横管式初冷器阻力的控制措施

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洒管堵塞。
1 阻力上升快的原因
( 喷洒管孔径小, ) 1 堵塞频繁。初冷器喷洒管 孔径为 中 ,喷洒用冷凝液中含焦油、焦粉、煤 5 粉,管道中又积有铁锈, 极易形成堵塞物, 使喷洒 量减小和喷淋密度不够 , 换热管外沉积的焦油和蔡 越多, 初冷器阻力上升速度越快。 () 2 冷凝液流量计显示失真。喷洒用冷凝液流 量计采用金属管浮子流量计, 工作原理见图 1 。
焦粉、 煤粉等杂质。
( 改造冷凝液系统( 3。在下段冷凝液槽 ) 4 图 ) 上安装液位计; 在下段冷凝液泵的出口 管道上增设
3 结论
改进后, 初冷器阻力稳定在1 0 一 30 , 0 1 0P a
连续正常运行时间达 1 年以上, 保证了后序工艺的
正常运行。
D5 管道, N 0 将部分冷凝液送人机械化焦油氨水分
() 段喷洒冷凝液中焦油少。根据相似相溶 4中 原理, 喷洒冷凝液中的焦油能溶解附于换热管壁外 的茶及其他可溶物 ,从而有效地控制初冷器的阻 力。原设计中,中、下段冷凝液槽之间设有联通 管, 下段冷凝液槽设有补加焦油的管道, 下段冷凝 液向中段冷凝液满流・ ,多余的冷凝液通过中段冷凝 液泵送人机械化焦油氨水分离器, 控制中段冷凝液 槽的液位。由于中段喷洒液中焦油含量少,只有
量计的运行。 ( 中、下段冷凝液槽增设排污管。在中、下 ) 3
去氨水
分离器 新增
阀门
去初冷
器下段
去焦油贮槽
段冷凝液槽上增设 D15 N 排污管道, 2 见图2 。每班 在接班后 l 内必须用中、下段冷凝槽的放空阀门 h 排污 1 次,时间不少于 1m ,以减少冷凝液中的 0 i n
图 3 改造后冷凝液系统示意图
平均
88 .

( 使用诺沃利佩茨克钢铁公司原料基地的优 ) 1
质煤炼制的 焦炭强度相当好, 2 8%。 M5 )8
( 干熄焦炭的强度指标 M 平均比湿熄焦炭 ) 2 5 2
( 使用比切尔中央选煤厂的精煤 ( %肥 ) 4 1 0 煤) 炼制的焦炭强度最好; 当取代此精炼, 包括使用 库兹涅茨中央选煤厂的精炼炼制的焦炭其强度也相
离器; 在中段冷凝液槽上增设 D5 补加焦油的管 N 0 道。每日 白班必须向中、 下段冷凝液槽各补加焦油
2 3m n 0一 O i。
( 初冷器后煤气温度设定在 2  ̄ ℃,以 ) 5 0 2 1 满足后序工艺的需要和保证初冷器阻力的平稳。
为稳定初冷器阻力, 冷凝液喷洒非常关键。为 此, 要保证喷洒管畅通和冷凝液中有足够的 焦油。 初冷器后煤气温度宜控制在 2 一 ℃。 0 2 1
对降低。
何 李 连

的 .%。 高1 7
( 同一煤料炼制的焦炭, ) 3 千熄焦比 湿熄焦的
粒度大。
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编译自 K , 《。。  ̄


1 8 3. 1 0 3. 1 7 2. 1. 31 1. 32
08 .
0. 7 0. 6 0. 4 0. 6
87 . 85 . 9. 6 9. 2 9. 0
6 3 4.
2 5 4 . 3 5 8.
70 . 7. 9 1. 89
1. 14 1. 13
2. 8 2. 7 2. 4 3. 9 2. 9
20 年 1 月 0 6 1 第3 7卷 第 6 期
嫩 料 与 化 工
F o & C e c P es. u1 h m宝公 拍c se
横管式初冷器阻力的控制措施
高改花
( 太钢集团临汾钢铁有限 公司焦化厂,临汾 0 00 1 ) 40 太钢集团临钢焦化厂二化产车间鼓冷工段有 4 台横管式初冷器,3 1 用 备。8 一 ℃的荒煤气用 0 8 5 初冷器冷却至 2 一 ℃ ,经电捕焦油器除焦油雾 0 2 后,由煤气鼓风机送至脱硫、硫按、终冷洗苯工 段, 净化后回炉及外供。 横管式初冷器集煤气初冷 和洗蔡于一体,自 上而下分为上、中、下三段冷 却,中、 下段配有冷凝液喷洒系统。 初冷器运行过程中, 阻力上升非常快, 1 仅 个 月就从 I 0P 升至 3 0 4 0 , 0a 0 一 0 P 连续正常运 a 行时间只有 1 3 一 个月,需要频繁倒用初冷器, 影 响了 后序工艺的正常运行。器后的煤气温度、煤气 中N3 Z H、HS 、焦油雾和蔡等杂质的含量及鼓风机
4. 9 5. 7
4. 35
2 7 4 .
平均


