燃气事故案例汇编分解

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煤气分厂事故案例汇编

一、主厂房电缆着火事故

事故发生时间:1996年10月1日

事故发生地点:主厂房

事故经过:

1996年10月1日,13#炉高竖管溢流阀发生故障,维修工在处理更换阀门时,半净管煤气倒回,在下灰门处着火,引燃了主厂房电缆,造成发生炉系统停车,2#、3#焙烧炉停产。

事故原因:

1、维修工检修时与生产运行配合不到位,造成煤气系统压力波动。

2、维修工在更换阀门时,未进行充分的安全预想,安全措施不到位。

3、设备点检不到位,特别是对设备的隐蔽部位未进行认真检查,竖管底座隔板中间没有焊接,导致事故的发生。

预防措施:

1、在检修前要充分进行安全预想,制定详尽的安全措施。

2、检修时要与生产运行系统相互做好配合。

3、加强设备点检工作,特别是对隐蔽部位要定期进行检查、消缺。

二、19#炉大灰箱脱落事故

事故发生时间:2006年3月15日

事故发生地点:主厂房

事故经过:

2006年3月15日,19#发生炉在鼓风时,大灰箱、小灰箱突然发生掉塌。

事故原因:

1、19#炉属于型煤炉,由于一段时间来煤质较差,造成经常下红炭,导致该炉大灰箱法兰螺栓受热疲劳,发生断裂。

2、设备的隐蔽部位点检不到位,未能及时发现连接螺栓腐蚀。

预防措施:

1、加强生产管理,严格落实煤质等各项工艺指标。

2、对设备易腐蚀部位要加强点检和检查,发现隐患及时进行消缺。

三、发生炉爆喷事故

事故发生时间:2006年4月10日

事故发生地点:主厂房14#发生炉

事故经过:

2006年4月10日,14#发生炉在更换煤锁防爆板时发生爆喷,造成在场一名检修工手臂轻度烫伤。

事故原因:

1、检修前对设备状况确认不到位,在煤锁东下阀敞开的情况下,即开始更换煤锁防爆板操作。

2、拆除防爆板属于负压操作,空气由煤锁防爆板口进入炉内,通过煤下阀和炉内的煤气在炉表面形成爆炸性混合气体。当炉表面温度达到着火温度时,随即发生爆炸。

预防措施:

1、检修开始前要对设备状况进行细致的安全确认,并制定安全措施。

2、检修时要与主控室、操作岗位职工做好联系和配合。

四、高空坠落事故

事故发生时间:2006年11月×日

事故发生地点:主厂房南

事故经过:

2006年11月×日,一施工人员在设备防腐除绣过程中,因高竖管手孔平台腐蚀严重,从4米高空坠落到竖管回水渠上,造成腰部及双腿多处骨折。

事故原因:

1、高竖管手孔平台腐蚀严重,但未及时进行更换。

2、施工人员在施工前未对现场进行安全确认。

预防措施:

1、对平台、围栏等防护设施要定期进行检查,发现问题及时

进行处理。

2、施工人员在施工前要对施工的设备、设施、周围环境等进行确认,在确保安全的情况下才能进行施工检修。

五、煤气半净管防爆板爆炸事故

事故发生时间:2000年9月×日

事故发生地点:煤气半净管

事故经过:

2000年9月×日,系统大停电,正在上班的运行四班按照大停电事故处理的“开、拉、关”操作完毕。来电十分钟后,主厂房北侧东西半净管防爆板突然发生爆炸,并造成17#炉低竖管盖板鼓起、漏气。

事故原因:

1、司炉工段违章指挥:在停电后单台炉竖管水封还未封起的情况下,即要求17#发生炉操作工关小补充蒸汽。

2、操作工违章作业:在竖管水封没有封起的情况下,即关小了补充蒸汽阀门,将高位水封阀打开,造成煤气倒流入炉内,空气由高位水封阀进入竖管内,使整个竖管内形成爆炸性混合气体。

3、操作工在单台炉发生爆喷、探火孔炸起、钟罩掉落后处理不当,导致事故扩大,使系统发生爆炸。

预防措施:

1、严格各项规章制度的落实,杜绝“三违”行为。

2、完善事故处理预案,加强对预案的演练,使员工熟练掌握事故处理措施。

六、钟罩放散管着火事故

事故发生时间:2007年5月5日

事故发生地点:19#炉钟罩放散管

事故经过:

2007年5月5日凌晨0:10左右, 19#发生炉在运行过程中突然发现鈡罩放散管着火,车间值班领导、主控室值班长及时组织采取措施,0:15左右火熄灭。

事故原因:

1、19#发生炉一段时间来炉出压力偏高,竖管出口有堵塞现象。

2、发生炉运行时间较长(22个月),钟罩阀阀芯腐蚀变轻,钟罩上水管有堵塞现象,造成钟罩放散封不住煤气而发生泄漏。

3、当时运行炉况较差,炉内有明火现象,造成放散出的煤气着火。

预防措施:

1、加强对运行炉钟罩的检查和消缺。

2、定期清理钟罩进水管。

3、定期对竖管出口用水进行反冲。

4、加强生产操作管理,保证炉况的稳定。

六、带负荷拉刀闸

事故发生时间:2004年1月30日09:40分

事故发生地点:分厂中心配电室

事故经过:2004年1月30日09:40,值班员在未认真确认的情况下,带负荷拉刀闸,造成停电。

事故原因:值班员对要断电的设备未进行认真的安全确认。

预防措施:值班员在操作前要对指令和设备进行认真的安全确认,确保操作的正确性。

七、全厂停电事故

事故发生时间:2004年2月18日18:30分

事故发生地点:分厂中心配电室

事故经过:2004年2月18日18:30分,晋铝建设公司电气试验班职工在未认真确认设备的情况下,误将运行的Ⅰ段进线短路器手动跳闸,造成全厂停电事故。

事故原因:1、对要停电的设备未进行认真的安全确认。

2、监护不到位。

预防措施:1、对工作票和设备进行认真的核对。

2、值班员和相关技术人员加强安全配合。

八、排送机爆炸事故

事故发生时间:2004年1月15日07:50分

事故发生地点:排送机二楼4#排送机

事故经过:2004年1月15日07:50分,由于4#排送机转子疲劳破裂撞裂机壳产生火花,引起煤气爆炸、着火事故。

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