Sandvik装船机项目总结-工艺
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四、在过度位置进行台车90°转向 有了第一次的顶升、安装台车的经验,到达过度位 置后,通过施工人员的相互合作,轻松实现台车90°转向。
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五、利用行走自运行,移至码头
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六、安装吊梁,利用浮吊实现90°转向 利用厂内液压平板车安装 吊梁,采用浮吊实现90°转向。 方案按 照 预定方案顺利 实 施。
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第三步:按以上基准线标出各个坐标点,打上标记, 以便在数控切割机正式二次切割前,不点火空行模拟切 割时,校对切割弧线是否正确,同时作为切割完成后校 对板片轮廓的标准; 第四步:工艺编制整个腹板的切割程序,在胎架上 进行等离子切割,用于腹板的长度(32m)超过等离子切 割胎架的长度,采用嫁接的方式进行二次点火切割;注 意的是左右两块腹板要对称制作,并做好左、右侧标记, 拼板时,均外侧朝上,以便于二次切割及划线。 第五步:完成二次修割后,通过激光切割的模板对 圆弧的校对,符合图纸及相关标准的要求,确保后期结 构件制作的尺寸精度。
受 场 地的 限制 , 装船机 需从 总装 位置转移到码头, 主机总重 在 580t , 一开 始考虑租用液压平板车来 实现 转运,但是设备的 开 档不能满足 要 求,且客户不同意 使用设备本身的台车,我们只能考虑运用 现有 的转运 台车来 实现 。 到码头后,按客户 的 要 求我们将 主机 旋转 90 ° , 来满足 主机 吊 装 上船。
如何实施主机90°吊 装 转向;
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三、现场处理思路、实践及最终结果(数据 或照片)
根据客户提供的资料,进行设计考虑,初步方案的步骤如 下: 1、安装胎架,利用液压千斤顶将整机抬高; 2、安装移位胎架及台车; 3、从总装位置横向移位至过渡位置; 4、再次利用液压千斤顶将整机抬高,行走台车转向; 5、从过渡位置移至码头; 6、安装吊梁,利用浮吊实现90°转向;
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三、现场处理思路、实践及最终结果(数据 或照片)
1、解决下料切割的问题,主要从以下几个方面控制: 下料切割的变形和焊接的变形。 经过探讨,采用二次修割的办法进行控制。 第 一 步 : 将 6mm 带弧度的腹板 四 周加放 80mm 的余量, 在弧长上放有55mm的余量,进行第一次切割; 第二步:进行拼板、装配,将所有腹板的对接缝采用 埋弧的方式进行焊接;由于弧度很大,现场无法绘制弧度, 经研究,在等离子切割胎架上用数控方式进行二次切割。 拼板完成后,划出数控切割机校正线、竖直基准线、弧顶 线,并打上样冲眼;
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从总装位置滑移至码头
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主机吊装转向90°
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二、主要问题难点
实现转运与吊装转向的主要难点:
如何设计滑移工装,如何安装台车; 如何实现转向,实现整机滑移至码头;
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一、设计、安装顶升胎架和转运胎架 但是,不影响滑移,决定先进行平移的工作,待吊装前 再进行调整重心。 根据受力情况,我们进行顶升梁的设计,其中一根 梁的弯矩很大,通过详细计算,采用箱梁的形式。同时 考虑后续吊装也需使用此梁,将吊耳一起设计,由于考 虑不周,给生产的安装带来了很大的困难。
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图示是客户要求的位置,完成90°转向。
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四、收获及启发
此项目的最后一步--滑移转向--顺利结束,我们从中 获得很多宝贵的经验,同时存在很多的弊端,给施工进度 带来了很多的不便和隐患,如胎架的安装、台车的安装与 转向、钢丝绳的干涉等有待进一步的考虑与改善。 总结后,我们组织相关人员一起探讨经验和教训,在 同类型的项目中,改变的方向: 1、把顶升胎架、移位胎架做成一个整体,利用液压平 板车平移到位。 2、台车与胎架的连接采用螺栓和销轴连接,实现只需 顶升胎架,便能使台车转向。 3、改变吊装方案,吊梁改为吊框的方式实现安全吊装。 工艺人员学会了方案制定后,需要模拟方案的实施过 程,想好每一个环节实施方案,确保生产顺利进行。
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2、为了保证划出针销孔的加工线与产品尺寸一致, 我们制定了初步方案,按工艺要求将模拟产品的状态进 行胎架布置,针销支架的预安装,见附图,发现胎架高 度太高,工人划线、测量很不方便,经分析此方案很难 实施。
