某110kV变电站35千伏母线失压事件分析
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某110kV变电站35千伏母线失压事件分析
【摘要】本文举例了母线失压事件工况及经过,并分析事件原因,可供同行参考。
【关键词】35千伏;母线失压;故障电流;饱和畸变
1.事件前电网运行工况(运行实时工况等)
事件发生时气象及自然灾害情况:气温:23℃,晴。
(1)110kV文昌站由110kV东文线、迈文线供电,#1、#2主变并列带35kV母线、10kV母线运行,35kV母线带35kV 昌文线、文潭线(载潭牛站负荷)、石壁线(载石壁站和蓬莱站负荷)、文东线(载东阁站负荷)、清澜线(载清澜站负荷)运行。
(2)因110kV会文站#2主变计划于9月17日停电预试定检,且会文站#1主变是双绕组,所以将35kV石壁站、蓬莱站由会文站转至110kV文昌站供电。
(3)如果将35kV清澜站转由35kV清郊线、35kV东阁站转由35kV昌教丰线供电,由于这两个站电源点均在110kV东昌线,将会增加110kV东昌线近11.75MW的负载(清澜站9MW,东阁站2.75MW)。假如发生110kV东昌线跳闸,损失负荷约43MW,约占文昌电网负荷的27.9%(全网负荷约154MW),可能构成二级以上的事件,所以文昌县调没有安排将文昌站的35kV清澜站和35kV东阁站转移出去。
事件前运行方式
2.事件经过
2013年9月16日,由于110kV红旗站35kV红坡线计划停电工作,方式安排将35kV三门坡站、甲子站负荷转由110kV文昌站35kV昌文线带,7时59分,操作将35kV东昌站35kV东子坡线开关由热备用转运行时(合环操作),在开关合上瞬间,35kV东子坡线东昌站开关A相支撑套管爆裂(相关照片详见附件1)。
7时59分04秒,35kV东子坡线两侧保护动作跳闸,线路重合不成功,后加速动作后,故障点仍然没有从系统中隔离出来。
7时59分06秒693毫秒,文昌站35kV昌文线限时速断保护跳闸。
7时59分06秒650毫秒,文昌站#1主变中压侧过流II段跳闸。
7时59分06秒750毫秒,文昌站#2主变中压侧过流II段跳闸。
7时59分09秒756毫秒,文昌站35kV昌文线重合闸动作。
从保护动作情况记录可知,35kV昌文线、#1变中压侧、#2变中压侧三个开关几乎同时跳闸,文昌站35kV母线失压,经过3秒延时,35kV昌文线重合闸动作成功(事后现
场检查昌文线开关处于合闸位置),此时母线已失压,无法向昌文线提供短路电流,故昌文线重合闸合上开关后保护不再动作。
此次事件造成海口局35kV东昌站、甲子站全站失压,文昌局35kV谭牛站、石壁站、蓬莱站、东阁站、清澜站共7个变电站全站失压。
16日08时38分,恢复文昌站35kV母线及出线送电(除昌文线外),谭牛站、石壁站、蓬莱站、东阁站、清澜站恢复送电。
16日09时27分,通过35kV三门坡站35kV东子坡线恢复35kV甲子站供电(东昌站东子坡线开关处检修状态)。
16日16时50分,通过110kV文昌站35kV昌文线恢复35kV东昌站送电(东昌站东子坡线开关处检修状态)。
3.事件原因分析
根据110kV文昌站35kV昌文线、#1主变、#2主变保护动作报文及SOE事件记录分析:本次故障首先为AB相故障,1.2秒左右发展为ABC三相故障。从昌文线文昌侧故障录波图(详见附件2)分析可知,此次故障为间歇发展性故障,共分为以下七个阶段:
第一阶段:0000.0毫秒→1002.8毫秒。过电流启动,此阶段持续1002.8毫秒,A相故障电流持续大于9.16A且小于17.36A,达到过电流定值,启动过电流延时计时,由于未
达到过电流延时,保护未出口。
第二阶段:1003.0毫秒→1189.4毫秒。过电流返回,此阶段持续186.4毫秒,三相故障电流均小于9.16A,未达到过电流定值,过电流计时返回。
第三阶段:1189.6毫秒→1195.4毫秒。过电流启动,此阶段持续5.8毫秒,A相故障电流持续大于9.16A且小于17.36A,达到过电流定值,启动过电流延时计时,由于未达到过电流延时,保护未出口。
第四阶段:1195.6毫秒→1526.8毫秒限时速断启动,此阶段持续331.2毫秒,C相故障电流突然增大,且持续大于17.36A,达到限时速断定值,启动限时速断计时,由于未达到限时速断、过电流延时,保护未出口。
第五阶段:1527毫秒→1535.6毫秒。限时速断返回,此阶段持续8.6毫秒,三相故障电流突然变小,小于17.36A,未达到限时速断定值,限时速断计时返回,由于未达到限时速断、过电流延时,保护未出口。
第六阶段:1535.8毫秒→2156.8毫秒。限时速断启动,此阶段持续621毫秒,A、C相故障电流又变大,持续大于17.36A,达到限时速断定值,启动限时速断计时并达到限时速断延时,保护出口。
第七阶段:2156.8毫秒。限时速断出口。
另外,从文昌站主变录波图可知(详见附件3),整个
事件过程中文昌侧#1主变高压侧A相故障电流在 3.1A~3.3A之间,#1主变低压侧负荷电流为350A(一次值),换算至中压侧故障电流Ia≈7.15A(二次值),大于过流II段定值:4.17A,在延时2.1S后跳中压侧开关,#1主变保护动作正确。同样,文昌站#2主变中压侧故障电流Ia=8.9A(二次值),Ib=9.4A(二次值),Ic=9.3A(二次值),大于过流II 段定值:5.3A,并在延时2.1S后跳中压侧开关,#2主变保护装置动作正确。
由上分析可得:35kV昌文线保护装置以及#1、2主变中后备保护装置动作行为均为正确。但是由于此次故障为间歇发展性故障,在故障过程中故障电流、时间未能同时达到35kV昌文线保护整定值,35kV昌文线东昌站侧35kV母线的故障点没能靠35kV昌文线线路保护及时动作切除,最终是35kV昌文线保护与#1变、#2变中后备保护几乎同时动作跳闸才最终切除故障点。原因分析:本次故障为间歇发展性故障,首先为AB相故障,35kV昌文线保护只采用了A、C 两相电流,虽然一次故障电流已超过过流和限时速断的定值,但由于线路保护使用了CT的测量绕组,不满足保护伏安特性要求,导致故障过程中输出二次电流出现饱和畸变,A相二次电流达不到限时速断保护的动作值;过流保护虽启动但持续时间达不到整定值一直未能出口。1195.6毫秒故障发展为三相故障,C相过流和限时速断保护启动,但在1527