程进行了精心规划和设计。
在设计过程中,充分考虑了变电站的现有布局、周边环境以及未来的发展需求,确保工程设计的科学性和合理性。
2、物资采购提前开展了物资采购工作,与多家供应商进行了充分沟通和比较,确保采购到质量可靠、价格合理的设备和材料。
3、施工队伍选择通过严格的招标程序,选择了具有丰富经验和良好信誉的施工队伍,为工程的顺利实施提供了有力保障。
四、工程实施过程1、安全管理安全是工程建设的首要任务。
我们建立了完善的安全管理制度,加强了对施工人员的安全教育和培训,定期进行安全检查和隐患排查,确保了工程建设过程中的安全无事故。
2、质量管理严格按照国家和行业标准进行施工,加强了对施工过程的质量控制。
对关键工序和重要设备进行了旁站监理和质量检验,确保工程质量符合要求。
3、进度管理制定了详细的工程进度计划,并定期进行检查和调整。
加强了与施工队伍、供应商等各方的沟通协调,及时解决工程建设中出现的问题,确保工程按计划推进。
五、工程技术难点及解决方案1、主变压器运输与安装由于主变压器体积较大、重量较重,运输和安装难度较大。
浅析小水电站增效扩容改造——以南宁市武鸣县宁武水电站增效扩容改造工程为例
浅析小水电站增效扩容改造——以南宁市武鸣县宁武水电站增效扩容改造工程为例摘要:为确保小水电站增效扩容改造项目实施的管理,加快水电站改造项目的建设速度,国家对小水电站进行增效扩容方面做了大量的工作,出台了一系列水电站改造资金补助的政策。
这些政策的实施极大地改善了投产早、效率低、技术落后、安全程度低的水电站,并且使得有限的水资源得到了有效的利用与发展,有效的保证了水电发展的需求。
本文主要就是根据实践工作经验了解水电站增效扩容改造的相关内容。
关键词:水电站;增效扩容;改造措施1 工程概况武鸣县宁武电站属宁武防洪调水管理所管理,位于宁武镇旧圩,于1989年兴建,1990年投入运行。
宁武水电站是一座河床式电站,装有2台水轮发电机组,机组发电是以大网联网运行,总装机容量为:1260千瓦 (2台×630千瓦),年利用小时数4500小时;设计水头4.2米,单机设计流量为18.8m3/s,设计引用流量37.6 m3/s;电站坝址以上雨水面积2890平方公里,多年平均降雨量1323.6毫米,多年平均蒸发量1215.3毫米(水面蒸发量)。
本工程将机组装机容量由原来的(2×630)kW增至(2×700)kW,原多年平均发电量为513万kW•h,技改增容后,多年平均发电量将增至609万kW•h。
2 水电站存在的主要问题2.1 设备老化,发电效率降低宁武水电站投入运行20多年了,不少电气设备已经老化,维修困难,且厂家已不再生产,有关器件难以配齐,控制保护及二次电气设备为常规型式系统落后,远不能适应目前监控保护综合自动化管理的发展要求,出现了一些影响正常安全运行的问题和事故隐患。
2.2水轮机的运行效率较低,参数性能十分落后武鸣县宁武水电站于1989年兴建,投入运行至今已经有23年,根据规定水电工程机电设备的使用年限(服役期)为25年,大部分机电设备已接近此年限。
在技术以及设备方面依然十分落后,特别是对水轮机的水力模型的开发依然处于落后的水平,还依赖于国外的先进技术,早期的水电站所采用的水轮机型号均为苏联或者美国等发达国家所研制的机型,这些机型在某些地方的小型水电站中依然在使用,但是与现代化的技术水平相比,传统的水轮机在转速以及容量方面效率依然很低,而且水轮机的水力稳定性与安全性能较差,宁武电站存在问题日益凸显。
盘石山水电站增效扩容初步设计
1 综合说明1.1 电站现状分析与评价德兴市盘石山电站位于德兴市饶二镇境内,距德兴市20km,地理位置为东经117°40′15″,北纬28°52′10″。
电站水库坝址以上控制集雨面积170km2,水库正常蓄水位137.5m(黄海高程,下同),坝顶高程141.5m,最大坝高37.5m。
盘石山水库是一座以发电为主,引水及灌溉为辅的年调节水库。
枢纽建筑物主要有:浆砌石单曲拱坝、放空管、输水隧洞、厂房和升压站等建筑物。
电站厂房布置在大坝下游约2.2km处,现有四台机组,每台装机1600kW,总装机容量6400kW,设计水头50.7m,设计引用总流量16.4m3/s。
盘石山水库于1979年兴建,1981年7月输水隧洞和厂房基本完工,1982年电站正式投产发电。
机组运行至今,已逾30年,机组及配套设备锈蚀严重,发电效率低,维护投入大,已不能满足安全运行要求。
根据电站实际情况,为了充分利用水能资源,发挥电站的最大效益,应对该水电站进行增效扩容改建。
本次增效扩容改造拟装机2台1600kW机组和2台2000kW机组,总装机容量为7200kW,设计水头48m,设计引用总流量17.48m3/s。
通过本次增效扩容改建后,电站年平均发电量2346万kW·h。
与改建前相比,装机容量增加了800kW,年发电量增加了391万kW·h。