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二、安装移位台车 由于台车的行走方向与主机自身的台车方向垂直,无法让 台车自行到达顶升位置。且工艺人员经验缺乏,考虑不周全, 导致没有任何位置提供给台车的吊装,只能相办法把台车挪进 去,和现场施工人员一起商量尝试多种方法,经过一次一次的 失败,改进的方法越来越成熟,最后采用两叉车抬起台车使其 到达指定位置,同时在胎架上安装吊耳,用手拉葫芦将台车吊 起,安装移位轨道。
我们再次观察实际结构件,根据现场的情况换一个 角度重新考虑,朝着既方便工人施工,又能满足产品质 量的方向设计。多次与施工人员、质量检验人员沟通, 得出统一思路,先把结构件调水平,降低胎架高度,能 方便测量数据,见图。
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但是,需要测量哪些数据,如何测量的问题立刻呈 现出来,我们再次考虑方案,拟定测量点,和使施工人 员一起测量,获得数据后,在电脑上模拟弧线,多次发 现无法分析数据,为了克服这个技术难题,与现场测量 人员一起研究图纸,相互学习,通过多组数据的分析,, 采用近似法将误差降到最小,绘制基准点与坐标点,施 工人员按此数据进行划线、机加工。
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三、利用台车的自运行从总装位置到达过度位置 此次移位得到设备管 理 部的大力支持, 通 过维修 、 调试,确保了 四 套台车同步自运行。 通电 后,整 机 顺利 从总装位置到达过度位置。
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Wison (Nantong) Heavy Industry Co., Ltd.
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(主题点二:整机滑移工装的改进)
问题描述:数据及照片 主要问题难点 现场处理思路、实践及最终结果(数据或照片) 收获及启发
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一、主题点--问题描述
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但是在方案实施过程中,钢丝绳与主结构的梯子平 台严重干涉,问题在于,方案考虑时只注重最终状态, 忽略了过程,导致现场花费大量的时间在拆卸扶手、格 栅板及平台。起吊时,钢丝绳拉紧状态没有任何干涉, 但是在挂钩的过程中,钢丝绳没有受力,与梯子平台干 涉严重。
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根据客户提供的重心位置 和顶升位置,计算各点受力 (见右图),选择合适的胎 架和台车。为了确保重心位 置的正确性,在没有详细图 纸的前提下,通过单边称重, 来核算重心位置,保证后续 的吊装没有问题。多次测量 后,我们对测出的数据进行 分析,发现数据矛盾。我们 和客户经过相互沟通,统一 了测量方法,得出较为合理 的数据,发现重心还是有偏 差。
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谢谢
惠生(南通)重工有限公司
江苏省南通市经济技术开发区江海路189号 电话:+86 513 85968820 传真:+86 513 85968817 www.wison.com
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Sandvik装船机各专业总结
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(主题点一:伸缩臂架的制作之路)
问题描述:数据及照片 主要问题难点 现场处理思路、实践及最终结果(数据或照片) 收获及启发
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一、主题点--问题描述
装船机伸缩臂架的设计,国内往往采用直线型桁 架结构,而客户设计的伸缩臂架形式是带弧形的板梁 式结构,与国内的设计有所不同,腹板板厚较薄,难 以控制焊接变形,确保伸缩臂架上轨道的直线度。
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二、主要问题难点
在此 制 作过程中遇到两个 难题:
腹板板厚只 有 6mm ,下 料 切割 、 焊接极易产 生 变
形,平整度 及 直线度无法 控制 ,同时很 难 采用火 工 的方式进行校正;
由于 结 构件的形式是圆弧形,对于针销孔的划线
带来很大的困 难 ;
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图示是钢 丝绳受力状态, 没有和结构干 涉,准备起吊, 转向。
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图示是起吊转向的过程
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图示是起吊转向的过程
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四、收获及启发
通 过此次的方案设计与 实践 ,有效的控制下料与焊接 过程中的变形,满足现场施工与产品质量要求,促进了生 产进度。在此次项目中,我们得到了很大的 收获:为了保 证结构件的装配精度,就必须从细节做起,从源头抓起。 每一块零件都需经过1:1放样、工艺拼板、套料,然后进行 数控下料,保证每 一个零件尺寸的精确,为后续的制作工 作打下良好的基础。 后续的项目,我们主要目标是在满足质量的前提下, 如何高效的完成 制 作,缩短周期。只要敢于创新,再大的 困难我们也能战胜。