HMB_4型液压弹簧机构的特点_操作使用及故障处理
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
转 1~2 s 时,手按闭合(或断开)电磁阀 11(或 12)推 杆进行慢合(或慢分)运动。 2.2 分闭合速度调节操作
操作机构的通断速度在工厂调试断路器出厂时已做 过预调整,一般不需要再调整。但机构经过检修或更换后 需要现场再调整。断开速度和刚合速度可单独地借助于
3
3
2
图 4 控制模块
1
1—闭合调速螺钉 2—断开调速螺钉 3—紧锁紧螺母
7
6
8
5
9
4
10
3
11
2
12
1
13
试验结束后投运前插入弹簧插头 慢分、慢合操作前先拔出弹簧插头
17
18
16
15 图 3 防慢分联锁装置中弹簧插头的功用
14
a)
b)
图 2 液压弹簧操动机构工作原理图
a)已储能,分闸状态 b)已储能,合闸状态 1—碟簧 2—支撑环 3—储能活塞 4—高压油腔 5—工作活塞杆
技术 M制造与检测 anufacture&testing
HMB — 4 型液压弹簧机构的特点、 操作使用及故障处理
结合 H M B — 4 型液压弹簧机构的应用实例对 H M B 型液压弹簧机构的特点、应用及故障处理时的注 意事项作一简要的介绍,并给出了常见故障的原因和相关的解决措施。
陈保伦 / 西安西开高压电气股份有限公司
w w w .eag e.com .cn
2009 年第 5 期· 电气制造 | 67
技术 M制造与检测 anufacture&testing
当完成检修或油损耗时,则应给操动机构重新补加 液压油。
通过低压排油阀排放来进行修正。 注油及抽真空完成后,前 5 次合、分不用来评价决
定性的运行特性(如同期性)。 要强调说明的是,当有空气渗入到操动机构的液压
PMR 型,362 kV PMI,550 kV PM 型等多个电压等级、
充能模块 4(电动机和液压泵等)将电能转变成机
多种形式的罐式断路器中。
械能再转换成液压能带动储能模块 1(储压器及储压活
目前国内有西开、沈高及泰开等众多断路器制造厂 塞等)压缩碟簧储能。
商都引进或使用了这种机构作为断路器的配用机构,取
2 1
向阀切换至闭合状态,常充压差动活塞的底部与高压油 接通,在差动原理作用下,快速向上闭合并带动辅助开 关切换,断开闭合回路,为断开作好准备。
1 5
图 1 HMB — 4 液压弹簧操动机构扩展型机芯外形图 1—储能模块 2—监测模块 3—工作模块 4—充能模块 5—控制模块
图 6 通过低压接头和真空泵对进行操作机构进行抽真空注油
3 故障处理
3.1 常见故障的排除 表中给出了常见故障的原因并给出了相关的解决措
施表。 3.2 对另外一些故障形式的补充说明
1)电动机运转超时,油压也能建立,但不能储能 到额定位置。
原因:注油时抽真空过度,回油箱内有负压。 解决办法:在液压泵电动机自动停止的位置打开 油箱上低压接头,减轻负压,听到轻微气流声响后重新 上紧低压接头即可。 2)电动操作或手动操作机构均不动作。 原因:电磁阀线圈带电时间过长烧坏,判断时可用 手按电磁阀推杆,明显感到卡滞按不动,或者用万用表 测量线圈阻值无穷大。 解决办法:首先检查辅助开关是否切换正常,如不 正常,应先更换辅助开关,然后再更换电磁阀。 3)机构频繁起动打压。 原因:液压系统内部泄漏所致。主要为机构内部高
弹簧机构的特点、应用及故障处理时的注意事项作一简
控制模块 5(电磁阀及换向阀等)控制工作缸的分、
要的介绍。
合动作。
1 机构特点
1.3 动作原理 1.3.1储能过程
1.1 结构组成
接通液压泵电动机回路,电动机带动液压泵运转,
H M B 型在结构设计上采用集装板块结构(如图 1 所 液压泵输出的高压油同时进入 3 个储能活塞的上端,推
系统时,则必须对操动机构重新抽真空。
图 5 油标油位图
