几起特大煤矿事故案例分析

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特大瓦斯爆炸、火灾 事故回顾及教训
一、郑州煤业集团大平煤矿“10.20” 特大型煤与瓦斯突出引发特别重大瓦 斯爆炸事故
2004年10月20日,河南省郑州煤炭工业集团 有限责任公司(简称郑煤集团公司)大平煤矿 发生一起特大型煤与瓦斯突出引发的特别 重大瓦斯爆炸事故,造成148人死亡,32人 受伤(其中重伤5人),直接经济损失 3935.7万元。
煤与瓦斯突出的原因:
■ 突出地点垂深达到了612m;■ 地层垂直应力达到15MPa左右; ■ 煤层的瓦斯压力在2MPa以上; ■ 瓦斯放散初速度△P达31;
■ 煤质松软,f仅0.12;■ 煤的破坏类型为IV、V类煤。
■ 21轨道下山岩石掘进工作面地处矿井深部,放炮揭穿地质构 造复杂的逆断层, ■ 该矿为高瓦斯矿井,对矿井开采深度增加可能带来的瓦斯等 级升高没有引起足够重视。
■ 瓦斯地质预报工作不到位,没有及时预测到21岩石下山掘进
工作面遇到的逆断层
瓦斯爆炸事故简况:
2004年10月20日22时40分,
在西大巷与11轨道石门交汇点附近的西大巷内, 架线电机车取电弓与架线的电火花引发瓦斯爆 炸。 瓦斯爆炸波及范围 矿井西翼进风系统,13、15、11、21四个采 区和矿井西翼回风系统。

2004年11月28日07时10分


2004年12月2日

3:25、6:15、7:45、10:53相继发生4次爆炸,没有造成人员伤亡。
四 总 回
四 皮 下
四 轨 下
415运顺
24日16时起加快工 作面的推进度 , 事故 发生前推进27m。
23 日 10 时 50 分 ,85 架附近发现明火 。





7 、采煤工作面中部布置联络巷不利于通风系统 稳定和瓦斯管理,建议予以禁止。 8 、矿井应实现安全监控与生产调度的联合开发, 实现联网。 9 、建议研究开发矿井应急救援系统的可视化、 数字化平台。 10、建议企业加强提高矿井抽放瓦斯浓度的技术 研究。 11、建议企业加强高瓦斯易自燃厚煤层开采及相 关安全技术的研究。
2 事故发生经过

2004年11月23日10:20~10:30

415上隅角起爆松动顶煤,上隅角采空区发生瓦斯爆燃,83#~ 89#架后溜槽处发现明火,并有大量青烟。

2004年11月24日

79#~80#支架间有少量烟;决定只割煤不放顶煤,加快推进速度 。 井下四泵房安检员韩朝云汇报听到爆炸声、巷道烟雾大,安子沟 抽放泵站电话汇报,安子沟风井防爆门被摧毁,有黑烟冒出;事 故死亡166人,受伤45人(见图,遇难人员分布图和爆炸传播 图) 。

二、陈家山矿瓦斯爆炸事故
2004年11月28日07时10分井下四泵房安检员韩朝云 汇报听到爆炸声、巷道烟雾大,随之安子沟抽放泵 站电话汇报,安子沟风井防爆门被摧毁,有黑烟冒 出。四采区发生爆炸事故,波及四采区下山至回风 井所有区域,涉及415回采工作面系统、416掘进工 作面系统、417掘进工作面、采区下山系统、安子沟 回风系统等,死亡166人,受伤45人。 2004年12月2日3:25、6:15、7:45、10:53又发生4 次爆炸,没有再造成人员伤亡。
大平煤矿“10.20”瓦斯爆炸传播过程演示
瓦斯爆炸的原因:
■ 局部通风设施管理混乱, 21岩石下山回风联络巷堆积 物料,并有带有通风口的风墙,加大了突出瓦斯逆流,逆流
到西大巷新鲜风流中的瓦斯达到爆炸浓度,由架线电机车取
电弓与架线产生的电火花,引发了瓦斯爆炸。 ■ 瓦斯突出与瓦斯爆炸有31分钟的间隔时间,应急处置措施 不当,没有按照事故应急预案要求,对瓦斯波及区域实施停 电措施 。 ■技术管理、安全责任不落实,重生产轻安全。
22时31分31秒~22时35分15秒, 瓦斯浓度从0.17%升到4.0%.
22时09分12秒~22时12分26秒 瓦斯浓度从0.12%升到40%以上.
煤与瓦斯突出事故简况:
突出地点
21轨道下山岩石掘进工作面(标高-282m、距地表垂深 602m)。 突出时间 2004年10月20日22时9分。 突出类型 特大型煤与瓦斯突出。 突出强度 突出煤岩量为1894 t,瓦斯量约25万m3。
2、
事故调查情况
2004年10月20日22时09分, 21轨道下山岩石掘进工作面(距地表垂深 612m)发生特大型延期性煤与瓦斯突出。
煤与瓦斯突出事故简况
大平煤矿“10.20”事故瓦斯突出及扩散过程演示
22时32分16秒~22时39分45秒, 瓦斯浓度从0.5%升到6.3%.
21轨道下山岩石掘进 工作面,突出煤岩量约 1894t,瓦斯量25万m3



4 .高瓦斯矿井放顶煤集约化生产的高可靠性安全保 障技术不配套,不能满足高效集约化生产的要求。建 议政府和企业加大科研投入研究新技术,建议高瓦斯 突出矿井应根据自身条件选择合理的开拓布局和产能, 切忌无条件追求高产高效和集约化开采。 5.玻璃钢抽放管抗冲击能力不能抵抗爆炸波的冲击, 致使爆炸时抽放管炸碎,管内大量高浓度瓦斯涌出, 加剧了爆炸威力。建议尽可能不采用玻璃钢抽放管。 6、采用预裂爆破措施有利于顶煤和顶板及时垮落, 但作为煤、气、油共生的高瓦斯矿井应特别注意防治 预裂爆破、特别是采空区附近预裂爆破诱发瓦斯与煤 尘爆炸。建议进一步完善爆破设计并健全安全施工的 监督体制。
24日12时14分 53 号尾梁着火,经洒 水火灭。
415工作面
1号联络巷
415回风巷 415高位巷
工 作 面 推 进
415灌浆巷
注水、注浆、 注凝胶
23日10时
24日12时10
40分,上隅角
放炮引wk.baidu.com爆燃
分,上隅角再
次爆燃。
415 面 爆 源 点
3.教训及建议



1.在工作面上、下隅角爆破落顶极易引燃、引爆采空区瓦斯,建 议严禁在上、下隅角爆破落顶。 2.实现一矿一面集约化生产的矿井,生产、人员非常集中,发生 事故造成重大伤亡。建议矿井实行安全合理集中生产。 3.专用排瓦斯巷是在通风、瓦斯抽放等措施全力实施前提下所采 取的避免回风巷瓦斯超限的辅助措施,且易自燃煤层不得采用专 用排瓦斯巷。专用排瓦斯巷分段掺入新风,降低瓦斯浓度至 2.5%以内,但专用排瓦斯巷与采空区相联,未掺新风段瓦斯仍 可能处于爆炸限内,致使专用排瓦斯巷成为重要危险源,巷道内 尽管要求瓦斯浓度控制在2.5%以内,但实际上出现瓦斯浓度超 限现象时有发生,控制难度较大,且一旦发生事故,2.5%以内 的瓦斯在强点火能量条件下也可能引起爆炸,尤其在有油气和高 浓度煤尘混入的条件下。应予以禁止。
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