承压设备事故案例分析精品PPT课件

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③装有环氧乙烷的罐车没有及时脱离事故现场,导致事 故扩大。
④设备用户对本厂的压力容器、压力管道的安全管理, 没有执行国家的有关法律、法规、标准,非法设计、 制造、使用,造成各个安全环节严重失控。
⑤政府有关部门对民营企业疏于管理,在各自职责范围 内监督检查不力,对查出问题的落实整改没有跟踪管 理到位。
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8 承压设备事故与处理
➢陕西省渭南饲料添加剂厂压力容器爆炸事故——概况续
这次爆炸使该厂合成车间遭到毁灭性破坏。全厂生产 系统、生活系统处于瘫痪,2台压力容器,1台汽车罐 车爆炸,6台容器报废,4辆消防车、7辆小车不同程度 受损,周围单位和居民楼遭到不同程度破坏,同时还 造成2人死亡,4人重伤,26人轻伤(其中消防官兵19人, 群众11人受伤)。工厂直接经济损失640万元,工厂外 其他损失178万元。事故损失30200个工作日。
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9 承压设备事故与处理
➢陕西省渭南饲料添加剂厂压力容器爆炸事故——原因
①环氧乙烷1号计量罐属非法自制容器,制造质量低劣, 焊缝、钢板存在严重不允许缺陷,是这次事故的直接 和主要原因。
②生产车间属于甲类易燃易爆生产作业场所,没有按规 范设计、安装防静电接地装置,环氧乙烷泄漏汽化后, 集聚电荷无法导出,酿成事故。
施工留下事故隐患所造成。
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12 承压设备事故与处理
图8-4事故现场照片
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13 承压设备事故与处理
图8-5事故现场近处照片
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14 承压设备事故与处理
应力腐蚀引起的爆炸事故——概况
2005年3月21日21时26分,山东省济南市平阴县鲁西 化工第三化肥有限公司发生尿素合成塔爆炸重大事故, 造成4人死亡,32人重伤,经济损失惨重。
事故尿素合成塔是南京化工工业集团有限公司化工机 械厂1999年产品,于2000年投入使用。该塔设计工作 压力21.57MPa,设计温度195℃,试验压力27.26 MPa, 公称容积37.5m3,工作介质为尿素溶液和氨基甲酸铵。 该容器为立式高压反应容器,由10节筒节和上、下封 头 组 成 。 筒 节 内 径 1400mm , 壁 厚 110mm , 总 长 26210mm。筒节为多层包扎结构,层板为15MnVR及 16MnR板,内衬为8mm厚的尿素级不锈钢衬里。
承压设备事故案例分析
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承压设备事故与处理
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承压设备的破坏形式分类
压力 温度 介质 环境
变形 疲劳 腐蚀 磨损 蠕变 失稳
破裂 爆炸 坍塌
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2 承压设备事故与处理
塑性变形大小
韧性断裂 脆性断裂
断裂
裂纹扩展途径
沿晶断裂 穿晶断裂
受力状态
工作条件
冷脆断裂 高温蠕变断裂 应腐蚀断裂 氢脆和氢腐蚀断裂
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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10 承压设备事故与处理
➢辽宁省大连市西岗区两起煤气管道泄漏重大事故——概况
2002年12月15日8时30分左右,辽宁省大连市西岗区林茂 一巷发生煤气管道泄漏重大事故,造成7人中毒死亡。
12月15日6时许,大连市西岗区林茂一巷的3号楼与11号楼 之间马路下埋地铸铁煤气管道发生断裂,断裂处与小区暖 气管线沟相连,致使煤气沿暖气沟进入6~10号楼的居民家 中,造成人员中毒事故,致使7人不治身亡。该煤气管道 为DN200灰口铸铁管,壁厚约8mm,至管顶埋深0.62m, 外加长1.8m的DN250钢套管垂直穿越一沿路南侧铺设的采 暖地沟,沟内顺地沟方向铺设2根DN100采暖钢管,位于 事故煤气管道上方,其中1根采暖管直接压在煤气套管上, 在地沟北外侧煤气套管端部下面有1根DN150金属水管, 与煤气套管垂直零距离交叉。煤气管道断裂点正好位于该 水管上方,也正好是煤气套管端点处。三种管道呈十字交
叉分布,上下紧贴,未见间隙。现场可见煤气管道断裂口 长约180mm,裂口最大宽约10mm。
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11 承压设备事故与处理
辽宁省大连市西岗区两起煤气管道泄漏重大事故——原因
①车载是造成管道断裂的主要载荷,所产生的应力引发 管道疲劳裂纹,当疲劳裂纹达到极限状态管道就会断裂。
②灰口铸铁管内部存在各种缺陷,力学性能不合格,降 低了管道抗外力的能力。
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15 承压设备事故与处理
应力腐蚀引起的爆炸事故
尿素合成塔塔身爆炸成三节,事故第一现场残存塔基、下封头和 第10节筒节(自上而下数起,下同),且整体向南偏西倾斜约 15°(图8-6)。南侧5m处六层主厂房坍塌;西北侧20m处二层厂房 坍塌;北侧、东北侧装置受爆炸影响,外隔热层脱落;东侧2个 碱洗塔隔热层全部脱落,冷却排管系统全部损坏。
8.2.1制造缺陷引起的爆炸事故
陕西省渭南饲料添加剂厂压力容器爆炸事故 辽宁省大连市西岗区两起煤气管道泄漏重大事故
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7 承压设备事故与处理
➢陕西省渭南饲料添加剂厂压力容器爆炸事故——概况
2000年7月10日12时20分,渭南市饲料添加剂厂合成车 间二楼环氧乙烷1号计量罐突然从下封头和筒体连接环 缝处撕开,裂缝长150mm,液态环氧乙烷在有压的情 况下高速喷出后急剧汽化,使周围空间迅速达到爆炸 极限。喷出的高流速物料与裂缝处的摩擦产生大量静 电,随即发生了第1次爆炸并引起大火。12点30分大火 蔓延,使距合成车间4.5m处的50m3储罐内大约9t环氧 乙烷吸热汽化,罐内压力骤升,该贮罐最终因超压而 爆炸。大量环氧乙烷泄漏燃烧,又使距该贮罐6m处的 汽车罐车被引燃,13时20分,该汽车罐车发生爆炸, 同时引起厂区多处起火。大火于7月15日14时30分被扑 灭,7月17日11时警戒解除。
③气温骤变对管道产生温差应力,加速了管道的断裂。
④管道埋深过浅,使其受到较大冲击力和温差应力。
⑤后续施工不当,对管道形成多处刚性支撑,是加速管 道发生断裂的原因。
造成煤气管道断裂引起泄漏中毒事故是综合原因共同
作用所致。既有自然的因素(车载、气温骤降),又有相
关单位在后续施工过程中,没有严格按照技术规范要求
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3 承压设备事故与处理
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4 承压设备事故与处理
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5 承压设备事故与处理
承压设备典型事故案例
以本世纪初发生在我国的几起典型事故为例,说明 重视设计、制造、介质作用和操作等几方面因素, 对防止事故发生的重要性。
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