220T/h煤矸石循环流化床锅炉冷态空气动力场试验张晓春
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220T/h煤矸石循环流化床锅炉冷态空气动力场试验张晓春
文章介绍了新建220T/h煤矸石循环流化床锅炉冷态空气动力场试验过程,包括风量测量装置校核,空床阻力特性试验。对锅炉性能进行测试。
标签:循环流化床锅炉;空床阻力;料层差压
引言
中煤龙化公司选煤厂副产大量煤矸石,大量煤矸石长期堆积,难以处理。为了尽可能消耗该部分煤矸石,中煤龙化公司于2012年建设一台220t/h高温高压煤矸石循环流化床锅炉,燃煤主要为煤矸石(约占74%),掺烧部分长焰煤,混煤热值约1500Kcal/Kg;目前国内尚无该类型锅炉的成熟产品和运行经验。为了确保该锅炉投运后的各项性能,中煤龙化公司经过多方了解和调研,与浙江大学热能工程研究所签署了技术支持协议,由浙江大学负责该锅炉的相关设计;随后,中煤龙化公司和中煤西安设计工程有限责任公司相关人员组织浙大、有合作意愿的锅炉厂、相关专家对本锅炉的可行性进行了多次论证。太原锅炉集团有限公司中标后消化吸收浙江大学的设计成果,并结合自身的工程、设计经验进行设计优化;最终由太原锅炉集团有限公司对该锅炉的设计、加工制造、性能保证、指导调试等整体质量性能负责。
2013年4月220t/h高温高压煤矸石循环流化床锅炉本体主厂房建设完毕,开始空床阻力特性试验。试验包括风量测量装置校核,空床阻力特性试验。检查布风板配风的均匀性,保证锅炉燃烧安全,防止床面结焦和设备烧损。
1 风量测量装置校核
对于布置有流量测量装置的风道,均应用标准测速管采用网格点法测量各风道风速,与实际安装的风量测量装置进行校核[1]。
表1
表2
通过现场对锅炉一次风机和二次风机进行风量检测,与表盘数据基本吻合,为锅炉试运行打下坚实基础。
2 空床阻力特性试验
近年来,我国循环流化床锅炉无论从数量、还是单机容量来看,发展都十分迅速[2]。然而,对于新锅炉应检验空床阻力特性,即风室压力与料层差压的差值。风室相当于流化风的混合分配箱,使从风管进入的流化风降低速度,动压转化为静压,所以能起稳压和均流的作用,使风量更加均匀地分布在布风板上[3]。
布风板的特性与流态化的质量密切相關,其设计是否合理是流化操作成败的关键因素之一[4]。热态运行料层厚度的多少是以料层阻力的形式来表现的,在实际运行中是以料层差压表的数值来显示[5]。所以,在空床中用风室压力减去料层差压就是空床阻力。
2013年5月,煤矸石循环流化床锅炉开始做空床阻力实验。实验时,首先将所有炉门关闭,排渣管关闭严密[6]。启动一次风机汽轮机,记录不同一次风机汽轮机转速和锅炉风室压力、料层差压的数据,如下表3。
表3
3 结束语
通过表3数据得知,随着一次风机汽轮机转速增加,锅炉风量增加,风室压力和料层差压也增加。但是料层差压接近风室压力,空床阻力在10~90Pa,符合锅炉设计要求,为今后锅炉正常运行提供可靠性保障。
参考文献
[1]张红军,毛建设,司俊龙,等.440t/h循环流化床锅炉冷态空气动力场试验[J].华中电力,2004,1(17).
[2]阎维平,边疆,安国银,等.循环流化床锅炉布风板漏渣与稳定性[J].动力工程,2004,24(17).
[3]冯冰潇,正清,潘家泉,等.循环流化床锅炉3种典型布风板风帽阻力特性的试验[J].动力工程,2008,28(1).
[4]陶晓东,刘永江.循环流化床锅炉布风板阻力的计算及应用[J].内蒙古电力技术,2005,23(5):14.
[5]刘欣.循环流化床锅炉运行料层厚度测算和控制的分析[J].电大理工,2006(4).
[6]王运法,陈晶.循环流化床锅炉布风装置[J].山西电力,2010(5).