变频器维修数例.txt
变频器维修实例大全
变频器维修实例大全各种品牌变频器的维修方法和实例佳灵变频器故障与维修一、过流保护FL1.1实例(1)一台T9-7.5KW变频器一启动就跳“FL”分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IPM模块(FP40R12KE3)基本判断没有问题,故障确定为驱动板JL35GP-250-1DB保护电路起控,为进一步判断问题,将IGBT模块拆下后将FL保护线断开,再通电运行,实测上半桥的驱动电压时发现有一路与其他两路有明显区别(运行时为直流2.5伏左右,停止时为9伏左右,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。
模块装上上电运行一切良好。
(2)当出现三相输出电压不平衡时也可基本判断为A3120损坏.(3)特殊故障现象:一台J9-200KW变频器用于离心风机,电机静止启动时容易出现过流保护,若在电机自由慢速运行时,变频器不能启动,并出现FL故障代码,经检查模块与驱动电路没有异常现象,可能出在过流信号处理这一部位,将三路互感器拆下后发现V相互感器直流电阻明显比其它两只低.将此元件从机器中拆除,故障排除佳灵变频器驱动电路易损件:IN4745,IN4746,A3120,MCP602,L7805二、过压与欠压保护佳灵变频器过压,欠压保护都是将直流母线电压分压通过集成运放MCP602与基准电压信号进行比较.当放大器翻转后将会出现保护,过压保护门槛值为3.02伏,欠压保护门槛值为1.62伏.保护电压值等于母线电压除以信号再乘以保护门槛值;即过压保护值为直流800伏,欠压为直流400伏.2.1过压保护(OUD)过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。
2.1实例一台J9-75KW变频器在停机时跳“OUD”。
分析与维修:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OUD”报警的原因何在,这是因为变频器在减速或停止输出时,电动机因惯性继续自由运转,转子绕组切割旋转磁场,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,将减速时间从20秒延长到120秒,故障排除.三、欠压(LU)主要原因:输入电压过低或者缺相,整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。
变频器常见故障维修
1.2 实例
(1) 一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC”
分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。
九、GF—接地故障
接地故障也是平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。
十、限流运行
在平时运行中我们可能会碰到变频器提示电流极限。对于一般的变频器在限流报警出现时不能正常平滑的工作,电压(频率)首先要降下来,直到电流下降到允许的范围,一旦电流低于允许值,电压(频率)会再次上升,从而导致系统的不稳定。丹佛斯变频器采用内部斜率控制,在不超过预定限流值的情况下寻找工作点,并控制电机平稳地运行在工作点,并将警告信号反馈客户,依据警告信息我们再去检查负载和电机是否有问题。
四、过热(OH)
过热也是一种比较常见的故障,主要原因:周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。
举例
一台ABB ACS500 22kW变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”。
分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大,可能变频器的温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢,防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业),经打扫后开机风机运行良好,运行数小时后没有再跳此故障。
变频器常见故障代码及处理实例(建议收藏)
变频器常见故障代码及处理实例(建议收藏)01过流(OC)过流是变频器报警最为频繁的现象(1) 重新启动时,一升速就跳闸。
这是过电流十分严重的现象。
