浅谈煤矿井下三软煤层十字头施工技术
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浅谈煤矿井下三软煤层十字头施工技术
浅谈在煤矿井下三软煤层扩修和掘进过程中,通过改进十字头支护方案和施工工艺,较好的控制了煤层顶板,保证了施工安全,延长了巷道服务年限,突出该技术的安全性、优越性。
标签:三软煤层;十字头;支护方案;施工工艺;安全;优越
1 概述
三软煤层是指煤矿开采中遇到的:软的顶板岩层、软的主采煤层和软的煤层底板岩层。在该类煤层中施工时,顶、底板较难控制,普遍存在漏冒现象,特别十字头施工时,较之正常施工时跨度大,顶板更容易漏冒、垮落,出现冒顶事故。故在三软煤层十字头施工中,如何控制顶板是安全控制的关键。
2 工程概况
某煤矿建井较早,三软煤层,因采动影响,井下扩修和施工时,巷道顶板破碎严重,经常出现漏冒现象。现就一工作面十字头为例:该十字头属于在皮带下山一侧一工作面上巷的开口位置。在开口前必须先对皮带下山扩修,然后搭设十字头,确认安全后方可开口。皮带下山年久失修,支护形式为顶板锚网+12#工字钢棚支护,棚距600mm(中-中)。扩修采用顶板锚网+36U型钢棚支护,棚距600mm (中-中),锚杆间排距为800×800mm,十字头位置跨度为6m,设计采用锚网+36U 型钢抬棚+工字钢穿杆方式进行施工。
3 提出问题
十字头跨度较大,煤层松软,顶板破碎。施工时采用怎样的施工方案能确保施工的安全性,以及支护的牢靠性,同时减少修复率和延长巷道服务年限。
4 施工方案
4.1 传统施工方案
传统的方法采用从十字头位置开始时,小炮掘进,每平方米打设1根木点杆进行临时支护,并及时锚网支护,最后待十字头施工完毕后及时搭设两侧抬棚,背设穿杆。
该项施工方案,在三软煤层中,普遍使用的2m长锚杆经常出现锚注无效的现象,对顶板达不到有效的主动支护。而6m长的大跨度,巷道压力较大,临时支护木点杆极易出现劈裂现象,且每平方米1根的打设密度造成施工现场空间的局限性。
4.2 改进施工方案
施工至十字头位置时,根据煤层实际情况,首先对顶板打设煤层探眼,探明煤层上部岩层位置。然后确定主动支护方案确保顶板的安全性。经探明巷道顶板距离上部岩层位置为 6.5m,考虑选足够长的锚索进行主动支护,保证药卷在岩体中锚注。但因煤体松散,在锚索施工时易出现堵孔和送药卷困难现象,同时为增加皮带下山的服务年限,可首先进行顶板注胶。
4.2.1 顶板注胶。煤层顶板注胶,选用常见的马丽散注胶加固破碎顶板技术,马丽散作为一种高分子注浆材料,它有马丽散树脂、马丽散催化剂发生集合反应生成聚亚胶脂产品,具有高度的粘合力和很好的机械性能,注入松散煤体后可高度粘合,低粘度的混合溶液保持液体几秒钟渗透松散裂缝内,开始膨胀、胶结,有效的加固了煤体松动圈,使加固区域内煤体形成一个整体,提高了围岩整体承载力,杜绝了漏冒现象。具体特点:(1)粘度低,能很好的渗透乳细小裂缝;(2)具有很好的黏合能力,可与松散煤体很好的黏合;(3)凝固后具有很好的柔韧性;(4)可与水反应并封闭水流;(5)提高煤岩支撑力,机械阻力高。注浆采用双液注浆系统,设备采用2台ZBQS-8.4/12.5型氣动注浆泵,注浆管4根φ13mm 的高压胶管40m,封孔器规格2.0m,1把注射枪,马丽散树脂和马丽散催化剂的体积比为1:1,重量比为1:1.17。
工艺流程:首先打眼铺设注浆管和供风管—安装封孔器—安装注浆泵和高压枪—吸管分别插入两个药桶内—注浆—达到设计压力—冲洗机具—停泵—拆卸注射枪。
