SGT-100燃气轮机控制系统国产化升级改造

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国产超超临界机组DCS控制系统升级改造

国产超超临界机组DCS控制系统升级改造

国产超超临界机组DCS控制系统升级改造
张志鹏
【期刊名称】《工业设计》
【年(卷),期】2017(000)011
【摘要】本文论述新昌电厂#2机组DCS系统升级改造,分析了升级前控制系统存在的问题、升级改造的必要性及可行性,提出了升级方案.通过升级改造,DCS系统的可靠性得到了大幅提高.
【总页数】2页(P132-133)
【作者】张志鹏
【作者单位】国家电投集团江西电力有限公司新昌发电分公司
【正文语种】中文
【中图分类】TB472
【相关文献】
1.国产DCS系统在1000MW超超临界机组的安装与应用 [J], 苏丹
2.国产DCS系统在超超临界机组可靠性应用研究 [J], 李飞
3.国产DCS在超超临界1000MW燃煤机组上的应用 [J], 赵恒志;唐麟;蒙磊
4.全国产自主可控智能分散控制系统(iDCS)在660MW超超临界全辅机单列空冷机组上的成功应用 [J], 黄焕袍
5.超超临界火电机组DCS升级改造 [J], 曹勇
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分布式能源用SGT-800工业型燃气轮机与LM6000航改型燃气轮机对比分析研究

分布式能源用SGT-800工业型燃气轮机与LM6000航改型燃气轮机对比分析研究

c
功率/ UW
Pa
SGT - 800
16
0.101 3
60
30
54 536
38.88
488.6
571.2
23 464
5.9
LM6000 PF
16
0.101 3
60
30
47 422
41.04
476.0
457.8
14 594
5.9
机型
高压蒸汽 压力/MPa
汽轮机参数
高压
高压

温度/°c 流量/(- - h 1 ) 压力/MPa
于系统设计及制造工艺上的持续改进,发布57 MW 版本。
1965年,GE公司开始为美军开发TF39新型发
动机,后基于此机型开发了航空用的CF6-80C2和 陆用/船用的CF6-6& CF6-80C2型商用航空发动 机作为波音747 - 400的主发动机,于1985年首次 进入航空服务。基于CF6 - 80C2平台研制的 LM6000航改型燃气轮机,保留核心机、移除前端风 扇、增加进气导叶、改型支承框架、增加输出轴、改型
分负荷下的性能曲线见图1,两者在80%〜100%负 荷均能维持良好的性能,当负荷低于80%后,机组 性能快速下降&
SGT-800和LM6000 PF燃气轮机出力随温度 变化曲线见图2&当环境温度由15 i升高到35 i 时,54 MW等级SGT - 800燃气轮机出力下降约6-5 MW& LM6000 PF燃气轮机可通过SPRINT湿压缩 技术提高出力,在高温环境下相比不带SPRIET系 统的机组可提高约20%的出力。当环境温度由15 i
SGT-800和LM6000 PF燃气轮机均采用干式

燃机液压间隙优化系统的原理及应用

燃机液压间隙优化系统的原理及应用

燃机液压间隙优化系统的原理及应用李腾;邢栋【摘要】液压间隙优化技术(HCO)在西门子燃机上得到了广泛的应用,对燃机效率和负荷均有明显的提升效果.本文介绍了燃气轮机液压间隙优化系统的原理及配置,从实际中的应用情况出发,对液压间隙优化系统的控制系统进行详细的介绍和说明.此外,本文通过燃机在部分负荷下液压间隙优化系统的切换过程,分析了液压间隙优化系统对燃机负荷、效率的影响.最后结合实际运行经验,提出了液压间隙优化系统应用中的问题及改进措施,给出了西门子燃机液压间隙优化系统更加安全、节能运行的建议.【期刊名称】《节能技术》【年(卷),期】2016(034)005【总页数】4页(P436-439)【关键词】液压间隙优化;HCO;控制;效率;改进;节能【作者】李腾;邢栋【作者单位】北京京桥热电有限责任公司,北京100067;北京京桥热电有限责任公司,北京100067【正文语种】中文【中图分类】TK471燃气轮机液压间隙优化系统已经发展成为了一项十分成熟的技术。

在燃气轮机启动及停运过程转子及动叶温度的上升速度比缸体温度的变化速度快,导致转子及动叶的膨胀、收缩速度比缸体快,为了防止发生动静碰磨,必须要设置足够的动静间隙以保证机组的安全性[1]。

而燃气轮机进入完全暖机状态后,这部分预留的轴向间隙会大大降低燃气轮机的效率[2]。

因此,在保证安全性的前提下,西门子公司开发了液压间隙优化技术(Hydraulic Clearance Optimization,HCO),通过转子液压油推力面的改变,实现了燃气轮机转子的轴向位置调节,从而大大降低了燃气轮机因轴向间隙大而造成的能量损失[3]。