主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起;(2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏;(3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。
①一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC”分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。
在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。
模块装上上电运行一切良好。
②一台BELTRO-VERT 2.2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。
分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。
其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。
2过压(OU)过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。
在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。
变频器开关电源维修实例
变频器开关电源维修实例
以下是工程师在维修过程中,总结出来的一些经验,供大家参考,希望对大家能有所帮助。
开关电源的几个维修步骤如下:
1、检测整流电路D1D4是否击穿或断路,滤波电路的电容是否损坏,平衡
电阻R1、R2是否正常,降压电阻R3是否烧断或阻值增大失效(断电情况下测试)。
2、检测开关管b-e结、c-e结是否有击穿短路现象、测量开关变压器各个绕组是否有短路现象,以确定开关管、及开关变压器的好坏(断电情况下测试)。
3、检测次级输出绕组的整流滤波元件,重点察看滤波电容是否鼓包或损坏,以排除次级电路短路的可能。
4、检测吸收回路D
5、R11、C9是否正常(断电情况下测试)。
5、在确定上述元件正常的情况下,我们可以把开关电源板从变频器上取下
单独对其进行加电试验。
用调压器缓缓地调至开关电源的额定电压值,此时应能听到变压器起振时的吱吱声,如没有听到起振的声音,用万用表检测
UC3844的电源正、负级之间是否有12V16V左右的直流电压。
6、在确定UC3844的供电端电压正常后,可用示波器察看一下UC3844的6 脚是否有PWM波输出到开关管的触发端(根据电路设计的不同,PWM波的频率一般在20KHZ100KHZ之间)。
7、如果没有PWM波输出,则更换定时元件C5、R8、C6或UC3844。
经过上述几个步骤的排除,开关电源应该可以正常工作了。
在变频器中,开关电源的种类很多,但基本原理都是一样的,比如说每个PWM管理芯片都有供电端、定时元件RC网络、输出PWM波的端口等,只要我们了解了它们的工作原理,。
变频器故障维修数例
变频器维修数例一、西门子430型7.5kW变频器电源打嗝故障接修一台进口西门子7.5kW变频器,为电源打嗝故障,操作面板无显示。
该机因安装结构特殊,三块线路板与散热板环绕成四方形,外嵌壳体。
维修时须拆拆开线路板的连接,将整个电路平铺在工作台上,如展开一卷古装的竹简,才能方便检修。
兼之线路板为四层板,检修电路的难度较大。
从开关电源电路入手,先用排除法将负载电路逐一切除,还是不能良好起振,说明打嗝不是由负载过重而引起。
查振荡与稳压回路也无异常。
最后查出为开关管截止分流回路的两只200V稳压管击穿损坏,去市场买来110V伏的稳压管,用4只代用,修复。
一般的分流(也称反峰电压吸收)回路,是采用一只二极管和阻容并联电路串联后,再与开关变压器初级绕组并联的,其二极管接法,相似于一般线圈回路的续流二极管接法,作用也是在开关管趋于截止期间,将初级绕组回路的电能快速释放,以使开关管更快地截止。
但该电路是从P+端串联两只正向连接的200V稳压管,再串联两只阻值各达360k的热敏电阻,到开关管的漏极,其回路也是并联在初级绕组上。
当开关管趋于截止,初级绕组中电流的急剧减小引起绕组反电势的急剧上升,与电源电压相叠加高于P+电压400V以上时,此保护回路击穿导通,将此能量泄放回电源。
当反电势能量较小时,流过两只热敏电阻的电流较小,其温升也较小,阻值较大,对能量的泄放也较慢。