操动机构可加入以下品牌液压油: 油牌号:Esso Univis J13或Aero shell fluid 4 制造厂商:Esso AG shell AG (注:两种液压油可混合使用)。 操动机构初次加油或再次注油(如:维修后)均须 使用真空泵,应注意操作说明中有关真空泵的用法。油 位过低,将通过图 6 所示的低压接头进行注油。操动机 构注油应达到图 5 所示有效位置。 注油过程应注意以下事项: 1)泄压阀打开,低压排油阀关闭。 2)真空泵连接到低压接头上,注油装置通过滤油 器与低压排油阀相连。 3) 起动真空泵抽至液压系统低压腔真空度小于 10 kPa。 4)继续接通真空泵,此时打开低压排油阀给操动 机构注油,直到油位升至油标的上限。 5)继续接通真空泵,此时关闭低压排油阀,维持 约2 min。 6)低压腔的真空度抽至 1~1 . 5 k P a,保持该真 空度 5 min,因低压排油阀关闭,从而交替起动控 制阀。 7)关闭并卸除真空泵,关闭低压接头。 8)反转压力释放柄(泄压阀关闭),通过起动液压 泵压缩碟簧使液压系统储能,并合、分机构数次。 9)当操动机构加载到额定位置时(垂直或水平)的 油位将如图 5 所示,可以从观察窗中看到。 10)如图 6 所示,油位可通过低压接头重新注入或
示)行储能。储能到位后,
弹簧行程开关切断液压泵电动机,液压泵停转,储能过
6 3 1
7 4
程结束。当操作后或泄漏到一定值时,弹簧行程开关接 通液压泵电动机再次补压到液压泵停转位置。 1.3.2闭合操作
如图 2a 所示,在断开位置时,接通闭合电磁阀,换
68 | 电气制造·2009 年第 5 期
技术 M制造与检测 anufacture&testing
故障 操动机构不能自动充压
电动机运转,但油压不能建立,不能正常储能 电动操作时机构不动作 机构内有锈蚀
机构频繁起动(每天超过 10 次,月平均值)
表 常见故障原因和相关的解决措施
原因 低压断路器跳开 无电压或电压过低 电动机故障 电刷磨损 泄压手柄在“开启”位置 油位过低 无控制电压 电磁阀线圈损坏 辅助开关不正常切换 加热器低压断路器跳开 加热器无电压 加热器故障 外壳密封不良 泄压手柄不在“关闭”位置上 内泄漏
6—泄压阀操作手柄 7—弹簧储能位置指示器
1.3.3 断开操作 如图 2b 所示,在闭合位置接到断开命令,断开电
磁铁动作,换向阀切换至断开位置,差动活塞高压油通 过换向阀连通至低压油箱,在差动活塞上端常高压的作
66 | 电气制造·2009 年第 5 期
技术 M制造与检测 anufacture&testing
解决措施 合上低压断路器 保证供电电压 更换电动机 更换电刷 关闭泄压手柄 补油 保证控制电压 更换电磁阀 更换辅助开关 按下复位按钮,合上低压断路器 保证加热器电压 更换加热器 检查外壳密封,如必要应更换 关闭泄压手柄 多次操作机构 如果持续故障,进行密封试验,判断泄漏部位
速度调节操作步骤如下: 1)只有当系统油压为零时才可调节开关速度。为 此,慢慢按动泄压阀手柄,使油压慢慢释放至零压。 2)松开调速螺钉上的锁紧螺母,通过转动调速螺钉 调整开关速度。当调速螺钉向右旋转,开关速度降低。向 左旋转,开关速度升高。调节完成后拧紧锁紧螺母。 2.3 油标液位检查及补充液压油 正常状态油标内的油位如图 5 所示,液压弹簧机构 在出厂前已充入足够量的液压油,碟簧处于储能到位位 置,从油标观察窗中能看到液压油处于油标底部和中心 之间,则表示油位正常。
6—油位指示器 7—低压油箱 8—辅助开关 9—注油孔 10—闭合节流阀 11—闭合电磁阀 12—断开电磁阀 13—断开节流阀 14—行程开关
15—泄压阀 16—柱塞泵 17—储能电动机 18—排油阀
用下,活塞快速向下运动断开,并带动辅助开关切换, 切断断开回路,为下次闭合作好准备。
压区和低压区之间的阀门密封不严引起的,表现在阀门 的密封线有印痕变宽或密封线损坏,液压油内有杂质卡 在各阀门密封线处。这种故障难以用肉眼从机构外表观 察到,判断并找出内部渗漏位置很大程度取决于检修人 员在这方面的经验,处理也较复杂。