本文将从液压间隙优化技术的原理出发,详细介绍液压间隙优化技术在实际应用中的实现过程以及达到的效果。

该技术通过液压装置将转子沿逆气流方向移动一定距离,减小了透平侧叶片顶部和气缸之间的间隙,相应增加了压气机侧间隙,但压气机侧效率损失低于透平侧效率增加量,总体减少了燃气轮机透平叶顶漏气损失,从而使机组的净效率提高[3]。

T—100机调改电调系统设计及真机试验

T—100机调改电调系统设计及真机试验

T—100机调改电调系统设计及真机试验
王春桐;胡百珠;廖传钧;陈健民
【期刊名称】《广东水电科技》
【年(卷),期】1989()2
【摘要】T—100型水轮机调速器是机械液压型单调节调速器,用来控制大型混流
式水轮机转速,并完成水轮发电机组开、停机及增减负荷等操作。

T—100机调在
我国已有30多年的运行历史,能满足一般电站的运行需要,但随着电网调度技术的
提高,它已适应不了现代电网调度中对灵敏性及自动化的要求。

结合西北地区刘家峡、盐锅峡、八盘峡三电厂拟进行计算机梯级控制这一任务,广东水利水电机械厂、水电部水电科学院自动化所,甘肃电力局电力试验研究所水机室、盐锅峡电厂共同
承担T—100机调改电调这一科研任务。

针对T—100机调存在的问题和电厂新的要求,在广东省水电厅总工程师室支持下,广东水电机械厂经过近两年的研制工作。

【总页数】7页(P38-44)
【关键词】水轮机;电调系统;调速器;真机试验
【作者】王春桐;胡百珠;廖传钧;陈健民
【作者单位】广东水利水电机械厂
【正文语种】中文
【中图分类】TV734.4
【相关文献】
1.GT-3500机调改电调的研制与试验 [J], 陈健民;王春桐
2.T-100机调改电调系统设计及真机试验 [J], 王春桐;胡百珠
3.CT-40机调改电调的原理与试验 [J], 王春桐
4.中短波广播发射机调机与维护体会(二):SW100—II型发射机的几个技术问题 [J], 张世英
5.姚孟电厂#2机液调改电调技术 [J], 曹焰;杨诗旺
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燃气轮机本特利3500控制系统软硬件升级改造

燃气轮机本特利3500控制系统软硬件升级改造

2021.12科学技术创新1原控制系统概况上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司两台GE 公司的S109FA 燃气———蒸汽联合循环发电机组采用了GEMK VI 透平控制系统,与其配套的燃机、汽轮发电机组本体监测和危险气体检测系统采用的是本特利3500控制系统。

该系统共由两个机架、一台监视和组态用的上位机、以及电源模块、交换机等部件组成。

机架1负责对燃机、汽轮发电机组本体振动、轴位移、差胀、偏心、键相等信号进行监测;机架2对燃机及发电机侧甲烷、氢气等危险气体浓度信号进行监测,输出模拟量及开关量控制信号到MK VI 系统进行逻辑运算,作为机组启动允许及联锁跳闸保护条件。

2改造前存在的问题该公司两台燃气轮机自2005年双投后连续运行至今已有十多年时间,作为燃机及汽轮发电机的重要监测保护系统———本特利3500控制系统,其软硬件还是十多年前的产品,设备老化严重,运算速度、安全稳定性已经完全不能适应目前机组运行的要求,存在的具体问题如下:2.1两台监视和组态用的集成一体式上位机老化严重,触摸屏已失效,更换过硬盘、风扇等部件,其主板、内存、显卡等部件也发生出现不同程度的老化,目前市场上已采购不到相同类型的备件,一旦发生故障将直接导致无法对系统进行组态和监视。

2.2两台上位机采用的操作系统还是Windows2000系统,其组态软件、画面监控软件、数据库都是老版本的32位系统下的应用程序,不支持现在Win7以上的64位操作系统,单纯升级硬件将无法使用软件。

而且系统运行日益缓慢,频繁出现卡顿、死机等故障,对于监视、设备校验和系统组态带来很大的影响。

2.3两个机架上的框架接口模块是老型号的3500/20卡件,只支持RS-232/RS-422串行通讯,没有TCP/IP 以太网传输功能,需和3500/92通讯网关卡件配合使用才能实现以太网传输。

该卡件已经故障更换过,备件已使用完,目前工厂早已停产,市场上已采购不到相同型号的备件,一旦再出现故障将直接导致系统瘫痪。

SGT-700燃机进气系统运维分析

SGT-700燃机进气系统运维分析

机械与动力工程河南科技Henan Science and Technology总第876期第5期2024年3月收稿日期:2023-11-28作者简介:汪重阳(1993—),男,硕士,助理工程师,研究方向:燃气—蒸汽联合循环发电技术。

SGT-700燃机进气系统运维分析汪重阳1 赵占伟1 杜 威1 魏继光2(1.华润电力郑州航空港智慧能源有限公司,河南 郑州 451162;2.河南华润电力首阳山有限公司,河南 洛阳 471000)摘 要:【目的】为提高燃气轮机的工作性能和可靠性,保证燃机进口空气的质量和纯度,因此,需要对燃机进气系统加以研究。