当反电势能量较大时,随泄放电流的增加,电阻温升上升,阻值减小,又加快了能量的泄放。
想一想,此回路串联热敏电阻,真是有意思的很。
在开关变压的初级绕组加装一个热敏电阻与稳压二极的的尖峰电压吸收回路,也许只有西门子变频器这样搞吧。
此种电路形式我也是第一次碰到。
二、上海日虹CHRH-415AEE 1.5kW变频器的“试机故障”修理上海日虹CHRH-415AEE 1.5kW机器,用户反映为输出不稳定,电机跳动。
测输出模块与输出模块均正常,切断逆变模块供电后,为检查逆变脉冲输送电路(包括驱动电路的好坏),又在维修台上安装为整机(机器上盖未装),上电检查。
富士变频器维修实例
富士变频器维修实例一、维修实例1:富士vp系列(5.5kwe1s)电源维修1、故障现象:通电无显示。
维修过程:打开机壳检查发现充电电阻(15w/10ω)烧坏,开关电源烧坏严重。
部分连接铜线烧断。
部分元器件型号、参数无法看清楚。
将同类机板对比参考,其电源原理如图1所示:详细检查相关元器件。
ic1:13844;二极管:d14:c3、d18:s5、zd9:18v稳压管;电阻:r132:1.2ω、r130:100ω、r134:1kω均已明显损坏,其余未见异常。
附图12、判断结果:初步判断为电源的瞬间失控,造成该电路大面积烧坏。
3、解决方法:将反馈光耦p421及损坏元器件更换,参照原理图连接部分烧断的铜线。
试机运行正常。
送客户使用约2天后反映该机再次损坏:检查为充电阻(15w/10ω)烧坏,详查接触器等相关电路及元器件未见异常。
初步判断为充电电阻功率不足引致其损坏。
遂将充电电阻改为(30w/12ω)后试机运行正常。
广州科沃—工控维修的120二、维修实例2:富士g11-2.2kw1、故障现象:通电无显示。
2、维修过程:外部检查:r、s、t、u、v、w对p、n电阻值(r×1k档)发现r、s、t对p、n电阻值明显存在开路和短路现象;u、v、w对p、n电阻值正常。
拆开检查开关电源。
开关管等未见异常。
该机型使用ipm一体化模块(sa520186-03ps12046),即整流及逆变管、开关管、可控硅、驱动电路、检测电路都在模块内部。
将r、s、t和整流部分的p、n从模块内部断开后装回模块。
从p、n端直接加500v直流电压供电试机运行正常。
3、判断结果:初步认为是模块的整流部分自身性能不能引致其自然损坏。
4、解决方法:更换模块后使用正常。
三、维修实例3:frn30p11s-4cx(p11-30kw)1、故障现象:通电报“fus”主熔断器坏。
2、维修过程:拆开检查其电路板(主板、电源驱动板)上污渍较多,并且腐蚀严重;主电路熔断器(150a/660v)开路;连接逆变模块(2mpi150pc-140)上p、n端的铜排母线有明显打火、拉弧痕迹。
变频器怎么维修
变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家1、报警参数检查法〖例1〗某变频器有故障,无法运行并且LED显示“UV”(under voltage的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压。
因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。
所以判断该报警应该是真实的。
所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为0伏。
由于充电电阻的短路接触器没动作,所以与整流桥无关。
故障范围缩小到充电电阻,断电后用万用表检测发现是充电电阻断了。
更换电阻马上就修好了。
〖例2〗有一台三垦IF 11Kw的变频器用了3年多后,偶尔上电时显示“AL5”(alarm 5 的缩写),说明书中说CPU被干扰。
经过多次观察发现是在充电电阻短路接触器动作时出现的。
怀疑是接触器造成的干扰,在控制脚加上阻容滤波后果然故障不再发生了。
〖例3〗一台富士E9系列3.7千瓦变频器,在现场运行中突然出现OC3(恒速中过流)报警停机,断电后重新上电运行出现OC1(加速中过流)报警停机。
我先拆掉U、V、W到电机的导线,用万用表测量U、V、W之间电阻无穷大,空载运行,变频器没有报警,输出电压正常。
可以初步断定变频器没有问题。
原来是电机电缆的中部有个接头,用木版盖在地坑的分线槽中,绝缘胶布老化,工厂打扫卫生进水,造成输出短路。
〖例4〗三肯SVF303,显示“5”,说明书中“5”表示直流过压。
电压值是由直流母线取样后(530V 左右的直流)通过分压后再由光耦进行隔离,当电压超过一定阀值时,光耦动作,给处理器一个高电平。