1.2 水文本流域为亚热带季风气候区,气候温热,四季分明,光照充足,雨水充沛,具有春季多雨、夏季炎热、秋季干旱、冬季寒冷的特点。
流域降雨以位于流域附近的银山站进行统计,多年平均降雨量为1897.2mm。
降雨在年内很不均匀,主要发生在春夏季,其中4—6月降雨量为927.73mm,占全年降雨量的48.9%;7—10月进入旱季,降雨量为558.2mm,仅占全年29.42%。
降雨在年际上变化也很大,最大年份年降雨量为2996.9 mm (1973年),最小的年份年降雨量仅1142.4(1978年),年降雨差值高达2.62倍。
扩建刘家峡水电站工程方案
扩建刘家峡水电站工程方案一、项目背景刘家峡水电站位于甘肃省白银市景泰县刘家峡镇,是黄河上游干流的重要水电站之一,于1953年开始建设,1957年第一台机组投产发电,至今已经运行了近70年。
刘家峡水电站是中国西电东送工程的关键节点,也是甘肃省电网的主要发电源之一。
目前,刘家峡水电站共有5台机组,总装机容量为1,810,000千瓦,年发电量约为80亿千瓦时,属于大型水电站。
随着经济社会的发展和能源需求的增长,刘家峡水电站已经不能满足当今的用电需求,并且在环保减排等方面也面临一定的压力。
因此,为了更好地满足当地和周边地区的电力需求,提高水电站的发电效率和环保性能,需要进行扩建和改造工程。
二、项目概况1. 项目名称:刘家峡水电站扩建工程2. 项目地点:甘肃省白银市景泰县刘家峡镇3. 项目规模:扩建2台机组,每台机组装机容量100万千瓦4. 项目投资:预计总投资50亿元5. 项目建设周期:预计3年6. 项目技术指标:新机组要求具有更高的发电效率和更好的环保性能三、项目建设理由1. 满足电力需求:随着当地和周边地区的经济发展,电力需求不断增长,刘家峡水电站已经不能满足用电需求,需要进行扩建。
2. 提高发电效率:新机组具有更高的发电效率,可以提高水电站的发电能力,提高电站的经济效益。
3. 优化环保性能:新机组具有更好的环保性能,可以减少污染物排放,提高电站的环保水平,符合国家环保政策的要求。
四、项目建设内容1. 扩建机组:新增2台100万千瓦机组,引进国内外先进的水轮机、发电机及辅助设备,配套新的变压器和开关设备。
2. 岩基处理:对扩建机组的机组基础岩层进行加固处理,确保机组稳定运行。
3. 厂房建设:新建机组厂房,符合新机组的运行和维护要求。
4. 电力设施:新增变电站及辅助设施,提升电站的发电和供电能力。
五、工程计划1. 前期准备:完成项目立项、勘察设计和环境影响评价等前期准备工作。
2. 机组采购:进行机组设备的采购谈判和签订合同。
XXX水电站增效扩容改造工程概算
A243004369 湖南省XXX市XXX水力发电站增效扩容改造工程概算(送审稿)XXX市水利水电勘测设计院二○一二年六月项目名称:XXX市XXX水力发电站增效扩容改造工程审定:审查:校核:编写:设计人员:目录1. ··································································································································一、概算正件52. (1)、编制说明53. ··································································································································1.1 工程概况54. (1)。
水电站增效扩容改造工程建设管理工作报告
水电站增效扩容改造工程建设管理工作报告目录1工程概况 (3)1.1工程位置 (3)1.2立项、初设文件批复 (3)1.3主要建设任务及设计标准 (4)1.3.1工程建设任务 (4)1.3.2设计标准 (4)1.4主要技术特征指标 (4)1.5工程主要建设内容 (8)1.6工程布置 (10)1.7工程投资 (10)1.8主要工程量和总工期 (10)2工程建设简况 (13)2.1施工准备 (13)2.2工程施工分标情况及参建单位 (13)2.2.1施工分标情况 (13)2.2.2参建单位 (13)2.3工程开工报告及批复 (14)2.4主要工程开完工日期 (14)2.5主要工程施工过程 (14)2.6主要设计变更和工程量变化 (15)2.7重大技术问题处理 (15)2.8施工期防汛度汛 (15)3专项工程和工作 (16)3.1征地补偿和移民安置 (16)3.2环境保护工程 (16)3.3水土保持设施 (16)3.4工程建设档案 (16)4项目管理 (18)4.1机构设置及工作情况 (18)4.1.1项目法人 (18)4.1.2设计单位 (19)4.1.3监理单位 (19)4.1.4施工单位 (19)4.1.5质量监督单位 (20)4.1.6地方政府 (20)4.2主要项目招标投标过程 (21)4.3工程概算与投资计划 (22)4.3.1批准概算与实际执行情况 (22)4.3.2投资来源、投资到位及完成情况: (22)4.4合同管理 (23)4.5材料及设备供应 (23)4.6资金管理与合同价款结算 (23)5工程质量 (25)5.1工程质量管理体系和质量监督 (25)5.1.1项目法人质量管理 (25)5.1.2设计单位质量管理 (25)5.1.3监理单位质量管理 (25)5.1.4施工单位质量管理 (26)5.1.5工程质量监督管理 (27)5.2工程项目划分 (27)5.3质量控制和检测 (28)5.3.1原材料质量检测 (28)5.3.2施工实体质量检测 (28)5.3.3竣工验收工程质量抽样检测 (28)5.4质量事故处理情况 (29)5.5质量等级评定 (29)6安全生产与文明工地 (30)6.1安全管理机构 (30)6.2安全生产目标 (30)6.3安全保证措施 (30)6.4文明工地 (31)7工程验收 (32)7.1单位工程验收 (32)7.2工程建设档案验收 (32)8竣工验收技术鉴定 (33)9遗留问题及处理情况 (34)10工程运行管理情况 (35)10.1管理机构、人员和经费情况 (35)10.2电站管理机构及岗位设置 (35)11竣工财务决算编制 (36)12工程尾工安排 (37)13经验与建议 (38)13.1经验 (38)13.2建议 (38)14附件 (39)附件一:工程建设大事记 (39)附件二:前期批复、投资计划、实施方案、招标投标批复文件 (42)1 工程概况1.1 工程位置XXX市XXX镇XXXX水电站增效扩容改造工程(简称XXXX电站增效扩容改造工程),项目法人是XXX市XXX镇XXXX水电站(简称XXXX电站),站址位于XXX市XXX镇XXXX、托坪、龙江三村交界处的XXXX河畔,距XXX 镇XXXX管理区2km。
浅析水电站增效扩容改造改造方案及实践
浅析水电站增效扩容改造改造方案及实践摘要:文章以某水电站为例,对水电站增效扩容技术改造进行探讨,提出水电站优化设计的方法措施。
通过技术改造,达到了充分利用水能资源、增加出力、提高效率以及提高设备运行稳定性、安全性等目的,具有显著的经济效益和社会效益。
关键词:水电站;增效扩容;技术改造;效益引言中小水电站作为我国能源供应的重要组成部分,在历史上发挥了重要而积极的作用,既为经济社会发展提供了稳定的电力能源供应;又发挥了防洪、抗旱的重要作用,确保了当地流域的安全。
但随着经济社会的快速发展,中小水电站由于运营时间久远,受当时装备水平、设计标准、施工技术等方面的限制,已经不能充分满足当前经济社会发展需求,迫切需要进行增效扩容改造。
1概述某水电站增效扩容改造项目是“十二五”规划实施的第二批农村水电增效扩容改造工程,项目总投资1560万元。
工程建设主要项目有:水轮发电机组增容改造,装机容量由2×3750kW改造为2×4000kW;更新改造调速器,更新监控保护设备、高低压开关柜、户外开关设备、主变等电气设备,机械附属设备、金属结构维修维护,引水渠道防渗加固,增建副厂房及原厂房修缮等,实施综合自动化监控系统和视频监视系统,实现了增效、安全、规范的改造建设目的,达到了“少人值守”的工程设计标准。
2增效扩容改造原因分析2.1电站发电出力不足本水电站为引水式电站,引水渠道980m,设计过水流量为84.80m3/s。
电站内建有两个车间,一车间装机2×3750kW,引用流量74.60m3/s,设计水头12.50m,另一车间装机1×1000kW,引用流量10.20m3/s,由于多年运行的冲刷,造成引水渠内侧凹凸不平,粗糙增大,输水能力下降,渗漏水较大,水库正常蓄水位下电站发电出力仅达到7900kW,达不到总装机的额定出力。
2.2发电机组定子、转子运行温度过高2×3750kW机组于1993年投产运行,经过20多年的运行,设备老化,性能下降,经过多次维修维护,转轮叶片变形,漏水量增大,效率下降;发电机组投产以来定子、转子运行温度过高,额定负荷下定子线圈运行温度高达125℃,导致绝缘过快老化,多次发生击穿短路事故。
浅谈黄葛灏水电站增效扩容改造 周永富
浅谈黄葛灏水电站增效扩容改造周永富摘要:本文对黄葛灏水电站增效扩容改造项目进行了介绍。
分析设计中的经验与不足及实际实施中遇到的问题。
关键词:黄葛灏水电站增效扩容改造1、原工程概况黄葛灏水电站位于沱江下游富顺县兜山镇三桥村白岩沱,是富顺县地方电网的重要电源之一。
黄葛灏水电站为发电、航运、提灌综合性工程。
黄葛灏水电站装机容量为4×3200kW,全厂共设4台轴流转桨式水轮发电机组。
原电站设计水头7.5m,最大水头9.0m,最小水头4.6m,单机额定引用流量56m3/s,设计引用流量224m3/s。
该站始建于1986年,1989年全部建成投运。
由于设备老旧,无法满足电站运行要求,2005年至2012年业主陆续对电站调速器、35kV开关站等进行了改造。