【方法】以西门子SGT-700燃气轮机为例,对燃机进气系统进行简要介绍,并对可能发生的一些故障进行剖析,提出燃机进气系统的操作和检修方法。

【结果】分析结果表明,采用脉冲反吹方法对燃机进气系统进行吹扫,可以提高整体的过滤效率,确保高效过滤器的使用寿命,并有效防止进气系统结冰。

【结论】燃机进气系统需要寻求与之相匹配的运行与控制方法,以确保燃气轮机在使用过程中的高效、安全、稳定运行,并降低运行成本,提高设备运行效率。

关键词:燃气轮机;进气系统;操作检修方法中图分类号:TK11 文献标志码:A 文章编号:1003-5168(2024)05-0024-04DOI :10.19968/ki.hnkj.1003-5168.2024.05.005Analysis on Operation and Maintenance of SGT-700 Gas TurbineIntake SystemWANG Chongyang 1 ZHAO Zhanwei 1 DU Wei 1 WEI Jiguang 2(1. China Resources Power Zhengzhou Airport Smart Energy Co., Ltd., Zhengzhou 451162,China;2.Henan China Resources Power Shouyangshan Co., Ltd., Luoyang 471000,China)Abstract: [Purposes ] In order to improve the performance and reliability of gas turbines, it is necessaryto ensure the quality and purity of the inlet air of the gas turbine. Therefore, it is necessary to study theintake system of the gas turbine. [Methods ] Taking Siemens SGT-700 gas turbine as an example, a brief introduction is given to the intake system of the gas turbine, and some possible faults are analyzed. Theoperation and maintenance methods of the intake system of the gas turbine are proposed. [Findings ] The example analysis results show that using the pulse back blowing method to purge the intake system of the gas turbine can improve the overall filtration efficiency, ensure the service life of the high efficiency fil⁃ter, and effectively prevent the icing of the intake system. [Conclusions ] The gas turbine intake system needs to seek matching operation and control methods to ensure the efficient, safe, and stable operationof the gas turbine during use, reduce operating costs, and effectively improve equipment operating effi⁃ciency.Keywords: gas turbine; air intake system; operation and maintenance methods0 引言郑州市某区域型燃气分布式能源电站安装两套配置SGT-700燃机的燃气-蒸汽联合循环机组,在机组性能保证工况下,100%负荷时燃气轮机发电机组的出力 P =31.452 MW ,每小时耗气量F =9 299 m 3/h 。

西门子燃气轮机技术不断升级

西门子燃气轮机技术不断升级

西门子燃气轮机技术不断升级
无论是对燃煤还是燃气电厂来说,提高发电效率历来是电厂经营者和
主设备提供商持续追求的目标。

作为火力发电的一个重要分支,燃气轮机联合
循环发电因其高效和环保,越来越受到市场的青睐。

伴随着燃气轮机技术的不
断升级,进一步提升燃气轮机联合循环发电的总效率,成为燃气轮机生产商进
一步扩大市场份额的关键所在。

西门子凭借在这一领域领先的技术水平,再次领跑市场。

近日,西门子能源业务领域与其合作伙伴GSE&C 建设工程公司向
韩国电力公司GSEPS 有限公司提前12 天成功交付了唐津3 联合循环电厂。

经权威认证部门测试,凭借西门子创造世界纪录的H 级燃气轮机和特殊的蒸汽循
环设备,该电厂的总效率超过了60%,装机容量达到415 兆瓦,成为亚洲目前
最高效的火力发电厂,并荣膺2013 年亚洲电力奖年度最佳燃气发电厂称号。

这是继德国
据悉,作为交钥匙的总承包方,西门子承担了唐津电厂共3 期项目的建设,前2 期主要是提供F 级燃气轮机,装机容量分别为538 兆瓦和550 兆瓦。

先后建成的2 期电厂都成为了当时韩国国内效率最高、最环保的联合循环发电厂。

ThomasHagedorn 讲道。

同时他指出,2008 年投运的唐津2 联合循环电厂的总效率已达到了
58.6%,为进一步提升效率、减少排放、保护环境,唐津3 联合循环电厂采用了西门子新一代H 级燃气轮机。

在唐津3 联合循环电厂中,西门子提供了一台SGT6-8000H 燃气轮机、
一台SST6-5000 蒸汽轮机、一台Gen6-2000H 氢冷发电机、一台Benson 热回收。

“二拖一”燃气-蒸汽联合循环发电机组汽轮机全自动旁路控制系统

“二拖一”燃气-蒸汽联合循环发电机组汽轮机全自动旁路控制系统

“二拖一”燃气-蒸汽联合循环发电机组汽轮机全自动旁路控制系统张鹏;周斌;吕蒙【摘要】介绍了2台燃气轮机拖动1台蒸汽轮机(简称“二拖一”)燃气-蒸汽联合循环发电机组汽轮机全自动旁路控制系统的控制策略.实践表明:汽轮机旁路系统的各种工作模式为电站的运行提供了灵活性.【期刊名称】《发电设备》【年(卷),期】2015(029)006【总页数】3页(P406-408)【关键词】联合循环;汽轮机;旁路系统;自动控制【作者】张鹏;周斌;吕蒙【作者单位】华北电力科学研究院(西安)有限公司,西安710065;华北电力科学研究院(西安)有限公司,西安710065;华北电力科学研究院(西安)有限公司,西安710065【正文语种】中文【中图分类】TM611.31汽轮机旁路控制系统对机组的安全稳定运行起着至关重要的作用。