4)断开位置频繁起动打压,闭合位置正常。 原因:机构工作模块活塞中的密封圈损坏或控制 模块高压通道和转换通道之间的阀门密封不严、或密 封圈损坏引起的。 5)闭合位置频繁起动打压,断开位置正常。 原因:机构工作模块活塞杆中的密封圈损坏或控 制模块转换通道和低压通道之间的阀门密封不严,或 密封圈损坏引起的。 解决办法:首先考虑更换控制模块,如问题仍未解 决,整机构更换。 6)开合位置都频繁起动打压。 原因:属于常高压泄漏。机构泄压阀中的密封圈损坏 或高压通道和转换通道之间的阀门密封不严,或密封圈损 坏引起的。也有可能是液压泵排油阀口密封不良所致。 解决办法:首先检查泄压阀,其次检查液压泵,如 有问题予以更换。 如果液压泵起动次数过于频繁,则须进行泄漏 试验锁定泄漏位置。如上述可分别在断开位置、闭合 位置或在两种位置下观察内部密封。泄漏试验至少 持续 8 h 。试验过程在相应的位置并使机构储能。拆
掉 电 动 机 接 线 或 者 断 开 电 动 机 回 路 上 的 低压断路器, 防止液压泵自动起动。
图 7 测量弹簧行程差值
需在试验报告中记录如下参数: 1)保压时间(机构位置)。 2)弹簧行程的差值。EM
( 收稿日期:2009.03.03)
w w w .eag e.com .cn
2009 年第 5 期· 电气制造 | 69
H M B — 4/8 型液压弹簧机构是 A B B 公司在其 A H M A 型液压弹簧机构的基础上完善改进
充能模块、储能模块、工作模块、控制模块和监测模块。这 样设计的优点是结构紧凑,减少了漏点,检修更换方便。
发展起来的产品,1997 年推向市场。用于 242 kV PMI、 1.2 模块功能简介
安装在控制模块上的调速螺栓分别调节,如图 4 所示。
2 操作使用
2.1 慢分、慢合操作 进行慢分、慢合操作(如图 3 所示)时应遵守下列
步骤: 1) 切记应先将图3中的闭合位置闭锁销弹簧插头拔
出,试验完后随即装上。 2) 断开液压泵电动机 17 的控制开关,用泄压阀 15
释放系统油压,将系统油压释放为零,随即关闭泄压阀。 3) 合上控制开关接通液压泵电动机,待液压泵运
工作模块 3(主要为工作缸)采用常充压差动式结
得了很好的效果。实际上在我国电网运行中已经成为 构,高压油恒作用于有杆侧。
252~550 kV 断路器配用最多的一种操动机构。下面结
监测模块 2(弹簧行程开关等)监测并控制碟簧的
合 H M B — 4 型液压弹簧机构的应用实例对 H M B 型液压 储能情况。
操作机构的通断速度在工厂调试断路器出厂时已做 过预调整,一般不需要再调整。但机构经过检修或更换后 需要现场再调整。断开速度和刚合速度可单独地借助于
3
3
2
图 4 控制模块
1
1—闭合调速螺钉 2—断开调速螺钉 3—紧锁紧螺母
7
6
8
5
9
4
10
3
11
2
12
1
13
试验结束后投运前插入弹簧插头 慢分、慢合操作前先拔出弹簧插头
17
18
16
15 图 3 防慢分联锁装置中弹簧插头的功用
14
a)
b)
图 2 液压弹簧操动机构工作原理图
a)已储能,分闸状态 b)已储能,合闸状态 1—碟簧 2—支撑环 3—储能活塞 4—高压油腔 5—工作活塞杆
技术 M制造与检测 anufacture&testing
HMB — 4 型液压弹簧机构的特点、 操作使用及故障处理
结合 H M B — 4 型液压弹簧机构的应用实例对 H M B 型液压弹簧机构的特点、应用及故障处理时的注 意事项作一简要的介绍,并给出了常见故障的原因和相关的解决措施。
陈保伦 / 西安西开高压电气股份有限公司
w w w .eag e.com .cn
2009 年第 5 期· 电气制造 | 67
技术 M制造与检测 anufacture&testing
当完成检修或油损耗时,则应给操动机构重新补加 液压油。
通过低压排油阀排放来进行修正。 注油及抽真空完成后,前 5 次合、分不用来评价决
定性的运行特性(如同期性)。 要强调说明的是,当有空气渗入到操动机构的液压
PMR 型,362 kV PMI,550 kV PM 型等多个电压等级、
充能模块 4(电动机和液压泵等)将电能转变成机
多种形式的罐式断路器中。
械能再转换成液压能带动储能模块 1(储压器及储压活
目前国内有西开、沈高及泰开等众多断路器制造厂 塞等)压缩碟簧储能。
商都引进或使用了这种机构作为断路器的配用机构,取
2 1
