煤气事故案例

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放水阀门损 坏漏水
未按图纸要 求设置旁通 阀!
间接原因
水位下降
阀门损坏漏 水
上水阀 门关闭!
未按图纸要 求设置旁通 阀!
一、事故概要: 2008年10月18日下午14时30分左右, 武钢集团鄂钢公司能源动力厂热力车间 发生高炉煤气中毒事故,中毒14人,其 中死亡4人,其余10人轻度中毒。 二、事故原因: 煤气防护人员违章操作,在检修作业 中关闭DN1200煤气眼镜阀前面的蝶阀, 以减少煤气冒出量时,误将蝶阀打开, 致使煤气压力过大,造成高炉煤气从眼 镜阀开口处大量逸出;煤气防护人员在 高浓度煤气危险场所未能有效使用呼吸 器具是事故发生的直接原因。
二、事故信息: 停产检修近半个月,事故发生在检修结束恢复 生产过程中,工作人员正在检修复查设备; 当班25人,事发地点发生在高线厂的最南面、 钢厂的最北面,即高线与钢厂连接通道的位置 ; 开始烘炉点火未点着,发生高炉煤气大量泄漏 ,事发后切断煤气阀门; 先期因煤气泄漏事故引发的伤者并不多,但随 后赶进去救援的人员没有做好防护措施,也先后煤 气中毒,以致事故伤亡人数扩大。
典型煤气事故案例分析
2014年8月



● 近几年来,冶金煤气事故死亡据国家安全总局网站的 事故公布,2002年至2008年,工业企业煤气事故35起, 这不包括城市煤气,居民生活用气,以及烧煤、烘烤,取 暖引发的事故。其中冶金企业煤气事故24起,占总数的 68.6%,死亡113人,占总数的74.4%,平均每起事故死 亡4.7人, ●违章作业是造成煤气中毒事故的顽凶。据统计,我国 工厂煤气中毒事故,百分之五十以上是因违章造成。同时 ,也有作业环境、设备、管理等方面因素,通过下表分析 ,杜绝违章作业,是降低煤气中毒事故的重要措施之一。
5) 当班风机房操作工给3#风机管道U型水封进行 注水,见溢流口流出水后,关闭上水阀门; 6)1月3日13时左右1#转炉重新开炉生产; 1月4 日上午,2#转炉同时进行砌炉作业。 7)1月4日约1 0时50分,应炉内砌砖人员要求, 到炉外提升机小平台来取炉砖尺寸人员突然晕倒, 小平台上一起工作的2名人员去拉但未拉动,并感 到头晕,同时意识到可能是煤气中毒,马上呼救。
人受伤入院治疗。
事故原因:
直接原因
普阳钢铁公司违反《工业企业煤气安全规程》未
采取可靠的煤气切断措施,而且3#风机管道U型水封
阀门未关闭到位,持续漏水,致使转炉煤气柜内煤气
击穿水封,沿管道倒灌至2#转炉18m平台区域。
1月3日事故介绍
致使炉内 砌炉21人 死亡!
盲板处于 打开状态
蝶阀、插板 阀均处于打 开状态

Baidu Nhomakorabea

4、除尘器位于高炉炉前平台北侧,时季风北向,大量煤气漂 移至高炉作业区域,作业区没有安装监测报警系统,导致高 炉平台作业人员煤气中毒。没有采取有效的救援措施,当班 的其他作业人员贸然进入此区域施救,造成事故扩大。 5、重力除尘器比出铁场垂直高度9米多,水平距离也只有9米 多,从水平到垂直,这个高度是很不够的。煤气就扩散到出 铁场,出铁场正好出铁,烟雾、水汽掩盖了飘过来的煤气, 工人没有觉察,导致中毒。 重力除尘器上不应该有防爆阀,规程里也没有要求。只要求 重力除尘器顶部有放散,高炉顶部有放散。放散阀打开的操 作,以及压力的控制,都要由中央控制室来反应,所以我们 可以去检查中央控制室对炉顶,对重力除尘器放散控制怎么 样。
案例五
一、事故概况: 2011年12月25日晨9: 10,江阴华西高速线材厂 检修复产中发生一起煤气 泄漏事故,造成多名员工 不同程度煤气中毒。25名 员工送往医院紧急救治, 其中2人经抢救无效死亡; 后又有21名自感身体不适 的员工到医院接受观察治 疗。截至当晚20:00,又 有6人经抢救无效死亡,1 人重伤。
业,9时30分吹氧结束,9时55分出钢完毕。因本炉
冶炼前停炉时间较长且煤气回收仪表故障,故煤
气未进行回收。
事故经过:
因3#风机管道U型水封的排水阀门未关闭到位,
持续漏水,造成水封水位偏低,约10时50分,煤 气击穿U型水封,经水封逆止阀、三通阀、3#风 机、电动蝶阀、电动插板阀倒灌至正在进行砌炉
作业的2#转炉区域,造成21人煤气中毒死亡,9