“二拖一”燃气-蒸汽联合循环发电机组汽轮机全自动旁路控制系统是为了在最大程度上满足机组在启动,正常运行,余热锅炉并汽、退汽,机组停机及事故工况下,对旁路系统的最优化控制,它不仅可以大幅缩短旁路系统响应时间,提高机组运行稳定性,同时也极大地减轻了运行人员的操作量。

笔者对“二拖一”燃气-蒸汽联合循环发电机组汽轮机旁路系统进行介绍,并论述其在机组各运行工况下的控制策略。

某燃气-蒸汽联合循环热电厂配置2台SGT5- 4000F(4)型燃气轮机、2 台298 MW燃气轮发电机、2台余热锅炉、1台供热蒸汽轮机和1台246 MW蒸汽轮发电机。

燃气轮机采用简单循环,排气直接排入余热锅炉;余热锅炉为UG-SGT4000F-R型,立式、自然循环、三压再热、无补燃、全封闭布置,每台余热锅炉布置高、中、低压3台汽包,2台余热锅炉高、中、低压蒸汽在进入汽轮机前依次混合进入汽轮机高、中、低压进汽阀或高、中、低压旁路系统。

该机组凝汽器为水冷凝汽器,循环水系统设有3台大流量循环水泵和1台小流量循环水泵。

为了加快机组启动速度,防止启动初期再热器干烧,避免工质浪费,降低噪声污染,防止锅炉超压,保证机组在跳闸及甩负荷后能够快速并网带负荷,每台余热锅炉配置1套100% BMCR容量的高、中、低压旁路系统,该旁路系统所有阀门均为气动阀门。

西门子SGT-600燃气轮机(25MW)在LNG上运用

西门子SGT-600燃气轮机(25MW)在LNG上运用

3 )冷 剂压 缩机 的防 喘振控 制 系统是 在S GT一6 0 主控 中 ,防 0的
将采用工艺生产中产生的闪蒸气作为运行的燃料 , S T 60 G 一 0燃气轮机在起
动和运行 中 ,其燃 料是变化 的 ,由天然 气到 工厂生 产伴生 的废气 即闪蒸气 (%的天然气 ̄ 9 %的甲烷 气。9 %的 甲烷气 中是含有体积含量达2 %的氮 5 n5 5 8 气 )。燃料的变化致使S 6 0 GT 0 的燃烧室 必须 满足起动用天然 气运行用闪 蒸气 ,如何保证 燃烧室能够在氮气体积含量达2 %的闪蒸气下安全平稳的燃 8

图1 N T艺简化 图 L G
1原料气、重烃分离器 2 . 深冷箱 3冷MR 分 离器 4燃气轮机 5 C . 循环压缩空冷器
6循 环 压缩 进 口储 罐 7循 环 高 压 分 离 口 8预 冷 箱 . . .
2S . GT一6 0 0 燃气轮机为L 产 品生产的安全平稳运行需满足的 NG
齐的东南方3 0 m的沙 漠戈壁 中,离古 丝绸 之路不远 。 0k LNG工 厂运用 吐哈 油 田的伴生 气作原 料进行 生产 ,天
冷 剂压 缩 机 。 通 过 对 特 定 液 化 工 艺 条 件
( 尤其是液 化工 艺特 殊 的压缩机 负载 性
能、 燃料成 分等 )和 特 定现 场 条件的研
喘振 控制不得不随 冷剂组分的变化
来 自动调节 ,随 工厂负荷的增加 ,
冷剂的需求量 亦随 着增加 ,冷剂的
变 化量将直接影响到压缩机 的防喘 振 系统调节和稳定性 ,势必会影响
S GT一6 0 0 的平稳运行 。
烧以保证燃气轮机 的运 行稳定 ,同时燃 气的氮 气含量变化 ,S T 0 的燃 G 一60 料控制系统如何调节以保证燃 烧室不会发生熄火故障和低的N x O 含量等。 ( )冷剂 基于设 计的考虑 ,冷剂采用碳 氢化合物 ,目的是对工厂运 3