通过注浆解决了顶板破碎、松软,施工时易漏冒的问题,提高了围岩的稳定性和施工的安全性。
4.2.2 主动支护。锚杆、锚索主动支护,选用锚索规格为φ17.8mm×8000mm,可保证锚索在岩体中锚注长度不小于1m。同时采用成对打设的方式,两根锚索绳共用一块400mm长的12#工字钢短节作为托盘,共用工字钢短节托住十字头穿杆。锚杆规格为φ20mm×2200mm的等强树脂锚杆,间排距为800×800mm。锚杆、锚索的联合主动支护使整个十字头区域内巷道顶板成为一个整体,增强了巷道的支撑力和稳定性。
4.2.3 施工工艺
当扩修架设36U型钢棚至十字头位置时,提前1.2m变更支护为锚网索+12#工字钢棚对子棚支护。施工采用放小炮松动掘进,提前联系测量组给出十字头上侧三抬棚位置,施工单位严格按照该位置架设三抬棚。抬棚梁长4.4m,腿长3.5m。抬棚梁距巷道顶板空顶时预留200mm的空间,以备穿杆施工。施工过抬棚位置后,放炮时巷高要求比原巷道高出400mm空间(预留架设临时棚和穿杆的位置),同时按照600mm(中-中)棚距进行锚网+架设工字钢单棚支护,一棚一循环(必要时可缩小循环棚距),待施工至里侧三抬棚位置时,与外侧三抬棚同样的方法进行施工。待两侧三抬棚均施工完毕后,及时在抬棚梁上预留的空间按照设计数
量施工穿杆,此时工字钢棚的棚腿影响其他巷道开口或者其他工作时可以拆除。整个施工过程均在有效可靠的支护下进行,无空顶现象,真正保证了施工的安全性。
4.2.4 注意事项
(1)施工期间,施工单位先检查并加固施工地点前后10米范围内的巷道支护,确认顶板胶结良好,锚杆打设锚注有效,现场确认安全后方可施工。(2)整个施工过程中,必须设专人看顶,发现不安隐患立即撤出所有工作人员并及时汇报,采取措施进行处理,处理好后方可继续施工。(3)穿杆施工时,必须保证与工字钢棚梁和三抬棚梁接紧、接实,不实处加木垫板或大头楔楔实。(4)整个施工过程中,架棚必须迎山有力,严禁有推么、倒仰棚;出现空顶必须用坑木背严背实。(5)锚杆、锚索支护巷道抽查锚杆时,必须不低于设计锚固力,严禁超设计值做破坏性试验。不合格的锚杆、锚索必须重新进行补打。(6)施工十字头时,必须连续施工,当班若未完成必须在下一班连续施工,严禁停顿。
5 效果分析
针对该矿煤层实际情况,改变施工方案,临时支护采用锚网+工字钢单棚支护,永久支护采用顶板注胶+锚杆、锚索+穿杆+抬棚的支护方式。整个十字头施工安全顺利完工,且支护可靠,锚杆、锚索均达到了设计的锚固力,穿杆和抬棚的配合布置使十字头整体上美观、空间上开阔,断面尺寸符合要求,通风效果良好,为工作面上巷的开口提供了很好的环境条件。另外在该十字头中间位置安装顶板离层仪,经过长期观察,顶板在半年内下沉数据显示不到3.9mm,抬棚梁腿和穿杆均无明显变形。大大降低了修复率,提高了巷道的服务年限。
6 结束语
文章通过对某煤矿三软煤层十字头实际情况的分析,改变支护方案和施工工艺,加固了破碎顶板,加强了支护,安全顺利的完成了施工,同时降低了十字头的修复率,延长了服务年限,具有良好的安全效益和经济效益,体现了该施工技术的安全性、先进性、优越性。
参考文献
[1]宋银珠,张剑.中兴煤矿马丽散注浆材料加固破碎顶板[J].煤炭科学技术,2007(7).
[2]东兆兴,吴良士.井巷工程[M].徐州:中国矿业大学出版社,2009.
[3]陈炎光,陆士良.中国煤矿巷道围岩控制[M].徐州:中国矿业大学出版社,1994.
[4]张农,高明仕,许兴亮.煤巷预拉力支护体系及其工程应用[J].矿山压力与