八钢650机组轧制弹扁的生产组织优化

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2008年第2期新疆钢铁总106期
八钢
650机
组轧制弹扁的生产组织优化
韩文锋
雷洪
张志仁
(新疆八一钢铁股份有限公司)
摘要:对650机组在轧制弹扁的生产组织中存在的问题进行分析。

根据八钢炼钢及轧钢生产工序的现状,就优化坯料、提高生产效率提出了解决方案,满足了生产需求。

关键词:弹扁;生产组织;坯料优化中图分类号:T G 335
文献标识码:B
文章编号:1672--4224(2008)02一0037一03
1
前言
八钢公司650机组从2003年开始开发弹扁系列
产品.但是此后的两年里生产不稳定,产生的废品、
冷条较多。

分析其原因,主要是因为:(1)弹扁生产工艺不成熟、不完整;(2)工艺装备满足不了生产需要。

2005年对650机组2号步进式加热炉进行改造。

根据八钢公司产品结构调整的要求,热带机组关停,热带机组的弹扁产品全部转移N 650机组生产。

为此对650机组的工艺、设备进行了改进和完善。

2006年随着对弹扁产品工艺的进一步优化,650机组完成了弹扁产品规格的调整要求,弹扁产品覆盖了八钢能生产的规格品种。

2轧制工艺改进及效果
2007年八钢公司将弹扁产品规格的计划量及各
项指标计划为:平板成材率调至94%,双槽成材率调至92%,计划产量8万t 。

为此,为提高弹扁产能水平及各项指标,采取了相应改进措施。

(1)修改双槽第一道变形孔孔型,以减少出包线几率。

(2)对L3进口导卫重新设计,减少了因导卫问题而造成的卡钢生产事故。

(3)生产批量加大,减少调试时间,提高成材率。

(4)更换轧机轴向定位轴承,以提高轧机轴向稳定性。

(5)恢复对倍尺剪功能的攻关,功能基本恢复后,提高了作业率。

(6)对所有空过轧机利用闲置地辊制作空过辊道,在倍尺剪前后加滚动导轮,减少了轧制50C r V A 和S U P 9钢种的下表面划线等质量问题。

这些措施实施后。

650机组的弹扁产能及各项指标逐步提高。

如图l 所示。


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2003年
2004年
2005年2006年2007年
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2003~2007年650机组弹扁生产指标变化
联系人:韩文锋。

男。

42岁,大学.乌鲁木齐(830022)新疆八一钢铁股份有限公司型材厂
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2008年第2期新疆钢铁总106期
2007年650机组生产弹簧扁钢钢种有60Si2M n、双槽弹簧扁钢。

其指标见表1。

50C rV A、55C r M nA等,外形为平面弹簧扁钢和单面
表l2007年650机组实际生产弹簧扁钢与计划对比
3弹扁生产组织优化
3.1生产组织存在的问题
650机组历经几年的弹扁生产已经取得了一定的经验,但在生产组织中还存在许多问题。

如650机组弹扁品种规格为三十多种,为提高成品定尺率,对应了三个钢种的6种坯料,在实际生产中小批量多规格给生产和生产组织带来了一定的困难。

具体表现如下:
(1)在每月的弹扁生产中,先根据销售计划编排产量,然后由二炼钢70t电炉备料。

因销售计划调整(或生产计划)变更的客观存在,钢坯尺寸规格与所需生产的弹扁产品无法有效的对应。

(2)计划排产的弹扁规格产量与对应坯料量出入较大,因有三个钢种的6种坯料尺寸对应每月30多个规格,往往相对应的产品规格与所备的坯料长度不相适合,如有的规格应该用2.65m的料。

但只有2.5m的料,反之有的规格要用2.5m的料却只有2.7m的料,有些规格甚至要用几种长度坯料才能完成产量计划,这种状况不但给组织生产带来很大的影响,而且也影响生产和产品质量。

由于坯料长度尺寸的不符,使生产调整难度加大,如果调整不好造成剪切浪费,切损增大,影响成材率。

而且剪切操作难度加大,非尺较多。

因冷床较小,定尺、非尺要分开收集。

影响剪切速度,降低了台时产量。

(3)炼钢坯料为5m以上的倍尺料,必须砸断后才能送转650料场。

钢坯砸断安排三班运转,一个班最多砸断3炉钢,约200t,一天600t,2007年以来由于650机组弹扁产能水平的提高,90系列弹扁日产水平都在1000t,因此无法满足生产需要的坯料量,造成换规格频繁,甚至出现待坯料而停产的现象,严重影响了650机组作业率。