华北电力设计院燃气轮机详细介绍

华北电力设计院燃气轮机详细介绍

2021/9/15
13
燃机和联合循环机组型号
最新型燃机
GE公司的9001H型(有定货) 西门子公司的SGT5-8000H 型(开发成功) 三菱公司的M701G型(10几台运行)
没有转让国内
2021/9/15
14
9F系列燃机及联合循环出力
生产厂
燃机型号
GE/哈尔滨 PG9351FA
ISO工况燃 联合循环机 机出力 组出力
22
余热锅炉
热端温度
烟气流动方向过热器入口烟气温度与过热器 出口蒸汽温度之间的差值。
一般25~40℃。 差值越大,过热器受热面越大,金属耗量越
大。
2021/9/15
23
余热锅炉
节点温差
烟气流动方向蒸发器出口烟气温度与汽包工 作压力下饱和温度之间的差值。
一般8~20℃。
2021/9/15
只有燃机和旁路烟囱
联合循环
包括燃气轮机、蒸汽轮机、余热锅炉等
2021/9/15
16
燃机电厂的布置方式
布置方式
单轴:燃机、汽机、发电机在同一根轴上 多轴:燃机、汽机和发电机不在同一根轴上 一拖一:1台燃机拖动1台汽机 二拖一:2台燃机拖动1台汽机
2021/9/15
17
二拖一多轴联合循环机组
燃机和联合循环机组型号
常规燃机(第二代)
单循环出力为150MW等级、燃烧温度低于1205℃, 也即“E”级及以下燃机
先进的燃机(第二代)
单循环出力为250MW等级、燃烧温度约1315℃, 也即“F”级燃机
最新型燃机(第三代)
单循环出力为300MW等级、燃烧温度约1425℃, 也即“G”或“H”级燃机
255.6MW 395MW

国产200MW汽轮机轴封系统改造

国产200MW汽轮机轴封系统改造

国产200MW汽轮机轴封系统改造
佟意英
【期刊名称】《华北电力技术》
【年(卷),期】1994(000)003
【摘要】国产200MW汽轮机轴封系统存在高、中压端部轴封向外漏汽;低压轴封供汽不足和供汽温度高;轴封冷却器排入射水抽气器扩散管,造成射水器出口管振动而损坏;二段泄汽门如调整不及时,将引起轴封漏汽或真空下降等问题。

这些问题严重威胁机组安全、经济运行。

轴封系统改造后,消除了轴封漏汽,节约了汽、水,提高了机组效率。

【总页数】5页(P37-41)
【作者】佟意英
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TK263.63
【相关文献】
1.国产200MW汽轮机同步器系统可控性改造 [J], 牛玉广;洪毅;盖新华;陈江华;李荫荣
2.国产200MW汽轮机通流改造后出现的配汽问题及对策 [J], 魏松涛
3.国产200MW汽轮机油挡改造 [J], 王海波;徐旭
4.200MW汽轮机轴封系统疏水改造分析 [J], 刘永生
5.对国产200MW汽轮机组轴封系统的改进建议 [J], 张光
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SGT5-4000F型燃气轮机控制系统保护功能解析

SGT5-4000F型燃气轮机控制系统保护功能解析

SGT5-4000F型燃气轮机控制系统保护功能解析邹包产【摘要】分析了SGT5-4000F型燃气轮机控制系统的保护功能;针对保护功能实现的不同方式,分别对分散控制系统(DCS)、高速控制器FM458、硬回路SCHLOESSOR以及顺序控制系统中重点项目进行了详细解析,并对各部分保护功能试验的测试方法以及注意事项进行了说明.【期刊名称】《发电设备》【年(卷),期】2015(029)005【总页数】4页(P336-339)【关键词】燃气轮机;控制;保护【作者】邹包产【作者单位】中国大唐集团科学技术研究院有限公司西北分公司,西安710065【正文语种】中文【中图分类】TK477随着燃气轮机(简称燃机)发电技术的进步和环境保护要求的提高,燃机发电机组以其污染排放小、热效率高、建设周期短、调峰性能好和运行灵活等显著特点被广泛应用。

目前国内新建大型燃机发电机组均为进口机组,且燃机控制系统保护功能测试基本由燃机制造厂完成,导致机组商业化运行后大量日常维护工作和事故处理需要制造厂支持,这样不仅需要支付大量费用,更重要的是机组出现问题后不能快速准确处理,影响机组安全稳定运行[1]。

笔者通过对西门子SGT5-4000F型燃机控制系统中保护逻辑审查、动作回路测试等工作的介绍,就燃机保护功能进行分类解析,对其测试方法和注意事项进行总结。

1 设备概况1.1 机组概况某项目建设规模包括由3台燃机组成的1套“二拖一”和1套“一拖一”燃气-蒸汽联合循环发电供热机组。

“二拖一”机组包括2 台燃机组成的燃机发电机组、2台余热锅炉和1台大蒸汽轮机发电机组;“一拖一”机组包括1台燃机组成的燃机发电机组、1台余热锅炉和1台小蒸汽轮机发电机组。

