最新1128变换事故和管道腐蚀案例

合集下载
相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
20121128变换事故和管道腐蚀 案例
事故一:变换气换热器下部膨胀节爆炸
一、事故经过 2000 年9月,某化肥厂变换工段正处于停
车检修后的开车阶段。变换炉正常接气后,系 统逐渐加量,调整工艺指标。在此过程中,变 换系统传来一阵闷响,变换系统压力迅速下降。 工艺操作人员立即进行紧急停车处理。处理完 毕后发现,变换气换热器 下部膨胀节裂开一 道约20cm 的口。该设备进行了约 3 天的检修 恢复。运行后为带病设备,监控运行。
后该公司将此设备材质改为16MnR+304 L复合, 有效地减缓了设备腐蚀问题。
变换水洗塔腐蚀
在塔体材料的断面上也可以明显见到钢 板的分层现象,塔釜液面上100 mm 处及塔 釜封头处尤为严重。
镀件均无裂纹,焊缝也无裂纹,但焊 缝与母材处有一条沟缝,支承圈(材料为 20g)与卡子(材料为0Cr18 Ni 9)间的交界处有明显的腐蚀缝,缝的深 度约为4mm。这些鼓泡和裂纹并不是发 生在高应力的区域之内。
事故原因:
经过分析,爆炸的原因是设备运行时长期超温过 热,(持续时间在2000小时以上)。引起设备局部 氧化、蠕胀、裂缝,产生材料脆性蠕变断裂而爆炸 。造成设备局部超温的主要原因是变换炉内保温层
局部损坏。
变换炉爆炸事故
事故教训: 变换炉内保温层施工时,必须选用耐火质
量高的保温器材,施工单位必须选择具有一定 资质的建筑队伍,严把质量关。 加强对变换炉炉壁温度的检测,发现温度 超高,应及时处理。定期检查炉内壁保温材料 完好,发现损坏,及时处理。 严格工艺指标,严禁超温、超压。
宣化变换5·20爆炸事故回顾
事故发生后,厂内组织的工程技术人员对现场 进行了勘察。经过对设备材质的金相分析,对管 壁测厚及介质等因素方面的分析,认定事故的发 生与管内介质对管道的超常不均匀化学腐蚀、气 体冲刷、管道局部严重减薄、应力集中,导致其 工段热交换器丁字立口处不能承受当时的工艺、 压力指标,引起突然爆炸。
变换管道开裂事故案例分析
事故原因: 设计的管道选材不对,在德士古合成气中温
、中压、强还原气氛以及气液两相流条件下, 304型不锈钢是不合适的。 事故后果及损失:使德士古炉从9月11日至 11月26日无法试车,并推延了甲醇开车时间。 经验教训及防范措施: ⑴变换管道材质更换为普通20#碳钢。 ⑵对已更换的管道加强监测,定期侧壁厚。
事故原因是在系统腐蚀严重的情况下, 对管 线严重腐蚀的后果认识不足, 未能及时更换管线 所致。为防止同类事故需采取以下措施: 1. 严 格控制半水煤气中的硫含量; 2. 严格控制变换 系统原料气中湿含量和温度, 防止冷凝; 3. 加 强压力管道管理, 建立测厚制度, 发现泄漏要检 查分析原因, 弄明情况, 及时处理。
案例六:变换水洗塔腐蚀
某20万吨甲醇装置变换水洗塔材质为CS,在投入 运行6-7年后,大修时对该设备进行了塔体壁厚检测 后发现,塔体中有多处壁厚为δ=24mm,相对原 壁厚δ=38mm,减薄相当严重;
在筒体部位有20多处鼓泡和大片的环状裂纹, 且在塔底气液两相处和每层塔盘上方的50mm处 居多,大的鼓泡其直径约为150mm,中间鼓起 ,裂纹呈放射线状。
④ 气化和净化操作人员应精心操作,相互加强联系,遇到异 常情况应及时向调度汇报。
⑤对气化车间“黑水管堵24小时停车的规定”重新修正;加 强净化入工段分离器的排放,发现高限报警立即切气,入工 段放空,待查明原因方可接气生产。
事故四:变换炉爆炸事故
事故经过:
1991年8月6日,某化肥厂正常生产时,中变炉突 然发生爆炸,炉体拦腰炸断、炉内弊板飞出,落在 35m处厂区道路上,砸死1人。爆炸气浪将饱和热水 塔掀翻,压坏厂房和设备。
事故七:湖北宜化贵州子公司变换爆炸
2010年7月22日上午8点半左右, 贵州宜化化工有限责任公司车间工作 人员发现变换工段管道有泄漏现象, 随后组织公司安全检修人员到现场查 看,并制定处理方案。
8点45分左右,变换系统副线管 道泄漏气体处发生空间爆炸,造成现 场5人死亡、6人受伤,预计经济损失 约500万元。
事故五:宣化变换5·20爆炸事故回顾
1994年5月20日下午3点30分,河北宣化化 肥厂净化车间变换工段热交换器入口处丁字形 立管突然爆炸。一块重约79千克、面积为约 0.89立方米的管壁被炸飞水平距离11.3米远。
大量含有混合气体、可燃气体、有毒有害气 体高速喷泻,引起空间气体爆炸,殃及正在离 爆炸处仅3米远的11名堵漏作业人员,当场造 成3人死亡,8人受伤。其中7人重伤。在实施 抢救的过程中,先后又有5人死亡。事故造成 的经济损失达130万元。
爆炸后现场图片
爆炸后现场图片
事故八:变换管道开裂事故案例分析
事故经过与紧急处理: 1995年9月11日17:05,某厂德士古2#炉投
料。18:30左右,合成气引入甲醇变换系统充 压捉漏。19:00,发现变换废锅2进口合成气管 线上焊缝泄漏。19:10,合成气退出变换系统。 9月12日1:39,2#德士古炉也被迫停车。 9月16日,开启2.0MPa氮压机对变换系统充 压查漏,发现PG7111、PG7112及PG7122三处管 道焊缝漏。
两起床层进水事故教训和防范措施
① 德士古炉有停车机会时,需对其进行检查涤塔液位高限操作,发现液位指示不准或 不灵敏及时联系仪表进行调校处理;现场和中控定期校对液 位计等仪表,最少每班一次。
③ 加强管理,提高操作人员责任心和业务水平及判断处理事 故能力;
案例八:变换不锈钢管道的腐蚀
镇海炼化公司化肥厂、乌鲁木齐石化总厂 化肥厂和宁夏化工厂,分别于80 年代陆续从日本 宇部兴产株式会社引进渣油为原料的1000 吨/ 日的合成氨生产装置。
在三个厂分别建成开车后的几年里,在4114 (一氧化碳变换)工号管道先后多处发生应力腐 蚀开裂,严重时因裂纹贯穿工艺气外泄而着火。 当时为了继续生产,对裂纹处进行了补焊加强,但 不久即出现更严重的裂纹,最终都被迫停车更换 管道。
相关文档
最新文档