关于地源热泵的案例分析(实际运行)

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248388.8 122 含过渡季通风电耗
实际运行天数 单位用电量 折算标煤
(kW· h/m2· d)
(kW· h/m2· d) (Kg/m2· a)
0.138
0.113 9.21
0.073
0.06 3.15
含末端
不含末端 含末端
(Kg/m2· a)
7.59
2.58
不含末端
备注:为方便对比分析,在本文中对同一系统进行对比时,折合电耗单位为千瓦· 时/每平方 米· 每天(kW· h/m2· d);对不同系统进行对比时,折合为标煤千克/每平方米· 每年 (Kg/m2· a),在将电耗折合成标煤数据参考2004年全国平均火力发电煤耗,即1kWh电力 折合为354g标准煤。表1分别统计了机房与末端的电耗数据。
四、本系统与改造前系统对比
表2列出了改造前后一台热泵机组满负荷运 行工况下所投入的设备,图表1为改造前后节能 情况对比。其中改造后的深井泵供一台热泵机 组运行时只需给定70%的负荷,此时电流约为 43A(在开式系统中适当下延回水管可降低深井 泵扬程以达到节电的目的),合功率约22kW, 故表2中改造后深井泵功率按22kW计算。
0.174
0.067
27
0.073
0.06
122
五、本系统与其它地源热泵系统对比 从表3可知,本系统供暖季电耗 0.113kW· h/(m2· d),接近同系统最小值;比同系 统平均值节电59.9%,供暖季合计少耗电 890040 kW· h;比同系统最大值节电78.6%。制 冷季电耗0.06 kW· h/(m2· d),低于同系统最小值; 比同系统平均值节电65.5%,制冷季合计少耗电 387747.5 kW· h;比同系统最大值节电84%。 热泵系统单位面积电耗差距较大。供暖季最大 值是最小值的4.75倍;制冷季最大值是最小值 的6.37倍。
五、本系统与其它地源热泵系统对比
表3 本系统电耗与其它地源热泵系统电耗对比
参与分析项目电耗 项目指标 运行工况
本系统
最大值
平均值
最小值
样本数
含末端
不含末端
运行天数
供暖季 kW· h/(m2•d) 制冷季 kW· h/(m2•d)
0.527
0.281
0.111
29
0.138
0.113
189
0.382
四、本系统与改造前系统对比
表 2: 对比项目 投入设备
热泵机组kW 深井泵kW 井水侧二次循环泵kW 末端循环泵kW 合 计kW 改造前 123 4*37 3*15 3*18.5 371.5 3715 702135 改造前后设备投运情况对比 改造后 123 55/22 无 18.5 163.5 1635 309015 改造后节省 无 126 45 37 208 2080 393120 按每天工作10h 07年供暖189天 频率给定70% 备 注
四、本系统与改造前系统对比 由于原系统运行能耗数据无从考究,在 与原系统进行对比过程中,根据原运行人员 口述系统设备投入运行的情况做简要对比。
四、本系统与改造前系统对比
原系统于2004年6月建成并部分投入使用。运 行中地下井水能量短路及含沙量严重超标,加上板 换两侧流体之间的换热效率低下、运行维护不善, 致使系统井水侧水路严重堵塞。系统长期处于大流 量小温差运行状态:为满足一台热泵机组的正常工 作需开启深井泵4台、井水侧二次循环泵3台、末端 循环泵3台,井水侧及板换侧温差均工作在2℃以下。 末端温度不能有效提升,为满足末端负荷需求进而 增开末端循环泵,无形之中又增加了热泵对冷热源 需求。如此反复恶性循环,造成系统运行效率低下、 热泵机组启停频繁、外管线土方塌陷等问题。
图表1
四、本系统与改造前系统对比
通过以上数据表明系统改造是成功的。按 表中计算系统供暖季节电393120度;制冷季 节电253760度,全年共节电646880度,比原 系统节电56%。
四、本系统与改造前系统对比
