基于PLC的全自动机器人浇注系统设计
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1 系统 任 务 与 工 作 原 理
用模 块 式 的 结 构 , 对基本模块 、 l / O 模 块 和 通 讯 模 块 等 可 根 据 生 产 需 要灵 活选 择 。 由于 本 系 统 即 涉 及 到 开 关 量 输 入 输 出 又涉 及 到模 拟量 数 输 入 输 出 , 并 考 虑 到 预 留一 定 数 量 的 l / O点 , 因此 选 用三菱 F × 2 N一 1 2 8 MR基 本 模 块 和 4个 F X 2 N一 1 6 E X模 拟 量 输 入模 块 满 足 系统 要 求 。 在 浇 注作 业 区工 作 环 境 较 为 恶 劣 ,高 温 高 辐 射 高 粉 尘 污染 严重 ; 同时 , 产 品 的多 样 性 要 求 铝 液 的 重 量 从 几公 斤 到上 百公 斤 不等 , 因此 选 取 机 器 人 时 既要 能 在 这 种 工 况 下 连 续 工 作 , 又要 机
郭旭 东 李 阳 宋 鑫 宋 中仓 ( 江苏自 动化研究所 , 江苏 连云港 2 2 2 0 6 1 )
摘 要
以 某 浇铸 有 限公 司 浇铸 车 间工 况 条 件 , 设 计 了 一套 基 于 P L C 的 全 自动 机 器 人 浇 注 系统 , 并对 该 控 制 系统 组 成 、 控 制 流
器 人 末 端 承 载 重 量 大 以 适 应 生 产 的需 要 。本 系 统 选 用 F A N U C
根据生产需求 , 需 要 一 台 机 器人 为 4台浇 铸 机 服 务 , 即从 保 温 炉 舀取 铝 液 去 浇 铸 机 完 成 浇 注 任 务 。 对 机 器 人 的 要求 是 : 能 够 完 成 水 平 面 内 的旋 转 , 径向伸缩 , 在 搬运 过 程 中 始 终 保 持 浇 包 姿 态不变 , 以保 证 铝 液 不 外 溢 。 为 使 机 器 人 服 务 时 工 作 范 围最 小 , 搬运距离最短 , 以 满 足 生 产 效 率 的要 求 , 铸 造 设 备 的 摆 放 以机 器 人 为 中心 按 圆形 或 椭 圆形 布 置 , 总体 布局 见 图 1 。
浇 铸 车 间浇 注 作 业 区通 常 工 作 环 境 较 为 恶 劣 ,产 品 质 量 不 稳定 , 一致性差。 随 着 国 内机 器人 在工 厂 的 大量 应 用 和 快 速 发 展 需要 , 机 器人代替人工 进行重力浇注作 业在成本 、 质量 、 管 理 等 方 面带 来 明显 优 势 , 也 是科 技 发 展 的必 然 要 求 。
s en t t h e s y s t e m i s r un n i n g s t abl y an d r el i ab l y , me e t pr odu c t i on n ee ds s a v es e c on omi c c os t f or t he c us t o me r Ke y wo r d s : p ou r i ng, r obo t , PL C, c on t r o l s y s t e m
co ndi t i on s Th e c ompon e n t s an d pr o ce s s o f t h e c on t r o l s y s t e m ar e di s c us s ed i n de t ai l , al s o p r o gr am i mpl e me n t a t i on At pr e —
《 工 业 控 制计 算 机 } 2 0 1 3年 第 2 6卷 第 1 期
9 7
基于 P L C的全 自动机器人浇注系统设计
De s i gn o f Au t o ma t i c Ro b o t P o u r i n g S y s t e m Ba s e d o n P L C
甲
程、 程 序 实现 等 做 了详 细说 明 , 目前 该 系统 运 行 稳 定 可 靠 , 满 足 了客 户 的 生产 需 求 , 为客 户 节省 了经 济 成 本 。
关键词 : 浇注 , 机 器人 , P L C, 控 制 系统
Ab s t r a c t
A s e t of au t oma t i c r o bo t p ou r i n g s y s t em ba s ed o n PL C i s d es i gne d i n t hi s p ap er t a k i n g a p ou r i ng c ompa n y wo r k s h op
公 司 R一 2 0 0 0 i B / 1 6 5 F机 器 人 , 该 型 号 机 器 人 末 端 载 重 量
1 6 5 k g, 重复定位 精度 O 1 mm, 能 够 完 成 水 平 面 内 的旋 转 , 径 向 伸缩 , 运行平稳 、 可靠 。
整个 浇 注 系统 配 置 为 :
1 ) 三菱 F X系列 P L C及 扩 展 l O一套 ;
2 ) F AN U C公司 R 一 2 0 0 0 i B / 1 6 5 F机 器 人 一 台 ;
3 ) F AN U C公司 R 一 3 0 i A控 制 柜 一 台 ;
4 ) 浇铸机四台 ;
表 1 控 制 输 入 信 号 表
输入地址编 定 义 输入地址编 j 定 义
l X l 『 X 2 X l 3
I x 4
X 5
操 作 电 源 运 转 准 备 自 动 模 式