过压报警,我们可以看一下电阻是否变值,光耦是否有短路现象等。
由以上的事例当中不难看出,变频器的报警提示对处理问题有多么重要,提示你正确的处理问题的方向。
2、类比检查法此法可以是自身相同回路的类比,也可以是故障板与已知好板的类比。
变频器应用故障200例
案例23LG iS3 15kW变频器整流、逆变模块同时损坏
案例24三垦7.5kW变频器开关模块损坏输出电压不平衡
案例25富士变频器因工作环境差造成模块损坏
案例26艾默生EV100变频器紧急停机时过电流跳闸
案例27TD1000变频器因接线问题炸机
案例146几台变频器突然无故停机
案例147变频器达不到设定工作频率
案例148变频器不能调速
案例149电磁干扰造成变频器不报警偷停
案例150西门子MM440变频器不报警停机
案例151锅炉给煤机控制系统变频器偷停故障处理
案例152ABB变频器不定期偷停
案例153施耐德变频器无故偷停
案例154运行控制信号线太长引起变频器偷停
案例137伦茨变频器和上位机通信控制上位机失效
案例138西门子MM430变频器通信故障
案例139变频器独立运行正常,连上上位机不动
案例140系统安装完毕通信不能进行
案例141煤矿通信中变频器产生干扰的排除
案例142变频器和PLC通信控制,变频器不动作
案例143PLC 输入信号电缆中的线间电容引起误动作
案例69富士FRN30G11—4CX变频器上电就报欠电压跳闸,显示“lu”
案例70丹佛斯 VIT5004、4.5kW变频器加载时报欠电压故障
案例71富士FRN160P74型变频器工作中突然报欠电压跳闸
案例72一台4.5kW小功率变频器上电报欠电压故障
案例73西门子M440、30kW变频器经常报欠电压停机
1.1.6外电路短路造成过电流跳闸
1.1.7变频器内部电路器件损坏过电流跳闸
变频器维修 实例分析
(1) 变频器驱动电机抖动在接修一台安川616PC5-5.5kW变频器时,客户送修時标明电机行抖动,此时第一反应是输出电压不平衡.在检查功率器件后发现无损坏,给变频器通电显示正常,运行变频器,测量三相输出电压确实不平衡,测试六路数出波形,发现W相下桥波形不正常,依次测量该路电阻,二极管,光耦。
发现提供反压的一二极管击穿,更换后,重新上电运行,三相输出电压平衡,修复。
(2) 变频器频率上不去在接修一台普传220V,单相,1.5kW变频器时,客户标明频率上不去,只能上到20Hz,此时第一想到的是有可能参数设置不当,依次检查参数,发现最高频率,上限频率都为60Hz,可见不是参数问题,又怀疑是频率给定方式不对,后改成面板给定频率,变频器最高可运行到60Hz,由此看来,问提出在模拟量输入电路上,检查此电路时,发现一贴片电容损坏,更换后,变频器正常。
(3) 变频器跳过流在接修一台台安N2系列,400V,3.7kW变频器时,客户标明在起动时显示过电流。
在检查模块确认完好后,给变频器通电,在不带电机的情况下,启动一瞬间显示OC2,首先想到的是电流检测电路损坏,依次更换检测电路,发现故障依然无法消除。
于是扩大检测范围,检查驱动电路,在检查驱动波形时发现有一路波形不正常,检查其周边器件,发现一贴片电容有短路,更换后,变频器运行良好。
(4) 变频器整流桥二次损坏在接修一台LG SV030IH-4变频器时,检查时发现整流桥损坏,无其它不良之处,更换后,带负载运行良好。
不到一个月,客户再次拿来。
检查时发现整流桥再次损坏,此时怀疑变频器某处绝缘不好,单独检查电容,正常。
单独检查逆变模块,无不良症状,检查各个端子与地之间也未发现绝缘不良问题,再仔细检查,发现直流母线回路端子P-P1与N之间的塑料绝缘端子有炭化迹象,拆开端子查看,果然发现端子碳化已相当严重,从安全角度考虑,更换损坏端子,变频器恢复正常运行,正常运行已有半年多。
变频器开关电源的维修实例
4、检测吸收回路D5、R11、C9是否正常(断电情况下测试)。
5、在确定上述元件正常的情况下,我们可以把开关电源板从变频器上取下单独对其进行加电试验。用调压器缓缓地调至开关电源的额定电压值,此时应能听到变压器起振时的吱吱声,如没有听到起振的声音,用万用表检测UC3844的电源正、负级之间是否有12V—16V左右的直流电压。
二、实际维修中遇到的问题和解决办法
1、台达变频器(故障现象:上电无显示)
6、在确定UC3844的供电端电压正常后,可用示波器察看一下UC3844的6脚是否有PWM波输出到开关管的触发端(根据电路设计的不同,PWM波的频率一般在20KHZ—100KHZ之间)。
