饲料生产线自动化控制系统的设计(1)
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上传通讯信息。上位机和PLC之间采用主从轮询控制方式,上 位机作控制主站,PLC作控制从站,根据控制规模可由一台或多 台组成。称量检测单元采用高精度S型称重传感器、称重变送 器、和A/D模块组成,配料称斗上安装了3只称重传感器。计算 机通讯单元由通讯卡、通讯协议软件、通讯转换器、电缆及接头 组成,控制规模不同形式有所区别。控制单元由电气控制电路组 成,PLC通过输出点控制电气电路按程序工作,控制单元控制配 料绞龙起停、称斗放料、混合机计时、手自动转换、手动控制、状 态设定、报警输出等。
S7—200 PLC作下位机,接受处理上位机传递的控制指令及控
述缺点外,还存在以下缺点:④抗电磁干扰能力差,测量值经常波 动,系统稳定性差。②计算机的输入、输出板受外界影响,经常损 坏,尤其输出板更容易损坏,后期维护工作量大,维护费用高。⑧
控制集成程度过高,并且计算机系统本身的稳定性有限,一旦计
算机出现故障,整个自动控制系统瘫痪。④计算机寿命短。随时间
《工业控制计算机)2005年18卷第11期
饲料生产线自动化控制系统的设计
孟庆才 王焕荣
赵宝国
(河北裕丰实业股份有限公司,衡水053000)
摘要
介绍了饲料生产线电气设计、计算机自动配料、自动打包及计算机通讯技术在饲料生产线的应用、软硬件设计。 关键词:饲料流水线,电气控制,PLC,自动配料,自动打包,控制系统,现场总线控制,通讯技术 2002年5月,兴亚饲料公司新建一条饲料生产线,生产工 艺流程、电气配套设计及自动化控制设计由本公司独立完成,开 发了具有独特特点的计算机与PLC总线控制19动配料系统、自 动打包控制系统。 1计算机自动配料控制系统 1.1方案设计 计算机自动配料是饲料生产的核心工序,直接影响饲料产 品质量。目前国内计算机配料同类系统中,主要有在三种形式。 1)一种形式是PC机+数据采集卡+配料绞龙点动配料方式。 这种方式主要由计算机、数据采集卡、外围继电器、接触器等外 围电路组成。配料时通过A/D转换,将称重信号送人计算机,然 后计算机根据配方,直接通过插在内部插槽的输出板,信号放 大,直接驱动继电器、接触器吸和断开。采用工业控制机直接控 制绞龙配料控制方式,硬件投资较低、控制形式简单,配料采用 点动配料形式,但存在一个缺陷,即随机误差很大。我们曾做过 实验,如采用点动配料形式,点动时间即使控制在O.1s,较轻的 物料如烘干的酒精糟下料绝对误差大于0.7kg,比重较大的石 粉下料误差则在1.5kg以上。这种控制方式,在配料过程中不断 地靠继电器、接触器反复吸合,这样会产生了较大的电感电势和 电磁干扰,造成计算机控制输出板等器件损坏。这种系统主要应 用在对配料精度要求不高的场合,正逐渐淘汰。 2)另一种形式是PC机+数据采集卡+变频器+配料绞龙点 动配料方式。目前是国内采用最多的控制形式,最具中国特色。 采用工业计算机直接控制驱动电路工作,改善了点动配料的不 足,使配料精度提高,具有一定的性价比。目前,大多还是采用 DOS操作系统,由C语言开发的系统,系统界面较差,系统的网 络通讯功能和管理功能有限,人机交互不方便。通过对控制软件 的改造及更换操作系统,在理论上可望提高系统运行可靠性。 第一种和第二种配料控制形式由于都采用了计算机+数据采 集板的方式,由计算机直接控制外围电路工作,它们除具有以上 通讯的控制模式。上位机采用工业计算机,下位机一般采用智能 数字模块或PLC。系统采用先进的计算机控制技术与多层次网 络结构+先进的控制算法对生产工序进行控制。这是自动化领域 先进的控制形式,它结合了计算机的通讯和管理功能强、存储能 力大的优势特点和智能数字模块或PLC现场控制功能强、稳定 性高的特点,有效避免了计算机集中控制的缺陷。这种系统稳定 性很高,上位机可兼容多种通讯协议(如TCP/IP协议等),便于 下一步与管理网络联结,这种控制方式是国内饲料生产线自动 化控制的主流方向。这种方式设备投资较大,除了较高的硬件投 资外,还需较高的软件开发费用。在下位机采用PLC性能的可 靠性高于采用智能数字模块,一般PLC连续工作寿命可达10 年以上。我们在该系统中采用工业计算机+PLC的分布总线控 制的方式。该系统由我公司自己独立设计,软件开发费用低,基 本上只投资硬件,设备投资不会增加太多。具有良好的设备替换 性。整套设备全部采用了标准器件,如上位机可进行软件升级, 或用更高档的计算机代替原计算机,系统不受影响。下位机由 PLC及模块组成,即使损坏的情况下,可直接更换。 1.2主要工作过程 首先计算机根据生产工艺单把相应的配方和生产工艺参数 传递到下位机PLC,生产开始后,由下位机PLC根据配方参数 及下料顺序,控制变频器启动配料绞龙工作,称重信号由PLC 检测。称量完成后,配料秤斗门自动打开,当混合机内有料时,秤 斗门等着混合机放料关门到位后打开。秤称斗开门时间到达后, 检测称斗上的余料,当余料超过设定的限制值,系统进行报警, 秤称斗门不关闭;当低于限制值,秤门关闭。称门关闭到位后,如 果没有达到预定生产批次,配料继续,同时发出添加预混料和油 脂添加信号。预混料添加完成应答复位后,混合机开始混合计 时,达到混合时间后,混合机根据缓冲斗的料位情况开门放料。 混合机开门记时,开门时间到达后,混合机门自动关闭,等下一 批料落下后,开始新一轮的循环。在整个生产过程中,由PLC控 制现场所有设备,工控机通过与PLC通讯方式监控PLC的运 行状况,并在线记录生产数据,提供报警、数据汇总查询、文档打 印等。另外,粒料打包机PLC和粉料打包机的PLC也可以通过 通讯电缆直接和自动配料的PLC相连,进而与上位机通讯,在 控制室监控自动打包系统运行。 1.3硬件设计 该控制系统主要由工业控制机、PLC、现场控制屏丁D200、 称重信号检测单元、重量信号处理单元、计算机通讯单元、输入 控制检测单元、输出控制单元等组成。研华工业控制机作上位 机,负责下位机运行监控、数据记录查询、配方管理、参数处理传 递、异常报警记录、文档管理打印,计算机网络通讯等;西门子
