火力发电厂锅炉节能对策与措施
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火力发电厂锅炉节能对
策与措施
集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
火力发电厂锅炉节能对策与措施【摘要】:如何提高火电机组运行技术经济指标,减少能源消耗,对国家实现“十二五”节能减排目标具有重大意义。本文旨在通过对锅炉机组运行的优化调整和节能改造,探讨锅炉机组节能降耗的对策与措施,从而达到节能降耗的目的。
【关键词】:锅炉节能对策与措施
Thermalpowerplantboilerenergypoliciesandmeasures
WuQiong
(GuoDianGuiYangpowerplantGuiYangGuiZhou550002)
Abstract:
Howtoreduceenergyconsumption,forcountriestorealize"11thfive-yearplan"energyconservationandemissionreductiontargetsisofgreat significance.Thispaperthroughtheoptimizationofboilerunitoperati on,adjustandsavingboilerunitcountermeasuresandmeasuresofenergys avingofenergysaving,soastoachievepurpose.
Keywords:Thermalpowerplantboilerenergy-savingCountermeasuresandmeasures
按照“十二五”规划,我国单位GDP能源消耗较“十一五”期末要降低16%,作为资源密集型产业,电力装机容量74%火电燃煤机组,煤耗占总煤耗的30%。如何采取有效的节能措施,提高火电机组运行水平,减少能源消耗,对提高火电厂经济效益与实现火电机组节能减排具有重大意义。
1.概况
某电厂现有两台20万千瓦机组,#8炉于2004年8月投产,#9炉于1995年9月投产,两锅炉均为武汉锅炉厂生产的WGZ670/13.7-3型锅炉超高压、一次中间再热、自然循环、固态排渣煤粉炉。锅炉燃烧系统采用可调式水平浓淡型直流燃烧器,四角布置,双切圆燃烧,燃烧器沿高度分为上、下两组,上组喷口布置方式为3321212,下组喷口布置方式为21212,总高7.5m,为冷却保护喷口,增加氧化性还原气氛,每一个喷口设有侧边风并在下组下层一次风喷口处加装Ⅲ型船体稳燃器,该厂采用中间仓储式制粉系统,配备四台DTM320/480低速钢球磨煤机,每台磨煤机标准出力为34.58t/h。
为进一步提高机组热经济性,实现该厂节能减排的目标,该厂分别于2008年通过对#9炉节能专项治理,并于2009年4月对#8炉进行了检查性大修,机组运行参数和各项技术经济指标进一步提升,设备健康状况得到改善,锅炉系统节能对策与措施实施取得成效。
一、原来存在的问题
1.飞灰可燃物较大;
2.锅炉熄火次数较多;
3.燃油消耗大;
4.厂用电耗较大;
5.设备老化,特别是空预器及尾部烟道漏风严重,使吸、风机出力大大增加,耗电率增加,热经济性降低。
6.一次设备磨损严重,如#8炉水平浓淡喷燃器磨损严重,起不到浓淡分离作用。#8、#9炉一次风管磨损严重,消缺工作频繁,使机组运行参数无法达到额定参数运行,降低机组的经济性。
二、具体的解决方案如下:
(一)对燃烧稳定的调整,降低飞灰可燃物。
1.加强低负荷状况下,燃用劣质煤的燃烧调整,减少锅炉熄火及“非停“次数。该厂采取了:合理的风煤配比,保证炉内过剩空气系数为1.2左右。合理的一、二次风配比,对于灰分偏大,挥发份偏小的劣质煤,采取集中配风的方式,即保持下组两层给粉机足够的粉量,适当关小第二层二次风,同时开大第四层二次风,根据上组粉量适当开大第六层二次风,保证下组燃烧器的稳定着火,也保证后期二次风的充分混入。同时保证给粉机来粉均匀,保持粉位3.5米以上,控制一次风速22-
26m/s,并控制二次风速45m/s左右。
2.减少三次风及外界扰动。该厂主要采取以下措施减少三次风扰动:
1)保持制粉系统正常出力,磨煤机出口温度#8炉不低于75℃,#9炉不低于70℃,不仅可保持煤粉均匀,细度合格,同时防止制粉系统超出力运行引起系统各段积粉堵塞带粉。
2)保持粗、细粉分离器落粉管锁气器动作灵活,重锤转矩合适,并及时掏木块,防止因堵塞造成三次风带粉。
(二)降低锅炉燃用油。该厂采取了:
1.升、停炉节油
机组启动前,确保对油枪进行试操,防止卡涩,或雾化不好,点火前,尽可能早地投入底部加热装置,保证炉水温度达到较高的水平,可缩短启动时间,节约燃油。开机过程中,加强机、炉、电操作的协调。避免锅炉到了冲转参数而汽机不具备冲转条件,或汽机定速了,电气还未作好并网的准备工作等协调不顺造成的浪费燃油。
在停机过程中,通过合理利用汽机旁路系统,优化停炉工艺。锅炉严格按照规程要求进行降温降压,在负荷120MW时,逐渐要求汽机将高、低旁路打开,通过在滑停过程中合理利用汽机旁路等方法,在不投用助燃油的情况下,将汽机缸温降至380℃,最大限度的减少了机组冷却时间,节约了停炉燃油,并为检修工作提供了有利条件。
2.稳燃节油
正常运行中,保持一次风总风压在3000Pa左右,一次风速尽量低,以不堵粉管为原则,维护炉膛负压在-20~40Pa,炉膛出口含氧量控制在
3~4%。当负荷在70%以下时,合理分配给粉机下粉量,将各层燃料风关小,维持低一次风率,增加着火区内煤粉浓度,使煤粉提前燃烧,同时
采用适当加大下2层给粉机转速,保持煤粉浓度较高的运行方式,保持炉膛温度,利于着火。
采用配煤掺烧。根据机组载负荷情况,发热量高的配发热量低的煤种掺烧,挥发份高的配挥发份低的煤掺烧,新煤配老煤掺烧,大大减少因煤质的突发性改变而导致锅炉熄火次数,减少因烧劣质煤而要投用助燃油量。
3.消缺节油
遇有缺陷,该厂运行与检修人员配合充分,利用低谷消缺,竭力创造不烧油消缺环境。
4.管理节油
该厂加强节油技术培训,在思想上要提高对节油意识,并将组织措施和奖励措施落实到位,充分调动运行人员的积极性,使节油工作有效地开展。