通过对比,可以分析得出原系统出现高能耗 的原因: 1、系统设计不合理。单台深井泵抽水后经一台 板换换热后回灌,能量利用不够充分;地下水系 统存在能量短路现象。 2、施工组织不得力,成井质量不高。井水含沙 量严重超标,造成井周围抽空导致地面塌陷。提 高成井质量可以解决井水含沙量过大的问题,可 去除井水侧的二次循环设备能耗及板换换热的温 差损失,有利于实现井水的100%回灌。
五、本系统与其它地源热泵系统对比
以此分析数据可以看出: 1、热泵系统运行能耗效率差距较大,在日后的 推广与发展中还需不断进行优化与完善。 2、热泵系统专业性强。为充分发挥其节能、环 保等优势,还需我们延伸服务范围,从项目全 寿命周期出发,加强日后运行维护管理队伍的 建设,以充分体现地源热泵工程的价值。 3、热泵系统是一项好技术,但是能否达到节能 效果,则需要对项目实施的各个阶段严格把关, 最重要的环节是地下系统的施工质量。
2006年初由建研院空调所进行热泵系统改造设计、北 京市地质矿产勘查开发总公司进行了系统改造施工、调 试,并承担了空调系统的日常运行维护管理工作。改造 后主楼利用原有水源热泵机组5台,钻凿抽水井3眼、回 灌井3眼、水量调节池1眼,新安装深井泵3台,标称功率 55kW并配ABB变频器3台,井水经除沙器及电子水处理 仪处理后直接进入机组,无井水侧二次循环泵;使用原 末端循环泵5台;末端设备采用新风机组加风机盘管进行 冬季供暖及夏季供冷。其中新风机组17台,合计71.1kW; 风机盘管542台,合计20.3kW。裙楼利用原有水源热泵 机组2台;井水部分与主楼共用,使用原末端循环泵2台。
0.65~0.85 0.95 1 0.8 0.85 3.5
壁挂式 燃气炉
直燃机 本系统 (地源热泵)
六、本系统与其它采暖空调系统对比
不同采暖方式单位面积能耗统计 160 140 120 100 80 60 40 20 0 142.72 135.58
21.73
17.35
16.33
26.03
城市热网(Kg/m²·a) 电热膜(kW·h/m²·a) 直燃机(Nm³/m²·a)
日耗电量kW· h 耗电量 供暖季kW· h
制冷季kW· h
453230
199470
253760
08年制冷122天
四、本系统与改造前系统对比
系统改造前后电耗对比 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 供暖季电耗KW.H 改造前电耗 改造后电耗 制冷季电耗KW.H 改造后节能 309015 199470 393120 453230 253760 702135
1 蓄热式电锅炉(kW·h/m²·a)
壁挂式燃气炉(Nm³/m²·a)
本系统(地源热泵)(kW·h/m²·a)
图表2
六、本系统与其它采暖空调系统对比
不同采暖方式单位面积能耗对比(折算标煤) 60 50 40 30 20 10 0 单位(Kg /m².a) 城市热网 蓄热式电锅炉 电热膜 壁挂式燃气炉 直燃机 本系统(地源热泵) 21.73 20.82 19.59 9.21 57.1 54.23
然而在实际工程应用中,很多地源热泵 项目因设计、施工及运行管理等问题,远远没有 发挥其应有的优势。下面通过对我单位实施的某 地下水源热泵系统改造前后的运行数据进行对比, 以及与其它地源热泵项目、与其他空调形式进行 对比,说明了地源热泵系统在运行中的经济性及 影响其经济性的相关因素。
该项目位于海淀区,原地源热泵系统由北京某 地源热泵施工单位承建,总建筑面积4.2万平方米, 其中主楼2.8万平方米,裙楼1.4万平方米。共设 LWP1800.2型水源热泵机组7台,单台标称功率 123kW;凿井7眼,深井泵7台,单台标称功率 37kW;抽取的地下水除沙后分别经7台板式换热 器与机组进行热交换,作为机组的冷热源;井水 侧二次水循环泵7台,单台标称功率15kW;末端 循环泵7台,单台标称功率18.5kW。系统于2004 年6月建成并部分投入使用,运行效果较差,不能 满足正常的使用要求。
三、本系统运行情况
表 1: 07年供暖季及08年制冷季统计数据
运 行 工 相 关 参 数 主楼建筑面积(m2)