除35kV开关站外均是局部改造,均不是系统性改造。
2、效扩容改造设计情况2012年6月四川省水利厅和四川省财政厅对《黄葛灏水电站增效扩容改造工程初步设计报告》进行了批复。
由于水文资料发生变化,经设计单位复测下游断面情况,下游水位流量关系改变,黄葛灏电站汛期正常蓄水位260.2m;枯季电站在溢流坝坝顶加了0.6m高挡板,正常水位由260.2m提高到260.8m。
经对黄葛灏水电站近3年日逐时段发电量及上下游水位记录分析,电站长期在8~9m水头范围内运行。
根据动能计算电站汛期加权平均水头为8.00m。
可以提高水轮机设计水头使电站长时间在设计工况运行,通过增加少量引用流量、更换效率高的转轮、更新机组设备以达到增效扩容的目的。
根据现场踏勘、调查及相关水力学及结构复核,拟定方案为在机组额定转速、转轮直径、流道尺寸、机组埋件保持不变、厂房土建部分不变动的情况下,通过更换高效率水轮机转轮、转轮室、活动导叶、顶盖、底环更换发电机定、转子线圈及提高绝缘等级使水轮发电机组增效扩容改造为4×4000 kW。
由于电站现状技术供水直接取自尾水渠供水质量得不到保障,且水泵占用了检修门槽位置,重新设置水系统,采用循环供水形式。
[广西]引水式水电站增效扩容改造工程施工组织设计(引水系统 发电厂房)_secret
XX水电站增效扩容改造项目土建和金属结构制造及安装工程施工管理报告XX水利建设有限责任公司三分公司XX水电站增效扩容改造项目土建和金属结构制造及安装工程项目部XX年XX月XX日一、工程概况XX水电站地处XX县XX乡XX村乐屯,位于XX河下游,属引水式电站,工程主要建筑物有:引水坝、引水渠道(涵洞)、压力前池、压力管、发电厂房、升压站等,是一座以发电为主,兼顾灌溉等综合利用的水电站工程。
近4年实际年平均发电量为139.6万kW.h。
XX水电站现存在问题如下:水工建筑物:厂房木结构屋顶瓦房破旧,雨天有漏水现象;经多年运行,门窗破旧损坏,墙体破旧,外观质量差,面层剥离;机组前闸阀坑无盖板。
水力机械:水轮机转轮型号落后效率低,转轮气蚀磨损明显,导水机构锈蚀磨损导致漏水严重,水轮机效率降低;现状机组出力不足,1#机组单机最大出力只能达到210kW、2#机组单机最大出力只能达到270kW;两台发电机于2011年更换了定、转子线圈,1#发电机额定功率可达到300kW、2#发电机额定功率可达400kW;调速器陈旧落后,调节性能和稳定性差,自动化程度低;励磁装置为2008年新更换的数字调节型可控硅励磁装置,满足增容后发电机励磁要求,工作正常;进水主阀老化磨损严重,漏水明显,止水橡胶圈已无法更换,在关闭阀门时,漏水较大;采用木棒顶飞轮的刹车制动方式,存在安全隐患;厂区排水泵陈旧老化,故障不断。
电气部分:所有电气设备均为2011年新更换的,目前运行状况良好;原电力电缆均为铝芯电缆,经多年运行外皮老化,绝缘降低,有发热现象,存在安全隐患。
金属结构:渠道进口无拦污栅,进水闸钢筋砼闸门老化,前池压力管进水口拦污栅拦污效果差,经常有杂物堵塞。
电站进水口工作闸,为钢筋砼结构,闸门老化;启闭设备为手动螺杆机,设备老化难以正常工作。
本工程主要施工内容:渠首启闭房修缮,增设铁门并上锁;重建压力前池电站进水口闸门基础,扩大前池的容积,在靠山坡方向扩挖并浆砌石;厂房改造为轻型屋顶并修缮亮化;更换电缆沟盖板;加高批荡防洪墙防渗。
水电站机组增效扩容改造方案g
湖南省xx县xx 水电站增效扩容改造工程机组改造方案湖南零陵恒远发电设备有限公司二0一一年十一月六日一、前言xx县 xx 电站始建于1976年,自投产以来,机组已运行35年,电站现有装机3×1250KW+1×1500KW共4台水轮发电机组。
由于设备老化,机组实际效率低。
当今技术进步促进水轮发电机组效率有较大提高。
因此,确定对水轮发电机组进行技术改造。
二、机组增容改造要求根据电站现有参数,在不改变水轮机转轮直径、导水机构、装机高程等条件下更换水轮机转轮及相关零部件、更换发电机 (F级绝缘)及相关零(部)件,要求1250KW机组增容后额定出力必须达到1575Kw,最大水头时出力达到1650Kw。
三、电站机组方案比较及说明1、水轮机方案比较经对国内现有水轮发电机组改造成功机型分析,吸取同水头段混流式水轮机组选型的经验,适合本电站水头的混流式模型转轮有HLD260、HL3689两种型号,对两种转轮选型方案的技术参数与原机组进行比较,两种转轮的水轮机及发电机主要参数如下:2、机组方案说明:通过上述两种不同型号不同转速水轮机方案参数的对比可以看出,两种方案都能满足电站发电需求,而且不影响发电效率。
所不同的是:1)、HL3689-LJ-120在额定转速250 r/min运行时,发额定出力1575kW流量为8.56m3/s,效率为94.2%;HLD260-LJ-120在额定转速300 r/min运行时,发额定出力1575kW 流量为8.75m3/s,效率为92.0%。
