火力发电厂汽机专业节能降耗方法与措施

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第二部分:汽机本体节能工作
2.中压缸: 1)静叶损失大, 2)动叶未采用自带冠,汽封齿数少,损失大。 3)流道:可应用光顺子午流道技术改善流线。
3.低压缸: 1)静叶采用弯扭叶片技术 2)铸造隔板改为焊接式,减少尺寸偏差,气动损失 减少。
第二部分:汽机本体节能工作
上汽技术来源主要渠道:西门子 模块式直接套用 东汽技术来源主要渠道:日立、 GE。 模化形成
(根据相似原理扩展新叶型) 哈汽、北重技术来源主要渠道:全三维技术,软件
计算和风洞试验。
第二部分:汽机本体节能工作
改进效果与费用: 1)差别较大:好的在1905,差的效果不明显大约2020-2050 范围内,原因分析多方面(系统内部磨损等) 2)煤耗下降1克投资180万元, 3)不考虑煤耗下降的效果时,增容1KW约投资1220元 4)机组节能改造除降低了煤耗之外,增容带来得效益是巨大 的,一般基建投资每建造1KW的发电容量需要投资4000元以 上,而节能改造后增容的投资仅1000元左右。经济效益显著。
新型汽封,美国用于新机组启动减少蹭磨的措施(0 .17mm、材质 为不锈钢)
检修时提高级效率的调整:(间隙重视,光洁度重视,调整焓降重 视差)运行时调节级压力低不是好事,变工况时,两头效率变化大, 调节级焓降大(因为级间效率67-40%变化,压力级为90%左右基 本不变,变工况时损失在两头排气和进汽)、检修时进行检查和整 理,方法做专用工具进行。
9. 系统阀门查找内漏、外漏 10.除氧器排汽量试验 11.真空变化对功率的影响 12.回热系统试验 13.对高低加热器的端差进行调查,各加热器出水水温升状况; 14.循环水泵改双速前的效率试验等。 15.通过合理的调度,能否尽量减小电网系统的旋转备用功率 过大的弊病来达到节能降耗的目的。
第二部分:汽机本体节能工作
第二部分:汽机本体节能工作
弯路:开始强调只强调经济型,未强调强度要求, 造成机组负荷22万时部分级段超过设计压力,或推 力瓦温度偏高,造成带高负荷困难,以后由于强调 了强度要求,各级压力的设计值相应提高,基本可 以达到22万要求。并更改机组的铭牌出力为 220MW。
实际煤耗下降1克投资150 万元。
特别是根部。改善较大。(引进软件技术)
第二部分:汽机本体节能工作
其他:汽封形式(轴向)、减小间隙防摩擦技术 (100MW),蜂窝汽封、低压缸扩散均匀、减小排气流道 损失等
由制造厂改进,改进技术思路基本一致。采用叶形略有区 别。
3.改后效果: 高压缸平均约提高3.5%、中压缸2.5%、低压缸8.5%; 试验表明热耗为1952-1970(平均1961大卡/千瓦时); 平均节约标煤10-14克/千瓦时。
200MW机组:
1. 问题: 200MW机组存在的问题主要是热耗高。未经改造的机组大修后
热耗一般在2040-2070大卡/千瓦时(平均2055大卡/千瓦时) 2. 采用的改进技术: 静叶损失大,开发了后加载叶型,使负荷后移,减少总损失(图示) 采用分流静叶栅,减少损失(图示) 调节级采用子午面收缩静叶栅(图示) 弯扭静叶栅,以适合气流特性和对动叶的匹配。 有以前的准三维动力设计,改为全三维流型,使动静叶匹配最佳,
第五步:根据实施的情况总结节能降耗的经验,并 制定巩固节能效果的规章制度和赏罚机制。防止节 能降耗的反弹现象出现。
汽机专业从以下15个方面进行工作: 1. 冷却塔的换热效果试验 2. 辅机和主机运行方式的最佳配合试验 3. 低负荷时机组采用滑压运行方式经济性比较试验 4. 真空严密性试验 5. 真空系统找漏 6. 测量凝汽器端差 7. 估算循环水量的最佳配合 8. 射水抽气器改变工质对真空的影响试验
不考虑煤耗下降的效果时,增容1KW约投资900元, 比重新建新机组投资小(建新机组约4500元/千瓦) 的多,经济上是非常合算的。
第二部分:汽机本体节能工作
300MW机组存在的问题:热耗高 1.高压缸:
1)调节级效率低:静叶损失大,可将出汽边 厚1mm下降到0.38mm。焓降大(效率低), 可使用挖涡技术和弯曲叶片降低损失,重新 分配各级焓降,向设计值靠近。 2) 动叶顶部漏气大; 3) 端汽封间隙大。
第二部分:汽机本体节能工作
较为典型的龙口电厂#4汽轮机试验结果:
名称 高缸效率 中缸效率 低缸效率 修正后热耗
单位



千焦/千瓦 时
大卡/千瓦 时
试验值 85.09 91.43 86.33 823Leabharlann Baidu.89 1967.83
保证值 85.46 92.84 87.03 8155.89 1948.00
第二部分:汽机本体节能工作
第二部分:汽机本体节能工作
汽机本体除通流部分外,可以掌握或能解决的节能问题还有:
运行方式:运行方式不合理造成热耗上升 1)由于机组的负荷与热耗不成线性比例关系,在某个负荷点,负荷
小的变化可引起热耗较大的变化,运行中应尽量避开高热耗点 (可通过简单的试验方法得到)。 2)定压/滑压:低负荷时,滑压比定压运行热耗低;高负荷时,定 压比滑压运行热耗低。应根据负荷变化,及时改变滑压或定压运 行方式。 3)通盘调度机组间的负荷,使机组尽量避开调节阀节流损失较大的 负荷点或高热耗点运行。
4.费用 平均其他各个厂投资为1800万左右,价效比为150万左右, (平均煤耗降低1克 /千瓦时 约投资150万元), 平均提高 效率4 –4.5%. 无煤增发功率3.5-4.5%,燃煤量不变基础上 增加出力约8000千瓦,考虑到机组本身有5%的设计余量, 通过挖掘潜力,或通过改进隔板强度(隔板要换掉),再花 很少的钱适当改进部分设备(一般各个水泵,风机,锅炉等 重要设备都有至少5%的余量)。就可以达到增发出力约 10%的要求。通过实验只要推理瓦温度和调节级压力不超限。 夏天能达到22万要求的,就可以改为铭牌出力为22万机组。
火力发电厂汽机专业节能降耗方 法与措施
第一部分:山东1999年-2002年
节能降耗简介
第三步:根据有关试验的数据分析找出管理节能降 耗的潜力,然后制定今后辅机设备改进、设备缺陷 处理和运行方式改进中的实施计划。
第四步:根据辅机设备改进、设备缺陷处理和管理 中的实施计划不断的检查和分析施计划中的不足。
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