7、如果没有PWM波输出,则更换定时元件C5、R8、C6或UC3844。经过上述几个步骤的排除,开关电源应该可以正常工作了。在变频器中,开关电源的种类很多,但基本原理都是一样的,比如说每个PWM管理芯片都有供电端、定时元件RC网络、输出PWM波的端口等,只要我们了解了它们的工作原理,按照一定的方法步骤都能够把故障排除掉。
变频器开关电源的维修实例 一、开关电源的几个维 Nhomakorabea步骤如下:
1、检测整流电路D1—D4是否击穿或断路滤波电路的电容是否损坏,平衡电阻R1、R2是否正常,降压电阻R3是否烧断或阻值增大失效(断电情况下测试)。
2、检测开关管b-e结、c-e结是否有击穿短路现象、测量开关变压器各个绕组是否有短路现象,以确定开关管、及开关变压器的好坏(断电情况下测试)。
富士变频器维修实例
富士变频器维修实例一、维修实例1:富士vp系列(5.5kwe1s)电源维修1、故障现象:通电无显示。
维修过程:打开机壳检查发现充电电阻(15w/10ω)烧坏,开关电源烧坏严重。
部分连接铜线烧断。
部分元器件型号、参数无法看清楚。
将同类机板对比参考,其电源原理如图1所示:详细检查相关元器件。
ic1:13844;二极管:d14:c3、d18:s5、zd9:18v稳压管;电阻:r132:1.2ω、r130:100ω、r134:1kω均已明显损坏,其余未见异常。
附图12、判断结果:初步判断为电源的瞬间失控,造成该电路大面积烧坏。
3、解决方法:将反馈光耦p421及损坏元器件更换,参照原理图连接部分烧断的铜线。
试机运行正常。
送客户使用约2天后反映该机再次损坏:检查为充电阻(15w/10ω)烧坏,详查接触器等相关电路及元器件未见异常。
初步判断为充电电阻功率不足引致其损坏。
遂将充电电阻改为(30w/12ω)后试机运行正常。
广州科沃—工控维修的120二、维修实例2:富士g11-2.2kw1、故障现象:通电无显示。
2、维修过程:外部检查:r、s、t、u、v、w对p、n电阻值(r×1k档)发现r、s、t对p、n电阻值明显存在开路和短路现象;u、v、w对p、n电阻值正常。
拆开检查开关电源。
开关管等未见异常。
该机型使用ipm一体化模块(sa520186-03ps12046),即整流及逆变管、开关管、可控硅、驱动电路、检测电路都在模块内部。
将r、s、t和整流部分的p、n从模块内部断开后装回模块。
从p、n端直接加500v直流电压供电试机运行正常。
3、判断结果:初步认为是模块的整流部分自身性能不能引致其自然损坏。
4、解决方法:更换模块后使用正常。
三、维修实例3:frn30p11s-4cx(p11-30kw)1、故障现象:通电报“fus”主熔断器坏。
2、维修过程:拆开检查其电路板(主板、电源驱动板)上污渍较多,并且腐蚀严重;主电路熔断器(150a/660v)开路;连接逆变模块(2mpi150pc-140)上p、n端的铜排母线有明显打火、拉弧痕迹。
变频器常见故障代码及处理实例
一、过流(OC)过流是变频器报警最为频繁的现象。
1.1现象(1) 重新启动时,一升速就跳闸。
这是过电流十分严重的现象。
主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。
(2) 上电就跳,这种现象一般不克不及复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。
(3) 重新启动时其实不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩抵偿(V/F)设定较高。
1.2 实例(1) 一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC”分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线丈量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后丈量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。
在丈量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。
模块装上上电运行一切良好。
(2) 一台BELTRO-VERT 2.2kW变频通电就跳“OC”且不克不及复位。
分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。