燃机型号为SGT5-4000F(4+)。

1.2 控制系统概况燃机所采用的控制系统为西门子T3000系统。

根据不同的控制需求,所采用的控制方法和控制精度不尽相同:燃烧调整、转速和负荷等重要参数调节由高速控制器FM458完成。

sgt-800燃机点火成功的文章

sgt-800燃机点火成功的文章

sgt-800燃机点火成功的文章SGT-800燃机点火成功SGT-800燃机是一种高效可靠的燃气轮机,具有广泛的应用领域,包括电力、石油化工、海洋工程等。

点火是燃机启动的关键步骤,它标志着燃机开始正常运行,为后续的工作提供动力支持。

在SGT-800燃机的点火过程中,涉及到多个关键环节和重要设备。

首先是点火系统,它包括点火器和点火控制系统。

点火器是将点火能量引入燃烧室的设备,通常采用电火花点火器。

点火器的设计和制造需要考虑到点火能量的大小、稳定性和安全性。

点火控制系统负责监测点火器的工作状态,并根据需要控制点火能量的大小和时机。

其次是燃料供应系统。

燃机点火需要提供足够的燃料,以支持燃烧过程的进行。

燃料供应系统负责将燃料从储存设备中输送到燃烧室中,并保持适当的燃料压力和流量。

为了确保燃烧过程的安全稳定,燃料供应系统还应具备防爆、泄漏检测和紧急切断等安全措施。

还需要考虑到氧气供应系统。

燃烧需要氧气作为氧化剂,SGT-800燃机采用空气作为氧气来源。

氧气供应系统负责将空气引入燃烧室,并保持适当的氧气浓度。

为了保证燃烧过程的效率和稳定性,氧气供应系统还应具备过滤、冷却和压缩等功能。

在点火过程中,还需要考虑到点火时机的选择。

点火时机的选择应根据燃气轮机的实际情况和工作要求进行调整。

过早或过晚的点火时机都可能导致点火失败或瞬时过载,影响燃机的正常运行。

因此,点火控制系统应具备精确的时序控制能力,并能根据实际情况进行调整。

在点火成功后,还需要进行燃机的启动和调试工作。

启动过程中需要逐步增加燃料供应和氧气供应,以确保燃机的安全启动和平稳运行。

在启动过程中,还需要对燃机的各个参数进行监测和调整,以确保燃机能够按照设计要求进行工作。

通过以上的步骤和措施,SGT-800燃机的点火成功得以保证。

点火成功标志着燃机开始正常工作,为后续的工作提供了坚实的动力支持。

在实际运行中,还需要对燃机的工作状态进行监测和调整,以确保其正常运行和高效工作。

西门子SGT-600燃气轮机(25MW)在LNG上运用

西门子SGT-600燃气轮机(25MW)在LNG上运用

西门子SGT-600燃气轮机(25MW)在LNG上运用
何俊
【期刊名称】《通用机械》
【年(卷),期】2010(000)002
【摘要】吐哈油田的LNG天然气液化厂采用三级制冷压缩循环,该循环的核心是西门子SGT-600燃气轮机驱动的冷剂压缩机.通过对特定液化工艺条件(尤其是液化工艺特殊的压缩机负载性能、燃料成分等)和特定现场条件的研究,使得该LNG 厂得以顺利运行.
【总页数】4页(P40-43)
【作者】何俊
【作者单位】西门子(中国)有限公司能源部,北京,100102
【正文语种】中文
【相关文献】
1.西门子小型PLC在水泥厂气箱式脉冲袋收尘器控制上的运用 [J], 卓民;李国华
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SGT-100燃气轮机控制系统国产化升级改造共6页word资料

SGT-100燃气轮机控制系统国产化升级改造共6页word资料

SGT-100燃气轮机控制系统国产化升级改造中海油涠洲岛终端处理厂有4台西门子SGT-100燃气轮发电机组。

该燃机采用西门子“STAR燃料控制系统”一旦控制系统出现问题,需要停止该机组运行并直接和厂家联系,等待厂家解决问题,造成机组运行维护成本昂贵,且故障排查的反应速度无法满足现场生产要求。

近年国内燃气轮发电机组控制技术已日趋成熟,为终端处理厂燃机控制系统国产化升级改造提供技术保障。

1 STAR燃料控制系统STAR燃料控制及驱动制动器电子装置(FDAE)系统用于透平的精确模拟量控制,系统包括燃料控制器(ECU)和模拟定位器装置(APU)。

ECU微处理器是摩托罗拉公司的68332装置,运行频率为12MHz,带有闪存随机存储器,提供一个串行通信口RS232,9600波特率,用来调整参数、标定信号和更新程序,处理器设置有校准参数和制动器闭环定位算法。

如应用程序具有用于特定气体燃料、液体燃料算法以及VGV定位算法。

软件在ALSTOM公司出厂前进行了预先配置设定,用于匹配客户的特定应用,由于该软件是用一种高级编程语言书写的,因此不可以在现场调整。

ECU的PWM驱动电路用于把位置给定值输送到APU卡上,APU卡直接输出阀门开度。

模拟定位器(APU)只是一个模拟定位装置,不包含软件参数。

主要有3个作用:一是用于校准制动器的反馈;二是用于校准来自ECU的PWM指令信号;三是增益调整器,可以调整比例增益。

启动时,ECU中提前设置好固定的点火燃料量和两级燃料爬升率,启动过程中根据此设定开环爬升。

根据不同工况和燃料组分变化,在停机状态下,可以通过专用的通讯软件或超级终端命令行的方式对内部参数进行调整,由工程人员校对IGV开度、阀门零点满度、启动运行相关的燃料参数。

