关于脱硝吹灰的解决方案
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脱硝吹灰解决方案
一.脱硝吹灰蒸汽要求:
脱硝规程规定蒸汽吹灰母管压力0.8~1.1MPa,蒸汽吹灰温度360℃,疏水温度在250℃。
二.目前脱硝吹灰情况:
1.根据生技科要求每月20日对脱硝进行一次吹灰,和当脱销出入
口压差大于0.3Kpa时必须进行吹灰。
2.#1炉脱硝吹灰汽源由#1机高辅联箱带,由于#1机组负荷低,#1
机高辅联箱汽源由#1机再热冷段接带,相应再热冷段温度要低于四段抽汽温度,#1机高辅联箱温度297℃(温度相对偏低一些),压力0.74Mpa,#2炉脱硝吹灰汽源由#2机高辅联箱带,#2机高辅联箱汽源有#2机四段抽汽带,,#2机高辅联箱温度341℃(温度相对要高一些),压力0.7Mpa。
3.#1、#2脱硝吹灰原疏水结冻,无法处理,现在脱销吹灰器进汽门
前引接了一路临时疏水替代。为防冻脱销蒸汽母管长期带压,疏水稍开。
三.脱硝吹灰系统存在隐患:
1.#1、#2脱硝吹灰疏水结冻,现接了临时疏水代替,并且长期在开
状态,造成楼梯结冰较多。
2.脱销接临时疏水由于长期保持微开状态,造成脱销钢架、楼梯等
处接冰,有沉重和高空坠物的安全陷患。
3.#1机组负荷较低脱硝吹灰汽源温度297℃,长时间暖管疏水温度
在保证压力的情况下,吹灰蒸汽温度很难达到100℃的过热度。
4.#1、#2脱硝吹灰疏水长时间开,吹灰母管始终在带压状态,对吹
灰的要求相对提高,如果出现吹灰器内漏,会造成空预器堵塞或是催化剂失效等,后果较为严重。
5.#1机组负荷较低脱销吹灰汽源温度297℃,要是将两台机组的高
辅联箱并上汽源都由#2机组四段抽气带,这样可以保证#1高辅联箱温度在341℃,但是不能保证吹灰器提升阀后的0.5-0.8Mpa 的压力。
四.建议解决方案:
方案一:
1.在#1、#2脱硝吹灰母管上增加疏水来提高疏水温度。
2.在每月20日提高#1机组的负荷,高辅汽源由#1机四段抽汽接
带,以满足#1机高辅联箱温度和压力。
3.每次吹完灰后有运行和维保人员同时确认吹灰器全部退出并且
不内漏。
4.每次吹完灰后要求热控将脱硝吹灰器电源退出,防止吹灰器误动
作。防止蒸汽在不吹灰的情况下漏入,造成后果。
5.每次吹灰前要充分暖管,保证一定压力下的蒸汽有100℃的过热
度。
6.检修要及时处理楼梯的结冰,防止出现人身伤亡事故。
方案二:
1.将脱销吹灰蒸汽母管原疏水接通,且将疏水管进行技改,原则是
自母管接出后的疏水管采用较大倾斜度布置方式引接,疏水分为两路:一路疏水至疏水扩容器;一路接至直排地沟。
2.在蒸汽管段再增加一疏水,以尽量提高蒸汽温度。
3.将脱销疏水管重新进行一次保温,以降低温度损失,不但能提高
吹灰蒸汽温度,还能实现节能。
方案三:
自锅炉本体吹灰蒸汽总管引接一路蒸汽,作为脱销吹灰备用汽源,一但机组负荷较低或是压力偏低时,用锅炉本体吹灰汽源进行脱销吹灰。温度约450℃,压力0.8-1.96 Mpa(可控),经过管道压力损失和温度损失后,温度约在350℃,压力0.5-1.5Mpa(可调节),应该是比较好的解决方案。注:引接管道应加装一质量较好的电动门和一手动截止门,防止漏汽和便于检修。
五.11月-12月#1、#2炉脱硝吹灰情况
1.11月20日#1炉脱硝吹灰情况
吹灰电动门前蒸汽温度316℃压力0.64Mpa,暖管至疏水温度205℃开始吹灰,吹灰过程中最低降至0.35 Mpa。
2.11月20日#2炉脱硝吹灰情况
吹灰电动门前蒸汽温度316℃压力0.64Mpa,暖管至疏水温度268℃开始吹灰,吹灰过程中最低降至0.47 Mpa。
3.12月24日#1炉脱硝吹灰情况
吹灰电动门前蒸汽温度289℃压力0.75Mpa,暖管至疏水温度190℃(测温仪测出的数据)开始吹灰,吹灰过程中最低降至0.58 Mpa。4.12月23日#2炉脱硝吹灰情况
吹灰电动门前蒸汽温度344℃压力0.7Mpa,暖管至疏水温度220℃(测温仪测出的数据)开始吹灰,吹灰过程中最低降至0.53 Mpa。