其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。
二、过压(OU)过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。
2.1 实例一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。
分析与维修:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,丈量放电电阻没有问题,在丈量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。
变频器维修故障案例分析
流 回路过压的情 况下 ,负载电流 的变化率过大是
b.西门子 6SE70系列变频器的 PMU面板液 引起过压的一个 重要原 因,到现场查看被控设备
晶 显示 屏上 显示 字母 “E”。
时 ,发 现制 动斩 波 器 上 设 有 三 档进 线 电压 选 择 装
出现这种情况 时,变频器不 能工作 ,按 P键 置 ( ̄00V、500V、690V)以 适 应 不 同 的 进 线 电 压 ,
及重新停送 电均无效 ,查操作 手册有无相关 的介 其 中短接环插在 690V档上 ,这样 就造成 制动斩
绍 ,在检查外接 DC24V电源时 ,发现电压较低 ,解 波器和制动电阻投入工作 的门槛值过高而在进线
决后 ,变频器工作正常。
电压为 100V的 ACS600变频器中未起作用 ,将短
涟钢科 技与管理
2015年第 3期
变 频 器 维 修 故 障案 例 分 析
培训 中心 李秋 英
1 西 门子公 司变频 器常见故障 案列
存 不 够 。
2 ABB公司变频器 常见 故障案列
a.调 试 过 程 中 西 门 子 MIDIMASTER Vector
(22kW)变频启动后 即过流跳闸。
板 仅能 存储 一 组参 数 。
616PC5-5.5kW 变频器时,客户送修 时标明电机
变频器选型手册 中介绍 AOP面板 中能存储 行抖动,此时第一反应是输出电压不平衡 ,在检查
10组参数 ,但 在用 AOP面板 做第二 台变频器参 功率器 件后发 现无损坏。给变频器通 电显示正
数 的备 份 时 ,显 “存 储 容 量 不 足 ”。解 决 办 法 如 常 ,运行 变频器 ,测量三相输 出电压确实不平衡 ,
变频器维修方法分享(强烈建议收藏)-民熔
变频器维修大方法-民熔变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。
1、报警参数检查法〖例1〗某变频器有故障,无法运行并且LED显示“UV”(under voltage 的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压。
因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。
所以判断该报警应该是真实的。
所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为0伏。
由于充电电阻的短路接触器没动作,所以与整流桥无关。
故障范围缩小到充电电阻,断电后用万用表检测发现是充电电阻断了。
更换电阻马上就修好了。
〖例2〗有一台三垦IF 11Kw的变频器用了3年多后,偶尔上电时显示“AL5”(alarm 5 的缩写),说明书中说CPU被干扰。
经过多次观察发现是在充电电阻短路接触器动作时出现的。
怀疑是接触器造成的干扰,在控制脚加上阻容滤波后果然故障不再发生了。
〖例3〗一台富士E9系列3.7千瓦变频器,在现场运行中突然出现OC3(恒速中过流)报警停机,断电后重新上电运行出现OC1(加速中过流)报警停机。
我先拆掉U、V、W到电机的导线,用万用表测量U、V、W之间电阻无穷大,空载运行,变频器没有报警,输出电压正常。
可以初步断定变频器没有问题。
原来是电机电缆的中部有个接头,用木板盖在地坑的分线槽中,绝缘胶布老化,工厂打扫卫生进水,造成输出短路。
〖例4〗三肯SVF303,显示“5”,说明书中“5”表示直流过压。
电压值是由直流母线取样后(530V左右的直流)通过分压后再由光耦进行隔离,当电压超过一定阀值时,光耦动作,给处理器一个高电平。
过压报警,我们可以看一下电阻是否变值,光耦是否有短路现象等。
由以上的事例当中不难看出,变频器的报警提示对处理问题有多么重要,提示你正确的处理问题的方向。
