优化系统节能提升节能降耗

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

下,做好节能降耗工作显得尤为重要与必要。去年,公司在加大节能技改力度,加快调整产品结构的同
时,采取三项措施,消除物价上涨因素。一是强化万米用能考核。根据上年各机台万米用能的平均值, 确定万米用水用电用汽用煤考核基数,一般情况下,平网印花万米平均用水为29吨,用电343.5度; 圆网印花万米平均用水为19吨,用电263度:轧染万米平均用水为45.33吨,用电240度,用汽11.33 吨;定型万米平均用水为2.12吨,用电163.5度。二是深化物料定额考核。一般根据生产米数和质地厚 薄确定使用染化料金额作为考核基数,如深色花型使用活性染化料为:1000米以下为1.2元,1000米 至2000米以内为0.8元,2000米至5000米为0.6元,5000米以上为0.5元;使用普通涂料,1000米以 下为1.05元,1000米至2000米为0.55元,2000米至5000米为0.4元,5000米以上为0.35元,中色 和浅色则按照上述基数的87.5%和54.1%进行考核;又如深色轧染使用活性染化料1000米以下为0.9元, 1000米至3000米为0.7元,3000米以上为0.6元;使用士林染料,1000米以下为1.0元,1000米以上 至3000米为0.7元,3000米以上为0.6元;再如,丝光等机台使用淡碱按每万米0.63吨作为考核基数, 同时对各机台实行机物料成本控制,如印花使用丁酯、胶带纸、刮刀皮等用于生产的机物料,每万米平 网印花为120元;圆网印花为55元。三是优化考核办法。公司作出节能和节约染化料助剂、节约机物 料成本的决定后,先在各车间进行公示,征求生产员工意见,既让员工了解开展节能降耗的目的,形成 人人讲节约氛围,又根据员工的意见,对考核基数进行适当修改,使其更符合客观实际;其次落实考核 职能部门专人抄录每班实际用水、电、汽、煤、用碱计量表,染化料助剂、机物料成本由专职计量人员, 负责结算公示,使员工第一时间了解上班的节能降耗情况,了解差异,激励追赶,促进平衡。再次是适 时调整基数,对落实能耗定量考核的班组,一般经一季度或半年后进行回头看,执行中出现考核基数过 高或偏低的进行适度调整,保护生产员工的积极性,使有70%左右的员工每月有奖可得;对实现染化
生产和部分用于冲网;投资600万元建造污水生化处理系统,经处理后,每天有1500吨以上中水可用
来回用,外排污水的PH值降至7.5.8之间,COD控制在每升600毫克以下,每年消减COD达51.6吨 以上。 二、调整产品结构,降低能源消耗。公司成立初期,我们绍兴地区以低档的涤纶布印染为主,而我 公司开始定位于全棉梭织布服装面料为主,当时在绍兴已是中高档产品。但随着时间的推移,全棉梭织 布印染企业不断增加,竞争日趋激烈,加上生产中耗能较高,使企业的利润越来越小,在这种情况下, 公司组织相关人员通过市场调查和用户走访了解到,随着人民生活水平的不断提高,高档全棉针织类产 品因穿着宽松、舒适,正受到越来越多的人们所喜爱,且该产品能源消耗少,产品附加值高,是印染企
佶龙杯第九届全国印染行业新材料、新技术、新工艺、新产品技术交流会论文集
优化系统节能提升节能降耗
沈子平 绍兴百丽恒印染有限公司
●・】-‘_--■一
1.月lJ舌 2008年,笔者所在单位绍兴百丽恒印染有限公司实施浙江省节能、工业节水项目《能量系统优化 (系统节能)》,通过加大技改力度,消除无功消耗;调整产品结构,降低能源消耗;加强能耗管理,提 升节能降耗等措施,达到了能量系统优化(系统节能)的预期目标,当年实现万元GDP能耗0.65吨标 煤,单位电耗纳税位居全县第二,每吨排污纳税列居全县第三,由此获得省政府奖励性补助50万元。 一、加大技改力度,消除无功耗能。