制参数、采集称量信号、检测输入单元状态、控制输出单元工作、
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饲料生产线自动化控制系统的设计 包机控制方式中采用西门子PLC控制,称重传感器采用两套抗 侧偏能力强的剪切梁式称重传感器,参数设定通过TD200中文 显示控制器,有手动/自动切换功能。打包机电控部分、软件开发 根据技术要求和物料性质来设计的。 粒料由于流动性好,不易结弓,采用重力自落料形式,通过 调节物料下落的闸门开度控制落料速度,闸门全开时为快速加 料,当达到设定的快加料量时,软件进行惯性自动检测,根据惯 性量的大小,自动调整快加料量,然后系统进入慢加料状态,在 该过程中也进行惯性量检测,自动调整慢加料量,最后判断误差 进行点动加料。与国内同类设备相比,计量精确、打包速度快。 对于粉料物料性质相反,粉碎越细,纤维物料越多,流散性越 差,喂料方式为皮带称。通过调节皮带称的转速和料层厚度,做到 精确控制落料。其工作过程与粒料基本相同。控制流程图如图2。
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通讯光电转换 隔离器
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配料 绞龙
I#2#I l输入,输l l#2撑传l l输入/『 3#传感l l出摔制l l感器l l输出控l 图1系统结构
延长故障率越来越大,由于器件、板卡更新得很快,往往稍老一些 的计算机板卡损坏后,往往找不到配件,从而造成整个系统报废。
⑤器件的可替换性差。采用一种型号的板卡很难被其它型号或其
它厂家的产品代替,尤其有些系统应用了一些自己开发的一些板 卡电路,损坏后备件的来源受很大限制。在第二种方式中,虽然采 用了变频配料形式,但测量、控制上的一些根本性问题没有解决, 系统很难达到很高的精度和很好的控制效果。 3)第三种控制方式为分布式控制形式,采上位机与下位机
饲料生产线自动化控制系统的设计
作者: 作者单位: 孟庆才, 王焕荣, 赵宝国 河北裕丰实业股份有限公司,衡水,053000
本文链接:/Conference_6195702.aspx
1#2撑传I I输入/输 I感器I l出控制
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在本工程设计中,为了避免电源对系统造成的干扰,计算 机、所有PLC、工控仪表、变送器采用一体化供电方式,它们的电 源均由在线式UPS连续供电。 1.4软件设计 该控制系统软件主要包括三部分:上位计算机控制软件、 PLC控制软件、计算机与PLC通讯软件设计 (1)上位机控制软件 上位机软件采用VB编程语言开发,软件主要由配方管理、 生产工艺单管理、成品入库管理、生产过程监控、数据记录查询 系统、通讯程序、故障自诊断、掉电数据保护、生产报表打印等部 分组成,各部分相互衔接,组成了一个有机整体。生产时,只要输 入生产工艺单,将工艺参数和生产配方传到下位机,启动系统即 可进行配料。在生产过程中,根据需要可随时进行暂停、跳仓操 作,还可在线传送配方。 (2)下位机PLC控制软件 下位机PLC软件采用西门子专用语句开发,下位机有两个 通讯口,一个通讯口连接TD200现场控制屏,另一个与通讯电 缆、通讯转换器、通讯卡与计算机相连。工作时PLC随时接收上 位机下达的各项指令,执行现场控制操作、上传生产数据、输入 输出工作状态。上位机故障时,可由现场控制屏输入生产数据, 下位机脱离上位机,照常能进行自动配料工作。 (3)计算机与PLC通讯软件设计 计算机和PLC采用Profibus—DP工业总线通讯方式,工作 方式为主从轮询方式。上位机通讯软件由VB编程实现,下位机 通过编程实现。 2自动打包控制系统 本工程有两台自动打包机,1台用于粒料打包、1台用于粉 料打包,打包称的量程设定范围为20-50kg/袋,每台可储存24 个品种的打包参数,静态误差小于等于±0.1%FS,打包动态误差 小于等于士0.2%FS,符合了国家对饲料打包称的计量标准。在打
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[收稿日期:2005.9.6]
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图2饲料打包称工作流程图
在自动配料和自动打包系统中,除完善的控制动能外,还强 化了计算机通讯功能和管理功能,把生产控制与生产调度、生产 管理、原料库房管理、产品库房管理、生产成本概算、售后产品跟 踪等有机地结合在一起,强大的通讯功能可使生产系统的计算 机与厂内的其他计算机进行联网实现数据共享,为实行信息化 管理奠定了基础。该项技术应用领域除饲料行业外,可扩展到粮 食加工、食品、医药、化工、建材等行业。