向阀切换至闭合状态,常充压差动活塞的底部与高压油 接通,在差动原理作用下,快速向上闭合并带动辅助开 关切换,断开闭合回路,为断开作好准备。
1 5
图 1 HMB — 4 液压弹簧操动机构扩展型机芯外形图 1—储能模块 2—监测模块 3—工作模块 4—充能模块 5—控制模块
图 6 通过低压接头和真空泵对进行操作机构进行抽真空注油
3 故障处理
3.1 常见故障的排除 表中给出了常见故障的原因并给出了相关的解决措
施表。 3.2 对另外一些故障形式的补充说明
1)电动机运转超时,油压也能建立,但不能储能 到额定位置。
原因:注油时抽真空过度,回油箱内有负压。 解决办法:在液压泵电动机自动停止的位置打开 油箱上低压接头,减轻负压,听到轻微气流声响后重新 上紧低压接头即可。 2)电动操作或手动操作机构均不动作。 原因:电磁阀线圈带电时间过长烧坏,判断时可用 手按电磁阀推杆,明显感到卡滞按不动,或者用万用表 测量线圈阻值无穷大。 解决办法:首先检查辅助开关是否切换正常,如不 正常,应先更换辅助开关,然后再更换电磁阀。 3)机构频繁起动打压。 原因:液压系统内部泄漏所致。主要为机构内部高
弹簧机构的特点、应用及故障处理时的注意事项作一简
控制模块 5(电磁阀及换向阀等)控制工作缸的分、
要的介绍。
合动作。
1 机构特点
1.3 动作原理 1.3.1储能过程
1.1 结构组成
接通液压泵电动机回路,电动机带动液压泵运转,
H M B 型在结构设计上采用集装板块结构(如图 1 所 液压泵输出的高压油同时进入 3 个储能活塞的上端,推
系统时,则必须对操动机构重新抽真空。
图 5 油标油位图
操动机构可加入以下品牌液压油: 油牌号:Esso Univis J13或Aero shell fluid 4 制造厂商:Esso AG shell AG (注:两种液压油可混合使用)。 操动机构初次加油或再次注油(如:维修后)均须 使用真空泵,应注意操作说明中有关真空泵的用法。油 位过低,将通过图 6 所示的低压接头进行注油。操动机 构注油应达到图 5 所示有效位置。 注油过程应注意以下事项: 1)泄压阀打开,低压排油阀关闭。 2)真空泵连接到低压接头上,注油装置通过滤油 器与低压排油阀相连。 3) 起动真空泵抽至液压系统低压腔真空度小于 10 kPa。 4)继续接通真空泵,此时打开低压排油阀给操动 机构注油,直到油位升至油标的上限。 5)继续接通真空泵,此时关闭低压排油阀,维持 约2 min。 6)低压腔的真空度抽至 1~1 . 5 k P a,保持该真 空度 5 min,因低压排油阀关闭,从而交替起动控 制阀。 7)关闭并卸除真空泵,关闭低压接头。 8)反转压力释放柄(泄压阀关闭),通过起动液压 泵压缩碟簧使液压系统储能,并合、分机构数次。 9)当操动机构加载到额定位置时(垂直或水平)的 油位将如图 5 所示,可以从观察窗中看到。 10)如图 6 所示,油位可通过低压接头重新注入或
示)行储能。储能到位后,
弹簧行程开关切断液压泵电动机,液压泵停转,储能过
6 3 1
7 4
程结束。当操作后或泄漏到一定值时,弹簧行程开关接 通液压泵电动机再次补压到液压泵停转位置。 1.3.2闭合操作
如图 2a 所示,在断开位置时,接通闭合电磁阀,换
68 | 电气制造·2009 年第 5 期
技术 M制造与检测 anufacture&testing
故障 操动机构不能自动充压
电动机运转,但油压不能建立,不能正常储能 电动操作时机构不动作 机构内有锈蚀
机构频繁起动(每天超过 10 次,月平均值)
表 常见故障原因和相关的解决措施
原因 低压断路器跳开 无电压或电压过低 电动机故障 电刷磨损 泄压手柄在“开启”位置 油位过低 无控制电压 电磁阀线圈损坏 辅助开关不正常切换 加热器低压断路器跳开 加热器无电压 加热器故障 外壳密封不良 泄压手柄不在“关闭”位置上 内泄漏
6—泄压阀操作手柄 7—弹簧储能位置指示器
1.3.3 断开操作 如图 2b 所示,在闭合位置接到断开命令,断开电
磁铁动作,换向阀切换至断开位置,差动活塞高压油通 过换向阀连通至低压油箱,在差动活塞上端常高压的作