HL3689转轮是专为改造HL123转轮研制的一个最优秀的转轮,在额定转速250r/min运行,水轮机额定点的效率为94.2%,比HLD260的额定点高2%,因此发同样的电量少要0.19m3/s的流量,对电站经济运行效益来说少用0.19m3/s 的流量会多发很多电能。
2)HL3689-LJ-120在额定转速250r/min运行,空化系数σ=0.185, HLD260在额定转速300r/min运行,空化系数相σ=0.19,在现有的已经定形的流道及安装情况下,无法改善转轮的空蚀性能,转轮的检修周期长短,是以空化系数的大小来决定的,空化系数大检修短,空化系数小,检修周期长,也就是说HLD260的检修次数多,而HL3689检修次数要少一些,检修期间必定要少发许多电能;转轮检修周期长,可以多发电,为电站创造更高经济效益。
XXX水电站增效扩容改造工程概算
A243004369 湖南省XXX市XXX水力发电站增效扩容改造工程概算(送审稿)XXX市水利水电勘测设计院二○一二年六月项目名称:XXX市XXX水力发电站增效扩容改造工程审定:审查:校核:编写:设计人员:目录1.一、概算正件 (3)2.1、编制说明 (3)3. 1.1 工程概况 (3)4. 1.2 主要工程指标 (3)5. 1.3 编制原则和依据 (4)6. 1.3.1 定额依据 (4)7. 1.3.2 编制办法及费用标准 (4)8. 1.4 其他说明 (4)9. 1.4.1 基础单价 (4)10.1.4.2 取费 (6)11.1.5 其他费用 (8)12.1.5.1 设备及安装工程 (8)13.1.5.2 独立费用 (8)14.1.5.3 预备费及其他 (9)15.1.6 资金筹措方案 (9)16.1.7 主要工程指标表 (9)17.1.8 工程概算总表 (11)18.2.工程部分概算表 (13)19.2.1 概算表 (13)20.(1)总概算表 (13)21.(2)建筑工程概算表 (14)22.(3)机电设备及安装工程概算表 (16)23.(4)金属结构设备及安装工程概算表 (18)24.(5)施工临时工程概算表 (18)25.(6)独立费用概算表 (19)26.2.2 概算附表 (21)27.(1)建筑工程单价汇总表(附表一) (21)28.(2)安装工程单价汇总表(附表二) (23)29.(3)主要材料预算价格汇总表(附表三) (20)30.(4)次要材料价格汇总表(附表四) (21)31.(5)施工机械台时费汇总表(附表五) (24)32.(6)主要工程量汇总表 (28)33.(7)主要材料量汇总表 (29)34.二、概算附件 (31)35.1、主要材料预算价格计算表 (31)36.2、施工用电价格计算表 (32)37.3、施工用水价格计算表 (32)38.4、施工用风价格计算表 (32)39.5、混凝土和砂浆材料单价计算表(附件六) (33)40.6、施工机械台时费计算表 (34)41.7、建筑工程单价表 (34)42.8、安装工程单价表 (52)一、概算正件1、编制说明1.1 工程概况XXX市XXX电站,位于XXX市茅塘镇沙河村孙水河支流源头河畔,电站距XXX市区30公里,县级公路从旁路过,公路可直通机房。
水电站机组增容改造工程可行性研究——以湘江长沙综合枢纽蔡家洲水电站项目为例
水电站机组增容改造工程可行性研究——以湘江长沙综合枢纽蔡家洲水电站项目为例摘要:为有效提升水能利用效率,需要对老旧中小型水电站进行增容改造。
本文概述了蔡家洲水电站项目,并对改造可行性及必要性、改造方案进行分析。
关键词:水电站机组;增容改造;蔡家洲水电站1工程概述湘江综合枢纽工程位于湖南省长沙市望城县境内的湘江蔡家洲,是湘江干流苹岛至长沙河段第八个梯级。
坝址上距长沙市外环线月亮岛公铁两用桥13.2km,距长沙港口主枢纽霞凝中心港区下游端沙河子9.2km,在香炉洲下游7km,下距沩水河口2.2km。
工程任务以航运、城市供水为主,兼顾灌溉、发电及区域水环境改善。
坝址控制流域面积90520km2,多年平均流量2237m3/s。
水库正常蓄水位29.7m,死水位29.7m,总库容6.75亿m3。
电站原设计总装机容量57MW,安装6台9.5MW灯泡贯流式机组,额定水头3.7m,为低水头径流式电站。
年发电量2.315亿kW▪h,年利用小时4061h。
航道等级Ⅱ级。
枢纽等别为Ⅰ等,工程规模为大(1)型。
枢纽主要建筑物从左至右依次为:预留的三线船闸、双线2000t级船闸、26孔净宽22m(堰顶高程18.50m)主泄水闸、排污槽、电站厂房及鱼道、蔡家洲副坝、右汊20孔净宽14m(堰顶高程25.00m)副泄水闸。
坝顶高程39.70m。
电站主要建筑物有:主厂房、安装场、尾水副厂房,中控楼、控制保护室、GIS室、厂区上游挡水坝、下游防洪墙、门机平台挡土墙、进水渠、尾水渠、水平进厂道路、垂直进厂通道、运污通道及户外门机安装检修平台、鱼道等。