三、事故原因分析 1)在2#转炉回收系统不具备使用条件的情况下 ,割除煤气管道中的盲板,煤气柜内(事故时1#转 炉未回收)煤气通过盲板上新切割500mmx500mm的 方孔击穿U型水封,经仍处于安装调试状态的水封 逆止阀、三通阀、电动蝶阀、电动插板阀充满2#转 炉(正在砌炉作业)煤气回收管道,约10时50分, 煤气从3#风机入口人孔、2#转炉一文溢流水封和斜 烟道口等多个部位逸出; 2)U型水封排水阀门封闭不严,水封失效,导 致此次事故的发生(从1月3日13时注水完毕至1月4 日1 0时20分左右,经过约2 1小时的持续漏水,U 型水封内水位下降,水位差小于27.5cm(煤气柜柜 内压力为2.75 KPa),失去阻断煤气的作用)
一、事故概况: 2010年1月18日上午8时30分左右, 河北 新鼎建设有限公司的6名检修施工人员进入内 丘顺达冶炼公司2号高炉(440m3)炉缸内搭 设脚手架,拆除冷却壁时,造成6名施工人员 煤气中毒死亡。
案例四
二、事故原因分析 1) 停产检修的2号高炉与生产运行的1号高炉连通的煤气 管道仅电动蝶阀关闭,未进行可靠的隔断; 2)检修期间2号高炉煤气净化系统处于连通状态,各装臵 放散管处于关闭状态;1号高炉的煤气经2号高炉干式除尘器 箱体与重力除尘器到达2号高炉炉内; 3) 2号高炉检修前,施工单位与生产单位双方均未对2号 高炉净煤气总管的盲板阀(眼镜阀)是否可靠切断进行有效 的安全确认; 4)检修施工人员在进入炉内作业前,未按规定对炉内是 否存在煤气等有害气进行检测; 5)双方未制定检修方案及安全技术措施,均未明确专职 安全人员对检修现场进行监护作业。

2011年7月28日20时左右, 广西壮族自治区贵港钢铁集团 有限公司(以下简称贵钢公司) 发生煤气泄漏,导致部分民工 及附近居民共有114人中毒,
案例七

7月28日,贵钢公司使用高炉煤气的轧钢厂、炼铁厂烧 结车间按计划限电停产,煤气用量减少。18时,因泥炮机无 法正常使用,1080立方米高炉采取减风方式生产;18时30分 左右,高炉加风生产,煤气量加大,造成该公司三台自备余 热煤气锅炉因空气与煤气比例失衡全部熄火,电厂组织切断 了进电厂煤气,导致煤气总管净煤气压力超过正常压力。18 时40分,设在轧钢厂的非标准设计的“防爆水封”被击穿, 随后轧钢厂组织人员对“防爆水封”进行注水,煤气压力持 续超压;19时40分左右,“防爆水封”被完全冲开,煤气大 量泄漏。20时30分左右,煤气停止泄漏。因煤气外泄,导致 轧钢厂附近作业人员及居民煤气中毒。

事故的原因:一是在高炉工况较差的情况下,加入了含有 冰雪的落地料,导致崩料时出现爆燃,除尘器瞬时超压,泄 爆板破裂,造成大量煤气泄漏。 二是生产工艺落后,设备陈旧,作业现场缺乏必要的煤气监 测报警设施,没有及时发现煤气泄漏,盲目施救导致事故扩 大。三是隐患排查治理不认真。事故发生前,炉顶温度波动 已经较大,多次出现滑尺现象,但没有进行有效治理,仍然 进行生产,导致事故发生。 二是生产工艺落后,设备陈旧,作业现场缺乏必要的煤气 监测报警设施,没有及时发现煤气泄漏,盲目施救导致事故 扩大。三是隐患排查治理不认真。事故发生前,炉顶温度波 动已经较大,多次出现滑尺现象,但没有进行有效治理,仍 然进行生产,导致事故发生。
案例一
煤气柜
插板阀 碟阀
1#风机
总回收 管道
3#风机
三通阀
水封 逆止阀
U型 水封
1号转炉
放散塔
普阳钢铁事故图示
二、事故要点: 1)运行中的1#转炉煤气回收系统与在建的2# 转炉煤气回收系统共用一个煤气柜; 2)与在建的2#转炉连通的的水封逆止阀、三 通阀、电动蝶阀、电动插板阀(眼镜阀)仍处于安 装调试状态; 3)1月3日上午,1#转炉停产,为使2#转炉煤 气回收系统与现系统实现工程连通,约10时30分, 三叶公司在将3#风机和2#风机煤气入柜总管间的盲 板起隔断作用的盲板切割出约500mmx500mm的方孔 时,发生2人中毒死亡事故,施工人员随即停工。 4)事故现场处臵后,当班维修工封焊3#风机 入柜煤气管道上的人孔,(未对盲板上切开的方孔 进行焊补);
案例二
一、事故概要: 2008年12月24日9时许,遵化市港陆钢铁有限公 司2号高炉重力除尘器顶部泄爆板爆裂造成煤气泄 漏。事故发生时,当班工人共44名,其中2名操作 工人当场死亡,其余受伤人员被立即送往医院救 治,5人经抢救无效死亡。经全力抢救,截至16时, 另有10名重症伤员因抢救无效死亡,其余27名伤 员现已脱离危险。 12月24日上午9时许,遵化市 港陆钢铁有限公司发生煤气泄漏事故,造成17人 死亡,27人受伤。
类别 比例% 违章作业 50.5 作业环境浓度 18.5 设备 16 泄漏 11.1 管理 3.0
一、事故概况: 2010年1月4日,某钢铁公司炼钢 分厂的2号转炉与1号转炉的煤气管 道完成了连接后,未采取可靠的煤 气切断措施,使转炉气柜煤气泄漏 到2号转炉系统中,造成正在2号转 炉进行砌炉作业的人员中毒。事故 造成21人死亡、9人受伤。
案例三




