锅炉高温过热器爆管原因分析

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炉内四管 ( 过热器管 、 再热 器管、 水冷壁 管、 省煤 器 管) 事故 占锅 炉 监 检 事故 的 23左 右 。随 着 火 电机 / 组参数的提高和容量的增加 , 这类 四管失效事故有 上升 的趋 势 , 重影 响 了机 组 的安全 运行 , 严 由此 造成 了巨大的经济损失。 炉 内四管是 锅炉 内部 的主要 结构 , 长期 在 火焰 、 烟气、 飞灰等十分恶劣的使用环境介质中运行 , 在服 役过程中会发生系列材料组织与性能的变化 , 这些 变化涉及蠕变、 疲劳 、 腐蚀 、 冲蚀等复杂机理 , 由此引 起的失效方式达 2 种… 。因此 , 3 1 找出真正的失效原 因是选择适当解决方法的关键。20 年 1 , 06 月 柳州 电厂 1 号炉高温过热器管发生爆漏事故。该炉系武 汉 锅炉 厂 制 造 的 20MW 机 组 6 0th超 高 压 、 0 7 / 一 次中间再热 自然循 环汽包煤粉锅炉 , 过热蒸 汽温度 50 过 热蒸 汽压力 l . a 高温过热器共 5 4" C, 3 7MP , 8 排, 所用材质有钢 12 1C2 0 (2 r M n i) T 1爆 B 和 9, 漏部位的管子材质为钢 12 0 。笔者 从宏观、 材质成 分及组织 、 机械性能等方面对爆管失效原因进行 了 探讨 , 同行参考。 供

口 背面( 4 、 图 ) 距爆 破 口约 30IT 的向火侧 ( 0 I TI I 图
5、 )背火侧( 6 分别取样进行显微组织检验和内、 图 )
外壁氧化层厚度检查。 了进行 比较分析 , 为 在邻 近
收稿 日期 :0 6 6 2 修回 日期 :0 6一O 2 0 一o —0 ; 20 8一O 3
2 宏观检查分析
现场 检查 发现 该 过 热 器 右 起第 1至 2 0排 中下 部呈 深黑 色 , 向火 侧 有 较 厚 的焦 垢 ( 2 II, 约 ~3IT T ) I
4 显微 组织检验
在爆 破 管段 (2一1的爆 破 口边 缘 ( 3 、 破 1 ) 图 )爆
垢下高温腐蚀 明显 ; 管外壁氧化层厚度约为 0 2 .~ 101T 并有不规律的剥落 , . TI I , I 氧化层表 面存在众多 轴向小裂纹 ; 部分管段有胀粗现象 , 管径胀粗至4 . 38 4 . I , 粗 量达 4 2 -6 爆破 管位于右 4 5IT 胀 TI I .%- %;
一 一
图 1 爆破管段现场照 片 图 2 爆 口岩观照片
3 材质成分确认
取爆破管段 ( 编号 1 —1下 同) 2 , 及邻近管段第 1 排第 4 ( 3 根 编号 1 —4 下 同) 3 , 进行材质化学成分 分析, 结果符合 G 5 1 —19 ( B 30 95 高压锅炉用无缝钢 管》 1C2 WV i 中 2 rMo TB的要求。检验0 0 7年第 1 期
锅炉高温过热器爆管原 因分析
Ca s a y i fPi e Ex l so n Hi h T mp r t r u e h a e n B i r u e An l ss o p p o i n o g e e a u e S p r e tr i o l e
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20 0 7年 第 1期
广西 电 力
管段(3 4 的向火面( 7 及背火面( 8 也取样 1— ) 图 ) 图 )
进行显微组织检验 。检验结果见表 2 。
比较不同取样部位的显微组织形态 , 可见 由于 温度造成 的组织差异 。
图 3 (2 K) 1 —1
图 4 (2 K 1 —1 B)
图 5 (2 X) 1 一I
图 6 (2 B) 1 —1 表 2 金相组织检验结果表
图 7 (3—4 1 X)
图 8 (3—4 ) 1 B
②局部存在长时超温。从高温过热器管排 的宏 观检查发现 ,~2 排向火面结焦及氧化层较厚 , 1 0 达 10ir, . Yn且氧化层上存在大量轴 向裂纹 , 下高温 l 垢 腐蚀现象 明显 。较厚的氧化层 严重影响管子传热 , 造成 局部 超 温 。 ③爆 口外观形貌符合短时过热特征。 ④对爆破管段及邻近管段 的显微组织 、 力学性 能进行比较分析 , 爆破管段(2 ) 1 —1组织发生相变及
刘 桂 婵
LI Gu—h n U i a c
( 西电力试验研究院有 限公 司 , 广 广西 南宁 5 0 2 ) 3 03
摘要 : 锅炉 四管爆漏事故严重影 响了机组 的安全运行 和经济效益 。文章从宏 观检查 、 材质金相显微 组织检验 、 学性能 力 分析 结果 阐述了柳 州电厂 1号炉 高温过热器管发生爆 漏事故的原因 , 并提出了预防和处理措施。
起第 1 排前起第 1 ( 2 根 夹管)距下弯头约 50IT , 0 I TI I 处向火侧 , 爆漏蒸汽喷射使附近多根管子受损( 见图 1 ; 口张开呈喇叭状 , )爆 边缘明显减薄 , 内壁光滑, 管 子呈 9。 形 ; 0变 距爆 口约 10II 处 上 、 两 端外 壁 0 II TT 下 氧化层较厚 , 存在众多轴向裂纹( 见图 2 。 )
关键词 : 高温过热器管 ; 爆管原 因 ; 防; 预 处理措施 中图分类号 : K 2 . 文献标识码 : 文章编号 :6 1 3 0 2 0 )1 0 8—0 T 233 B 17 —8 8 (07 0 —0 5 2
1 引 言
锅炉管的爆漏问题长期 以来一直是导致国内外
火 电机 组强 迫停 机 的 主要 原 因 。据 国 内粗 略 统 计 ,
表 1 化学成分分析结果表
编号 C S S Mn P i C Mo V Ti r
1 2—1 0. 9 0. 5 0. 4 0 01 5 0. 1 0. 4 . 8 6 01 1 8 0. 6 5 0. 4 3 0. 3 1 1 3—4 0. 3 1 70. 05 0. 4 0 5 0.0 0. 2 1 9 0. 7 6 0 2 .3 5 0. 7 3 0. 2 1
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