图1灯泡贯流式机2改造可行性及必要性2.1增容改造技术条件对水电站机组进行增容改造的主要原因是:电站运行水头范围变化导致原有机组在枯水期不能发电,改造方案为维持转轮直径不变、转速不变,水轮机转轮整体更换为4叶片灯泡贯流机。
改造后机组水头运行范围为2.8m-10.5m,转轮直径仍为6.75m。
论述小水电站增效扩容改造方法
论述小水电站增效扩容改造方法1、工程概况为贯彻落实2011年中央1号文件,提高水能资源的利用效率,保障农村用电的需求,促进农村水电持续有序的发展,根据《水利部财政部关于广东省农村水电增效扩容改造实施方案的批复》(水规计〔2013〕284号)文,我市列入这次增效扩容改造项目的电站有13宗,阵湾水水电站是其中一宗。
恩平市阵湾水电站位于我市大田镇炉塘管区阵湾村,潭江支流锦江水库上游,距恩平市区约35km,1980年5月建成投入运行。
是一引水式水电站,总装机容量2×1000KW,机端电压6.3KV,水机型号是HL110-WJ-60,配套发电机TSW118/49-6,设计水头106m,设计流量1.31m3/s,年设计发电量500×104kwh。
2、水电站存在的主要问题阵湾水电站建成运行至今已接近了40年时间,电站经过多年的运行,存在设备设施老化,技术落后和超期服役的问题。
由于在运行管理方面没有稳定的维修养护经费来源,单纯依靠自身力量进行全面技术更新改造,存在诸多困难。
2.1设备老化,发电效率降低由于受当时的设计理念和设备制造工艺水平的限制,早期使用的水轮机材质较差,特别是转轮等过流部件很少采用不锈钢构件制造而采用碳钢材料制造,这些材质抗泥沙以及抗空蚀能力较弱,再加上水电站的运行环境较差,水轮机的转轮在现场补焊之后就会导致转轮叶片变形,甚至会出现机组摆幅振动的情况。
加之经过多年的运行,目前机组基本已超过正常使用年限,水轮机汽蚀严重,经实测气蚀最大深度达10mm,修补面积达0.2m2,容积效率降低,且各种设备老化严重,致使水电站水能利用率下降,不能确保安全运行。
2.2水轮机的运行效率较低,参数性能十分落后阵湾水水电站建于1980年,所以在技术以及设备方面依然十分落后,特别是对水轮机的水力模型的开发依然处于落后的水平,还依赖于国外的先进技术,我国早期的水电站所采用的水轮机型号均为苏联或者美国等发达国家所研制的机型,这些机型在某些地方的小型水电站中依然在使用,但是与现代化的技术水平相比,传统的水轮机在转速以及容量方面效率依然很低,而且水轮机的水力稳定性与安全性能较差。
公司增容扩建项目汇报材料
金湖公司良浅、范厝电站增容扩建项目汇报一、金湖公司二、良浅电站1、工程概况1.1流域概况金溪为闽江富屯溪支流,发源于宁化县安远乡境内武夷山东麓,流经建宁、泰宁、将乐和顺昌县境,于顺昌县城关附近汇入富屯溪。
金溪流域面积7201km2,河长253km,河道平均坡降 1.2‰。
金溪干流池潭至富屯溪汇合口河道全长约108km,天然落差97.5m。
金溪干流池潭水电站以下河段的梯级开发方案为8级,即良浅、大言、黄潭、孔头、范厝、高唐、谟武和贵岭水电站。
良浅水电站是金溪干流梯级开发的第二级电站,坝址位于泰宁县城以南32km的良浅村下游2km处,坝址以上的流域面积为4800 km²,总库容0.1795亿m³,于1991年9月建成投入运行;福建省水利厅与福建省发改委于2007年以“福建省水利厅福建省发展和改革委员会关于印发富屯溪流域综合规划报告的通知”(闽水计财【2007】96号),规划了良浅水电站水库正常蓄水位为211.2m。
1.2 工程现状枢纽工程由泄洪闸坝、挡水坝、发电厂房和附属建筑物等组成,是一座以发电效益为主的中小型水利水电工程。
泄洪闸坝共设7个闸孔,每孔设12m×12.7m(宽×高)弧形钢闸门一扇,闸前共用一扇12m×13.5m(宽×高)平面叠梁式检修钢闸门。
泄洪闸溢流面采用WES曲线,堰顶高程为199.2m,坝顶高程214.2m。
挡水坝段分左岸挡水坝段和右岸挡水坝段,其中右岸重力坝挡水段,坝长41.2m,最大坝高20.2m;左岸土坝挡水段,坝长51.1m,最大坝高10.6m,采用粘土铺盖防渗。
坝顶过木采用4×2.5t龙门吊车垂直升降式进行木材过坝,龙门吊的钢筋砼框架尺寸(长×宽×高)为35.8m×7m×19m,下游设有7m宽筏道引渠并与河床相接。
已建厂房位于河床左岸,主厂房尺寸为51.1m×16.6m×40m(长×宽×高),厂内安装三台轴流式发电机组,总装机容量为30MW,单机容量为10MW,额定水头为11.2m ,水轮机型号为ZZ560A-LH-410,配套发电机的型号为SF10-48/6750 。
例析水电站的增效扩容改造
例析水电站的增效扩容改造一、概况丰乐水库位于安徽省黄山市徽州区丰乐河中游,属新安江流域,是一座具有防洪、灌溉、发电及水产养殖等综合利用功能的中型水利水电枢纽工程,丰乐水库始建于上世纪70年代初,1978年初步建成,水库总库容8430 万m3。