运行中,燃机转速和功率测量信号通过进入控制室的PLC后,再通过DeviceNet总线传送到燃机箱体的ECU中,在ECU中做转速或功率闭环控制,ECU自闭环调节器根据转速或功率需求的热量,按照每种燃料的热值来计算通过每个阀门所需燃料流量。

2003-2007年升级改进的燃气轮机

2003-2007年升级改进的燃气轮机

2003-2007年升级改进的燃气轮机
吉桂明
【期刊名称】《热能动力工程》
【年(卷),期】2008(23)3
【总页数】1页(P277-277)
【关键词】燃气轮机;Gas;制造者
【作者】吉桂明
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】TK47;S512.1
【相关文献】
1.金融集聚对区域产业结构升级的空间溢出效应研究——基于2003-2007年省际经济数据的空间计量分析 [J], 孙晶;蒋伏心
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SGT-100燃气轮机控制系统国产化升级改造作者:张龙李卫团熊永功
来源:《科技传播》2016年第12期
摘要利用国内燃气轮机控制技术改造SIEMENS公司成撬供货SGT-100机型燃机控制系统,摆脱国外技术垄断,提高国产化技术水平,大幅降低维护运行成本。

关键词国产化;燃机;燃料阀
中图分类号 TE9 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2016)165-0197-02
中海油涠洲岛终端处理厂有4台西门子SGT-100燃气轮发电机组。

该燃机采用西门子“STAR燃料控制系统”一旦控制系统出现问题,需要停止该机组运行并直接和厂家联系,等待厂家解决问题,造成机组运行维护成本昂贵,且故障排查的反应速度无法满足现场生产要求。

近年国内燃气轮发电机组控制技术已日趋成熟,为终端处理厂燃机控制系统国产化升级改造提供技术保障。

1 STAR燃料控制系统
STAR燃料控制及驱动制动器电子装置(FDAE)系统用于透平的精确模拟量控制,系统包括燃料控制器(ECU)和模拟定位器装置(APU)。

ECU微处理器是摩托罗拉公司的68332装置,运行频率为12MHz,带有闪存随机存储器,提供一个串行通信口RS232,9600波特率,用来调整参数、标定信号和更新程序,处理器设置有校准参数和制动器闭环定位算法。

如应用程序具有用于特定气体燃料、液体燃料算法以及VGV定位算法。

软件在ALSTOM公司出厂前进行了预先配置设定,用于匹配客户的特定应用,由于该软件是用一种高级编程语言书写的,因此不可以在现场调整。

ECU的PWM驱动电路用于把位置给定值输送到APU卡上,APU卡直接输出阀门开度。

模拟定位器(APU)只是一个模拟定位装置,不包含软件参数。

主要有3个作用:一是用于校准制动器的反馈;二是用于校准来自ECU的PWM指令信号;三是增益调整器,可以调整比例增益。

启动时,ECU中提前设置好固定的点火燃料量和两级燃料爬升率,启动过程中根据此设定开环爬升。

根据不同工况和燃料组分变化,在停机状态下,可以通过专用的通讯软件或超级终端命令行的方式对内部参数进行调整,由工程人员校对IGV开度、阀门零点满度、启动运行相关的燃料参数。

运行中,燃机转速和功率测量信号通过进入控制室的PLC后,再通过DeviceNet总线传送到燃机箱体的ECU中,在ECU中做转速或功率闭环控制,ECU自闭环调节器根据转速或功率需求的热量,按照每种燃料的热值来计算通过每个阀门所需燃料流量。

再将燃料流量输入到气体燃料和液体燃料的标准截流算法中计算。

2 国产化改造方案
2.1 系统工艺改造
2.1.1 燃气系统改造
燃气系统改造中拆卸原有的ECU、APU、步进电机、阀门等及其附件设备,替换为WoodWard·GS系列调节阀。

GS系列为一体化智能燃料调节阀,阀门不需要清洗和校验,可适应高达200°F的环境温度。

阀门直接接收4mA~20mA控制信号,反馈4mA~20mA位置信号,状态反馈,急停复位,使用24VDC直流电源作为动力电源。

燃油系统改造中拆卸原有的ECU、APU、步进电机、阀门等及其附件设备,替代为WoodWard·LQ系列调节阀。

LQ系列为一体化智能燃料调节阀,阀门不需要清洗和校验。

阀门直接接收4mA~20mA控制信号,反馈4mA~20mA位置信号,状态反馈,急停复位,使用24VDC直流电源作为动力电源。

VGV的伺服控制及位置反馈的改造。

原ATOS伺服阀替换成MOOG伺服阀,VGV执行机构不变,新设计液压回路转接模块控制原来的执行机构,并且保证原有功能不变。

MOOG 伺服阀是一种接受模拟电信号后,相应输出调节的流量和压力的液压控制阀,具有动态响应快、控制精度高、使用寿命长等优点。

VGV位置反馈改造是将原来的滑性变阻测量方式改为现在LVDT测量方式,相对于滑性变阻,LVDT有以下优势:1)无摩擦测量;2)无限的机械寿命;3)无限的分辨率;4)零位可重复性;5)环境适应性。