二、事故要点: 1、事故发生前4个班的作业日志表明,炉顶温度波动较大( 最高610℃,最低109℃),炉顶压力维持在54—68Kpa之间 。24日零点班该炉曾多次发生滑尺(轻微崩料),至事故发 生时,炉内发生严重崩料,带有冰雪的料柱与炉缸高温燃气 团产生较强的化学反应,气流反冲,沿下降管进入除尘器内 ,造成除尘器内瞬时超压; 2、正常情况下,炉顶的压力是0.6公斤左右,事故当时是 1.2公斤,放散系统好的话,这个压力可以从炉顶放散阀泄 掉。 3、事故后分析,没有能进行正常的事故放散,原因在于炉 顶放散配重要超过正常情况的2%,没有动作。煤气到了重力 除尘器,重力除尘器放散上的盘形阀配重比正常多加了73.5 公斤超设计40%,也没有动作。导致重力除尘上 泄爆板破裂,大量煤气溢出(煤气浓度45%--60%);

3)U型水封未按图纸 施工,未装补水管道 ,存在事故隐患;
普阳钢铁公司120T转炉煤气回收系统
插板阀、 蝶阀 2#转炉
三通阀
逆止 水封
U型水封
普阳钢铁公司120T转炉煤气回收系统
插板阀、 蝶阀 2#转炉
氧含量超标煤 气经烟囱放散
1月3日事故介绍
盲板割孔照 片
事故经过:
2010年1月4日8时,甲班上白班,接班时有两 包钢水待连铸,因一台板坯连铸机故障单机拉钢, 接班后1#转炉未立即生产,于9时15分开始进行接 班后第一炉钢(也是本浇次最后一炉钢)吹氧作
三通阀放 散关闭
逆止水 封无水
U型水封因 漏水水位低
间接原因
1、企业重生产、轻安全。
2010年1月3日管道对接作业时死亡两人,既未分 析事故原因,又未采取有效防范措施,盲目恢复生产。
2、安全生产和施工管理混乱。
3#风机管道安装单位(南京三叶)无资质;
煤气管道对接这种危险作业没有施工方案;
案例六
一、事故概况 2012年2月23日上午 11时40分左右,位于南 京市的宝钢集团上海梅 山钢铁股份有限公司三 加压站转炉煤气柜在改 造大修过程中,转炉煤 气倒灌进煤气柜发生煤 气中毒事故,造成6人死 亡、7人受伤。
二、事故要点: 1、事发当天,转炉煤气柜大修作业,上海宝冶集团 公司南京分公司负责人骆某等人擅自违规将该项目 分包给没有施工资质,却挂靠在江苏天腾公司的姚 某个体施工队。 2、施工过程中,上海宝冶集团南京分公司安全员施 某,未能及时发现并制止工人拆卸回流管上固定盲 板的螺栓。 3、上海宝冶集团南京分公司检修大队主任工程师田 某也没有明确告知作业人员禁动回流管上的盲板, 煤气泄漏后也未引起其重视,盲目指令工人继续作 业。 4、江苏天腾公司梅钢项目部施工现场负责人陈某在 接到险情报告后,仍盲目指挥工人继续作业,最终 造成重大责任事故。
煤气作业的安排全部口头命令指挥;
煤气设施动火作业没有动火票,没有吹扫置换方案, 吹扫置换后没有取样化验,仅用便携式CO报警仪监 测等。
3、普阳钢铁公司技术和操作人员安全技能低,安全 意识差。
对设备状况不熟悉; 对煤气操作规程不掌握;
应急救援方法不当;
煤气作业的程序错误。
4、施工单位未严格按U型水封设计图纸施工。
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