小教模式
于功模式 循 停止 异常复位 动 动 换线启动 t 压正常 铸 a张开位 铸 a闭俞位 铸 a动作辅助 铸 a 浇注预约 铸Hale Waihona Puke Baidua 浇注确 认 铸 b张开位
用模 块 式 的 结 构 , 对基本模块 、 l / O 模 块 和 通 讯 模 块 等 可 根 据 生 产 需 要灵 活选 择 。 由于 本 系 统 即 涉 及 到 开 关 量 输 入 输 出 又涉 及 到模 拟量 数 输 入 输 出 , 并 考 虑 到 预 留一 定 数 量 的 l / O点 , 因此 选 用三菱 F × 2 N一 1 2 8 MR基 本 模 块 和 4个 F X 2 N一 1 6 E X模 拟 量 输 入模 块 满 足 系统 要 求 。 在 浇 注作 业 区工 作 环 境 较 为 恶 劣 ,高 温 高 辐 射 高 粉 尘 污染 严重 ; 同时 , 产 品 的多 样 性 要 求 铝 液 的 重 量 从 几公 斤 到上 百公 斤 不等 , 因此 选 取 机 器 人 时 既要 能 在 这 种 工 况 下 连 续 工 作 , 又要 机
郭旭 东 李 阳 宋 鑫 宋 中仓 ( 江苏自 动化研究所 , 江苏 连云港 2 2 2 0 6 1 )
摘 要
以 某 浇铸 有 限公 司 浇铸 车 间工 况 条 件 , 设 计 了 一套 基 于 P L C 的 全 自动 机 器 人 浇 注 系统 , 并对 该 控 制 系统 组 成 、 控 制 流
器 人 末 端 承 载 重 量 大 以 适 应 生 产 的需 要 。本 系 统 选 用 F A N U C
根据生产需求 , 需 要 一 台 机 器人 为 4台浇 铸 机 服 务 , 即从 保 温 炉 舀取 铝 液 去 浇 铸 机 完 成 浇 注 任 务 。 对 机 器 人 的 要求 是 : 能 够 完 成 水 平 面 内 的旋 转 , 径向伸缩 , 在 搬运 过 程 中 始 终 保 持 浇 包 姿 态不变 , 以保 证 铝 液 不 外 溢 。 为 使 机 器 人 服 务 时 工 作 范 围最 小 , 搬运距离最短 , 以 满 足 生 产 效 率 的要 求 , 铸 造 设 备 的 摆 放 以机 器 人 为 中心 按 圆形 或 椭 圆形 布 置 , 总体 布局 见 图 1 。
浇 铸 车 间浇 注 作 业 区通 常 工 作 环 境 较 为 恶 劣 ,产 品 质 量 不 稳定 , 一致性差。 随 着 国 内机 器人 在工 厂 的 大量 应 用 和 快 速 发 展 需要 , 机 器人代替人工 进行重力浇注作 业在成本 、 质量 、 管 理 等 方 面带 来 明显 优 势 , 也 是科 技 发 展 的必 然 要 求 。
s en t t h e s y s t e m i s r un n i n g s t abl y an d r el i ab l y , me e t pr odu c t i on n ee ds s a v es e c on omi c c os t f or t he c us t o me r Ke y wo r d s : p ou r i ng, r obo t , PL C, c on t r o l s y s t e m
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《 工 业 控 制计 算 机 } 2 0 1 3年 第 2 6卷 第 1 期
9 7
基于 P L C的全 自动机器人浇注系统设计
De s i gn o f Au t o ma t i c Ro b o t P o u r i n g S y s t e m Ba s e d o n P L C
甲
程、 程 序 实现 等 做 了详 细说 明 , 目前 该 系统 运 行 稳 定 可 靠 , 满 足 了客 户 的 生产 需 求 , 为客 户 节省 了经 济 成 本 。
关键词 : 浇注 , 机 器人 , P L C, 控 制 系统
Ab s t r a c t
A s e t of au t oma t i c r o bo t p ou r i n g s y s t em ba s ed o n PL C i s d es i gne d i n t hi s p ap er t a k i n g a p ou r i ng c ompa n y wo r k s h op
公 司 R一 2 0 0 0 i B / 1 6 5 F机 器 人 , 该 型 号 机 器 人 末 端 载 重 量
1 6 5 k g, 重复定位 精度 O 1 mm, 能 够 完 成 水 平 面 内 的旋 转 , 径 向 伸缩 , 运行平稳 、 可靠 。
整个 浇 注 系统 配 置 为 :
1 ) 三菱 F X系列 P L C及 扩 展 l O一套 ;
2 ) F AN U C公司 R 一 2 0 0 0 i B / 1 6 5 F机 器 人 一 台 ;
3 ) F AN U C公司 R 一 3 0 i A控 制 柜 一 台 ;
4 ) 浇铸机四台 ;
表 1 控 制 输 入 信 号 表
输入地址编 定 义 输入地址编 j 定 义
l X l 『 X 2 X l 3
I x 4
X 5
操 作 电 源 运 转 准 备 自 动 模 式
小教模式
于功模式 循 停止 异常复位 动 动 换线启动 t 压正常 铸 a张开位 铸 a闭俞位 铸 a动作辅助 铸 a 浇注预约 铸Hale Waihona Puke Baidua 浇注确 认 铸 b张开位