随着生产周期的延长,一批设备日趋老化,由于生产效率逐渐 下降,使生产能耗不断增加,加上一些用能设备在安装时缺少节能措施,使无功耗能现象越来越突出, 如同一台定型机,安装后3年内,万米耗电约170度,耗煤约0.38吨,而3年后,万米耗电增加到190 度,耗煤增加到0.8吨;又如车间内安装200盏节能灯与普通白炽灯,每天耗电相差40度;再如烟道 安装余热换热装置,每天可生产蒸汽22.86吨……为此,公司从消除无功耗能出发,采取了三项措施: 一是更新生产设备,对一些服役时间偏长,耗能耗水偏大,生产效率低下的生产设备进行了逐渐淘 汰更新,2008年,公司投资500万元,淘汰2台旧定型机,引进国际先进的韩国产定型机2台,不但 万米生产可减少用电40度,少用原煤0.42吨,而且因生产效率的提高,解除了后整理生产瓶颈;还投 资600万元,淘汰平、圆网印花机2台,引进安装日本产1台平网、l台圆网印花机,万米可减少用电 110度、用水12吨;与此同时投资57万元,淘汰l台旧式燃煤加热炉,引进安装国内先进的锡能锅炉, 同时加设全自动燃煤变频控制器,根据负荷大小自动调节锅炉送、引风量和炉排的节煤量,使燃煤始终 处于最佳状态,可节煤5%左右,加上坚持使用燃煤添加剂,达到完全燃煤的目的,每天可节煤7%以 上。 二是加装节能设备。投资10多万元购置了20多台变频器,分别安装在油锅炉的风机和机缸水泵上, 车间照明全部换用节能灯,每月可节电5万多度;投资19.7万元,在锅炉烟道安装余热换热器,将烟 道余热回收利用,每年可生产蒸汽8000吨,相当于全年节约原煤1200吨左右;投资100多万元,在配 电房安装了27只英福特节电王,节电率达8%左右;每年节电百万余度;投资79万元,购置了9台高 效轧车,安装在连续水洗和退煮漂、丝光机烘筒进布前,使烘干前的布面带液量由原来的65%降至45%, 提高了烘干速度,减少了蒸汽消耗,与安装前相比,每台轧车每天可节约蒸汽5吨以上。 三是新装回用设备,在已装日回收淡碱120吨的淡碱回收装置的基础上,投资38万元,增装l台 日回收淡碱80吨的设备,使日回收淡碱达到200吨以上,淡碱回收利用率达到90%以上;投资120多 万元安装中水回用系统,将机缸、煮练机、氧漂机、丝光机生产中的无色和浅色、PH值在6.5至10以 下的废水收集起来、经收集处理后,每天可有2000吨以上的中水回用于机缸、煮练机、氧漂机、丝光
料助剂和机物料成本的考核,根据阶段性市场物价变化的实际进行适度调整,保证大多数员工得到节约
奖,实现职企双赢。
2.结束语
公司在实施能量系统优化(系统节能)项目中,当年虽然取得了比上年节约工业水42.3万吨,节 约30.89%;减少排污34.6万吨,减排28.5%;节约用电155.4万度,节约21.4%;节约蒸汽6.2l万吨, 节约28.6%;节约用煤4580吨,节约36.64%,节约液碱2985.6吨,节约31.1%;节约染化料助剂390.2 万元,节约11%,节约机物料成本216.72万元,节约15%,为节约社会资源,提高企业效益,确保持 续发展发挥了良好的作用。但是,节能降耗是一项系统工程,需要长期坚持,不断深化,目前公司正在 创建省级能源计量示范单位,将借此东风,通过计量手段,挖掘节能潜力,制订新的考核办法,争取节 能降耗工作再上一个新的台阶。
估龙杯第九届全国印染行业新材料、新技术、新工艺、新产品技术交流会论文集 业发展的方向。因此,公司从2007年下半年开始专门成立了针织布印染开发领导小组、技术攻关小组, 聘请了相应的专业师傅,购置了相关设备,作出了开发生产全棉针织印花的重大产品结构调整。 经过一年半时间的开发与实践,目前我公司的针织布印花产品已能做到产品质量稳定,客户反映满 意,每天ຫໍສະໝຸດ Baidu能达到3万米左右的批量生产。实践表明,生产针织布与梭织布印染面料相比,在相同的产 量情况下,因生产流程缩短,工艺相对简单,单位能耗可下降20%左右,且产品附加值为梭织产品的 1.2倍。现在,公司除了生产全棉针织以外,还成功开发了针织网眼布酸性印花和DTY、IDY类针织布
603
的生产,年生产量已占总产的30%以上,为今后达到年产针织与梭织布印染产品各占50%打下了良好
的基础。 三、加强能耗管理,提升节能降耗。印染企业是耗能大户,能源成本约占生产成本的30%。去年 因受美国次贷危机的影响,引发了全球性金融危机,对印染企业来说,冲击最大的是物价飞速上涨,出 口贸易受阻。就物价而言,去年,我们绍兴的每吨原煤从年初的630元猛增至1300多元,每吨蒸汽从 120元飙升至200元,染化料价格平均涨幅达30%至60%,给企业带来了前所未有的压力,在这种情况
相关文档
最新文档