3.2方案选择及优化
650机组根据近年来弹扁生产组织现状,充分利用现有的工装水平,深入挖潜弹扁生产能力,提高生产组织效率。

如图2所示,根据产线布置,设计了两种方案。

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142000.4200018000。

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2#邪恐芝、_\『{必笸趔r卷取机\。

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50轧机530轧机连轧j几组
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图2650祝组产线布置图
3.2.1,方案一:采用可单排布料的长尺坯料即在满足加热的基础上采用5m的坯料,布料方式改为单排。

因加热炉内宽为6.9m.考虑到加热炉利用效率。

坯料选用5~6.4m,这样即方便炼钢生产,又可以省掉倍尺钢坯砸断的中间工序。

加热炉可以满足条件,但轧线上因坯料(按5m 38坯料)过长,受到现有轧制工艺的限制。

(i)650轧机前、后辅助辊道。

机前辊道长度为14m,机后升降台面辊道长度为9m。

在轧制75系列弹扁时。

650轧机机前最长轧件长度16.9m。

机后最长轧件长度19.5m;在轧制90系列弹扁时,650轧机机前最长轧件长度14m ,机后最
2008年第2期新疆钢铁总i06期
长轧件长度16.9m。

所以650轧机生产弹扁时,机前机后最长轧件的长度均长于辅助辊道长度及升降台台面长度。

往轧机内送钢无力,不利于咬入。

若采用长坯料轧制,必须对650机前翻钢板重新改造。

(2)530轧机机后辅助辊道。

530机后至剪前夹送辊距离为30m,530$L机最后一道为立椭孔,在进入夹送辊前需要翻钢,选用5m的坯料,轧制75系列弹扁时,该道次轧件长度41.7m;在轧制90系列弹扁,该道次轧件长度为31.5m。

则轧件长度都大于530轧机至夹送辊的距离,在此位置轧件过长,摆不开,无法脱头,轧件在530$L机和夹送辊之间形成了连轧,530轧机线速度大于夹送辊线速度,实现不了自由夹持剪切头部的功能。

C3}连轧机入口温度要求。

对于长坯料,650及530轧机往复轧制时间长,导致轧件温度降低,轧件的变形抗力增大,满足不了进连轧机组轧制的要求。

(4)成品尺寸要求。

弹扁轧制速度为3~3.5m/s,坯料过长,轧件在连轧机组纯轧时间加长。

因头、尾温差而产生变形不均匀。

不能保证成品通长尺寸的稳定性。

综合以上因素分析。

5m以上长尺坯料适应现场轧制工艺及布置的要求。

3.2.2方案二:采用双排布料2.5~2.95m坯料加热炉采用双排布料。

选择一种坯料长度应对所有弹扁产品。

其特点为:
(I)简化炼钢生产组织,释放连铸产能。

(2)省去中间环节砸断工序及二次倒运。

(3)满足加热炉加热的要求,还可以适当提高产能、成材率和定尺率等技术经济指标。

经过反复测量与计算。

决定选用第二种方案。

即选用2.95m的坯料,基本可对应三十多种规格尺寸。

4优化效果
2008年4月份二炼钢开始生产2.95m的坯料。

650机组与炼钢同步组织生产,并在这次弹扁生产中首次实现了热送、热装,实现了节能降耗。

统计数据表明,共生产弹扁19209.9t(其中定尺量16868.3t,非尺量为2341.6t),共计3个钢种,19种规格,综合成材率达95.14%,定尺率达87.8%。

实际坯料长度范围2.84~2.97m。


(1)双槽生产了2#-规格共计1455.4t,其中:定尺1222.9t,非尺232.5t,定尺率84%,成材率92.o oA。

(2)分段剪切生产有7个规格,共计5775.2t,其中:定尺5009.2t,非尺766t,定尺率86.7%,成材率94.34%。

(3)不分段直接上冷床生产的有1O个规格,共计11954.3t,其中:定尺1061I.2t,非尺1343.i t,定尺率88.8%,成材率95.7%。

与2007年生产弹扁所采用的2.5"2.9m多规格坯料相比,综合定尺率提高1.44%,综合成材率提高0.25%,产品质量及日产水平均有所提高。

弹扁的生产实践表明,第二种方案是可行的,满足了生产需要,优化了生产组织。

5结束语
通过采用一种尺寸规格的坯料来组织生产若干不同规格的弹扁产品,简化了生产组织的难度.优化了生产流程,提升生产组织效率,提高了弹扁产品的成材率、定尺率。

实现热送、热装,降低了能耗。

产能水平得到了提高。

生产组织有序,减少了换规格频次,提高了作业率,减去中间环节(倍尺钢坯砸断工序)及二次倒运,提高了劳动生产率,降低工序成本,取得了很好的效果。

建议炼钢工序对坯料长度控制更精确一些(士50r a m),弹扁的成材率、定尺率还有提高的空间。

39。

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