黄山市丰乐水电站于1980年建成发电,电站设计装机2×3200kW,1992年通过更换定子线棒,推力瓦等发电机局部改造,使其单机容量由3200kW增至4000kW。
电站自发电以来,很好的完成电网调峰调频和系统事故备用任务,作为地区龙头企业和经济支柱,为地区的社会和经济发展做出了应有的贡献。
为积极响应水利部“开展农村水电增效扩容改造工作”,以提高综合能效和安全性能、促进水能资源合理利用、维护河流健康为目的,进行增效扩容改造。
结合本电站的实际,就改造关键部位和增加自动化控制系统,浅谈水电站的改造思路。
二、水轮机的改造水轮机的转轮是水电站实现水能转变成机械能的关键部件,不同的水头,不同的流量就要用不同的转轮。
而且同一只转轮在过流量发生变化时其效率也发生变化,如果转轮选择失当,即会导致效率下降,不但不能提高电站的经济效益,反而会带来一些负面影响,如发生振动、气蚀等。
上世纪七八十代,由于科技发展的限制,水轮机型谱的不全,需要的水轮机难以如意配套;也由于物资的缺乏,计划经济指标下达的有限,设计水电站时有时只能勉强凑合,如某个水电站设计水头110米,选用的水轮机型号为XJ-W-55/1×12.5,较高效率的转速应该是750转,但由于当时物资缺乏,选用了1000转的发电机,造成效率低下,在增效扩容改造时应重新配套。
因此,丰乐水电站在进行改造过程中,应根据电站水头、流量等条件进行详细分析,在保证各项参数相适应情况下选择效率高、过流量大的转轮,以满足要求,同时选择新型转轮的流道和转轮直径与原机组基本相同。
丰乐水电站原水轮机型号为HL240-LJ-140,是上世纪70年代产品,水轮机运行范围发生了较大变化,实际运行时在34.2m额定水头下不能达到额定出力,额定点理论效率仅89%左右,偏离高效区。
例谈水电站增效扩容改造情况
例谈水电站增效扩容改造情况恭城发电分公司所属势江水电站、峻山水电站、兰洞水电站在2014~2015年进行了农村水电站增效扩容项目改造,现将改造的基本内容、效果和经验介绍如下。
1 改造基本内容1.1 改造前的基本情况1.1.1 势江水电站。
势江水电站位于恭城县东南部莲花镇势江村委附近,是恭城河支流势江中下游河段开发的电站,电站厂房离县城18km。
水电站枢纽建筑物包括引水拦河坝、引水明渠、前池、压力管、发电厂房及升压站、生活区等。
势江水电站属引水式径流电站,拦河引水坝位于莲花镇杨梅村委东头田自然村东北角附近,坝址控制集雨面积255km2,占势江流域面积的71.62%,发电厂房距拦河坝3.23km。
电站设计装机容量1×500+2×250=1000kW,现状多年平均发电量601万kWh,年利用小时6010h。
1972年7月并网运行。
势江水电站运行至今已有40年,设备设施已陈旧老化,机组效率低,有的设备已被列入淘汰产品,在运行中出现温升过高,噪音刺耳,渗油漏水严重,监控保护装置经常不能正常动作,发电量呈逐年下降趋势,经济效益下滑,严重影响电站设备设施及人身安全和经济运行。
1.1.2 峻山水电站。
峻山电站位于恭城县西岭乡峻山水库下游,开发河流为恭城河支流澄江河。
峻山水库现总库容1.04亿m2,坝址以上集雨面积320km2,峻山水库在2010年已进行了除险加固。
峻山电站共有两级,总装机容量为9600kW。
2007~2011年的平均发电量为2206万kWh(2010~2011年水库除险加固,影响电站正常发电)。
一级站位于峻山水库灌溉输水隧洞出口,是一座利用灌溉流量发电的引水式电站,共有3台立式混流式机组,1号机组(1600kW)于1979年5月投入运行,2号3号机组分别于1980年5月、1981年5月投入運行,其中1#机组于2009年完成技改,装机容量由原来的1600kW改造增容为2000kW,一级站装机容量8400kW(1×2000+2×3200),机组设计引用流量约为35.5m3/s,发电机端电压为6.3kV,送出电压为35kV。
小型水电站增效扩容改造技术
小型水电站增效扩容改造技术摘要:当前我国许多现有水电站由于运行年限久,以及当时施工技术的限制等原因,出现了技术水平落后、设备老化、发电效率低等问题,对这些水电站的增效扩容刻不容缓。
本文结合某水电站增效扩容改造实例,详细介绍了水电站增效扩容改造实践,旨在为类似工程改造提供参考。
关键词:水电站;增效扩容;改造实践随着我国社会的进步及经济的快速发展,对水电站的发电性能也提出了更高的要求。
但由于我国当前许多水电站的建设年代久远,受限于当时的技术条件,加上运行时间较久,已普遍出现机电设施老旧、技术水平落后、运行效率低下且能源浪费等问题。
对这些水电站进行增效扩容改造,提高水电站的运作效率势在必行。
对此,笔者结合实例进行了相关介绍。
1 概述某小型水电站于1982年建成投产发电,利用下泄灌溉流量及丰水期多余的弃水进行发电。
结合发电等综合利用的水利工程,由输水建筑、压力钢管、坝后水电站厂房、升压站及尾水渠等建筑物组成,水电站厂房内装有卧式混流式机组(2×800kW),总引水量为6.8m3/s。