6. 5 91 . 9. 7 9. 0 9. 9 9. 4 8 6 2 . 8 0 2. 7 8 2. 8 1 2 . 8 1 2 . 0. 0 4 0. 0 4 0. 7 3 0。 7 3 0. 9 3 3 9 3 3 3 2 3 3 4 3 l 5 l 6 巧 l 4 1 5 0 2 0 2 l 8 l 9 l 9 0. 3 06 .

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( 上接第 5 页) 1
每周现场检查喷洒管, 及时清理, 保证畅通。 ( 更换冷凝液流量计。将金属管浮子流量计 ) 2 更换为电磁流量计。电磁流量计的优点是原始信号 已是电压,与平均流速呈精确线性函数关系; 测量 与流速分布和介质特性无关 ; 管内杂质不会影响流
的耗电量也受到影响。
换器, 指示出流量大小。由于冷凝液中经常有铁锈 等杂质存在, 被浮子吸附后使仪表堵塞, 不能正常 运行 ,流量显示失真。冷凝液量减少必然导致初冷
器阻力上升。
() 3 冷凝液中渣多。因采用焦炉无烟装煤技 术, 大量煤粉、焦粉及管道的 锈蚀物随煤气进人初 冷器,与冷凝液中的焦油一起形成团状物,造成喷
A +W 二G
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A 甲 .. 么 甲 l e l .es
l{ ll


图 2 中、下段冷凝液槽新增排污管道示意图 图 1 金属管浮子流且计工作原理示意图
金属管浮子流量计是利用流体的动力作用, 通 过磁性传动系统以 不接触方式将浮子位移量传给转
收稿 日 期: 0 一 4 2 20 0 一 6 1 作者简介:高改花(9 一 ,女,工程师 16 ) 9


1。 28 1. 18 1. 31 1 0 4, 1 9 2。 0. 7 0. 8 0. 8 3 0.7 3 1. 17 1. 80 1 6 0. 1 8 4. 1. 35 7 ’ 6 3. 4 . 11 7 3 3 .
3 1 5
3. 29
1. 10
46 . 21 . 2. 3 l2 2. 6
9 . 14 7 8 8.
2 采取的措施
( 加大喷洒管孔径。喷洒管孔径改为 中 , ) 1 7
( 下转第 5 页) 8
嫌 料 与 化 工
Fll& C mi目 P e s s l e e h c 川c se
N v2 0 o.0 6
Vo. 7 No 6 l3 .
表2
工业分析/ %
M t
1 2 3 4

焦质 炭量
机械强度/ %

9 2 8. 6 2 8. 7 6 8 . 6 7 8. 7 4 8.
0 0 *4 5 5 司 一 4  ̄2 一 0 5 3 2 8 4 3. 刃. 6 2 0 3.
4 1 3.
<2 5
M 0 l
64 . 7. 8
6. 8 7. 5 7. 1
湿
67 67 63 .
6. 4 6. 5 .2 04 0.9 3 0.9 3 0.8 3 0.9 3 7 3 3 5 3 5 3 3 3 5 l 4 l 5 l 5 l 4 1 5 2 l l 5 l 4 1 8 1 7 4. 4 6. 9 6. 5
54 。 7. 8 6. 8 7. 1 6. 8

3 4
86 . 60 . 70 .
7. 0
59 .
1 1 1 7, 5
未测
15 . 0. 8
07 .
0。 4 0. 7
0. 6 3
0. 7 3 0.7 3
3. 87 7 8 3. 6 0 3.
8. 88
8. 82 9 1 8 .
9 0 3.
3. 88
溶解, 造成初冷器阻力增大。 ( 初冷后煤气温度过低。 ) 5 初冷后煤气温度越 低,沉积在换热管外壁上的蔡越多,而且温度低还 影响冷凝液的洗蔡效果, 造成初冷器阻力上升加 快 。实际操作也表明,初冷器后煤气温度低于 0 2℃时阻力上升加快。
0 5 平 ;・ , 及 他 溶 不 1 1 (均悠7 )蔡 其 可 物 能 %一% %
试验煤料及其生产的干、 湿熄焦 各粒级( ) 二 粒度组成/ %
氏d .
0.8 3 0. 1 4 0. 5 3 0. 9 3 0.8 3 >8 0

9. 1 1 0 0. 9. 2 96 . 95 .
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9 0 2. 8 6 2.
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