2、比检查法此法可以是自身相同回路的类比,也可以是故障板与已知好板的类比。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一、西门子430型7.5kW变频器电源打嗝故障
接修一台进口西门子7.5kW变频器,为电源打嗝故障,操作面板无显示。该机因安装结构特殊,三块线路板与散热板环绕成四方形,外嵌壳体。维修时须拆拆开线路板的连接,将整个电路平铺在工作台上,如展开一卷古装的竹简,才能方便检修。兼之线路板为四层板,检修电路的难度较大。
顺便测量了一下截止负压输出时,驱动电路的负电流供给能力,表笔仍串接15欧电阻,各路都在30mA左右。
这就得出一个结论:测驱动IC的输出电压不如测其输出电流更为直捷有效。而且能暴露出故障根源。因某些原因导致电路输出内阻增大时,测量驱动电压往往正常,掩盖了驱动电流不足的真相。 Fra bibliotek旷野之雪
2009年1月13日
最简单的方法,是调整电流互感器的外接分压电阻网络。将其下分压电阻值减小,使输出电压范围满足后续电路输入电压值的要求。有条件的话,可在运行中监测面板电流显示值,调整分压电阻值,使运行电流值与显示电流值相符。往往在维修部内,不能将变频器接上额定负载运行,故先将下分电阻换为一只100Ω电位器,然后到现场安装运行时,再将其调整到适宜位置。
换电源开关后修复。
此故障在静止状态,或小电流状态,因空开虚接,根本检测不出输入电压的异常。只有开机时才看出来。但因变频器检测到异常迅即停机保护,有时候来不及检测,变频器已经停机了。所以不易检测出来。费了一些周折。
五、EDS1000型11kW变频器误跳过流故障的修理
一台易能EDS1000型11kW变频器,运行中当加速到40Hz以上时,即跳恒速中过电流。但实际上运行电流远远小于额定电流,并且换用其它变频器后,电机运行正常。检查驱动电路的六路逆变脉冲输出均正常。判断为电流互感器电路检测异常。查看电流检测电路,电流互感器输出信号经一只3欧电阻和30欧电阻分压后,供主板。怀疑电流互感器为非标产品,故外接分压网络以做调整。其分压值可能不够准确,使其电流采样值偏大,误跳过流故障。或电流互感器内部电路的输出值有所漂移,同样造成误跳过流故障。
六、22kW泓筌变频器模块故障的修复
一台22kW泓筌机器,逆变模块供电串接的保险断掉,测量主电路未见其它异常。装机后先将逆变供电送入24V,跳EOCn,意为加速中过流,电机侧短路。显然模块或驱动部分还有故障。看来并非只是换上保险那么简单。
拆下,重新检查驱动电路板,查出一驱动电路无正激励脉冲输出,查出驱动电路的功率放大管(下管)击穿,将模块触发端子电压端一直嵌制在负压上。换放大管后,脉冲电路正常。
三、伟创15kW变频器雷击故障修复
接手一台15kW的伟创变频器,雷击损坏的。主板与驱动板均受雷击冲击,但幸而模块与CPU都无损坏。
检查:1、控制端子+10V电压为0,无输出。此电压由开关电源的+15V经稳压电路LM317(八脚贴片IC)稳压取得,手头一时没有LM317贴片IC,用一只100Ω电阻和一只10V稳压管代用修复;
在对IGBT管子,尤其是大功率IGBT管子的驱动方式上,好像始终存在着一个误区:IGBT管子是电压信号激励器件,而非电流型激励器件。驱动信号只满足电压幅度就可以了,而无须太大的电流驱动能力!我此前也曾分析过,即便是IGBT管子,而实质上仍是电流驱动型器件!
该机驱动IC(PC929和PC923)的输出信号又经一级互补型电压跟随器功率放大后,再供到模块触发端子。推挽放大器原为一对场效应管,因手头无原型号管子,现更换为三极管对管D1899和B1261,经改制试验,应能满足激励要求。查V相下臂电路,由PC929的11(脉冲输出脚)脚接至后级功率放大电路的电阻原值为100欧,现变值为100k以上, 致使D1899不能饱合导通,输出驱动电流过小。更换电阻后,输出电流正常。在将功率对管更换后,未测量这只基极电阻,致出现如此现象。
七、22kW台达变频器的修复过程
22kW台达变频器检查完驱动电路,换上新模块后,起动即跳OC。模块是新换的,六路驱动脉冲都正常呀,感觉不太应该呀。还是检查测量,停机时驱动IC的六路负压均正常,起动后六路激励电压也正常。需要先判断故障是出在驱动IC还是模块身上。
须先检测一下六路驱动IC的带负载能力,即测其输出的触发电流值。输出端原串接一只15欧电阻,再在表笔上串接一只15欧电阻,将回路电流限制在0.5A左右。起动信号投入后,测其电流输出能力,在原触发电路连接正常的情况下,仍能给出约150mA的动态电流。其中V相下臂IGBT管子的驱动电路仅输出约40mA的电流,显然远远不能满足IGBT管子的激励要求,跳OC故障的根源即在于此!