(1)现有电站由于厂房尾水渠段较短,尾水出口顺直区段仅2m多,尾水出流不顺畅,导致回水雍高。
电站尾水段与灌溉引水渠连接段设计时没有设置检修闸,每次检修时都需要使用麻袋装土进行封堵,消耗人力物力,增加停机时间,造成电量损失。
(2)厂房下游挡墙渗漏严重,整面墙体均有不同程度起泡、长青苔,水轮机层左侧渗漏较大,装饰面已整体外翘;主机间地面(靠近下游墙侧)积水严重,影响运行。
(3)主坝建成后,受水库水位影响,左岸山坡的残坡积层、全风化层岩体内的软弱面和富水体均接受库水位补给,发生渗漏,长期渗流潜蚀左岸山坡,并流入左岸山坡下游的厂房集水井。
水轮机的集水井经常水满为患,多台抽水机要连续不断的抽水排水。
如遇到多雨季节,注入集水井的渗水量增大,威胁着厂房的安全运行。
(4)电站水轮发电机组老化,水轮机漏水严重,机组运行范围偏离实际水头,励磁系统设备陈旧,机组效率低;加上配电设备陈旧,损耗较大,存在严重的安全隐患,在很大程度上影响了电站的安全、经济、稳定运行,同时也增加了维护人员的工作量及劳动强度。
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×××水电站增效扩容改造工程典型材料
摘要:农村水电增效扩容改造是中共中央、国务院为了加快水利改革的发展,提高水能资源利用效率,保障农村用电需要,促进农村水电持续有序发展而作出的一项重大举措。
本文主要阐述作为国家财政部、水利部第一批农村水电增效扩容改造试点项目单位的×××水电站,针对工程项目实施过程中遇到的具体难题所采取的应对措施和体会。
关键词:水电站增效扩容典型材料
一、工程基本情况
×××水电站于2011年7月被国家列为第一批农村水电增效扩容改造试点单位。
该工程的主要内容是两台机组机电设备的更新改造及厂房扩建和尾水疏浚工程。
2011年8月初委托×××水利电力设计院对工程进行初步设计,同年8月底初步设计报告得到批复。
工程于2012年2月20日动工,4月底完成了厂房扩建和尾水疏浚工程;2012年8月15日开始进行机电设备安装,两台机组于分别于9月20日和10月24日成功并网试运行。
二、工程项目实施过程中遇到的具体问题和应对措施
×××水电站增效扩容改造工程在初步设计报告得到批复、项目招投标以及资金筹措到位,具备动工条件时已是2012年3月,此时离洪水期只有两个多月时间。
根据水利部和自治区水利厅工程项目要于2012年10月
底前如期完工的要求,必须将两机组全部停运进行全线开工,但这样就会使×××水电站整个丰水期的发电量损失掉,直接影响到集团公司给×××发电分公司下达的年度发电指标。
为了使公司的年度发电指标不受影响并在自治区水利厅所要求的时间节点完成增效扩容改造工程任务,公司总经理及时召开增效扩容改造工程工作领导小组成员、工程项目办公室、各分项目负责人、×××水电站相关负责人及工程监理方代表碰头会,重新调整工程施工方案,并责成工程项目办公室重新编制具体施工方案。
具体措施如下:
1.首先进行厂房扩建和尾水疏浚工程施工,要求施工单位必须于2012年4月20日按质按量完成土建工程施工任务。
2. 在完成土建工程施工后,立即在厂房内进行高、低压开关柜、调速器、励磁系统屏柜、综合自动化系统屏柜的就位安装和电力电缆、控制电缆的铺设和接线工作。
3. 注意观测上游水情变化情况和收听当地天气预报,当上游来水量减少并相对有一段稳定期时,在保持2#机组运行发电的情况下,立即将1#水轮发电机组停运拆卸并进行新机组安装。
同时,提前准备好运输工具和起重设备,在不影响附近居民和工农业用电的情况下,短时退出2#机组和并网线路运行,利用2天时间完成升压站设备吊装,然后接入新系统进行整机调试并进行试并网运行。
4. 1#机组投入运行后,立即将2#机组停运拆卸进行新机组安装。
通过这些具体措施落实,充分利用时间差,大大缩减了发电机组的停运时间,使发电量损失减少到最低限度,既不影响年度发电指标又能确保
施工进度。
同时,×××发电分公司在项目实施过程中,始终做到的“三个坚持”,也是解决这些具体问题的有效办法。
一是坚持当天任务不跨夜制度,无法按时完成的自觉加班加点完成;二是坚持施工进度汇报制度,要求各分项目负责人每天向工程项目办公室汇报当天施工进度,由工程项目办公室汇总后上报工作领导小组,使公司领导和工作领导小组成员时刻掌握工程项目进展情况;三是坚持分析总结制度,公司领导定期召开工作领导小组成员、工程项目办公室、各分项目负责人、×××水电站相关负责人及工程监理方代表碰头会,总结近期工程完成情况,分析个别项目施工进度滞后原因,寻找补救措施,明确专人与工程项目有关各方联系沟通,确保工程进度顺利完成。
三、结束语
水电站增效扩容主要是对老旧水电站进行改造,可提高水能资源利用效率,保护河流生态环境。
但在项目实施过程中,会碰到这样或那样的问题,如何解决这些具体问题,采取什么措施去应对,这是既减少发电损失又能按时完成水电站增效扩容改造任务的关键。