欢四联合站高含水稠油脱水工艺改造_邓裕明
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经验介绍 石油规划设计 2001年3月 39
* 邓裕明1965年生1987年毕业于西南石油学院机械系储运专业
通信
地址
124010
辽河油田稠油开采工艺基本上采用蒸汽吞吐抽油机开采工艺
其联合站稠油处理工艺为进站加热热
化学沉降脱水升温后再进行电化学脱水齐108块生产的混合原油
随着齐40进站液量不断增加如果继续采用原来的脱水工艺
随着稠油含水
率的提高为此
图1 原稠油生产工艺
1 设计基础数据
原油物性
原油物性204d 为0.9403凝固点为-13蜡含量为7.26%
表1 欢四联合站进站原油粘度
温度
mPa
319
181
112
74
51
Éè¼Æ²ÎÊý½øÕ¾ÒºÁ¿
15 000
m 3/d掺稀油量1 400
m3/d
1
几乎是脱气原
油
加上目前油水界面仪无法适用于
稠油生产自动控制
因此本次设计
旨在取消电脱水器
方案A
站外来油直接进入原有的
2座5 000m3预脱水沉降罐进行预脱水处理
室内脱水模拟实验油中含水率最
低可达5.2%可以脱掉游离水量约
9 706 m3
/d
经脱
水泵升压加药后
处理后原油含水率低于1%
其工艺流程见图2
3
然后进入
2座新建的10 000 m3热化学沉
降罐进行沉降聚结脱水处理
站外来油5 000 m好油罐外输泵2001
2
39
稠油进入高含水
开发期导致稠油脱水处
理成本增长
辽河油田采用了进站预脱水
和热化学沉降脱水工艺降低了稠油脱水的费用
每年可节约稠油脱水处理运行费用
5 000
万元以上
40 石油规划设计 第12卷第2期
经验介绍
2
2
º¬Ë®³íÓ;-42 hÈÈ»¯Ñ§³Á½µÍÑ
Ë®ºó
ÔÙ×ÔÁ÷½øÈëÔ-ÓеÄ2×ù 5 000 m3沉
降罐进行沉降脱水处理
经外输泵增压后计量外
输
图3 稠油脱水工艺方案B流程
3 投资及运行费用
由脱水工艺方案A和方案B的投资及运行费用
与原生产运行费用比较可知
因此该高含水稠油脱水工艺改造选
用了方案A
104m3/d
104kW363.00249.660
破乳剂40097275
运行费1 6856141 527
节能
万元1 0071 450
4 经济评价
改造后的欢四联高含水稠油脱水工艺
原油经预脱水后
 ̄15%原油含水率
为0.72%经计算
该工艺已在辽河油田
稠油联合站节能改造中得到推广应用
收稿日期
张文哲
在混兑俄罗斯原油过程中
在加工过程中硫化物的大致走向和分布
如下
1
常二线及常顶瓦斯的硫含量高于混兑
前硫含量初顶石
脑油及初顶瓦斯则相反
而常底渣油硫含量是混兑前的二倍
其结构形式以有机硫为主
作为初馏塔
底的拔头油就含有大比例的硫化物
拔头油中的硫化物分解成小分子硫化物进入
轻组分中
作为催化原料
催化裂化装置
从表6到表10分析数据看
经催化裂化大部分硫化物都分解在气
体和液体产品中柴
油的硫含量增加2至3倍
干气中硫含量增加近1倍
经过试验证实全
部产品经过现有精制处理后
4 环保数据分析
从表11试验阶段
从污水场进水硫含量变化可以看出
造成污水场进水硫化物增加
总排均可达到国家排放标准
1现有生产装置和加工技
术手段均可满足加工要求二次加工产品分布
能达到分离效果由于轻质油收率由
30%增加到
60%常压塔和主要换
热要保证原加工
量
按混兑30%以下俄罗斯油二次加工
装置不动
按哈石化现有的环保处理手段
污水处理可达到国家排放标准
哈石化现有技术手段可满足大庆原
油掺炼俄罗斯含硫原油的技术要求
收稿日期
马三佳