桩基检测报告
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桩检报告
1、小应变检测
其中:
Ⅰ类桩69 根,占所测桩数的87.09%;
Ⅱ类桩12 根,占所测桩数的12.90%;
Ⅲ类桩0 根,占所测桩数的0.0%;
Ⅳ类桩0 根,占所测桩数的0.0 %;
Ⅰ类桩、Ⅱ类桩共81根,占所测桩数的100%;
2、抽芯法检测(含监督抽检)
表二
其中:
Ⅰ类桩11根,占所测桩数的47.83%;
Ⅱ类桩8根,占所测桩数的34.78%;
Ⅲ类桩2根,占所测桩数的8.69%;
Ⅳ类桩2根,占所测桩数的8.69%;
Ⅰ类桩、Ⅱ类桩共19根,占所测桩数的82.61%;
3、扩大抽检部分
表三
其中:
Ⅰ类桩2根,占所测桩数的40%;
Ⅱ类桩3根,占所测桩数的60%;
Ⅲ类桩0根,占所测桩数的0.00%;
Ⅳ类桩0根,占所测桩数的0.00%;
二、存在的主要问题
1、桩身完整性存在局部缺陷
根据抽芯检测中间结果显示9#、35#、45#、69#等四根桩桩身完整性存在局部缺陷,具体情况如下:
1)9#桩桩身类别为Ⅳ类桩,桩身混凝土强度代表值为44.4MPa,桩端持力层为微风化泥质粉砂岩。具体情况如下:
表四
2)35#桩桩身类别为Ⅳ类桩,桩身混凝土强度代表值为25.4MPa,桩端持力层为微风化泥质粉砂岩。具体情况如下:
表五
3)45#桩桩身类别为Ⅲ类桩,桩身混凝土强度代表值为33.6MPa,桩端持力层为微风化泥质粉砂岩。具体情况如下:
表六
4)69#桩桩身类别为Ⅲ类桩,桩身混凝土强度代表值为32.1MPa,桩端持力层为强风化砂岩。具体情况如下:
2、桩身砼强度存在局部缺陷
根据抽芯检测中间结果显示10#、12#、22#、24#、34#、35#、36#、46#、56#等九根桩桩身砼强度存在局部缺陷,具体情况如下:
1)10#桩桩身类别为Ⅰ类桩,桩身混凝土强度代表值为28.0MPa,桩端持力层为微风化泥质粉砂岩。具体情况如下。
表八
2)12#桩桩身类别为Ⅱ类桩,桩身混凝土强度代表值为29.4MPa,桩端持力层为微风化泥质粉砂岩。具体情况如下:
3)22#桩桩身类别为Ⅰ类桩,桩身混凝土强度代表值为29.0MPa,桩端持力层为微风化泥质粉砂岩。具体情况如下:
表十
4)24#桩桩身类别为Ⅰ类桩,桩身混凝土强度代表值为29.0MPa,桩端持力层为微风化泥质粉砂岩。具体情况如下:
5)34#桩桩身类别为Ⅰ类桩,桩身混凝土强度代表值为29.6MPa,桩端持力层为微风化泥质粉砂岩。具体情况如下:
表十二
6)35#桩桩身类别为Ⅳ类桩,桩身混凝土强度代表值为25.4MPa,桩端持力层为微风化泥质粉砂岩。具体情况同上。
7)36#桩桩身类别为Ⅱ类桩,桩身混凝土强度代表值为25.4MPa,桩端持力层为微风化泥质粉砂岩。具体情况如下:
表十三
8)46#桩桩身类别为Ⅱ类桩,桩身混凝土强度代表值为27.1MPa,桩端持力层为微风化泥质粉砂岩。具体情况如下:
表十四
9)56#桩桩身类别为Ⅱ类桩,桩身混凝土强度代表值为21.0MPa,桩端持力层为微风化泥质粉砂岩。具体情况如下:
表十五
3、桩底成渣厚度超出设计及规范要求
桩底成渣厚度设计及规范要求≤100mm,根据抽芯检测中间成果报告,共有69#、59#等2根桩桩底成渣厚度超过规范要求。具体情况分别如下:
1)69#桩桩身类别为Ⅲ类桩,桩身混凝土强度代表值为32.1MPa,桩端持力层为强风化砂岩,共抽芯检测2个孔,其中69#-1孔显示桩底成渣为2.07m、69#-2孔显示桩底成渣为1.89m。具体情况见表七。
2)59#桩桩身类别为Ⅱ类桩,桩身混凝土强度代表值为34.8MPa,桩端持力层为强风化砂岩,共抽芯检测2个孔,其中59#-1孔显示桩底成渣为3.82m、59#-2孔显示桩底成渣为3.75m。具体情况如下:
三、施工情况及原因分析
(一)施工情况简介
1、9#、10#、12#、22#、24#、34#、35#、36#、46#等九根桩采用冲孔成孔方法进行施工。
2、59#、69#等二根桩采用旋挖成孔方法进行施工。
3、45#桩先采用旋挖成孔方法进行施工,旋挖至原有地面(-0.5m)下约6m 时,发生塌孔现象,旋挖施工无法继续进行。经各方共同商讨,45#桩改用冲孔成孔方式进行施工,桩位进行平移。
(二)缺陷原因分析
1、桩身完整性存在局部缺陷
1.1 产生的原因
(1)水下砼灌注过程中,导管埋深过大,灌注过程中上下活动导管过于频繁,致使导管活动部位的砼离析,保水性能差而泌出大量的水,这些水沿着导管部位最后灌入的砼往上冒,形成通道(即桩身孔洞) 。
(2)水下砼灌注过程中,砼倾倒入导管速度过快过猛,把空气闷在导管中,在桩内形成高压气包。高压气包在其自身浮力或导管起拔等外力的作用下,在砼内不断上升,当上升到桩顶附近时,气包浮力与上升阻力接近,在没有外力的作用下,气包便滞留在桩身内,最终形成桩身孔洞,存在蜂窝麻面现象。
(3)水下砼灌注时间过长,最早灌入孔内的砼坍落度损失过大,流动性变差,终灌导管起拔后会留下难以愈合的孔洞。
2、桩身砼强度存在局部缺陷
2. 1 产生的原因
(1)按照施工规范的规定要求,钻孔后要彻底清除孔底的淤泥,但在实际施工过程中,很难将淤泥彻底清除,于是在浇灌第一斗混凝土进行封底施工时,孔底沉积的淤泥必然混入混凝土中。由于用导管灌注的水下混凝土是从下往上顶升的,先灌入的混凝土顶升于孔的上面,这样就容易出现局部桩段砼强度不满足设计要求的现象。
(2)浇灌混凝土时,若导管插入混凝土之内过深,浇注速度又较快,则容易在孔体深部沉积较多的骨料,加上振捣过程所造成的混凝土的离析,也容易导致局部桩段砼强度不满足设计要求的现象。
3、桩底成渣厚度超出设计及规范要求
59#、69#等二根桩采用旋挖成孔方法进行施工,其桩底成渣厚度过厚。因旋挖成孔速度快,但其泥浆护壁效果较差。由于清孔不干净,泥浆比重过小或泥浆注入量不足而难于将沉渣浮起;再加上钻进速度过快、空钻时间过长、成孔后待灌时间过长和灌注时间过长,引起局部孔壁坍陷,造成桩底成渣过厚。
四、处理建议
全面系统分析工程桩施工技术资料及相关记录,结合抽芯检测现场情况及检测中间结果,提出几点建议,供各方参考。
1、桩身完整性存在局部缺陷处理
针对9#、35#、45#等3根桩桩身完整性存在局部缺陷,建议采取高压旋喷注浆法进行加固补强处理。
2、桩身砼强度存在局部缺陷处理
针对10#、12#、22#、24#、34#、35#、36#、46#等8根桩桩身砼强度存
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