2.2 控制系统优化
2.2.1 顺序控制算法
采用流程步进模式控制逻辑,将一个复杂的系统分成若干独立的步序模式。

这些模式涵盖燃机发电机组的所有状态,每个设备的控制都通过模式来表述。

对于一个独立的设备只需要分析:有哪些条件进入该模式;进入该需要做些什么;以及该模式可能会跳转到哪些?模式。

2.2.2 温度控制算法
在原系统中对于温度没有闭环控制,只有跳机保护。

尤其在燃机启动过程中,由于采用了燃料的开环爬坡,在压气机进气温度、燃料热值等工况不同时,会造成燃机升速超扭矩、温度迅速升温、热悬挂等不利工况。

燃机的排气TOP温度最大值为540℃的机组,在启动过程中温度有时上升到590℃以上。

为了避免上述问题,我们在机组中加入TOP温度限制闭环控制,排气温度上升到温控限时,开始由温度闭环控制燃料,保证机组不会出现超温的状况。

排气温度控制的引入,使得机组在联合循环工况下调节排气温度以便于提高联合循环效率成为可能。

2.2.3 启动燃料控制
原机组控制程序的点火燃料量为固定值,然而在不同的进气温度的情况下,进入燃烧室的空气量不同,这也就造成的空燃比不同,从而会出现在不同工况下点火成功率不同。

在新系统中对点火燃料需求功率加入了进气温度的修正。

CQTC=SQRT(288/CTIM)。

修正后会根据压气机进气温度的不同来改变点火燃料的功率需求量。

有效的提高了点火成功率。

在原系统中对点火成功后,在此燃料基础上进行爬坡。

通常点火需要的燃料量多余实际需求功率的燃料量,因此会造成迅速升温,或点火失败的情况。

因此,在点火后加速了点火成功后的燃料向下阶
跃,然后进入闭环控制,而不是开环控制,此算法有效的改善了点火成功率。

尤其在液体燃料下,有连续3天点火失败的情况,算法修正后,多次实验的结果是,点火成功率100%。

且点火燃料量由原来的2300kW,改为了1?800kW,依然是点火成功率100%。

2.2.4 加速度控制算法
对于开环爬坡的方式启动燃机,存在着众多的缺陷。

因此引入加速度闭环控制,而不是原来的开环燃料爬升单独控制,在进入闭环之后不再需要进行燃料功率开度的换算,也就是不再需要调节阀前后的温度、压力测量点,在很大程度上避免了控制失误概率。

同时,加速度表征的是燃机机械应力,加速度闭环控制保证了在启动过程中不会出现因为工况不同燃料超量带来的机组超应力启动。

同时加速度控制自动修正燃料流量,也保证了启动的成功率,有效的降低了启动温度。

在原系统中启动机组温度在590℃以上,改造后的系统启动温度一直保持在560℃以下。

2.2.5 燃料控制算法
燃料控制算法由原来单一的控制算法改为多种控制算法的最优化选择,更适应于不同的工况,对甩负荷等超速超温抑制更优。

在电网出口断路器跳闸时,多机组超频的情况下,有效的抑制了机组超频。

四台机组中,未进行改造的机组均超频到55Hz以上,而改造后的机组超频在50.35Hz以下。

主燃料控制包括:1)停机燃料控制;2)功率控制和最大功率限制;3)排气温度控制;4)启动开环燃料量限制;5)加速度控制;6)转速控制;7)压比CRP控制;8)最小燃料和最大燃料限制。

加速度控制算法的引入,有效的控制了在运行过程中,由于电网甩负荷造成的机组超频。

2.2.6 IGV控制
加入环境温度修正,根据原机组容易喘振和机组损害的履历,对IGV的控制算法进行了修正。

在老的IGV控制闭环中,完全根据转速来计算IGV的开度,函数关系为:IGV开度=f (燃机转速);这种单一的计算方式忽略了进入温度对压气机进气量的影响,从而在温度较高时容易发生喘振和热悬挂。

新的IGV控制算法更正为:IGV开度=f(燃机转速,进入温度)更加合理。

2.2.7 双燃料切换控制算法的优化
在燃料的切换过程中不是简单的根据总功率计算气体燃料和液体燃料的阀门开度,加入了阀门线性化的算法,有效的减小了切换过程中阀门的大幅度波动和功率的大幅度波动。

在小于10s的快速切换过程中,实际功率波动小于250kW,转换平稳。

3 燃机控制系统国产化改造的意义
通过该国产化改造,大大降低了透平发电机组的操作运行维护成本。

采用硬件部分为当今业界最高水平,软件部分具有自主知识产权,非标产品越来越少;改造解决了燃油启动成功率低、ECU通讯故障、备件停产老化等一系列老大难问题,系统功能全面超越原系统水平。

更为重要的是打破了SIEMENS厂家对应用程序文件和相关驱动程序的技术封锁和限制,大大提升了软件的开放程度,为国内其他进口燃机的国产化改造提供了良好借鉴。

参考文献
[1]阎维平.ASME·PTC22-2005燃气轮机性能试验规程[M].北京:中国电力出版社,2012,12.。

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