2、电压检测电路中LF347贴片IC(四运放集成电路)损坏,用贴片LM324直接代用,各引脚功能一致;
3、控制充电继电器的贴片三极管损坏,用塑封直插型三极管D887代换。
雷击故障全部修复。试机正常。
四、日立L300P75kW变频器,修复后安装仍跳“故障”
一台日立L300P75kW变频器,在将模块故障故障修复后,去现场安装试机。上电,起动即跳E16.4或E16.2,故障原因为电源有瞬时断路。停机测三相380V电源输入,3相380V俱有,且相当平衡。运行状态下,测三相输出电路,一相电压值有不稳定现象,出现280V到达350V左右的波动。本机器电压检测电路检测的是输入电源中T、S两相的输入电压,当电网污闪大于15ms时,便保护停机。判断为变频器的供电的空气开关,有一相触点接触不良,造成变频器跳E16.4或E16.2故障,拆开检查,果然有一组触点已严重烧损。
二、上海日虹CHRH-415AEE 1.5kW变频器的“试机故障”
修理上海日虹CHRH-415AEE 1.5kW机器,用户反映为输出不稳定,电机跳动。 测输出模块与输出模块均正常,切断逆变模块供电后,为检查逆变脉冲输送电路(包括驱动电路的好坏),又在维修台上安装为整机(机器上盖未装),上电检查。操作面板显示正常,但一进行起动操作,即跳E.OH,意为过热。短接模块T1、T2热信号输出端子无效。将热信号号端子断开,原接线端子接入电位器调压,试验,也无效。查模块内电路图,该端子内置一热敏电阻(摄氏零度时为10k)而已,与模块外接的一只+5V上拉10k电阻分压,将信号直接送入CPU。据室温,此分压点应在2.5V以下。实测为2.3V,内置热敏元件与电路应该正常。
后来偶然发现,操作面板的背部包了一小块四方形屏蔽用的铁皮.在按动操作面板时,此铁皮的一个角碰到CPU的41脚,此脚恰为过热信号输入脚。因而一按操作面板上的按键,即给CPU输入了一个模块过热信号(扰动产生),真是无巧不成书啊。
在操作面板和主板电路之间垫入了一块纸板,操作面板时,便不再跳E.OH故障代码了。很快查出故障为一路驱动电路不良,换用驱动IC后将机器修复了。
从开关电源电路入手,先用排除法将负载电路逐一切除,还是不能良好起振,说明打嗝不是由负载过重而引起。查振荡与稳压回路也无异常。最后查出为开关管截止分流回路的两只200V稳压管击穿损坏,去市场买来110V伏的稳压管,用4只代用,修复。一般的分流(也称反峰电压吸收)回路,是采用一只二极管和阻容并联电路串联后,再与开关变压器初级绕组并联的,其二极管接法,相似于一般线圈回路的续流二极管接法,作用也是在开关管趋于截止期间,将初级绕组回路的电能快速释放,以使开关管更快地截止。但该电路是从P+端串联两只正向连接的200V稳压管,再串联两只阻值各达360k的热敏电阻,到开关管的漏极,其回路也是并联在初级绕组上。当开关管趋于截止,初级绕组中电流的急剧减小引起绕组反电势的急剧上升,与电源电压相叠加高于P+电压400V以上时,此保护回路击穿导通,将此能量泄放回电源。当反电势能量较小时,流过两只热敏电阻的电流较小,其温升也较小,阻值较大,对能量的泄放也较慢。当反电势能量较大时,随泄放电流的增加,电阻温升上升,阻值减小,又加快了能量的泄放。想一想,此回路串联热敏电阻,真是有意思的很。在开关变压的初级绕组加装一个热敏电阻与稳压二极的的尖峰电压吸收回路,也许只有西门子变频器这样搞吧。此种电路形式我也是第一次碰到。
装机,接入24V供电,上电跳EfbS,意为保险丝熔断。拆除24V供电,将原保险端子用灯泡串联代之,送电即发强光。但停电拆掉触发端子后,单独测量模块正常;安上保险,又将逆变电路接入24V供电,启动变频器,当频率上升至5Hz左右时,仍跳ECOn。这一下倒拿不准是模块还是驱动电路仍有问题。
重查一遍驱动输出的正负电压及电流,均正常。可能为模块不良。索性将三只模块全数拆下,放到工作台上与驱动板一起送电检测。上电后,检测一臂负压偏低,约2V左右。脱开触发端子,负压恢复为正常值,插上模块触发端子,负压又降低。证实该模块确实已经损坏,换新模块后,故障修复。