手机中框开发总结报告

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① ③
凸台尺寸34.91;


凸台尺寸34.95;
问题描述:
组装音量键卡死/手感硬; 原因分析:
注塑1.09尺寸偏小至1.02mm.超公差0.04mm;导致按键有卡死/手 感硬
改善对策:
1. 注塑加强管控尺寸; 2. 改善物料需要快跑至组装装配后确认没问题后,才可投量。
铜柱铆接验证与总结
图一 3D装配 图二 切片图
图三 管控2D 图
铜柱铆接后两圈牙从根部切断挤到根部(如图二),设计 上孔和铜柱铆接配合为铜柱两圈牙局部变形在孔里面形成 干涉,实际铜柱铆接配合与设计不符,需改结构。
铜柱铆接验证与总结
2 . M 2 0066 D V T铜柱 结构试 产
图一 铆接前
图二 铆接后
结论:相对EVT结构,DVT铜柱圈牙结构增加筋位结 构加强,批量投料发现铜柱圈牙铆接后还是断裂挤到 根部,铜柱牙结构还需加强;
图一 实物图 图二 铆接后 图三 切片图 图四 铆接挤牙图
铜柱铆接验证与总结
推力数据表:
推力数据(推力标准>10N)
序号 3
6
9
判定
1 26N 21.1N 21.3N OK
问题描述
结论: 1.探点位置放在注塑稳定地方,减少 修模次数。 2.粗胚管控图需在探点位置增加粗胚 厚度管控尺寸!
问题描述
1.82#83#探点位置上下跳动0.04mm, 无法做探点使用
原因分析
粗胚料厚0.35mm,底部斜顶活动导 致产品尺寸波动0.04mm
问题描述: 音量键/电源键弧面有台阶,影响防水
28.3N 36.8N 30.3N
32.5N 31.6N 38.4N
26.7N 30.6N 35.4N
判定 OK OK OK OK
验证数据: 投料10K颗铜柱,铆接600PCS中框,机台产能138pcs/h,挤 牙不良1.5%(DVT铜柱结构机台调到该速度挤牙不良 30%),无高度不良,整体效果明显提升;
问题描述:
头部塑胶面到小A面高度3.49+0.05/+0.15尺寸偏至 4.37MM
原因分析:
1.精铣反面结构特征采用Z向固定坐标导致; 2.注塑模R05B/R09B落差大;
改善对策:
1.更改管控方式3.49拆开管控:3.10-0.02/+0.10; 0.47+0.05/-0.03(小A面抬高0.08MM) 2.注塑模具调整;
2 21.2N 18.6N 22.3N OK
3 22.4N 20.2N 20.3N OK
4 28.8N 27.6N 24.5N OK
图五 管控2D图
优点:铆接后铜柱在孔内部变形干涉,铜柱铆接对孔 倒角要求低,倒角可往大做提高导向效果,铜柱不松 动; 缺点:机台铆接提速出现批量挤牙(如图四),不良 率30%,无法调整,机台效率低;
责任担当: 刘欢
执行状况: 已完成
问题描述:
CNC正面小A面偏小
原因分析:
1.产品外形曲率大,A面受高度变化大1:2 2.精反出正面A面,精正内高走正公差导致整体A面偏 小 3.局部补偿导致固定点偏小
改善对策:
1.现用工艺下产品外形高度A面变化比不接受超过 1:1.5 2.外宽往上限调整 3.控制局部补偿量不宜过大
新结构优点: (1)新结构铜柱对比PVT结构底部倒角加大,提高铜柱 导向性,增大铆接容错率; (2)下面圈牙体积减少结构减弱,降低铆接过程牙挤裂 挤出表面的概率;
结论:新结构铜柱品质可达到客人要求,速度可达到内 部要求,量产物料全部导入;
音量键侧孔:
小结:注塑1.09尺寸偏小至1.02mm.超 公差0.04mm
局部减料0.05,R4点A面固定偏小
问题描述:
USB孔螺柱面到3D弧面尺寸2.44小至2.25mm
原因分析:
1.精铣反面结构特征采用Z向固定坐标导致; 2.粗铣USB孔Z向尺寸偏位;
改善对策:
1.更改管控尺寸:注塑面到小A面2.55+0.05/+0.15MM;更 改为注塑面到3D弧度面2.18-0.02/+0.10MM; 2.粗铣厂家排查机台; 3.已制品返铣螺柱面按2.33+0.05/-0.00管控;
图三 切片图
铜柱牙断 裂挤到该 位置
推力数据表:
推力数据(标准>10N)
序号 3
6
9 判定
1 14.8N 40.1N 22.8N OK
2 13.1N 20.8N 16N OK
3 26.4N 41.1N 16.2N OK
4 32.9N 24N 24N OK
图四 管控2D 图
优点:本结构铜柱推力OK,铆接后铜柱外观整体效果很 好; 缺点:铜柱铆接后两圈牙断裂挤到铜柱帽根部同孔倒角 形成干涉卡住铜柱产生推力。这个配合对中框铜柱孔倒 角的精度要求很高,倒角偏大一点,铜柱易松动,品质 不稳定,隐患很大;DVT试产松动不良2%-4%。
原因分析:
音量键/电源键/镶件在按键中间,导致披锋夹线。
改善对策:
音量键/电源键/,成品弧面,镶件不能在镶件中间,产 品披锋夹线。
改善前 改善后
问题描述:
生产时注塑压力把铝件侧键侧壁充填变形,导致模仁粘铝, 因空间狭隘,粘铝无法去除。模具不能正常生产。
原因分析: 注塑压力把铝件侧键侧壁充填变形,导致模仁粘铝。
改善对策:
侧键铝件电池仓中间增加5mm,生产时侧壁不变形,可以正 常生产。
责任担当: 梁振/刘欢
执行状况: 已完成
裂胶位 置
无裂胶结构
实物开 裂
问题描述:
天线缝塑胶开裂
原因分析: 天线缝一端有铝档住,塑胶流向受阻,铝塑结合力差 导致;
改善对策:
1.更改结构,参照无裂胶结构过铣(无法改善) 2.此项目参照M20006中框,开裂位置做红墨水验证, 内部不渗漏判断为OK,可正常生产。
结论:相对DVT结构,PVT结构铜柱结构加强,对中框 倒角要求相对较低后,没有松动不良,基本不良主要 为机台速度加快铜柱底层螺纹被压裂,溢出到螺帽外。
பைடு நூலகம்
图一 新结构2D 图二 铆接后
铜柱铆接验证与总结
推力数据表:
序号 1 2 3 4
推力数据(推力标准>10N)
3
6
9
21.6N 23.5N 24.6N
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