供暖ห้องสมุดไป่ตู้ 28000 600255
制冷季 28000 204233.4
备 注
冷暖机房(kW· h) 用电量


端(kW· h)
计(kW· h)
128596.9
728851.9 189
44155.4
六、本系统与其它采暖空调系统对比
与其它采暖系统进行对比的资料为: 中国国际工程咨询公司2001年所做的《北 京城市采暖供热方式研究》,该报告中计 算了各种采暖方式折合为标准煤的能耗和 污染物的排放量。
六、本系统与其它采暖空调系统对比
表 4: 指 标 采暖方式 城市热网 蓄热式 电锅炉 电热膜 单位面积 能耗 21.73(Kg/m2· a) 142.72(kW· h/m2· a) 135.58(kW· h/m2· a) 17.35(Nm3/m2· a) 16.33(Nm3/m2· a) 26.03(kW· h/m2· a) 本系统采暖与其它系统采暖能耗及污染物排放表 热效率 折算标煤 (Kg /m2.a) 21.73 57.1 54.23 20.82 19.59 9.21 43.4 40.8 2.95 2.8 So2 (g /m2.a) 326 Nox (g /m2.a) 121.7 烟尘 (g /m2.a) 34.8
三、本系统运行情况
热泵机组开启3台的时间占总运行时间7% 以下、开启2台时间占74.5%、开启1台时间占 18.5%;深井泵及变频器从06年10月运行以来 最多开启1台,夏季平均运行频率为74%、冬季 平均运行频率为77.2%;末端循环泵最多开启2 台。末端供回水温差大多在2.5~4.8℃之间,系 统运行效率较高。
四、本系统与改造前系统对比
3、运行维护不得力。运维人员未定期除 沙,对系统运行原理理解不够,造成系统管路 严重堵塞(如图1),增加了水阻而降低了深 井泵的运行效率;在井水供应不足的条件下增 开末端循环泵,造成末端系统大流量小温差运 行。
四、本系统与改造前系统对比
五、本系统与其它地源热泵系统对比 本次同系统对比分析数据来源于北京市地 质调查研究院王泽龙工程师所做的《北京市平 原区浅层地温能资源地质勘查项目-浅层地温 能资源开发利用经济效益分析研究》。文中参 与分析研究的项目为30个,其中地埋管地源热 泵项目5个,地下水地源热泵25个;有制冷数据 的项目27个,有采暖数据的项目29个。 因多数项目的末端风机盘管或新风机组的电耗 没有单独计量,故在本节的对比分析中不计算 末端设备能耗。
本文以主楼地源热泵系统07年冬季及08年夏 季运行数据进行分析,在下文中将改造后的主楼 地源热泵空调系统简称为本系统。
三、本系统运行情况
本系统运行以来,井水出水温度最高 16.3℃,最低15.3℃;利用温差大多在3.5~7℃ 之间;单井出水量大于180m3/h; 静水位 30.15m、动水位约30.5m;抽水降深为 0.35m±8%;水量调节池静水位为12.13m、动 水位15.3m,差为3.17m;井水含沙量小于二十 万分之一。依此数据判定地下水系统运行较为 稳定。
地源热泵系统实例分析
内容介绍

工程概况


实际运行情况
现行运行数据与改造前对比分析 本系统与其它热泵系统对比分析 本系统与其它空调系统对比分析
一、引言 建设工程项目成功与否的标志在于项目的 目标能否实现。而在项目实施的过程中,影响项 目目标实现的因素众多,其中包括组织因素、人 的因素以及使用的方法与工具等。
地源热泵系统是将低品位热量转换成高品位 热量进行供热、制冷的新型能源利用方式之一。与使 用燃煤、燃气、燃油等常规能源方式相比,其能量利 用率为3.5以上(燃煤为0.65~0.85;燃油炉为0.7~0.9; 燃气炉为0.8~0.85;电锅炉电热膜的理想值也只能接 近于1;空气源热泵系统可做到2.5,但在恶劣天气下 效率低,甚至无法启动)。地源热泵系统以其环保、节 能、一机多用、维护量小、系统运行稳定、能源重复 利用等优点而得以推广。据美国环保署估计,一套设 计安装良好的地源热泵系统平均可以节约(30~40)% 的运行费用,可减少污染物排放高达70%以上 。
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