66 | 电气制造·2009 年第 5 期
技术 M制造与检测 anufacture&testing
解决措施 合上低压断路器 保证供电电压 更换电动机 更换电刷 关闭泄压手柄 补油 保证控制电压 更换电磁阀 更换辅助开关 按下复位按钮,合上低压断路器 保证加热器电压 更换加热器 检查外壳密封,如必要应更换 关闭泄压手柄 多次操作机构 如果持续故障,进行密封试验,判断泄漏部位
速度调节操作步骤如下: 1)只有当系统油压为零时才可调节开关速度。为 此,慢慢按动泄压阀手柄,使油压慢慢释放至零压。 2)松开调速螺钉上的锁紧螺母,通过转动调速螺钉 调整开关速度。当调速螺钉向右旋转,开关速度降低。向 左旋转,开关速度升高。调节完成后拧紧锁紧螺母。 2.3 油标液位检查及补充液压油 正常状态油标内的油位如图 5 所示,液压弹簧机构 在出厂前已充入足够量的液压油,碟簧处于储能到位位 置,从油标观察窗中能看到液压油处于油标底部和中心 之间,则表示油位正常。
6—油位指示器 7—低压油箱 8—辅助开关 9—注油孔 10—闭合节流阀 11—闭合电磁阀 12—断开电磁阀 13—断开节流阀 14—行程开关
15—泄压阀 16—柱塞泵 17—储能电动机 18—排油阀
用下,活塞快速向下运动断开,并带动辅助开关切换, 切断断开回路,为下次闭合作好准备。
压区和低压区之间的阀门密封不严引起的,表现在阀门 的密封线有印痕变宽或密封线损坏,液压油内有杂质卡 在各阀门密封线处。这种故障难以用肉眼从机构外表观 察到,判断并找出内部渗漏位置很大程度取决于检修人 员在这方面的经验,处理也较复杂。
4)断开位置频繁起动打压,闭合位置正常。 原因:机构工作模块活塞中的密封圈损坏或控制 模块高压通道和转换通道之间的阀门密封不严、或密 封圈损坏引起的。 5)闭合位置频繁起动打压,断开位置正常。 原因:机构工作模块活塞杆中的密封圈损坏或控 制模块转换通道和低压通道之间的阀门密封不严,或 密封圈损坏引起的。 解决办法:首先考虑更换控制模块,如问题仍未解 决,整机构更换。 6)开合位置都频繁起动打压。 原因:属于常高压泄漏。机构泄压阀中的密封圈损坏 或高压通道和转换通道之间的阀门密封不严,或密封圈损 坏引起的。也有可能是液压泵排油阀口密封不良所致。 解决办法:首先检查泄压阀,其次检查液压泵,如 有问题予以更换。 如果液压泵起动次数过于频繁,则须进行泄漏 试验锁定泄漏位置。如上述可分别在断开位置、闭合 位置或在两种位置下观察内部密封。泄漏试验至少 持续 8 h 。试验过程在相应的位置并使机构储能。拆
掉 电 动 机 接 线 或 者 断 开 电 动 机 回 路 上 的 低压断路器, 防止液压泵自动起动。
图 7 测量弹簧行程差值
需在试验报告中记录如下参数: 1)保压时间(机构位置)。 2)弹簧行程的差值。EM
( 收稿日期:2009.03.03)
w w w .eag e.com .cn
2009 年第 5 期· 电气制造 | 69
H M B — 4/8 型液压弹簧机构是 A B B 公司在其 A H M A 型液压弹簧机构的基础上完善改进
充能模块、储能模块、工作模块、控制模块和监测模块。这 样设计的优点是结构紧凑,减少了漏点,检修更换方便。
发展起来的产品,1997 年推向市场。用于 242 kV PMI、 1.2 模块功能简介
安装在控制模块上的调速螺栓分别调节,如图 4 所示。
2 操作使用
2.1 慢分、慢合操作 进行慢分、慢合操作(如图 3 所示)时应遵守下列
步骤: 1) 切记应先将图3中的闭合位置闭锁销弹簧插头拔
出,试验完后随即装上。 2) 断开液压泵电动机 17 的控制开关,用泄压阀 15
释放系统油压,将系统油压释放为零,随即关闭泄压阀。 3) 合上控制开关接通液压泵电动机,待液压泵运
工作模块 3(主要为工作缸)采用常充压差动式结
得了很好的效果。实际上在我国电网运行中已经成为 构,高压油恒作用于有杆侧。
252~550 kV 断路器配用最多的一种操动机构。下面结
监测模块 2(弹簧行程开关等)监测并控制碟簧的
合 H M B — 4 型液压弹簧机构的应用实例对 H M B 型液压 储能情况。